景 瑋,惠貴鵬
(伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司,新疆 伊犁 835000)
伊犁新天煤化工有限責(zé)任公司(以下簡稱新天煤化工)設(shè)計年產(chǎn)20億m3煤制合成天然氣,以伊北地區(qū)的長焰煤為原料,采用固態(tài)排渣的碎煤加壓氣化爐制取原料氣。自2017年3月19日項目投料試車成功產(chǎn)出合格天然氣至今,產(chǎn)量逐年達(dá)到新高。經(jīng)過近幾年對氣化爐進行設(shè)備改造和工藝調(diào)整等措施,制約氣化爐高負(fù)荷運行的諸多因素已基本消除,氣化裝置滿負(fù)荷運行為后續(xù)工段持續(xù)穩(wěn)定提供原料氣。目前存在的主要問題是氣化爐粗煤氣出口喉管處結(jié)焦問題仍比較嚴(yán)重,造成氣化爐出口氣體通道變窄,氣化爐與夾套壓差增大,氣化爐爐內(nèi)溫度計失真等諸多影響。通過調(diào)研,發(fā)現(xiàn)慶華煤制氣項目和大唐克旗煤制氣項目采用同樣的氣化工藝、同樣的氣化設(shè)備,并未出現(xiàn)此類問題。因此,對標(biāo)慶華煤制氣項目和大唐克旗煤制氣項目,結(jié)合新天煤化工氣化裝置實際運行情況,對引起氣化爐喉管位置結(jié)焦的原因進行了分析,并進行了工藝調(diào)整和技術(shù)改造,取得了一定的效果,現(xiàn)介紹如下。
碎煤加壓氣化是一種自熱式、移動床、逆流接觸、連續(xù)氣化、固態(tài)排渣的工藝過程。原料煤在氣化爐中經(jīng)過一系列復(fù)雜的物理化學(xué)反應(yīng),最終生成合格的粗煤氣供后續(xù)工段使用。出氣化爐的主要物質(zhì)包括經(jīng)氣化爐反應(yīng)生成的大量煤氣、水蒸氣、煤干餾產(chǎn)物等,其中還攜帶有未脫揮發(fā)分的小粒徑煤顆粒和灰顆粒。新天煤化工的碎煤加壓氣化爐在運行2~3個月后,氣化爐出口溫度開始逐漸偏離工藝指標(biāo)控制范圍,低于正常操作設(shè)計溫度368℃,嚴(yán)重時甚至低于出口粗煤氣中未分解的蒸汽分壓對應(yīng)的飽和溫度;同時出口溫度波動幅度降低,在220℃上下10℃的區(qū)間波動,出口溫度測量失真。停爐拆檢洗滌冷卻器盲法蘭后,發(fā)現(xiàn)喉管處結(jié)焦嚴(yán)重,入爐檢查發(fā)現(xiàn)氣化爐波斯曼套筒周圍及上部也結(jié)焦嚴(yán)重,且結(jié)焦部分硬度較大,不容易進行人工破碎清理。
氣化爐喉管處的結(jié)焦會使氣化爐出口過氣通道變窄,氣體流速增大,氣化爐小顆粒粉煤等帶出物增多,長期沖刷管道會造成洗滌冷卻器護筒本體減薄,破損嚴(yán)重時甚至造成洗滌冷卻器小夾套漏水;同時,結(jié)焦問題會引起氣化爐主要工藝參數(shù)如氣化爐出口溫度測量儀表失真。出口溫度失真的主要原因是氣化爐出口結(jié)焦,出口測量溫度的熱電偶外套筒上因附著結(jié)焦物而出現(xiàn)黏污現(xiàn)象,造成測量溫度比實際溫度偏低甚至失真。粗煤氣出口溫度失真將導(dǎo)致無法及時判斷爐況,一旦爐內(nèi)出現(xiàn)火層偏斜、風(fēng)洞,有可能產(chǎn)生過氧爆炸的安全風(fēng)險,因此必須定期停車清焦,成為制約整個化工系統(tǒng)的瓶頸問題。
氣化爐出口結(jié)焦位置清理出的結(jié)焦物質(zhì),其組成主要為未脫揮發(fā)分的小粒徑煤顆粒、煤經(jīng)中低溫干餾后析出的焦油經(jīng)二次裂解后生成的蘭炭和灰顆粒。整個物化過程為原料煤經(jīng)過干餾層在150℃~350℃低溫?zé)峤鈸]發(fā)分,依次析出H2O、CO2、CO、小分子烴類、焦油、H2等,形成了一次熱分解產(chǎn)物;在350℃~550℃時,原料煤發(fā)生二次熱分解,分解為含有揮發(fā)分的焦油蒸氣以及大量煤氣,焦油的穩(wěn)定部分縮聚為焦炭,不穩(wěn)定部分生成CO、H2、CH4等,還有一部分形成自由基,這部分自由基在低溫下可以形成大分子,冷凝后為輕質(zhì)焦油;在高溫下,這部分自由基可形成氣體產(chǎn)物和積碳[1]。氣化爐中上升的煤氣會繼續(xù)干燥和預(yù)熱上層的原料煤,一般溫度約300℃,在此過程中,一部分粗煤氣中的焦油蒸氣隨著溫度降低其組分變重,流動性變小。氣化爐出口夾帶的小顆粒煤粉和灰顆粒等物質(zhì)與粗煤氣中的焦油蒸氣發(fā)生了黏結(jié),當(dāng)出口溫度到達(dá)一定的干餾條件后,這部分未脫揮發(fā)分的小粒徑煤顆粒黏結(jié)在喉管處,經(jīng)快速干餾形成蘭炭,長期累積后最終導(dǎo)致喉管處結(jié)焦堵塞。完成此過程所需的物化時間很短,據(jù)相關(guān)實驗數(shù)據(jù),煤顆粒中心處的揮發(fā)分約在3 s內(nèi)開始析出[2],然后很快完成一二次熱解形成蘭炭。
為了進一步確定新天煤化工氣化爐喉管處結(jié)焦的成因,對與新天煤化工在同一地區(qū)的慶華煤制氣項目和不同地區(qū)的內(nèi)蒙古大唐克旗煤制氣項目進行了對標(biāo)。
三家企業(yè)的煤質(zhì)情況和工藝參數(shù)情況對比分別見表1、表2。
表1 三家采用相同煤氣化技術(shù)單位的煤質(zhì)比對
表2 三家采用相同煤氣化技術(shù)單位的氣化爐工藝參數(shù)比對
由表1可以看出,同一地區(qū)的新天煤制氣項目與慶華煤制氣項目煤質(zhì)方面比較大的差別在揮發(fā)分的含量上,前者比后者高出7.36個百分點。揮發(fā)分高會直接影響副產(chǎn)品的產(chǎn)量,特別是焦油的產(chǎn)量,這也與實際了解到的慶華煤制氣項目所產(chǎn)焦油比較少的情況一致。同時在煤粒度上,慶華的入爐煤粒度比新天大,煤種粒度大小影響著煤的傳熱與揮發(fā)分?jǐn)U散的路徑,煤的粒徑較大時,熱傳遞不均勻,揮發(fā)分?jǐn)U散時路徑長、阻力大,也不利于揮發(fā)分析出。R.Z.YIN等[3]研究表明,隨煤粒徑增加,煤氣產(chǎn)量增加,焦油產(chǎn)量減少。由以上對比可以確定煤中揮發(fā)分含量和煤粒度是影響氣化爐喉管處結(jié)焦的兩個主要因素。
由表1還可以看出,新天和慶華項目原料煤中灰分含量差別很大,但灰分對碎煤加壓氣化爐出口的結(jié)焦幾乎沒有影響,這主要是由碎煤加壓氣化爐固定床氣化的特點決定的。固態(tài)排渣要求原料煤經(jīng)反應(yīng)后形成黏結(jié)性灰渣,而氣化爐出口帶出物的固態(tài)顆粒主要為煤粉,帶出的灰顆粒相當(dāng)少,飛灰含量特別低,優(yōu)于氣流床和流化床氣化工藝。并且灰層位置一般在氣化爐爐篦上層500 mm左右,離出口位置較遠(yuǎn),如無工況惡化出現(xiàn)溝流偏燒,不會有大量灰渣帶出。
不同地區(qū)的新天煤制氣項目與大唐克旗煤制氣項目煤質(zhì)方面揮發(fā)分相差不大,全水分含量、低位發(fā)熱量和煤粒度差別較大。在揮發(fā)分相差不大的情況下,大唐克旗的煤粒度比較大,相對來說焦油產(chǎn)量會比新天略低,結(jié)焦情況理論上應(yīng)該一樣嚴(yán)重,但實際情況是大唐克旗的結(jié)焦程度不大。經(jīng)分析主要是由于大唐克旗的煤質(zhì)中全水分比新天高14.8個百分點。原料煤的全水含量是影響碎煤加壓氣化爐煤氣出口溫度的重要因素,水分越高,原料煤在干燥和預(yù)熱層需要的熱量越高,出口溫度就會越低。大唐克旗的煤質(zhì)發(fā)熱量也比較低,導(dǎo)致大唐克旗項目氣化爐出口溫度在200℃~280℃,此溫度低于原料煤發(fā)生低溫?zé)峤獾臏囟茸畹椭?50℃,出口煤氣中所帶出的粉煤顆粒無法在此處進行快速熱解形成蘭炭,這也解釋了原料煤中水分高,出口溫度低是大唐克旗氣化爐喉管部分不結(jié)焦的原因。經(jīng)了解,大唐克旗更換部分原料煤進行試燒,出口溫度達(dá)到350℃左右運行一段時間后也發(fā)現(xiàn)喉管處出現(xiàn)了結(jié)焦堵塞現(xiàn)象。
由表2可以看出,大唐克旗和慶華兩家單位的氣化爐操作壓力都要高于新天的,K.S.SESHADRI等[4]通過研究指出,隨著氣化爐操作壓力增大,焦油的轉(zhuǎn)化率增加,產(chǎn)出的焦油減少,并且高壓下的焦油裂解能生成較多的輕質(zhì)小分子碳?xì)浠衔?,因此壓力相對較低也是新天煤化工氣化爐出口喉管處結(jié)焦的原因之一。
新天煤氣化爐設(shè)計壓力4.0 MPa,目前未達(dá)到設(shè)計值,主要原因是后續(xù)凈化工段控制壓力為3.4 MPa,甲烷化工段控制壓力為2.8 MPa,如果原料氣工段到產(chǎn)品氣工段壓差過大,對整個中間過程壓力調(diào)整增加難度,且變換催化劑壓差和甲烷化催化劑壓差控制對前面工段的要求也會增加,同時從設(shè)備及附屬件、管道在高壓下有更高的安全要求及經(jīng)濟性等多方面綜合考慮,實行3.6 MPa壓力控制即可滿足工藝要求,暫未提壓。
由對喉管處結(jié)焦問題的成因分析可知,最主要的解決手段是降低氣化爐帶出的物料量和減少帶出物的焦油含量。通過對以上三家單位的對標(biāo),分析出導(dǎo)致新天煤氣化爐出口結(jié)焦的主要影響因素有煤質(zhì)的揮發(fā)分含量、煤顆粒粒徑、氣化爐運行壓力及氣化爐出口溫度。一般煤化工企業(yè)的原料煤來源比較穩(wěn)定,并且氣化爐在運行時對煤種的穩(wěn)定性有一定的要求,所以煤質(zhì)中揮發(fā)分高低的問題本文不作進一步討論,解決氣化爐出口結(jié)焦問題的關(guān)鍵需從其他三個方面入手。
3.1.1 適當(dāng)增大入爐煤顆粒粒徑
由于伊犁地區(qū)煤質(zhì)機械強度和熱穩(wěn)定性比較低,煤質(zhì)水分也比較低,所以入爐煤在干燥預(yù)熱后容易破碎,造成粉煤量增大??赏ㄟ^增大原料煤篩選篩子孔徑適當(dāng)提高入爐煤顆粒粒度。目前新天煤化工在原設(shè)計基礎(chǔ)上增加了爐前篩分裝置,同時將高幅篩篩孔由6 mm提高到8 mm,入爐煤粒度明顯增大,粉煤量大量減少,出口帶出物大量減少。
3.1.2 氣化爐不再熱備或者減少熱備次數(shù)
氣化爐熱備是指通過提前對氣化爐進行蒸汽升溫和空氣點火,培養(yǎng)一定床層后,切斷空氣和蒸汽,不再對氣化爐進行后續(xù)的切氧提壓并網(wǎng)的開車方式。熱備要求氣化爐內(nèi)原料煤溫度高于其著火點,長期處于開車備用狀態(tài)。在冬季或需快速響應(yīng)生產(chǎn)負(fù)荷調(diào)整時,可以在短暫空運后直接切氧操作,快速完成開車,熱備爐可在10 h內(nèi)完成開車操作。但是在氣化爐熱備過程中,由于長時間沒有開車需求,氣化爐內(nèi)溫度會下降,如果爐內(nèi)溫度低于其著火點,氣化爐需要再次蒸汽升溫和空氣運行一段時間,以達(dá)到熱備需要的原料煤溫度。雖然氣化爐熱備對節(jié)省開車時間有利,但是多次升溫和空氣運行操作會導(dǎo)致氣化爐干燥和預(yù)熱層的原料煤粉化,小顆粒煤粉增多,開車后調(diào)整到氣化爐最佳工況的時間也延長,最重要的是增加了出口的帶出物量,增大了氣化爐出口喉管結(jié)焦的程度。
3.1.3 提高氣化爐爐壓
新天煤制氣項目碎煤加壓氣化爐設(shè)計運行壓力4.0 MPa,目前運行壓力3.65 MPa,可以在確保設(shè)備安全的情況下適度逐步提高氣化爐的運行壓力,氣化爐壓力的提高不僅能減少原料煤焦油的產(chǎn)量,同時可以降低氣化爐出口煤氣流速,從而減小氣化爐帶出物,從兩個方面都能起到抑制氣化爐喉管處結(jié)焦的作用。從氣化效能分析,提高壓力可以進一步提高氣化爐的煤氣產(chǎn)率,增加有效氣中CH4的含量,這對于煤制氣項目來說,也是一項產(chǎn)品增效的有效工藝措施。
3.1.4 適當(dāng)提高氣化爐灰鎖溫度
提高氣化爐灰鎖溫度就意味著要降低灰床的厚度,從而使整個火層下移,最終使氣化爐出口溫度降低。王玉忠[5]在加壓氣化工藝模擬研究中得出結(jié)論,氣化爐出口溫度升高會使煤氣流速增大,使氣化爐煤粉的夾帶量增大,兩者存在正相關(guān)關(guān)系。同時出口溫度降低后,會一定程度抑制帶出物在喉管處的熱解程度和熱解時間,從而減少此處蘭炭的生成和累積。目前新天煤制氣項目氣化爐灰鎖溫度已由320℃左右調(diào)整到350℃左右,出口溫度控制在高于280℃低于350℃,氣化爐出口結(jié)焦時間明顯延長。在調(diào)整灰鎖溫度控制范圍時,需要注意灰鎖溫度提高太高會造成火層下移,長期運行存在爐篦燒壞的風(fēng)險。
3.1.5 減少氣化爐長時間低負(fù)荷或高負(fù)荷運行
碎煤加壓氣化爐最低負(fù)荷不得低于設(shè)計值的30%,最高負(fù)荷不得超過氣化爐設(shè)計負(fù)荷130%。氣化爐長期低負(fù)荷運行最大的問題是造成氣化劑分布不均,氣化爐工況變差,同時也增大了煤氣在氣化爐出口的停留時間,造成氣化爐出口溫度降低,焦油蒸氣黏度變大,流動性變小,容易形成掛焦情況。長時間高負(fù)荷運行會造成煤氣氣流速度增大,煤、塵的帶出物增多,同時氣化爐出口溫度也高,更容易使帶出物快速熱解形成蘭炭,造成喉管累積堵塞。對于新天煤制氣項目,建議負(fù)荷控制在6 000 m3/h左右。
3.2.1 增大氣化爐上部的煤氣空間
新天煤制氣項目前期已通過對氣化爐上部的波斯曼套筒進行縮頸拉長(波斯曼套筒與氣化爐內(nèi)壁間隙增大0.2 m,下部延長0.2 m)的方式,增大了氣化爐的上部煤氣空間,從而降低了出口煤氣流速,減少了出口帶出物量。目前此項技改較大程度地改善了原設(shè)計氣化爐使用伊犁地區(qū)煤質(zhì)造成廢熱鍋爐集水槽頻繁堵塞和后續(xù)工段帶塵量大的瓶頸問題,改造后氣化爐喉管處結(jié)焦周期延長到6個月以上。由于新天煤制氣項目采用的氣化爐高度比原設(shè)計增高了0.5 m,通過前期氣化爐高負(fù)荷試驗,波斯曼套筒改造后對氣化爐床層的影響不大,未出現(xiàn)前期擔(dān)心的改造后會對氣化爐整個床層改變的安全問題。
3.2.2 氣化爐內(nèi)部噴涂納米陶瓷材料
為解決結(jié)焦問題,新天煤制氣項目前期對單臺氣化爐波斯曼套筒外表面和相對應(yīng)的內(nèi)夾套位置以及洗滌冷卻器水平段進行了納米陶瓷材料噴涂,噴涂厚度為0.05 mm~0.08 mm。納米陶瓷材料具有抗高溫耐腐蝕能力,同時涂層燒結(jié)后的微觀納米結(jié)構(gòu)和極低的表面能,使涂層與熔融物質(zhì)的潤濕性極差,焦油蒸氣不容易附著在其表面上,即便附著,也隨著累積量增加,當(dāng)其重力大于附著力時自動脫落,達(dá)到自潔效果。通過一段時間的使用,停爐內(nèi)部檢查發(fā)現(xiàn)大量的涂層剝離,結(jié)焦情況嚴(yán)重,未達(dá)到相應(yīng)的效果(此實驗影響因素較多,不做過多討論)。
3.2.3 在洗滌冷卻器水平段增加噴水環(huán)
通過增加噴水環(huán)將高噴水(140℃、5.2 MPa)直接噴射在喉管處,通過噴水口分別對洗冷器水平段和氣化爐喉管入口進行沖洗。此技改一方面能夠通過一定壓差的沖洗減少結(jié)焦物在喉管和水平位置的黏結(jié)累積,另一方面利用低溫的高噴水與煤氣在喉管處進行換熱,通過降低煤氣出口溫度,使帶出的粉煤無法達(dá)到快速熱解所需溫度的條件,從而抑制熱解反應(yīng)的發(fā)生,解決結(jié)焦問題。目前從使用情況來看,洗冷器水平段堵塞情況明顯下降,但端頭噴水環(huán)位置結(jié)焦嚴(yán)重,后期需要對噴水環(huán)的噴水方式和長度進一步技改。必須注意的是,噴水環(huán)的使用過程中一定要保證高噴水的噴水量和壓力,如無法保證流量和壓力,除了會造成噴水環(huán)溫度過高燒熔泄漏外,還會加速喉管位置的結(jié)焦程度。
3.2.4 增加洗滌冷卻器水平段刮刀
碎煤加壓氣化爐初始設(shè)計時,會對所使用原料煤煤質(zhì)特性進行評估,根據(jù)煤質(zhì)的黏結(jié)性確定氣化爐設(shè)計時是否在攪拌裝置的布煤器和洗滌冷卻器出口增加小刮刀。新天煤制氣項目所用煤種屬于低黏度煤種,但是由于其煤質(zhì)中揮發(fā)分高的特點,可考慮后期增加洗滌冷卻器水平段小刮刀,通過定期投用,將累積的結(jié)焦物推入氣化爐。
通過與其他兩家煤制氣企業(yè)對標(biāo),得出了影響氣化爐出口結(jié)焦問題的主要因素為原料煤揮發(fā)分含量、粒度,氣化爐粗煤氣出口溫度、氣化爐運行壓力。同時也對其他兩家采用相同氣化技術(shù)企業(yè)的氣化爐出口結(jié)焦問題不嚴(yán)重的原因進行了分析,得到一些可借鑒的工藝調(diào)整及技術(shù)改造措施,對新天煤化工氣化爐出口喉管處結(jié)焦問題的解決提出了部分針對性的建議。經(jīng)過近幾年的技術(shù)改造,雖然取得了一些效果,但還有很多地方不夠成熟,下一階段需要進一步積累相關(guān)數(shù)據(jù),做好持續(xù)性研究和試驗。希望就此問題的分析、探究、技改摸索對同行業(yè)存在同樣問題的企業(yè)能起到一定的參考作用。