楊進(jìn)福,吳榮煒,馬金欣
(國(guó)家能源集團(tuán)寧夏煤業(yè)公司,寧夏 銀川 750000)
選擇性非催化還原法(SNCR)脫硝技術(shù)具有投資少、運(yùn)行成本低、鍋爐改造量小等優(yōu)勢(shì),在各類鍋爐煙氣脫硝中得到應(yīng)用。SNCR 脫硝技術(shù)不使用催化劑,將還原劑如氨氣、氨水、氨水稀溶液等噴入850 ℃~1150℃的煙氣中,還原劑迅速熱分解出NH3,并與煙氣中的NOx反應(yīng)生成N2和H2O。
一般SNCR 脫硝系統(tǒng)具有以下特點(diǎn):(1)SNCR 脫硝系統(tǒng)沒(méi)有入口NOx濃度測(cè)點(diǎn),只有煙囪入口的凈煙氣NOx濃度測(cè)點(diǎn),當(dāng)爐內(nèi)NOx生成量大幅變化時(shí),控制系統(tǒng)無(wú)法及時(shí)作出反應(yīng),控制延遲很大,增加了SNCR 系統(tǒng)的控制難度。(2)SNCR 脫硝系統(tǒng)存在最佳的反應(yīng)溫度,要求的溫度區(qū)間在850 ℃~1150 ℃,當(dāng)溫度較低時(shí),脫硝效率也會(huì)大幅降低。(3)SNCR 脫硝系統(tǒng)的調(diào)節(jié)依賴于出口煙氣排放連續(xù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)(CEMS)的數(shù)據(jù),但是CEMS 系統(tǒng)測(cè)點(diǎn)一般為單點(diǎn)取樣,獲取的樣氣不具有全面性,從而影響了噴氨調(diào)節(jié)的準(zhǔn)確性。
隨著國(guó)家環(huán)保考核標(biāo)準(zhǔn)的提高,SNCR 脫硝系統(tǒng)的NOx排放標(biāo)準(zhǔn)(質(zhì)量濃度)普遍降至50 mg/m3,這對(duì)SNCR 系統(tǒng)的控制品質(zhì)提出了更高的要求?,F(xiàn)有SNCR控制邏輯普遍以PID 控制器調(diào)節(jié)氨水總量進(jìn)行反饋控制,這種傳統(tǒng)控制策略存在缺陷,難以在工況大幅波動(dòng)下穩(wěn)定控制NOx排放濃度,直接導(dǎo)致了NOx頻繁超標(biāo)。本文針對(duì)某化工廠循環(huán)流化床(CFB)鍋爐采用的傳統(tǒng)SNCR 脫硝控制系統(tǒng)存在的問(wèn)題,提出了優(yōu)化控制設(shè)計(jì)方案:網(wǎng)格法混合取樣改造、基于模型預(yù)測(cè)控制(MPC)的SNCR 脫硝優(yōu)化控制方案和爐內(nèi)氧含量?jī)?yōu)化控制模型,并應(yīng)用于該鍋爐,對(duì)該機(jī)組的脫硝系統(tǒng)自動(dòng)化投入率低、NOx濃度波動(dòng)幅度大、氨逃逸大等問(wèn)題有著明顯的改善效果。
目前國(guó)內(nèi)的SNCR 系統(tǒng)自動(dòng)化投入率很低,基本采用手動(dòng)控制,其主要原因在于:(1)機(jī)組DCS 本身邏輯是基于PID 控制器,控制策略簡(jiǎn)單,無(wú)法處理SNCR控制系統(tǒng)的大滯后難題;(2)SNCR 系統(tǒng)的控制對(duì)象NOx濃度受多種因素的影響,包括爐內(nèi)的風(fēng)量變化、煤質(zhì)變化、負(fù)荷波動(dòng)等,機(jī)組無(wú)SNCR 入口NOx濃度測(cè)點(diǎn),造成爐內(nèi)NOx生成量的變化不可知;(3)被控變量?jī)魺煔釴Ox濃度測(cè)點(diǎn)位置距離噴槍較遠(yuǎn),整個(gè)控制純滯后在3 min~5 min,甚至更長(zhǎng)。這些因素共同造成SNCR系統(tǒng)控制難度較大,采用PID 控制器無(wú)法滿足控制需要,亟需采用先進(jìn)控制技術(shù)來(lái)彌補(bǔ)原有控制邏輯的缺陷。
由于SNCR 控制系統(tǒng)本身的滯后性,且操作人員頻繁手動(dòng)干預(yù),造成凈煙氣NOx濃度波動(dòng)較大,為了防止NOx超標(biāo),通常采用的方法是噴入過(guò)量的氨水溶液,使凈煙氣NOx濃度在很低的水平運(yùn)行,造成氨水用量過(guò)量、氨逃逸嚴(yán)重,對(duì)尾部空預(yù)器的運(yùn)行也造成較大影響。
傳統(tǒng)CEMS 取樣系統(tǒng)取樣方式多為單個(gè)探頭插入煙道內(nèi)抽取煙氣進(jìn)行稀釋分析,隨后根據(jù)測(cè)量值調(diào)節(jié)噴氨總閥。這種單點(diǎn)取樣的測(cè)量值無(wú)法代表煙道全截面的實(shí)際煙氣平均濃度,測(cè)量端測(cè)量值缺乏代表性,直接導(dǎo)致調(diào)節(jié)缺乏準(zhǔn)確性。
當(dāng)前SNCR 控制策略以反饋控制為主,有時(shí)會(huì)以燃料量、爐內(nèi)氧含量為控制前饋,控制效果普遍欠佳,主要原因在于爐內(nèi)NOx生成量的大幅波動(dòng)是無(wú)法通過(guò)SNCR 進(jìn)行消除的,氨水的噴入對(duì)凈煙氣NOx濃度的影響滯后很大,容易引起控制系統(tǒng)的振蕩。爐內(nèi)氧含量對(duì)NOx生成的影響很大,如果可以通過(guò)二次風(fēng)控制氧含量,減小氧含量的波動(dòng)幅度,特別是升降負(fù)荷等工況下的波動(dòng),將大幅降低NOx濃度的波動(dòng),對(duì)SNCR 控制系統(tǒng)的優(yōu)化具有顯著作用。
通過(guò)對(duì)SNCR 脫硝控制系統(tǒng)的運(yùn)行環(huán)境、考核要求、被控特性數(shù)學(xué)模型等方面的精準(zhǔn)把握,提出了基于預(yù)測(cè)控制技術(shù)的SNCR 脫硝優(yōu)化控制解決方案。該方案用網(wǎng)格法混合采樣裝置代替原有CEMS 的單點(diǎn)取樣,以獲取具有代表性的混合樣氣;采用MPC 控制器代替原PID 控制器,克服系統(tǒng)大滯后問(wèn)題;通過(guò)辨識(shí)干擾模型,增加負(fù)荷、煤質(zhì)、爐內(nèi)氧含量等智能前饋,減少NOx濃度波動(dòng)幅度,通過(guò)增加二次風(fēng)- 氧含量控制優(yōu)化,減小爐內(nèi)氧含量波動(dòng),進(jìn)而減小NOx濃度的波動(dòng)幅度,減少氨水用量,降低氨逃逸。
網(wǎng)格法混合采樣裝置示意圖如圖1 所示。將SNCR 出口截面均勻地劃分為2×8 的網(wǎng)格,在每個(gè)網(wǎng)格的中心位置布置取樣點(diǎn),每個(gè)取樣點(diǎn)位布置一根DN20 的取樣支管,敞口傾斜安裝,取樣支管匯合至DN100 的倒Y 型取樣母管上,再引至煙道外,在此處連接原CEMS 取樣探頭,用以測(cè)量混合取樣NOx濃度值。
圖1 網(wǎng)格法混合采樣裝置示意圖
混合取樣時(shí),關(guān)閉反吹控制閥,打開(kāi)負(fù)壓發(fā)生器下端(相當(dāng)于一個(gè)射流器),煙氣通過(guò)高壓熱空氣吸出并送回?zé)煹纼?nèi),此時(shí)CEMS 系統(tǒng)對(duì)混合煙氣進(jìn)行測(cè)量。
熱風(fēng)反吹時(shí),打開(kāi)反吹控制閥,關(guān)閉負(fù)壓發(fā)生器下端,加熱的高壓空氣經(jīng)過(guò)負(fù)壓發(fā)生器進(jìn)入取樣管路并進(jìn)行反吹,防止取樣管路積灰。
通過(guò)上述方式測(cè)量獲得的煙氣參數(shù)更具有代表性,為噴氨總閥調(diào)節(jié)提供更準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。
基于MPC 的脫硝優(yōu)化控制方案是以煙囪入口凈煙氣環(huán)??己它c(diǎn)的NOx濃度值為核心,以省煤器出口NOx濃度值為輔助的多層次復(fù)合串級(jí)控制方案,其控制策略示意圖如圖2 所示。
圖2 基于MPC 的SNCR 優(yōu)化控制策略示意圖
凈煙氣NOx濃度值的控制延遲較大,省煤器出口NOx濃度值的控制延遲會(huì)小很多,省煤器出口煙氣經(jīng)過(guò)空預(yù)器、除塵器、脫硫塔等設(shè)備直到脫硫出口,完成一系列反應(yīng)過(guò)程,因此煙囪入口NOx濃度值相比于省煤器出口NOx濃度值更加平緩,對(duì)于控制系統(tǒng)來(lái)說(shuō),控制煙囪入口凈煙氣NOx濃度值可以掌握整體調(diào)節(jié)過(guò)程,控制省煤器出口NOx濃度值可以掌握過(guò)程細(xì)節(jié),所以該控制方案以煙囪入口凈煙氣NOx濃度值不超標(biāo)為基礎(chǔ),通過(guò)對(duì)省煤器出口NOx濃度值的控制實(shí)現(xiàn)精細(xì)調(diào)整,同時(shí)在整個(gè)控制過(guò)程中考慮爐內(nèi)氧含量前饋,建立氧含量與SNCR 脫硝系統(tǒng)的協(xié)同控制,減小波動(dòng)幅度,提高控制精度。
基于MPC 的脫硝優(yōu)化控制方案區(qū)別于現(xiàn)有控制系統(tǒng)的關(guān)鍵點(diǎn)在于將原PID 控制系統(tǒng)的PID 替換為先進(jìn)的MPC 控制器,由于從SNCR 氨水用量變化到煙囪入口處的NOx濃度變化純滯后在3 min~5 min,整個(gè)控制過(guò)程控制平穩(wěn)需要超過(guò)6 min,控制目標(biāo)的變化使得系統(tǒng)的控制難度明顯增加,如果仍然采用原控制策略中的PID 控制方式,則難以應(yīng)對(duì)NOx濃度控制過(guò)程中的大滯后問(wèn)題。其主要原因在于:PID 控制是根據(jù)以前的被調(diào)量偏差來(lái)進(jìn)行調(diào)節(jié),屬于“事后”調(diào)節(jié),無(wú)法提前調(diào)節(jié),只能依靠“過(guò)量”調(diào)節(jié)使噴氨盡可能跟上NOx濃度波動(dòng)。若噴氨的“過(guò)量”量小,噴氨控制跟不上NOx濃度波動(dòng);“過(guò)量”量大,則系統(tǒng)不穩(wěn)定,NOx濃度參數(shù)容易振蕩。而MPC 控制將噴氨的“過(guò)量”調(diào)節(jié)變?yōu)椤安贿^(guò)量或少過(guò)量的提前調(diào)節(jié)”,這樣不僅可以使氨水用量跟上煙囪入口的NOx變化,而且可以有效減緩過(guò)調(diào)引起的振蕩,因此MPC 控制是提前調(diào)節(jié)的有效手段。
PID 與MPC 控制階躍響應(yīng)比較如圖3 所示,圖中實(shí)線為沒(méi)有延遲的控制曲線,虛線為其他所有參數(shù)均不變,只是給模型增加30 s 延遲的控制曲線。從圖3可以看出,沒(méi)有延遲的時(shí)候,PID 和MPC 控制的控制效果都不錯(cuò);一旦系統(tǒng)有了延遲,PID 控制就會(huì)發(fā)生大幅度波動(dòng),控制效果明顯變差,而MPC 控制則沒(méi)有明顯的變化,可見(jiàn)MPC 控制是處理大滯后系統(tǒng)的控制問(wèn)題的良好選擇。
圖3 PID 與MPC 控制階躍響應(yīng)比較
爐內(nèi)氧含量對(duì)NOx濃度影響較大,當(dāng)氧含量較平穩(wěn)時(shí),NOx濃度也較平穩(wěn),SNCR 控制效果也較好,當(dāng)氧含量波動(dòng)較大時(shí),NOx濃度波動(dòng)也會(huì)較大。某企業(yè)煙氣氧含量與NOx濃度關(guān)系的歷史曲線見(jiàn)圖4。由圖4 可知,在不考慮SNCR 自身影響的情況下,當(dāng)煙氣氧含量波動(dòng)較大時(shí),NOx濃度的波動(dòng)幅度也會(huì)很大,通常SNCR 控制系統(tǒng)很難在這樣的波動(dòng)幅度下有較好的控制效果;當(dāng)煙氣氧含量波動(dòng)較小時(shí),NOx濃度的波動(dòng)幅度也較小,在此基礎(chǔ)上通過(guò)MPC 對(duì)SNCR 進(jìn)行控制優(yōu)化,可以得到較好的效果。通常在變負(fù)荷時(shí)煙氣中氧含量波動(dòng)劇烈,同時(shí)NOx濃度的波動(dòng)也會(huì)很劇烈,此時(shí)NOx濃度常超過(guò)環(huán)保指標(biāo),SNCR 控制系統(tǒng)本身很難消除這部分強(qiáng)擾動(dòng)。
圖4 煙氣氧含量與NOx 濃度的歷史曲線
CFB 機(jī)組采用二次風(fēng)來(lái)調(diào)節(jié)爐內(nèi)氧含量,在SNCR整體控制優(yōu)化的控制策略中,通過(guò)爐內(nèi)參數(shù)控制氧含量,降低變負(fù)荷工況下的氧含量波動(dòng)幅度,在此基礎(chǔ)上通過(guò)調(diào)節(jié)噴氨總閥來(lái)控制凈煙氣NOx濃度,通過(guò)負(fù)荷、風(fēng)量、氧含量等前饋?zhàn)兞繉?duì)氨水用量進(jìn)行提前動(dòng)作。SNCR 優(yōu)化控制系統(tǒng)整體方案如圖5 所示,通過(guò)爐內(nèi)一次風(fēng)量、二次風(fēng)量、總煤量與省煤器出口氧含量的關(guān)系,建立爐內(nèi)氧含量控制模型,根據(jù)氧含量與NOx濃度波動(dòng)趨勢(shì)的有效對(duì)應(yīng)關(guān)系,建立爐內(nèi)NOx動(dòng)態(tài)模型,對(duì)SNCR 入口NOx濃度的變化進(jìn)行預(yù)測(cè)。
圖5 SNCR 優(yōu)化控制系統(tǒng)整體方案
某化工廠動(dòng)力裝置由CFB 鍋爐、汽輪機(jī)、發(fā)電機(jī)3 大主機(jī)及相應(yīng)配套輔機(jī)組成,規(guī)模為4 臺(tái)280 t/h高壓CFB 鍋爐、1 臺(tái)50 MW 發(fā)電機(jī)。鍋爐以煤為主要燃料,天然氣為點(diǎn)火及輔助燃料。鍋爐通過(guò)燃料燃燒將給水加熱成9.81 MPa、540 ℃的高溫高壓蒸汽。每臺(tái)鍋爐在分離器出口配有SNCR 脫硝裝置,省煤器出口配有單層催化劑。
該裝置CFB 鍋爐煙氣脫硝工藝采用SNCR,要求機(jī)組脫硫凈煙氣中NOx質(zhì)量濃度小時(shí)均值不超50 mg/m3,其中噴氨控制系統(tǒng)由煙臺(tái)某公司負(fù)責(zé)投入進(jìn)行自動(dòng)化控制,要求在保證NOx濃度不超標(biāo)的前提下,盡可能節(jié)約噴氨量,減少氨逃逸。
改造前該裝置的CFB 鍋爐SNCR 系統(tǒng)自動(dòng)化投入率很低,基本采用手動(dòng)控制,其主要原因在于機(jī)組DCS 本身邏輯是基于PID 控制器,控制策略簡(jiǎn)單,無(wú)法處理SNCR 控制系統(tǒng)的大滯后難題。另外,凈煙氣中NOx濃度波動(dòng)大,手動(dòng)調(diào)試依賴凈煙氣中NOx濃度的反饋值,會(huì)造成噴氨量過(guò)多,并導(dǎo)致下一時(shí)刻凈煙氣中NOx濃度的大幅波動(dòng),凈煙氣NOx質(zhì)量濃度的波動(dòng)范圍在15 mg/m3~65 mg/m3。當(dāng)負(fù)荷很穩(wěn)定時(shí),保持噴氨量不變,可以控制凈煙氣NOx濃度,但是當(dāng)負(fù)荷稍有波動(dòng)時(shí),凈煙氣NOx濃度的波動(dòng)很大,控制效果不理想。
該裝置CFB 鍋爐SNCR 系統(tǒng)通過(guò)采取前述網(wǎng)格法混合取樣改造、基于MPC 的優(yōu)化控制改造和爐內(nèi)氧含量?jī)?yōu)化控制改造,解決了控制延遲較大、自動(dòng)化投入率低的問(wèn)題,SNCR 脫硝系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)全網(wǎng)運(yùn)行周期的自動(dòng)控制。其優(yōu)化前后效果對(duì)比如圖6 所示。
圖6 SNCR 脫硝系統(tǒng)調(diào)試結(jié)果
經(jīng)過(guò)調(diào)試,改造后SNCR 系統(tǒng)控制效果如下:在280 t/h 負(fù)荷工況下,設(shè)定煙囪入口凈煙氣中NOx質(zhì)量濃度為30 mg/ m3,其實(shí)測(cè)的凈煙氣中NOx質(zhì)量濃度值不超考核線50 mg/m3(小時(shí)均值),凈煙氣中NOx質(zhì)量濃度值波動(dòng)幅度由原來(lái)的±20 mg/m3降低至±10 mg/m3。噴氨閥門(mén)動(dòng)作較小,瞬時(shí)噴氨量維持在270 kg/h~280 kg/h,改造后氨水單耗較2019年平均值(噸蒸汽1.4 kg)下降25%以上。
針對(duì)某化工廠CFB 鍋爐SNCR 脫硝系統(tǒng)的NOx濃度波動(dòng)情況,通過(guò)預(yù)測(cè)控制設(shè)計(jì)了預(yù)測(cè)控制器,并在該鍋爐進(jìn)行了應(yīng)用測(cè)試。應(yīng)用結(jié)果表明,該方案可實(shí)現(xiàn)凈煙氣的直接控制,方便運(yùn)行調(diào)整;可實(shí)現(xiàn)全運(yùn)行周期的自動(dòng)控制,減少運(yùn)行工作量;凈煙氣NOx質(zhì)量濃度值波動(dòng)幅度從原來(lái)的最大±20 mg/ m3降低到±10 mg/m3;改造后氨水單耗較2019年平均值下降25%以上,系統(tǒng)長(zhǎng)期投運(yùn)后,將有效降低氨逃逸,節(jié)約噴氨量,具有較好的應(yīng)用推廣價(jià)值。