金治東
(湖北三寧化工股份有限公司, 湖北枝江 443200)
湖北三寧化工股份有限公司尿素裝置產(chǎn)能達到80萬t/a,所采用的智能化設(shè)備達到20 000余臺。從目前的過程控制情況來看,以比例積分單回路控制(PID)為主的常規(guī)控制策略難以達到理想的控制效果,裝置的生產(chǎn)操作部分依賴人工經(jīng)驗,存在操作不及時、調(diào)節(jié)幅度不匹配等問題,難以較好地克服系統(tǒng)波動和外界干擾,而且不同班組的操作習(xí)慣和操作方法仍有顯著差異。
采用先進過程控制(APC)技術(shù)中的多變量預(yù)測控制器,其能根據(jù)裝置的工藝特點,實現(xiàn)裝置全流程或部分單元的多變量綜合閉環(huán)控制,達到穩(wěn)定操作、“卡邊”生產(chǎn)等目的,為化工企業(yè)智能工廠建設(shè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型奠定了基礎(chǔ)[1]。
尿素合成裝置工藝流程見圖1。
圖1 尿素合成裝置工藝流程
尿素工藝生產(chǎn)大致分為四步:(1)通過液氨泵將液氨和CO2氣體按照比例在反應(yīng)器內(nèi)壓縮;(2)在反應(yīng)器高壓和一定溫度下合成尿素;(3)將未反應(yīng)的氨和CO2進行回收和循環(huán)利用;(4)蒸發(fā)造粒產(chǎn)出高濃度的尿素顆粒[2]。尿素合成裝置的轉(zhuǎn)化率可達95%~98%。
尿素合成裝置屬于生產(chǎn)末端裝置,進氣的流量受機組出口控制,且來料流量存在較大波動。尿素裝置(尿素合成與分離)生產(chǎn)過程包括:原料氨和CO2的壓縮、合成尿素和CO2的汽提、甲銨的中低壓分解和回收、尿液的蒸發(fā)和造粒、產(chǎn)品的包裝與儲存等工序。同時,整個裝置及關(guān)聯(lián)單元屬于多變量耦合系統(tǒng),在生產(chǎn)操作過程中需要克服變量間的強耦合特性,以保持裝置間及各單元操作內(nèi)部的物料平衡和能量平衡,基于人工經(jīng)驗的過程控制難以確保裝置的平穩(wěn)運行和節(jié)能降耗,操作難度較大。另外,由于各班組操作習(xí)慣不同,因此控制品質(zhì)也存在一定的差異。
池式反應(yīng)器液相出口物料的氨碳比是裝置反應(yīng)轉(zhuǎn)換率的重要指標之一,控制好該指標對整個裝置的穩(wěn)定、節(jié)能降耗及延長設(shè)備生命周期均有好處,但該指標對反應(yīng)轉(zhuǎn)換率的體現(xiàn)滯后性較大,很難直接根據(jù)氨碳比分析儀判斷當(dāng)前反應(yīng)器反應(yīng)轉(zhuǎn)換率。根據(jù)氨碳比調(diào)整氨進料容易造成氨碳比繞大彎式上下波動,破壞裝置反應(yīng)平衡,對下游精餾、中壓吸收、低壓吸收工序造成不穩(wěn)定影響,同時CO2進料負荷波動較大,又對氨碳比的穩(wěn)定造成影響[3]。
為了減輕設(shè)備的腐蝕問題,需要在CO2進料中增加部分O2,因此需要補充空氣進料量。空氣中的氧含量占比為固定值,由于CO2進料中H2含量太高,空氣中的O2與H2反應(yīng)而無法達到有效防腐蝕的目的。太多的空氣進料量會影響進料中CO2的含量,進而影響反應(yīng)效率。目前,通過操作人員無法做到根據(jù)CO2進氣中O2含量及時改變通入的空氣量,影響設(shè)備防腐效果。
為保證反應(yīng)正常進行,需要控制池式反應(yīng)器液位和汽提塔液位在一定合理范圍內(nèi),既要保證足夠的液相物料,又不能液位太高失去可調(diào)空間。池式反應(yīng)器出口閥門主要保證在液位不超標的情況下根據(jù)CO2進料負荷做出調(diào)整,造成反應(yīng)器液位波動較大,影響反應(yīng)穩(wěn)定。池式反應(yīng)器液位受到來自高壓甲銨泵液相進料和液氨進料量變化影響,其調(diào)整對后續(xù)汽提塔及中壓系統(tǒng)各設(shè)備液位均產(chǎn)生影響,產(chǎn)生多變量耦合影響[4]。
首先,多變量預(yù)測控制技術(shù)通過APC服務(wù)器采集尿素裝置整個回路數(shù)據(jù),再通過APC軟件將所用數(shù)據(jù)導(dǎo)入;其次,選取所需要的數(shù)據(jù)段,進行數(shù)據(jù)處理,基于數(shù)據(jù)算法建立相關(guān)控制器模型和測試,設(shè)計畫面,切換邏輯;最后,投運控制器,調(diào)試上線。此次尿素裝置采用了2個控制器,即分離控制器和合成控制器,對18條回路進行控制分析,針對一些老舊、精確度不高的儀表設(shè)備,在進行了現(xiàn)場整改之后,使其滿足APC投入的條件[5]。
為了使尿素裝置平穩(wěn)運行,APC設(shè)計將從界區(qū)物料平衡、裝置內(nèi)物料傳遞平衡和能量平衡及產(chǎn)品質(zhì)量控制方面出發(fā),對裝置簡單回路進行參數(shù)整定,統(tǒng)籌設(shè)計酸脫裝置出CO2流量和解吸塔壓力控制穩(wěn)定CO2進尿素裝置流量,控制各設(shè)備液位穩(wěn)定達到物料傳遞平衡,穩(wěn)定蒸汽冷凝液各汽包壓力,減少熱源對能量平衡的影響,對CO2進料氧含量、反應(yīng)器液位、氨碳比等主控參數(shù)進行先進控制器設(shè)計,根據(jù)實際調(diào)研和數(shù)據(jù)分析,共設(shè)計尿素合成先進控制器和尿素分離先進控制器2個控制器,實現(xiàn)尿素整體裝置的先進控制。
3.2.1 池式反應(yīng)器氨碳比控制
建立N/C分析儀(AT_062301.PV)與去汽提塔CO2流量(FT_061101.PV)、池式反應(yīng)器來尿液溫度(TT_062104.PV)、池式反應(yīng)器氣相溫度(TT_062111.PV)、液氨流量修正值(FIC_061202.SV)、去汽提塔CO2壓力(PT_061101.PV)、池式反應(yīng)器管束溫差(TDT_065102.PV)的多變量預(yù)測控制模型。
3.2.2 CO2氣體中氧含量控制
建立CO2進量(FT_061101.PV)、CO2進氣中氧含量(AT_061101.PV)、空氣進量(FIC_061102.SV)的多變量預(yù)測模型,根據(jù)CO2進料中氧含量及時調(diào)整空氣進量,為避免空氣進量過多影響CO2含量,對空氣盡量做好上限限幅,保證一定范圍內(nèi)氧含量合理可控。
3.2.3 池式反應(yīng)器液位控制
建立池式反應(yīng)器液位(LT_062101.PV)與尿素第一蒸發(fā)器頂部液位槽進反應(yīng)器調(diào)節(jié)閥門(LV_065201)/反應(yīng)器氣相出口溫度(TT_062111.PV)、反應(yīng)器管束溫差(TDT_065102.PV)、去第一蒸發(fā)器氨水流量(FT_064111_1.PV)、CO2進汽提塔流量(FT_061101.PV)、池式反應(yīng)器液相出口調(diào)節(jié)閥(LIC_062101.PV)的多變量預(yù)測模型,調(diào)節(jié)池式反應(yīng)器液位調(diào)節(jié)閥控制反應(yīng)器液位在控制區(qū)間范圍內(nèi),同時兼顧汽提塔液位變化,減少對汽提塔液位的影響。
APC系統(tǒng)投運后,裝置運行效果非常顯著:(1)在尿素裝置平穩(wěn)控制的基礎(chǔ)下,通過“卡邊”優(yōu)化,提高能源利用率,在裝置有優(yōu)化空間的前提下,降低裝置單位產(chǎn)品能耗。(2)提高尿素裝置綜合自動化水平,降低操作勞動強度。(3)降低了蒸汽用量約4.3%。(4)實現(xiàn)尿素裝置的精細化控制,克服負荷波動干擾,保證產(chǎn)品質(zhì)量。
通過APC系統(tǒng)控制后,其中摘取部分優(yōu)化后的控制回路效果圖見圖2、圖3。
圖2 尿素裝置反應(yīng)器氨碳比效果圖
圖3 池式反應(yīng)器液位效果圖
通過APC系統(tǒng)控制后,其中摘取部分優(yōu)化后的控制回路的平穩(wěn)率見表1。
表1 部分回路優(yōu)化比對統(tǒng)計表
在實施APC系統(tǒng)之后,尿素反應(yīng)器的氨碳比指標得到了有效控制,相比之前調(diào)節(jié)幅度更加平穩(wěn);同樣,池式反應(yīng)器液位波動相比之前要小,也兼顧了壓力、溫度穩(wěn)定?;芈菲椒€(wěn)率相比之前也有了大幅的提升,使裝置回路更加穩(wěn)定運行。
在尿素裝置常規(guī)控制的基礎(chǔ)上,運用以提高裝置自動化水平、保證生產(chǎn)安全、平穩(wěn)運行和節(jié)能降耗為主要控制目標的APC系統(tǒng),將模型預(yù)測和反饋校正有機結(jié)合,克服系統(tǒng)內(nèi)變量強耦合、非線性、大滯后、負荷變化、進料波動等因素的影響,有效解決了裝置運行過程中的多變量協(xié)調(diào)優(yōu)化控制問題,大幅度提高裝置的綜合自動化水平,降低操作勞動強度,實現(xiàn)裝置的安全、平穩(wěn)控制,穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量,并在此基礎(chǔ)上通過對工藝指標的“卡邊”優(yōu)化,降低消耗。APC技術(shù)在尿素裝置的運用上具有深遠的推廣意義。