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五環(huán)爐煤氣化裝置黑水處理系統(tǒng)改進(jìn)與優(yōu)化研究

2022-02-19 01:58杜孟洪
氮肥與合成氣 2022年2期
關(guān)鍵詞:管束冷卻器離心機(jī)

杜孟洪

(河南龍宇煤化工有限公司,河南永城 476600)

河南龍宇煤化工有限公司(簡(jiǎn)稱河南龍宇)二期項(xiàng)目為40萬(wàn)t/a醋酸裝置,采用新型五環(huán)爐干煤粉加壓氣化爐(2臺(tái))提供原料氣。新型五環(huán)爐煤氣化工藝是五環(huán)科技股份有限公司與河南能源化工集團(tuán)有限公司合作開發(fā)的具有國(guó)內(nèi)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的新型氣化工藝[1]。該工藝主要包括:磨煤及干燥系統(tǒng)、煤加壓及進(jìn)料系統(tǒng)、煤氣化系統(tǒng)、除渣系統(tǒng)、濕洗系統(tǒng)、黑水處理系統(tǒng),以及公用工程系統(tǒng)。其中,黑水處理系統(tǒng)包含閃蒸系統(tǒng)和初步水處理系統(tǒng)[2]。筆者主要對(duì)黑水處理系統(tǒng)在運(yùn)行中的問(wèn)題進(jìn)行分析研究。

1 黑水處理系統(tǒng)工藝流程

黑水處理系統(tǒng)中的閃蒸系統(tǒng)閃蒸出氣化來(lái)黑水中的氣體成分,經(jīng)過(guò)0.6 MPa中壓閃蒸、0.15 MPa低壓閃蒸和-0.05 MPa真空閃蒸處理后的黑水送至初步水處理系統(tǒng)的沉降槽,通過(guò)加藥裝置向沉降槽中加入絮凝劑使黑水中的細(xì)灰沉降至底部。沉降槽底部的物料經(jīng)泵送入臥螺離心機(jī)進(jìn)行分離,分離出來(lái)的泥送至磚廠作為原料,分離后的濾液和沉降槽上部清液一起送回氣化裝置內(nèi)部循環(huán)使用。初步水處理系統(tǒng)需要連續(xù)外排少量污水來(lái)控制整個(gè)內(nèi)部循環(huán)使用水的總鹽含量。

2 閃蒸系統(tǒng)運(yùn)行問(wèn)題及解決方法

2.1 管線、閥門、閃蒸緩沖裝置的振動(dòng)問(wèn)題

2.1.1 振動(dòng)現(xiàn)象

進(jìn)入三級(jí)閃蒸單元的高溫高壓黑水有三股,一股從激冷罐底錐去0.6 MPa中壓閃蒸罐,此股流量起到強(qiáng)制流動(dòng),防止激冷罐底部積灰的作用,體積流量約為100 m3/h,約占激冷罐黑水總量的1/3;一股從激冷罐中下部流出,去0.6 MPa中壓閃蒸罐,體積流量約為150 m3/h,約占激冷罐黑水總量的2/3;一股從洗滌塔底部流出,去0.6 MPa中壓閃蒸罐,此股黑水固含量相對(duì)于前兩股較低。正常生產(chǎn)時(shí)三股管線振動(dòng)較大,尤其是從激冷罐底錐去0.6 MPa中壓閃蒸罐的一股黑水,經(jīng)常出現(xiàn)管線振動(dòng)移位和緩沖罐振動(dòng)泄漏。嚴(yán)重時(shí)黑水角閥和閃蒸緩沖罐沖擊傳給下方的鋼結(jié)構(gòu),鋼結(jié)構(gòu)的振動(dòng)造成閃蒸框架振動(dòng),給安全生產(chǎn)帶來(lái)很大的隱患。

2.1.2 原因分析

(1)從激冷罐和洗滌塔來(lái)的三股高溫高壓黑水分別經(jīng)各自的黑水角閥減壓后進(jìn)入中壓閃蒸罐,這個(gè)過(guò)程中黑水角閥背壓較大,壓力需要從黑水角閥前的3.7 MPa減壓至0.6 MPa。

(2)黑水角閥下方連接閃蒸緩沖裝置,閃蒸后的黑水在閃蒸緩沖裝置內(nèi)部分為三相,從黑水角閥出來(lái)的氣、液、固三相的散射角根據(jù)黑水角閥開度不同而變化,散射沖擊的距離也不相同。黑水角閥開度大,則散射角大,三相沖擊距離短,反之則沖擊距離長(zhǎng)。氣相和固相對(duì)閃蒸緩沖裝置的影響較大,氣相中閃蒸氣中含有的HCl、NH3等有害氣體對(duì)金屬腐蝕嚴(yán)重;固相主要是飛灰顆粒,對(duì)設(shè)備內(nèi)壁沖刷嚴(yán)重。同時(shí),由于氣流在閃蒸緩沖裝置內(nèi)不停地?cái)_動(dòng),氣液兩相急劇變化沖擊引起閃蒸緩沖裝置的劇烈振動(dòng)甚至產(chǎn)生共振,會(huì)引起黑水角閥本體的振動(dòng),繼而導(dǎo)致整條管線振動(dòng)。

(3)激冷罐底錐的一股黑水,其體積流量不能低于100 m3/h,否則很容易堵塞管道,但是由于流量大也加劇了振動(dòng)。

(4)閃蒸緩沖裝置距離樓板層的距離有1.8 m,距離中壓閃蒸罐的距離有2 m,在閃蒸緩沖裝置下方用鋼結(jié)構(gòu)作支撐,用內(nèi)襯陶瓷的短節(jié)與中壓閃蒸罐連接。從激冷罐底錐到中壓閃蒸罐的距離橫跨了兩個(gè)框架,中間距離約90 m,管道上的固定支架和滑動(dòng)支架均為剛性連接,閃蒸出來(lái)的氣流引起的振動(dòng)、支架和支撐設(shè)計(jì)的不合理導(dǎo)致了黑水角閥、閃蒸緩沖裝置,以及整條管線在體積流量約為70 m3/h時(shí)振動(dòng)較大。

2.1.3 解決方法

(1)在管道上增加固定支撐和滑動(dòng)支撐,并在固定支撐與管道之間增加墊木。

(2)閃蒸緩沖裝置安裝阻尼器。阻尼器的零部件采用不銹鋼材料,防腐性能好;結(jié)構(gòu)緊湊,且呈對(duì)稱結(jié)構(gòu),安裝空間小,受力更加合理;阻尼力大,且動(dòng)態(tài)響應(yīng)時(shí)間短;摩擦阻力小,一般低于額定荷載的1%~2%,采用特殊的液壓油和密封介質(zhì),性能穩(wěn)定,密封壽命長(zhǎng);可在93 ℃溫度下連續(xù)工作。整個(gè)閃蒸系統(tǒng)6臺(tái)閃蒸緩沖罐對(duì)應(yīng)加裝阻尼器前后的振動(dòng)情況見(jiàn)表1。增加阻尼器后的DN900閃蒸緩沖罐和DN500閃蒸緩沖罐的情況見(jiàn)圖1和圖2。

圖1 增加阻尼器后的DN900閃蒸緩沖罐

圖2 增加阻尼器后的DN500閃蒸緩沖罐

表1 緩沖罐增加阻尼器前后的振動(dòng)情況

通過(guò)以上改造,洗滌塔底部黑水管線和激冷罐底錐的黑水管線體積流量均能夠達(dá)到150 m3/h,現(xiàn)場(chǎng)振動(dòng)較小,激冷罐液位進(jìn)水和出水達(dá)到平衡,滿足氣化爐100%的負(fù)荷運(yùn)行的需要。

2.2 黑水冷卻的堵塞問(wèn)題

2.2.1 真空閃蒸黑水冷卻器運(yùn)行中出現(xiàn)的問(wèn)題

閃蒸系統(tǒng)中有2臺(tái)真空閃蒸黑水冷卻器,2臺(tái)冷卻器串聯(lián)運(yùn)行,在閃蒸系統(tǒng)運(yùn)行一段時(shí)間后會(huì)出現(xiàn)管束堵塞,導(dǎo)致?lián)Q熱效果差。冷卻器累計(jì)運(yùn)行3個(gè)月后管束被腐蝕引起泄漏,黑水進(jìn)入循環(huán)水系統(tǒng)。

2.2.2 原因分析

真空閃蒸黑水冷卻器管程的介質(zhì)是經(jīng)過(guò)中壓、低壓和真空三級(jí)閃蒸濃縮后的黑水,含固質(zhì)量分?jǐn)?shù)約為1.65%,并夾帶片狀的灰塊。冷卻器的管束為U形管,管束直徑為25 mm,壁厚為3 mm,長(zhǎng)度約為6 315 mm,換熱面積為195 m2,片狀灰塊很容易堵塞管束管口,小灰塊容易堵塞管束內(nèi)部,造成真空閃蒸黑水泵不打量,往初步水處理系統(tǒng)的排放水減少,使得上游的來(lái)水受限制,直接影響了系統(tǒng)的負(fù)荷提升。該冷卻器管束為碳鋼材質(zhì),閃蒸系統(tǒng)中的黑水含有酸性氣體,容易腐蝕管束造成泄漏。

2.2.3 解決方法

(1)將真空閃蒸黑水冷卻器的U形管式換熱器改為直管換熱器。

(2)管束管板材質(zhì)改為雙相鋼。

改造后減少了黑水在冷卻器內(nèi)部的流動(dòng)阻力,增加耐磨損能力,降低了堵塞的概率,同時(shí)在停車后清理時(shí),更方便清理冷卻器的管束。

3 初步水處理系統(tǒng)中的黑水分離問(wèn)題

五環(huán)爐煤氣化采用干煤粉氣化技術(shù),氣化爐飛灰量大,灰分顆粒直徑小。濕法除灰形成的黑水中灰分含量是其他類型氣化裝置的數(shù)倍甚至數(shù)十倍。由于灰漿中所含灰的粒度較細(xì),為了取得較好的絮凝效果,應(yīng)加入適量的絮凝劑。隨著絮凝劑的加入,灰漿的黏性增大,為了更好地分離灰漿,選用合適的分離設(shè)備十分重要。

經(jīng)過(guò)分離設(shè)備的試驗(yàn)對(duì)比后[4],初步水處理系統(tǒng)的分離設(shè)備采用臥式螺旋卸料離心機(jī)(簡(jiǎn)稱臥螺離心機(jī))。

3.1 臥螺離心機(jī)的工作原理

臥螺離心機(jī)的主要組成部件有高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)鼓、與轉(zhuǎn)鼓同向但轉(zhuǎn)速稍低的螺旋、差速器、主電機(jī)、輔助電機(jī)等。臥螺離心機(jī)的工作流程見(jiàn)圖3。高速旋轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)鼓產(chǎn)生強(qiáng)大的離心力,將進(jìn)入的物料進(jìn)行固液分離,物料中的固體顆粒由于離心力的作用集聚在轉(zhuǎn)鼓內(nèi)壁上形成固環(huán)層,物料中的水分受到的離心力小,在固環(huán)層內(nèi)側(cè)形成液環(huán)層。因螺旋和轉(zhuǎn)鼓的轉(zhuǎn)速存在差異,使兩者產(chǎn)生轉(zhuǎn)速差,最終將物料中的固體與水分進(jìn)行分離,固體物料在轉(zhuǎn)鼓小端出料口處排出,水從轉(zhuǎn)鼓的溢流口排出。

圖3 臥螺離心機(jī)工作流程示意圖

3.2 臥螺離心機(jī)的黑水分離效果

單套黑水處理系統(tǒng)配置4臺(tái)臥螺離心機(jī),2開2備。單臺(tái)臥螺離心機(jī)處理體積流量為15~20 m3/h,黑水含固質(zhì)量分?jǐn)?shù)為4%~5%,分離后濾餅含水質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于40%,已使用4 a,分離效果比較理想。

4 結(jié)語(yǔ)

通過(guò)對(duì)黑水處理系統(tǒng)遇到的問(wèn)題進(jìn)行分析研究,并采用了可行的解決辦法。五環(huán)爐煤氣化裝置黑水系統(tǒng)的黑水管線和緩沖罐振動(dòng)問(wèn)題的解決,保證了黑水處理系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。解決了真空閃蒸黑水冷卻器的堵塞和腐蝕問(wèn)題,為黑水系統(tǒng)長(zhǎng)周期運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。臥螺離心機(jī)在五環(huán)爐煤氣化裝置黑水處理系統(tǒng)的應(yīng)用效果比較理想,對(duì)其他煤化工裝置黑水和民用污水的處理都有較大的參考意義。

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