劉長(zhǎng)偉
(中煤陜西榆林能源化工有限公司,陜西 榆林 719000)
目前,我國(guó)主要以煤為原料生產(chǎn)甲醇,再進(jìn)行深加工。甲醇合成工藝由于受到工藝、氣體組分、催化劑、操作條件、管道雜質(zhì)等因素的影響,在合成過(guò)程中極易產(chǎn)生石蠟,造成換熱器堵塞、換熱效率下降,繼而導(dǎo)致甲醇分離器分離不徹底、系統(tǒng)能耗增加、壓縮機(jī)損壞等,使裝置運(yùn)行效率下降,直接影響全廠的穩(wěn)定運(yùn)行及經(jīng)濟(jì)效益。傳統(tǒng)的除蠟方法可能會(huì)損壞循環(huán)氣壓縮機(jī)且需要降低生產(chǎn)負(fù)荷,因此急需開(kāi)發(fā)出一種新型的不影響生產(chǎn)負(fù)荷的高效除蠟方法。
中煤陜西榆林能源化工有限公司(簡(jiǎn)稱榆林公司)180萬(wàn)t/a甲醇合成裝置引進(jìn)英國(guó)JM DAVY甲醇合成技術(shù),該技術(shù)具有催化劑裝填量大、反應(yīng)器壓降小等優(yōu)點(diǎn),但裝置運(yùn)行一段時(shí)間后,發(fā)現(xiàn)甲醇分離器進(jìn)口溫度上升,空冷器、水冷器換熱效率大幅下降,其中甲醇水冷器出口溫度漲至48℃,進(jìn)出口溫差只有10℃,并且結(jié)蠟嚴(yán)重,榆林公司在傳統(tǒng)除蠟法的基礎(chǔ)上探索了甲醇裝置滿負(fù)荷在線低溫除蠟法,可為同行業(yè)甲醇裝置在線除蠟提供借鑒。
榆林公司甲醇合成工藝流程示意圖見(jiàn)圖1。
圖1 甲醇合成工藝流程示意圖
甲醇合成回路由兩臺(tái)串、并聯(lián)耦合式蒸汽上升甲醇合成反應(yīng)器(SRC)組成。經(jīng)精脫硫后的合成氣分為兩股,其中大部分合成氣與2#甲醇合成反應(yīng)器反應(yīng)后經(jīng)2#甲醇分離器分離的循環(huán)氣混合,經(jīng)過(guò)合成回路1#中間換熱器加熱后,進(jìn)入1#甲醇合成反應(yīng)器,在銅基催化劑的作用下進(jìn)行甲醇合成反應(yīng),該反應(yīng)放熱,在216℃、7.63 MPa(G)條件下進(jìn)行。1#甲醇合成反應(yīng)器出口氣體溫度264℃、壓力7.56 MPa(G),經(jīng)過(guò)合成回路1#中間換熱器與入口氣換熱后,依次進(jìn)入1#甲醇空冷器和1#甲醇水冷器,待冷卻至45℃后,進(jìn)入1#甲醇分離器進(jìn)行氣液分離。1#甲醇分離器氣相出口壓力7.25 MPa(G),與另一股脫硫后的合成氣混合,進(jìn)入循環(huán)氣壓縮機(jī),加壓至約8.14 MPa(G)。經(jīng)過(guò)循環(huán)氣壓縮機(jī)加壓的氣體,去往合成回路2#中間換熱器加熱,然后進(jìn)入2#甲醇合成反應(yīng)器,在銅基催化劑的作用下進(jìn)行甲醇合成反應(yīng)。2#甲醇合成反應(yīng)器出口氣體溫度261℃、壓力8.0 MPa(G),經(jīng)過(guò)合成回路2#中間換熱器與入口氣換熱后,依次進(jìn)入2#甲醇空冷器和2#甲醇水冷器,冷卻至45℃后,進(jìn)入2#甲醇分離器進(jìn)行氣液分離。
由于合成裝置是原始開(kāi)車,且整個(gè)合成回路的管徑均在DN900以上,雖然對(duì)整個(gè)回路進(jìn)行了化學(xué)清洗,但難免有一些鐵銹、焊渣殘留,開(kāi)工后鐵銹、焊渣被帶入催化劑床層生成羰基鐵等,導(dǎo)致系統(tǒng)結(jié)蠟等副反應(yīng)加劇[1]。
DAVY的工藝形式?jīng)Q定了催化劑床層溫度分布不均勻,床層頂部及底部溫度較高[2],中間溫度較低,床層溫差最大可達(dá)到70℃,局部催化劑溫度在220℃左右,局部高溫點(diǎn)達(dá)到了290℃,使得副反應(yīng)加劇,生成了高級(jí)脂肪烴類石蠟[3-4]。
甲醇合成裝置負(fù)荷長(zhǎng)期保持在110%。除蠟前(系統(tǒng)負(fù)荷100%)的運(yùn)行參數(shù):1#甲醇水冷器進(jìn)口溫度62℃、出口溫度48℃,進(jìn)出口溫差為14℃。傳統(tǒng)的除蠟方法是將合成系統(tǒng)負(fù)荷由100%降至70%左右(38萬(wàn)m3/h新鮮氣量),逐漸關(guān)小1#甲醇水冷器的循環(huán)水回水手閥,將其出口溫度由48℃提高至85℃,并維持30 min左右,利用85℃的工藝氣將石蠟熔化,熔化后的石蠟隨甲醇排至后續(xù)系統(tǒng)[5]。利用該方法除蠟后,系統(tǒng)運(yùn)行負(fù)荷在70%,1#甲醇水冷器進(jìn)口溫度為70℃、出口溫度為42℃,進(jìn)出口溫差由14℃上漲至28℃,除蠟效果較好。但這種除蠟方法存在明顯弊端:一是除蠟溫度太高,可能會(huì)損壞循環(huán)氣壓縮機(jī)。除蠟過(guò)程中,循環(huán)氣壓縮機(jī)入口積液包處需排放液體,防止由于分離器入口溫度高(85℃)將甲醇帶入壓縮機(jī),從而損壞葉輪,通過(guò)監(jiān)控循環(huán)氣壓縮機(jī)的各項(xiàng)指標(biāo),發(fā)現(xiàn)循環(huán)氣壓縮機(jī)的軸向位移由正常的0.29 mm增大至0.47 mm,振幅也由正常的5μm~9μm增大至16μm~20μm。二是系統(tǒng)負(fù)荷受影響。若在負(fù)荷過(guò)高時(shí)進(jìn)行除蠟操作,可能會(huì)出現(xiàn)壓縮機(jī)嚴(yán)重超負(fù)荷和2#甲醇分離器無(wú)法分離的情況,因此必須將系統(tǒng)負(fù)荷降到70%。
對(duì)石蠟樣品進(jìn)行分析,發(fā)現(xiàn)石蠟的熔點(diǎn)在40℃~75℃。但將1#甲醇水冷器出口溫度提高至75℃時(shí),發(fā)現(xiàn)除蠟效果不佳,當(dāng)系統(tǒng)負(fù)荷由100%提至110%時(shí),1#甲醇水冷器的溫差立刻由28℃降至25℃。通過(guò)仔細(xì)觀察、記錄溫度變化,發(fā)現(xiàn)傳統(tǒng)除蠟存在一個(gè)誤區(qū):當(dāng)除蠟溫度在75℃時(shí),溫度較高區(qū)域的石蠟已經(jīng)熔化被帶走,溫度較低(40℃~50℃)區(qū)域的石蠟沒(méi)有熔化,仍然附著在換熱管的外壁上,造成除蠟效果不明顯,這是因?yàn)槌灂r(shí)循環(huán)水沒(méi)有完全關(guān)閉,換熱管中仍然有循環(huán)水流動(dòng),換熱管壁的溫度很低(30℃~40℃),導(dǎo)致附著在管壁上的這部分石蠟沒(méi)有熔化,同時(shí)一直影響換熱器的換熱效果,換熱管內(nèi)壁結(jié)蠟示意圖見(jiàn)圖2。
圖2 換熱管內(nèi)壁結(jié)蠟示意圖
采用低溫除蠟試驗(yàn)對(duì)上述理論進(jìn)行驗(yàn)證。低溫除蠟前的準(zhǔn)備工作:(1)將系統(tǒng)負(fù)荷由110%降至100%左右,控制1#甲醇空冷器出口溫度不超過(guò)60℃;(2)循環(huán)段壓縮機(jī)入口積液包處每20 min進(jìn)行一次排液;(3)記錄除蠟前后的數(shù)據(jù),便于分析對(duì)比。除蠟前(系統(tǒng)負(fù)荷100%)1#甲醇水冷器進(jìn)口溫度63℃、出口溫度47℃,進(jìn)出口溫差為16℃。
低溫除蠟步驟:(1)完全關(guān)閉1#甲醇水冷器的循環(huán)水回水閥門,采用手持測(cè)溫槍檢測(cè)1#甲醇水冷器殼層循環(huán)水溫度;(2)適當(dāng)改變兩個(gè)甲醇合成反應(yīng)器的分配氣量,稍微加大去1#甲醇合成反應(yīng)器的氣量,保證2#甲醇分離器底部的角閥能夠全部排放甲醇液體;(3)當(dāng)1#甲醇水冷器整個(gè)殼層的溫度均在50℃以上時(shí),可以認(rèn)為本次除蠟已經(jīng)結(jié)束,逐步打開(kāi)1#甲醇水冷器的回水手閥。除蠟后(系統(tǒng)負(fù)荷100%),1#甲醇水冷器進(jìn)口溫度為76℃,出口溫度為41℃,進(jìn)出口溫差由20℃增加到35℃,除蠟效果良好,兩種方法除蠟后的數(shù)據(jù)對(duì)比見(jiàn)表1。
表1 兩種方法除蠟后的數(shù)據(jù)對(duì)比
整個(gè)低溫除蠟期間壓縮機(jī)的各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)變化不大,對(duì)系統(tǒng)影響較小,具體運(yùn)行參數(shù)見(jiàn)表2。
表2 除蠟前后壓縮機(jī)運(yùn)行參數(shù)對(duì)比
由表1、表2可以看出,低溫除蠟法的除蠟效果要明顯優(yōu)于傳統(tǒng)除蠟法,具體表現(xiàn)為:(1)除蠟效果好,使用傳統(tǒng)除蠟法對(duì)1#甲醇水冷器進(jìn)行除蠟,約25 d后就需要再次除蠟,使用低溫除蠟法對(duì)1#甲醇水冷器進(jìn)行除蠟,裝置可運(yùn)行47 d,降低了除蠟頻次,且1#甲醇水冷器進(jìn)出口溫差還有25℃;(2)不需要刻意降低系統(tǒng)運(yùn)行負(fù)荷,在正常運(yùn)行的100%負(fù)荷就可以進(jìn)行除蠟操作,比傳統(tǒng)除蠟法的操作性強(qiáng)且不影響裝置產(chǎn)量;(3)對(duì)設(shè)備的影響小,在傳統(tǒng)除蠟操作時(shí),進(jìn)入壓縮機(jī)的氣體溫度為85℃(遠(yuǎn)超過(guò)正常運(yùn)行值,已接近其設(shè)計(jì)值上限),1#甲醇分離器中的甲醇也不能得到完全分離,壓縮機(jī)的振幅及位移都有較大幅度的增大;在低溫除蠟操作時(shí),進(jìn)入壓縮機(jī)的氣體溫度為55℃,壓縮機(jī)各項(xiàng)運(yùn)行參數(shù)均正常。
采用低溫在線除蠟法對(duì)榆林公司甲醇裝置甲醇水冷器進(jìn)行除蠟處理,雖然不能從根本上解決甲醇水冷器的結(jié)蠟問(wèn)題,但是延長(zhǎng)了除蠟周期,降低了除蠟操作時(shí)對(duì)裝置負(fù)荷、設(shè)備等的影響,提高了除蠟的安全性、可操作性及裝置的經(jīng)濟(jì)效益,可為同行業(yè)甲醇裝置在線除蠟提供思路和參考。