孟華平,石震宇
(1.潞安化工集團有限公司,山西 長治 046000;2.天脊集團工程有限公司,山西 長治 047507)
我國作為農(nóng)業(yè)大國,對合成液氨的需求量龐大。目前國內(nèi)外的合成氨工藝都已較為成熟,怎樣進一步提高液氨的產(chǎn)量,滿足國內(nèi)的液氨需求,是需要面對的一個課題。當(dāng)前化工生產(chǎn)的大環(huán)境中,單一的產(chǎn)品受市場影響較大,抗沖擊力不強,不能滿足市場經(jīng)濟的需要,多元化的產(chǎn)品鏈顯得日益重要,在此背景下,焦?fàn)t氣制費托蠟、焦?fàn)t氣制甲醇等聯(lián)產(chǎn)合成氨的項目越來越多。本文以某年產(chǎn)6萬t費托油蠟聯(lián)產(chǎn)12萬t液氨項目為依托,對其提效改造情況進行剖析,以供參考。
焦?fàn)t氣制費托油蠟聯(lián)產(chǎn)合成氨工藝流程示意圖如圖1所示(虛線部分為后續(xù)改造新增精脫硫至尾氣轉(zhuǎn)化管線)。
圖1 焦?fàn)t氣制費托油蠟聯(lián)產(chǎn)合成氨工藝流程示意圖
焦化廠送來的焦?fàn)t氣經(jīng)化產(chǎn)裝置除焦油、脫氨、脫苯、脫硫、除塵后,進入氣柜增壓,之后進入精脫硫裝置進行有機硫加氫和氧化鋅精脫硫,精脫硫后的工藝氣經(jīng)甲烷轉(zhuǎn)化、MDEA脫CO2后,一部分去PSA-H2系統(tǒng)提取氫氣,另一部分凈化氣經(jīng)壓縮機增壓后進入F-T合成工序生產(chǎn)鈷基蠟,F(xiàn)-T合成工序的F-T尾氣送至合成氨工序,經(jīng)尾氣轉(zhuǎn)化、中低溫變換、PSA-CO2后,與PSA-H2送來的氫氣混合后進入甲烷化裝置,后經(jīng)壓縮機增壓后進入氨合成裝置生產(chǎn)無水液氨。
2.1.1 技改實施方案
在焦?fàn)t氣氣量不足時,如何有效組織合成氨裝置開車、縮減開車時間,成為當(dāng)前急需解決的問題。
為縮短合成氨開車時間,技改時在精脫硫裝置工藝氣出口增加一條至尾氣轉(zhuǎn)化裝置的精脫硫氣管線(見圖1中虛線部分),并配套水冷器、調(diào)節(jié)閥,將經(jīng)過精脫硫的焦?fàn)t氣降溫后與F-T尾氣混合,這樣既可消除因甲烷含量低給系統(tǒng)造成的安全隱患,又可實現(xiàn)合成氨裝置與甲烷轉(zhuǎn)化裝置同時開車,縮短合成氨裝置的開車時間,且該方案投資少,見效快。
2.1.2 技改效果
(1)當(dāng)焦化廠焦?fàn)t氣供給量不足以支撐合成油和合成氨兩套系統(tǒng)同時運行時,可實現(xiàn)合成氨裝置在合成油系統(tǒng)停車情況下單獨開車,避免兩套系統(tǒng)都低負荷、高消耗的情況,大大提高了焦?fàn)t氣利用率,降低了系統(tǒng)能耗。
(2)技改實施后,凈化焦?fàn)t氣可直接送至尾氣轉(zhuǎn)化裝置,極大地縮短了合成氨裝置的開車時間。
(3)合成氨裝置原料氣為精脫硫氣和F-T合成尾氣,在系統(tǒng)運行過程中,如遇F-T合成裝置跳車的緊急情況,合成氨裝置可直接將F-T合成尾氣切斷,系統(tǒng)保持純精脫硫氣運行,提高了系統(tǒng)運行的安全性。
(4)技改實施后,在F-T合成裝置開車初期或催化劑低溫運行期間,精脫硫氣與低甲烷含量的F-T尾氣混合進入合成氨裝置,提高合成氨裝置原料氣中的甲烷含量(技改前、后煤氣組分見表1),可使低甲烷含量的F-T尾氣得到充分利用,減少了因F-T尾氣放空造成的經(jīng)濟損失及環(huán)保壓力。
表1 技改前、后煤氣組分
(5)技改實施后,合成氨裝置開車時間可縮短約20 d,油氨聯(lián)產(chǎn)全流程開車時間縮減至10 d。按液氨產(chǎn)量360 t/d、售價3 000元/t計,僅以一次F-T合成和合成氨裝置聯(lián)合開車計算,即可增加效益2 160萬元。
2.2.1 技改實施方案
由于原設(shè)計尾氣轉(zhuǎn)化處理氣量不足,造成原料氣不能順利送到氨合成工序。
將原有的兩臺富氮空氣壓縮機(見圖1中的A機和B機)中的一臺(A機)改造為純氮氣壓縮機,設(shè)在PSA脫碳之后、甲烷化之前,并增加相關(guān)的自調(diào)閥組,使兩臺壓縮機可同時獨立運行。改造后的純氮氣壓縮機(A機)直接將純氮氣送至氨合成工序,進行合成氣H2、N2比調(diào)整;另一臺富氮空氣壓縮機(B機)保持不變,為尾氣轉(zhuǎn)化裝置二段爐提供空氣。此次技改實施后,徹底解決了氨合成裝置合成氣中氮氣量不足,H2、N2比調(diào)整滯后的問題,提高了液氨產(chǎn)量。
2.2.2 技改效果
(1)在同等生產(chǎn)負荷條件下,增加了液氨產(chǎn)量。
(2)技改實施后,尾氣轉(zhuǎn)化、中低溫變換、甲烷化工序等系統(tǒng)壓差明顯降低,壓力、溫度等關(guān)鍵指標(biāo)進一步優(yōu)化,延長了設(shè)備使用壽命,提高了系統(tǒng)安全性。
(3)合成氨裝置實現(xiàn)精準(zhǔn)補氮后,再次提高了F-T尾氣利用率。
(4)技改實施后,液氨產(chǎn)量增加1.25 t/h,以一年為周期(生產(chǎn)時間按8 000 h計),每年可增產(chǎn)液氨10 000 t,按售價3 000元/t計,年增加效益約3 000萬元。
對某6萬t/a費托油蠟聯(lián)產(chǎn)12萬t/a合成氨的技改表明:通過增加精脫硫至尾氣轉(zhuǎn)化管線改造,實現(xiàn)了各種工況下生產(chǎn)系統(tǒng)的切換運行,縮短了系統(tǒng)開車時間,提高了F-T尾氣利用率和裝置運行的安全性,達到了提產(chǎn)增效的目的,以一次F-T合成和合成氨裝置聯(lián)合開車計算,可增加效益2 160萬元;通過實施合成氨裝置原料氣低壓補氮運行提效改造,實現(xiàn)了合成氨裝置精準(zhǔn)補氮,打破了原設(shè)計尾氣轉(zhuǎn)化處理氣量不足的瓶頸,進一步優(yōu)化了合成氨系統(tǒng)的工藝操作,年可增加經(jīng)濟效益約3 000萬元。