房強
(淄博鐵鷹鋼鐵有限公司,山東淄博 255080)
淄博鐵鷹鋼鐵有限公司50萬噸鏈篦機-回轉窯球團生產(chǎn)線,于2005年3月建成并投入運行,2014年5月新增煙氣脫硫系統(tǒng),采用雙堿法脫硫工藝。初始設計脫硫塔直徑5.5m,三組300m3/h堿液噴淋層,兩層除霧板。配置119m3反應/氧化池、356m3沉淀池及290m3循環(huán)池各一個,一臺X(B)MA 1000型壓濾機。處理煙氣量35萬m3/h(工況),液氣比0.0026,脫硫效率≥95%,SO2排放量小于100mg/m3。
自2017年6月,為適應生產(chǎn)線硫負荷逐漸增高的脫硫需要以及新的大氣污染排放標準,逐步實施了脫硫系統(tǒng)升級改造,新增一座直徑6m的脫硫塔,新脫硫塔含兩層600m3噴淋層、200m3循環(huán)池、一層除霧板,并對一級脫硫塔升級改造增設一層600m3噴淋層,液氣比相應提高到0.0077,基本滿足了SO2小于50mg/m3新的排放標準。
根據(jù)DB37/990-2019《鋼鐵工業(yè)大氣污染物排放標準》文件要求,球團焙燒設備自2020年11月1日起執(zhí)行的排放濃度為:顆粒物10mg/m3、二氧化硫35mg/m3、氮氧化物(NO2計)50mg/m3,同時球團生產(chǎn)線新增脫銷系統(tǒng)相關技術要求脫硫塔的噴淋量需達到4500m3/h。
受初始設計的影響,脫硫系統(tǒng)大氣污染物處理能力無法滿足日益提高的排放標準,雖經(jīng)多次提標改造,與當前新的排放要求仍存在差距。
一級、二級脫硫塔噴淋總量為2700m3/h,僅為脫銷工藝技術要求的60%。
為了滿足以上要求,需要對脫硫系統(tǒng)進一步升級改造,提高煙氣處理過程液氣比,增強煙氣污染物處理能力,實現(xiàn)新標準下的達標排放,并基本滿足脫銷工藝要求。
一級脫硫塔設置3層噴淋量300m3/h和1層噴淋量600m3/h噴淋層,共4層,累計噴淋量1500m3/h。二級脫硫塔設置2層噴淋量600m3/h噴淋層,累計噴淋量1200m3/h。
一級脫硫塔為初始投資建設項目,具有完善的脫硫劑添減系統(tǒng)、反應池、氧化池、沉淀池及壓濾系統(tǒng)等設備設施。
二級脫硫塔屬脫硫系統(tǒng)升級改造項目,堿液以內(nèi)部循環(huán)為主,反應后液體經(jīng)專用水泵輸送至一級塔氧化-反應池,經(jīng)濃縮/壓濾回水進行置換。因二級脫硫塔無專用反應-氧化池、沉淀池及濃縮/壓濾堿液泵,噴淋總量受到限制。
經(jīng)過對一級、二級脫硫塔噴淋系統(tǒng)、堿液循環(huán)系統(tǒng)及一級脫硫塔周圍環(huán)境進行逐一分析論證,確定選擇一級脫硫塔原第三層300m3/h進行升級改造。
(1)結合DB37/990-2019《鋼鐵工業(yè)大氣污染物排放標準》文件要求的球團焙燒設備排放濃度標準,通過工藝計算[1],需增加噴淋量1000m3/h以上。
(2)根據(jù)脫銷項目工藝要求,需增加噴淋量2300m3/h。通過對我公司球團生產(chǎn)線生產(chǎn)工藝條件和實際運行參數(shù)進行認真分析、研究、評估,脫硫塔噴淋量增加1000m3/h~1500m3/h即可滿足脫銷工藝要求。
(3)通過對公司備品備件進行排查,查找到一臺閑置1200m3KQSN型水平中開式單級雙吸離心泵,符合提標改造設備要求。
(4)通過現(xiàn)場勘察,完全具備安裝水泵和管路所需的空間。
經(jīng)過分析,擬定改造后的噴淋層噴淋量為1200m3/h。
(1)噴淋量增加后同時增加了煙氣排放阻力,打破風系統(tǒng)正常運行平衡,影響球團的干燥、預熱及焙燒。通過工藝計算,以及對主抽風機、增壓風機運轉能力進行分析,完全可以消除阻力影響。
(2)煙氣阻力增加后同時增加煙道壓力,對增壓風機至脫硫塔入口煙道進行排查確認后,可以通過更換密封,適當加固的措施消除管路壓力增加的影響。
(3)噴淋量增加后,堿液循環(huán)量同比增加。通過對反應池、氧化池、沉淀池貫通性進行檢查、評估、論證,采取適當加寬或加深通道即可消除影響。
經(jīng)過系統(tǒng)的分析、評估、論證,確定改造后的噴淋層噴淋量為1200m3/h。升級改造的脫硫系統(tǒng)液氣比提高到0.011。
(1)根據(jù)前期噴淋層改造經(jīng)驗,自主設計使用的鋼材質(zhì)管路適應于噴淋堿液性質(zhì),且結構穩(wěn)定、便于維護,設計思路日益成熟。本次1200m3/h噴淋層依然采用此設計方案。經(jīng)過工藝計算,主管路設計為DN300至DN159過渡性管路,主管路兩側對稱分布4組DN133-DN125過度性和4組DN125分支管路。
(2)通過流量及壓差計算,采用24個DN80不銹鋼渦流噴嘴,流量足,霧化效果好,便于維護。
(3)安裝噴淋覆蓋面的要求,噴嘴設置布局合理,實現(xiàn)無縫銜接。噴淋層設計安裝示意如圖1所示。
圖1 1200m3/h噴淋層設計安裝示意圖
(1)經(jīng)過現(xiàn)場勘察,結合管路布局和選定的吸水口為主,將堿水泵安裝在堿液池西側,與600m3堿水泵并列。
(2)為方便堿液泵開啟,配置φ1500×1500虹吸罐。泵入口采用DN500鋼材質(zhì)管路,泵出口采用DN400超高分子聚乙烯復合管,便于安裝和維護,設備安裝示意圖如圖2所示。
圖2 設備安裝示意圖
(3)其他選用備品備件如表1所示。
表1 備品備件規(guī)格型號及數(shù)量表
(1)設備運行安全可靠,堿水泵開停自如,管理路通暢、密封性好,噴淋層流量足、霧化效果好。
(2)增壓風機至脫硫塔煙道運行安全無泄漏,堿液循環(huán)通暢。
(3)增壓風機及主抽風機運行能力同比提高5%左右,完全消除了因噴淋量增加帶來的煙氣阻力增加的影響。
(4)脫硫系統(tǒng)液氣比提高后,以SO2為主要代表的大氣污染處理能力明顯提高,實現(xiàn)新標準下的達標排放。同時生石灰、片堿用量同比下降5%左右,基本杜絕了以往因某項指標超標而采取應急減產(chǎn)停產(chǎn)事故,促進產(chǎn)量同比提高3%左右。
(5)脫銷項目投入運行后,經(jīng)過測試,改造后的噴淋量能夠滿足脫銷工藝要求。
(1)以原雙堿法脫硫系統(tǒng)為基礎進行升級改造,自主設計改造提高噴淋量設備設施,滿足日益提高的大氣污染物排放標準的要求[2],節(jié)約了環(huán)保資金投入。
(2)自主設計制作的噴淋層在選材、結構、安裝等更切合工藝和運行環(huán)境的要求。
(3)與本項升級改造設計目標巧妙融合,回收利用閑置1200m3/h水平,節(jié)約了項目投入成本。
(4)上升段堿液管路選用超高分子聚乙烯復合管,取代了初始設計的玻璃鋼管路,更加耐用且便于安裝維修。
(1)自主設計制作噴淋層,項目投入約2萬元,節(jié)約采購成本約3萬元。
(2)回收利用閑置水泵,節(jié)約采購成本約12萬元。
(3)脫硫系統(tǒng)污染物處理能力提高后,基本避免了因某項指標超標而采取應急減產(chǎn)措施事件的發(fā)生,促進了生產(chǎn)穩(wěn)定運行,產(chǎn)量同比提高3%以上,以年產(chǎn)50萬t球團核算,預計增加產(chǎn)量1.5萬t,年產(chǎn)生效益約50萬元。
(4)生石灰、片堿單耗下降5%左右,年產(chǎn)生效益10萬元左右。
通過逐項核算,本項目的實施產(chǎn)生經(jīng)濟效益約75萬元。
通過脫硫液氣比提升改造,滿足了DB37/990-2019《鋼鐵工業(yè)大氣污染物排放標準》文件要求,實現(xiàn)了大氣污染物達標排放,為進一步優(yōu)化環(huán)境保護做出了貢獻,產(chǎn)生較好的社會效益。
大氣污染物實現(xiàn)達標排放,奠定了企業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展的基礎,為繁榮區(qū)域經(jīng)濟、穩(wěn)定就業(yè)做出了貢獻。
通過對脫硫塔堿液噴淋系統(tǒng)技術創(chuàng)新和改造,堿液噴淋量增加了約1/3,提高了煙氣處理過程液氣比,增加了反應面積,加快了污染物吸收和反應速度,促進污染物處理能力顯著提升,具有良好的推廣價值。
(1)噴淋系統(tǒng)的改造要充分考慮與原噴淋系統(tǒng)的合理結合。
(2)對周圍環(huán)境進行考察論證,合理布局管路和動力系統(tǒng)。
(3)脫硫塔噴淋量增加的同時,增大了煙氣運行阻力,要充分考慮主抽風機運行能力,以免因煙氣運行不暢對生產(chǎn)系統(tǒng)帶來負面影響。同時要評估脫硫塔入口煙道抗壓能力,必要時采取加固措施。
(4)對脫硫塔外堿液循環(huán)系統(tǒng)進行分析論證,采取措施確保堿液循環(huán)通暢。