徐逸煌,彭 飛
(1.中車青島四方車輛研究所有限公司,山東 青島 266031;2.重慶市軌道交通(集團)有限公司,重慶 401120)
重慶十號線屬于As型地鐵列車,適用于山地環(huán)境,具有爬坡能力強、轉(zhuǎn)彎半徑小、載客量大等特點[1]。重慶十號線自開通運營以來,輔助逆變器在初次上電啟動過程中發(fā)生多起過流故障,造成地鐵列車無法出庫,影響列車的行車調(diào)度安排和車輛的正常運行。
2.1.1 輔助電源系統(tǒng)拓撲結構
重慶十號線輔助電源系統(tǒng)整車配置4臺輔助逆變器(SIV),分別位于Mp1/2車和M1/2車,各逆變器之間采用并網(wǎng)運行,系統(tǒng)安全性、穩(wěn)定性高,冗余度大[2,3]。輔助逆變器的主電路采用模塊化設計,結構簡單可靠、維護方便。
2.1.2 輔助電源系統(tǒng)并聯(lián)技術方案
輔助電源系統(tǒng)采用并網(wǎng)供電方式進行工作,主要控制邏輯分為網(wǎng)絡正常和網(wǎng)絡不正常兩種工況。本文主要介紹在網(wǎng)絡正常工況下的并網(wǎng)供電工作模式。
在TCMS系統(tǒng)正常的情況下,由TCMS系統(tǒng)控制各輔助系統(tǒng)啟動順序。通常情況下,輔助變流器進行分步啟動,全部啟動后在三相母線下并行運行。主要過程如下:
(1)投入蓄電池的初始時刻,TCMS系統(tǒng)發(fā)禁止啟動命令,各輔助系統(tǒng)處于待機狀態(tài)。
(2)TCMS系統(tǒng)指定某一臺輔助系統(tǒng)為主系統(tǒng),并發(fā)送允許啟動命令;主系統(tǒng)啟動正常后,輸出接觸器吸合,控制器會發(fā)送啟動完成狀態(tài)給TCMS系統(tǒng);此時TCMS會按一定順序、依次間隔2s、1s、1s向其余3臺輔助系統(tǒng)發(fā)允許啟動命令;每臺從逆變器啟動完成后,其輸出接觸器吸合,并連至母線網(wǎng)絡上。系統(tǒng)全部啟動后,會在AC380V三相母線下正常運行。當某一臺輔助系統(tǒng)30s后尚未啟動,則該系統(tǒng)被隔離。
(3)當主系統(tǒng)允許啟動命令發(fā)出后6s,TCMS尚未收到啟動完成狀態(tài),則該系統(tǒng)被隔離;TCMS指定另一臺輔助系統(tǒng)為主系統(tǒng),向其發(fā)送啟動命令,并在收到其啟動完成狀態(tài)后,再按一定順序,依次間隔2s、1s、1s向其他輔助系統(tǒng)發(fā)送允許啟動命令。
針對輔助逆變器過流故障問題,查看發(fā)生故障列車的網(wǎng)絡數(shù)據(jù)和故障記錄,發(fā)現(xiàn)在輔助逆變器初次啟動過程中的故障現(xiàn)象和情況一致,所以將這種在初次啟動過程中發(fā)生在不同列車上的過流故障歸為一個問題。本文分析故障數(shù)據(jù)時,以10009車為案例進行故障原因分析。
圖1為基于網(wǎng)絡數(shù)據(jù)的故障時輔助逆變器啟動信號和接觸器狀態(tài),從圖中可以看出,Mp1車、M1車、M2都是分別以主機單獨啟動完成,主機啟動過程中網(wǎng)絡都只給一臺逆變器發(fā)送一個低電平有效的啟動命令,因此啟動過程中始終都只有一臺逆變器在工作。
圖1 輔助逆變器啟動信號和接觸器狀態(tài)
圖2為Mp1車輔助逆變器故障記錄數(shù)據(jù),M1/2車輔助逆變器的故障數(shù)據(jù)現(xiàn)象與Mp1車一致,在此不一一贅述。逆變器都是在輸出電壓峰值為311V左右、頻率為50Hz,即輸出正常以后報出的故障。在故障時刻輸出電流增大,輸出電壓被拉低,母線電流同時增大且方向為正(從網(wǎng)側(cè)流入逆變器),輸出電壓和電流幾乎同相位,由此說明輸出功率為正,即輔助逆變器對外輸出功率,且輸入功率跟隨輸出功率,最大功率點達到200kW。計算輸入功率和輸出功率,兩者相差不大,表明逆變器箱體內(nèi)部沒有如此大的功率損失,所以逆變器箱體內(nèi)部沒有造成功率這么大的故障點。由于輸出功率最大達到了200kW,且逆變器能實時跟蹤輸入功率,說明逆變器箱體外部存在故障點,導致SIV輸出功率激增,AC380V中壓母線或負載側(cè)存在異常,導致輔助輸出功率瞬間增大,發(fā)生過流觸發(fā)故障保護。
(a)接觸器后端電流
為查找故障原因,去現(xiàn)場列車上做了輔助逆變器啟動試驗。試驗車輛為10010車,整個試驗過程中空壓機均未啟動。試驗過程中,均是一升弓就啟動空調(diào)以模擬故障時刻司機的實際操作。該工況下只要輔助逆變器主機啟動完成,空調(diào)通風機就會運行,實際故障發(fā)生時均為這種工況。全列車每個客室有2臺空調(diào),每臺空調(diào)有2個通風機,全列車客室空調(diào)共有24臺通風機。測量每列車空調(diào)柜的進線端,主機啟動完成后,空調(diào)只有通風機在運行,該方法測出的電流相當于4臺通風機的電流。
在10010車上做第一次啟動試驗時,Mp1車空調(diào)啟動電流峰值為52A(1臺通風機平均啟動電流峰值為13A),此時Mp1車輔助輸出電流為232A,試驗波形如圖3所示。
圖3 10010車第一次啟動試驗時波形
接著,又降弓做了兩次啟動試驗,試驗波形分別如圖4和圖5所示。圖4中Mp1車空調(diào)啟動電流均為43A左右,Mp1車輔助輸出電流峰值為170A。圖5中Mp1車空調(diào)的啟動電流均為41A左右,Mp1車輔助輸出電流峰值均為170A。
圖4 10010車第二次啟動試驗時波形
圖5 10010車第三次啟動試驗時波形
綜合網(wǎng)絡數(shù)據(jù)、故障記錄以及試驗采集的波形,可以得出如下結論:
(1)空調(diào)通風機的啟動特性不一致,特性較差,通風機的啟動電流幾乎都超過了額定電流的4~7倍;
(2)逆變器啟動輸出過流故障的原因確定為,在只有一臺輔助逆變器運行時,空調(diào)通風機啟動電流沖擊過大,超出了單臺逆變器的承受范圍,進而觸發(fā)過流故障進行保護。
針對空調(diào)通風機啟動特性較差,啟動電流沖擊過大導致的逆變器過流故障,在空調(diào)通風機控制方面將空調(diào)通風機的啟動方式變?yōu)閮蓚€單元錯時啟動,即將全列車空調(diào)中的24臺通風機分為兩個單元,每次啟動每節(jié)車中的2臺空調(diào)通風機,那么一次啟動了一個單元的12臺通風機,全列車空調(diào)通風機分為兩次啟動,兩個單元之間啟動間隔為3s。通過上述方法升級空調(diào)控制程序后,重慶十號線列車未再發(fā)生過因空調(diào)通風機啟動特性差導致的輔助逆變器過流故障。
本文針對重慶十號線輔助逆變器(SIV)在啟動過程中發(fā)生過流故障問題,結合網(wǎng)絡數(shù)據(jù)、故障數(shù)據(jù)、現(xiàn)場測試結果,分析了過流故障的原因,并針對該問題制定了合理的整改措施,有效地解決了該故障,保證了重慶十號線列車的正常運營。