馬志超
天津海運職業(yè)學院,天津 300350
在當前全球經(jīng)濟低迷,航運市場極度不景氣的情況下,各大船東均將消減運營成本作為第一要務。另外,隨著國際海事組織(IMO)日益嚴苛的排放標準的實施,以及國際油價不穩(wěn)定性和船舶的超大型化趨勢,對節(jié)能減排的要求逐漸成為船舶主機選擇的重要標志。為此,MANB&W公司的ME-C型電噴主機在當今航運市場中逐步取代傳統(tǒng)的MC-C型主機。ME-C型電噴主機的噴油、排氣、空氣分配、氣缸注油、調速等功能全部是由柴油機本身的電控系統(tǒng)進行控制。同傳統(tǒng)的MC、MC-C型主機相比優(yōu)點很多,主要表現(xiàn)在油耗低、排放低、熱負荷均勻、操縱靈活等[1]。ME-C型主機新增以下部件:液壓動力單元(HPS)、液壓氣缸單元(HCU)、柴油機控制單元(ECU)、電控起動閥(SAV)、起動與換向程序、電子調速功能、輔助鼓風機控制、電子燃油噴射型線(EPIC)、排氣閥執(zhí)行機構、曲軸位置傳感系統(tǒng)(CPS)、電控Alpha注油器(ALS)、機旁控制板(LOP),系統(tǒng)還可安裝PMI系統(tǒng)及Co Co s-EDS監(jiān)控系統(tǒng)[2]。ME-C型電噴主機具備以下主要優(yōu)點[3]:
1)通過電控控制噴油及排氣正時,柴油機在各種負荷情況下均能夠實現(xiàn)氣缸內(nèi)的最佳燃燒效果;
2)在各種負荷下,燃油噴射壓力和噴射率均可優(yōu)化;
3)提高燃燒效果,改善排放性能,有效降低NOx排放,實現(xiàn)無煙運行;
4)機械傳動系統(tǒng)簡化,省去了凸輪軸,機械部件大大減少,便于維護;
5)電控實現(xiàn)精準正時,實現(xiàn)各缸熱負荷平衡優(yōu)化;
6)良好運行,合適的監(jiān)控和故障診斷使維修周期延長;
7)實現(xiàn)更低穩(wěn)定轉速運行;
8)更好的加速、倒車、急停等操作性能;
9)Alpha注油系統(tǒng)集成的氣缸注油器系統(tǒng);
10)在主機的生命期內(nèi),用于控制燃油噴射,排氣閥開關和液壓動力單元(HPS)、液壓氣缸單元(HCU)、柴油機通訊控制單元(EICU)等各類軟件均可以升級優(yōu)化。
雖然ME-C型電噴主機在節(jié)能減排等方面具有絕對優(yōu)勢,但對于輪機人員也提出了更高的要求。本文以MANB&W5G60ME-C9.2型電噴主機為例,說明該電噴主機排氣閥結構和工作原理,并通過對該排氣閥液壓驅動油的油溫過高故障進行詳細的分析,以期對日后管理MANB&W 5G60ME-C9.2型電噴主機的輪機人員提供一定幫助。
MANB&W 5G60ME-C9.2型主機采用的是目前最先進的電噴高壓共軌技術,柴油機燃油的噴射、排氣閥的打開和關閉、換向啟動操作等都是由電控單元ECU控制完成的,并且主機允許的各參數(shù)都可以通過Co Co S-EDS系統(tǒng)進行實時在線監(jiān)測,因此排氣閥的開啟定時、開啟行程以及關閉延遲時間等都可以進行在線監(jiān)測。圖1為MANB&W5G60ME-C9.2型主機排氣閥結構圖[4]。
圖1 MANB&W 5G60ME-C9型主機排氣閥結構
MANB&W 5G60ME-C9型主機安裝了METacho系統(tǒng),取代傳統(tǒng)機型的凸輪軸來采集和確認排氣閥開關定時、缸頭啟動閥定時、汽缸油注油定時,實現(xiàn)智能化控制柴油機的各種定時。在主機曲軸自由端安裝有2個曲軸旋轉編碼器[5],2個互為冗余。編碼器的作用是獲得第一缸的上止點位置,并將信號傳給電控單元(ECU),當ECU收到信號后,進行電腦計算處理,可以獲得排氣閥開啟定時,并將排氣閥開啟定時信號傳給液壓缸單元(HCU)。液壓缸單元(HCU)主要執(zhí)行燃油噴射、排氣閥啟閉以及氣缸注油潤滑等動作,其動作由主機電子控制單元(ECU)的程序精確控制[6]。HCU通過控制FIVA閥將啟閥高壓油連通到排氣閥促動器(exhaust valve activator)下方,推動促動器活塞上行,此時,排氣閥上方形成高壓,排氣閥克服空氣彈簧力,排氣閥打開,排氣閥靠空氣彈簧關閉。
圖2為主機排氣閥升程傳感器安裝位置照片和示意圖,左側為實物照片,右側為主機電腦控制系統(tǒng)中的示意圖。角度編碼器根據(jù)1缸上止點位置和主機發(fā)火順序,確定各缸的曲軸位置,通過HCU控制FIVA閥來控制排氣閥開啟和關閉,F(xiàn)IVA閥將高壓液壓油連接到排氣閥促動器,實現(xiàn)對排氣閥升程的閉環(huán)控制。
圖2 MANB&W 5G60ME-C9型主機排氣閥升程傳感器
ME-C型主機每缸配備一套FIVA閥,液壓氣缸單元(HCU)對該閥進行全程控制,每個FIVA閥控制該缸的噴油以及排氣閥的動作,F(xiàn)IVA閥的三大功能為:精準執(zhí)行燃油噴射定時,并通過FIVA閥為燃油升壓器驅動油缸提供液壓動力;精準執(zhí)行排氣閥定時,在排氣閥開啟和維持開啟的不同狀態(tài),通過FIVA閥的控制,為排氣閥驅動油缸提供不同的驅動力;通過控制液壓動力油的流量,控制燃油噴射量的大小,以滿足主機的轉速、負荷以及油量之間保持穩(wěn)定[7-8]。MANB&W 5G60ME-C9.2型主機的排氣閥打開和關閉的過程如下。
開閥準備。隨著主機的運行,在接近排氣閥開啟的曲軸轉角時,液壓氣缸單元(HCU)的輸出電流減小至4~8 m A,線圈產(chǎn)生的磁力減小,F(xiàn)IVA閥內(nèi)部閥芯在彈簧作用力下回位,使主油路接通排氣閥驅動油缸,大流量液壓油進入驅動油缸,排氣閥開啟。同時接通燃油升壓器油缸回油,確保燃油升壓器不動作。
初始開閥。排氣閥初始開閥時,液壓氣缸單元(HCU)輸出的電流接近下限值4 m A,確保FIVA閥的主閥芯完全移到左端,液壓油以最大流量進入排氣閥驅動油缸,獲得最大的開閥動力,以克服開閥時氣缸內(nèi)的壓力以及彈簧空氣的彈力。
維持開閥。開閥完成后,液壓氣缸單元(HCU)輸出的電流接近上限值8 m A,F(xiàn)IVA閥主閥芯向右移動一個位移。主閥芯通道形成節(jié)流,維持少量的液壓油進入排氣閥驅動油缸,以克服彈簧空氣的彈力,維持排氣閥開啟狀態(tài)。此過程中油缸的滑油會有一小部分經(jīng)節(jié)流閥流走,排氣閥也會有一個微小的關閉動作。
關閥階段。隨著主機的運行,曲軸旋轉,轉過排氣閥開閥的曲軸轉角時,液壓氣缸單元(HCU)輸出電流又回到8~12 m A,F(xiàn)IVA閥主閥芯回到中位,接通排氣閥驅動油缸的回油油路,排氣閥關閉。
2019年8月6日,皮拉圖斯輪從阿根廷港口到澳大利亞港口進行運輸作業(yè)。大管輪值班時巡視主機,由于天氣條件惡劣,船舶晃動加劇。大管輪在主機缸頭層檢查時,由于晃動,無意中用手扶了一下排氣閥的驅動高壓油管,發(fā)現(xiàn)主機2缸和5缸的排氣閥驅動高壓油管溫度明顯高于其他缸,手摸上去發(fā)燙。大管輪無法立刻判斷出此故障原因,隨后通知輪機長一同討論分析故障原因。輪機長到達現(xiàn)場后用點溫槍測量排氣閥頂部溫度,發(fā)現(xiàn)2缸和5缸溫度比其他缸高10℃左右;用聽診器或者聽診棒聽排氣閥頂部的聲音,也能聽出這兩個缸跟其他缸聲音不一樣,確定這兩個缸存在故障。
當時分析該液壓油管溫度升高,可能的原因有以下幾點:
1)故障缸燃燒不好導致排溫明顯高于其他缸,熱量傳遞排氣閥,經(jīng)過排氣閥閥桿傳給滑油。但現(xiàn)場觀察排溫正常,故排除此項。
2)排氣閥冷卻系統(tǒng)出現(xiàn)問題,導致排氣閥溫度過高,如冷卻水不足等原因也可能使排氣閥溫度升高[9],從而導致液壓油溫度升高。但現(xiàn)場觀察水溫、水壓均正常,故排除此項。
3)排氣閥頂部油缸的活塞與油缸本體潤滑不好或者活塞環(huán)狀況不良,摩擦熱量大。
對上面的可能原因,進行逐個排查,先簡單后復雜。前兩種可能性原因已經(jīng)現(xiàn)場排除。由于現(xiàn)在主機在運行,無法拆檢排氣閥。到錨地后,大管輪組織對排氣閥的拆除,進行維護保養(yǎng),著重檢查排氣閥頂部液壓油缸的活塞和活塞環(huán),并未發(fā)現(xiàn)明顯異常。但是為了排除故障就把活塞環(huán)換新了。重新裝復排氣閥,跟船長協(xié)商在錨地進行試車,當主機轉速達到HALF(一半)時,故障缸的油管溫度又高出其他缸,此故障仍然存在。說明此故障并不是油缸活塞摩擦導致,此種可能性排除。在輪機長的組織下,大管輪對該主機說明書進行研究,并根據(jù)現(xiàn)場分析可能的原因。由于ME主機有MOP電腦,可以查看很多參數(shù)。輪機長和大管輪調取了當時6個缸的HCUEVENTS,根據(jù)HCUEVENTS的曲線發(fā)現(xiàn)故障缸明顯異于其他4個缸。其中HCUEVENTS可以在MOP-B電腦MAINTENANCE的子目錄TROUBLESHOOTING里可以找到;在主機運行時可以隨時手動抓取當時的曲線,也可以固定間隔時間,例如每月做PERFORMANCE(性能)時抓取一次便于以后觀察對比。
另外,對該主機說明書進行研究發(fā)現(xiàn),排氣閥頂部存在一個節(jié)流閥(如圖1中的C所示),節(jié)流閥詳細結構如圖3所示。
圖3 節(jié)流閥結構
節(jié)流閥在排氣閥頂部工作情況如圖4所示。驅動排氣閥打開的高壓油由高壓油管進入排氣閥頂部,油路分為2路,主油路驅動排氣閥閥桿,打開排氣閥;另外一路油經(jīng)節(jié)流閥中間的小阻尼孔流入C空間,經(jīng)泄油口回油。經(jīng)分析,該節(jié)流閥阻尼孔的主要作用是卸荷作用。另外,該機構通過阻尼孔的孔徑對排氣閥的升程進行控制,孔徑變大,排氣閥升程變小(卸荷作用增強);孔徑變小,排氣閥升程變大。如果此節(jié)流閥堵塞會導致泄油不暢,排氣閥開啟后一直保持在最大升程位置,因此,也會導致排氣閥驅動液壓油反復壓縮而致使高壓管發(fā)熱。
圖4 節(jié)流閥工作情況
通過調取當時6個缸的HCUEVENTS,發(fā)現(xiàn)故障缸的曲線與正常工作缸的曲線存在差別,如圖5所示。正常工作時(圖5-a曲線),排氣閥打開后,會慢慢下降,即節(jié)流閥阻尼孔起作用;而故障缸的曲線(圖5-b曲線),排氣閥打開后,升程保持不變,即節(jié)流閥阻尼孔未起作用。
圖5 主機MOP中的排氣閥工作曲線
因此,根據(jù)上述分析,可能節(jié)流閥堵塞導致排氣閥升程變大,高壓油溫度上升。大管輪即刻組織人員對故障缸的節(jié)流閥進行拆除,發(fā)現(xiàn)這兩個故障缸排氣閥上的節(jié)流閥堵塞。清通后試車故障現(xiàn)象消失,HCUEVENTS也恢復正常。此節(jié)流閥的孔徑很小,堵塞物為微小的金屬磨粒物質,說明液壓系統(tǒng)里有磨損。問題解決后大管輪將液壓油的反沖濾器解體清潔。根據(jù)本次故障現(xiàn)象以及解決過程的分析,筆者認為,陳明興所訴在管理ME-C型主機過程中遇到的故障與本次故障現(xiàn)象有相同之處,ME-C型主機排氣閥行程報警應該與該節(jié)流閥堵塞有一定關系[10]。
本次故障的排除,為公司節(jié)約了更換排氣閥的成本,保證主機的正常運行。HCUEVENTS正常的排氣閥曲線在開啟后應該有一個稍微傾斜向下的趨勢,是因為節(jié)流閥會卸荷掉一部分高壓油,以防止排氣閥升程過大。ME-C型主機伺服液壓油引用10%的主機系統(tǒng)滑油,經(jīng)過濾器過濾(過濾精度6μ)后,進入液壓動力單元(HPS)。因此要特別加強滑油的管理,一旦主機系統(tǒng)滑油產(chǎn)生變質,液壓元件易損壞,嚴重時會造成主機無法正常工作。因此,建議輪機管理人員注意以下幾點:
1)在船舶航行過程中,遇故障時,應根據(jù)說明書,將故障部位的結構和工作原理搞明白,然后再進行有目的的拆解,可收到“事半功倍”的效果。經(jīng)過故障現(xiàn)象和故障解決過程,以及對主機說明書的分析,ME-C型主機排氣閥上方的節(jié)流閥的主要作用是卸荷作用,以防止排氣閥升程過大。
2)在排氣閥的維護保養(yǎng)和拆裝過程中,以及主機滑油系統(tǒng)拆裝過程中一定要根據(jù)說明書要求進行沖洗,注意保持清潔,以防止污染物進入滑油系統(tǒng)。主機滑油定期進行送岸化驗,確?;偷馁|量,包括濾器前后取樣化驗,確保精濾器的效用。
3)ME 機型都配有CoCoS-EDS 系統(tǒng)和MOP電腦,智能程度都很高,主機所有參數(shù)和運行狀況都能從這兩臺電腦里看到,比如案例里提到的HCUEVENTS,這個要定期保存以便以后觀察對比。不同的工況下,定期保存HUCEVEN和HPSEVEN,以方便出現(xiàn)故障時分析對比,建議輪機管理人員加強對CoCoS-EDS 和MOP的學習。