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一種發(fā)泡型抗石擊底涂的引進與應用

2022-02-18 22:36:33陳兆波
時代汽車 2022年4期
關(guān)鍵詞:涂裝揮發(fā)性有機物車底

陳兆波

摘 要:介紹了一種發(fā)泡型抗石擊涂料及工藝在涂裝車間的引進與應用,及一些應用問題的解決。通過應用,實現(xiàn)了輕量化、減少材料使用量及VOCs排放量減少的綜合效益。

關(guān)鍵詞:車底 抗石擊涂料 發(fā)泡 輕量化 涂裝 揮發(fā)性有機物 應用

1 前言

汽車在使用過程,底盤面對著惡劣、復雜的的工作環(huán)境,需要進行特殊防護。PVC抗石擊底涂,被廣泛用來噴涂于車身底盤、輪罩等部位,用以現(xiàn)實底盤的隔音降噪、密封防水、焊縫防銹、輕量化等性能[1]。為滿足整車輕量化、材料成本降低、環(huán)保化的需求,聯(lián)合開發(fā)及引進了一種新型發(fā)泡型的抗石擊涂料及應用工藝。通過應用該涂料及工藝,可以有更優(yōu)的隔音降噪性能[2],可以節(jié)約材料用量以降低車重,同時也減少了VOCs的使用排放量,一舉多得。

2 發(fā)泡型新底涂的引進及工藝應用準備

對于該發(fā)泡型新底涂材料(下文簡稱為“新底涂”)的適用性,主要關(guān)注該底涂材料與車身現(xiàn)用油漆涂層的適配性、成品性能,及其可施工性能。三方面指標通過驗證確認合格,就可以導入生產(chǎn)線批量應用。

2.1 新底涂材料與油漆涂層的適配性實驗

本新底涂,是由聚氯乙烯樹脂、增塑劑、附著力促進劑和填料等組成的一種PVC 塑溶膠體系(生產(chǎn)現(xiàn)場也簡稱“膠”)。相對于原在用PVC抗石擊底涂,新底涂多了發(fā)泡劑組份。由于新底涂是附著在電泳層表面(或者附著在裸露的板材表面),所以首先需要考慮新底涂材料與底材(包括與電泳層、裸板材)的附著力問題。

根據(jù)測試標準制樣(膠層厚度2mm,140℃*20min烘烤固化后。冷卻24h)。測試結(jié)果:膠體良好的附著在試板上,膠層為內(nèi)聚破壞,試板上有殘膠的面積占了膠粘接面積的100%以上,新底涂膠層與底材的附著力指標合格。

本處應用,涉及到“3C2B”和“3C1B”兩條不同油漆工藝體系的生產(chǎn)線。

“3C2B”線的主要工藝:電泳+噴涂抗性石擊涂料+溶劑型中涂層噴涂+中涂烘干+水性色漆噴涂+色漆閃干+溶劑型清漆噴涂+面漆烘干。

“3C1B”線的主要工藝:電泳+噴涂抗性石擊涂料+膠烘烤+水性中涂噴涂+中涂閃干+水性色漆噴涂+色漆閃干+溶劑型清漆噴涂+面漆烘干。

抗石擊底涂,會經(jīng)受多重的烘烤及油漆涂層的覆蓋。該底涂會影響到噴漆后的外觀感知質(zhì)量及漆膜附著力等性能表現(xiàn)。根據(jù)底涂與中面涂涂層的配套性驗證規(guī)范,選擇了對底材較為敏感的白色顏色的水性色漆涂層,與該新底涂進行配套性測試。

經(jīng)測試:樣件漆后表面的無涂膜缺陷狀態(tài),油漆層附著在膠層面上的附著力合格,結(jié)果如表1所示。

至此,新底涂與油漆涂層的適配性驗證完成,結(jié)果合格。

2.2 新底涂成品性能確認

生產(chǎn)應用環(huán)節(jié),主要是確認與底材狀態(tài)有著密切關(guān)聯(lián)作用的,如耐熱、耐寒性、耐水性、耐濕熱性、耐久性、耐冷熱循環(huán)性、耐腐蝕性和抗石擊性,這8項性能,且需使用施工生產(chǎn)線的按正常工藝流程制作出來的電泳板件,制作測試樣本,并按測試規(guī)范,進行檢測確認。檢測結(jié)果如表2所述,結(jié)果合格。

2.3 新底涂對整車噪聲性能指標影響驗證

經(jīng)過上述1.1、1.2評估,已經(jīng)具備應用在量產(chǎn)車上的前提條件,可以噴涂該新底涂材料在車身上,驗證對整車的NVH性能的影響。

驗證方案:按工藝噴膠2臺整車(分別:原在用的PVC抗石擊底涂,濕膜厚度750微米左右,干膜厚度也是750微米左右;及本新底涂材料,濕膜厚度375微米左右,經(jīng)固化膨脹后,干膜厚度平均為750微米),然后在試驗車跑道上進行整車動態(tài)檢測。

驗證結(jié)果:

加速工況:兩測試車車內(nèi)噪聲相差不大,其中,三檔滑行時,應用原用底涂的測試車,在發(fā)動機轉(zhuǎn)速2150-2250 r/min區(qū)間存在峰值(說明在該轉(zhuǎn)速區(qū)間,新底涂是有優(yōu)勢的);

“5G-60km/h”粗糙路面噪聲對比:兩測試車內(nèi)噪聲總聲壓相差不大;

怠速開/關(guān)空調(diào)振動噪聲對比:兩測試車噪聲、振動性能相當;

驗證結(jié)論:兩臺車的客觀測試與主觀評價結(jié)果相當。

實車驗證結(jié)果表明:同等干膜厚條件下,新底涂的隔音降噪性能,與原在用的PVC抗石擊底涂對比,水平相當。但是,新底涂的施工濕膜膜厚,卻是原在用的PVC抗石擊底涂的施工濕膜膜厚的一半。在滿足同樣的性能要求下,新底涂的材料用量,存在著較大的下降空間。

2.4 材料的可施工性能評估

通過對材料成分、施工方式、熱固化條件、涂層厚度、儲存期等影響施工操作的因素的可行性分析,本新底涂材料,相對于原在用的PVC抗石擊底涂材料,基本相同。存在的差異點是:新底涂材料配方中含有發(fā)泡劑(原在用的PVC抗石擊底涂材料配方中無發(fā)泡劑),本新底涂材料烘烤后會在厚度方向膨脹約200%。

因此,本新底涂材料,基本具備較快速應用于本處的“3C2B”和“3C1B”兩條不同油漆工藝體系的生產(chǎn)線批量生產(chǎn)的可行性。

3 新底涂應用工藝啟動

3.1 材料工藝施工參數(shù)方案

“3C2B”線的底涂施工方式為應用高壓無氣噴槍手工噴涂;“3C1B”線的底涂為機器人自動高壓無氣噴涂?;谙嚓P(guān)試驗驗證,本新底涂材料施工的干膜膜厚為600微米~1200微米時,已能滿足相關(guān)產(chǎn)品性能要求,其余的沿用原PVC抗石擊底涂材料施工的相關(guān)參數(shù)方案。

3.2 材料切換及產(chǎn)前調(diào)試

3.2.1 管路清洗及新底涂材料導入

結(jié)合生產(chǎn)停產(chǎn)的時間窗口許可,材料切換,采取先將原在用PVC抗石擊涂料排出,然后清洗管道,再填充本新底涂材料的切換方案。借鑒行業(yè)的相關(guān)經(jīng)驗[3],制訂了如下的操作流程及要點規(guī)范(見表3)。

新底涂材料導入完成。為了確保生產(chǎn)開班后,能順利使用,并保證產(chǎn)品質(zhì)量,后續(xù)需進行試噴涂施工。

3.2.2 “3C2B”線的底涂工位手工試噴

手工噴涂靈活性較強,對噴膠過程細節(jié)方面,可以直觀感知并可及時調(diào)整以適應。但對于濕膜厚度減薄,操作員工的技能習慣及操作感知是比較難適應的。所以對此新底涂料施工,主要風險在于:濕膜厚度噴涂偏厚,導致干膜膨脹過高,對后續(xù)總裝零件安裝造成干涉。為規(guī)避風險,需要進行試噴驗證及操作培訓。

試噴目的:確定較好的膠噴涂壓力與噴涂道次(原在用PVC抗石擊底涂,一般噴涂2~3道次);同時,讓操作工對300~450微米厚度進行目視感知及體驗;

試噴方案:在停線狀態(tài)下,按車型噴涂范圍要求進行實車噴涂,目標濕膜厚度為300~450微米;

試噴結(jié)果:按習慣的噴膠走槍速度與噴幅搭接,在膠噴涂壓力1700~1900Psi時,噴涂一道次,可以達到目標厚度。但是,在同等條件下,噴槍出膠的噴幅有所減小,噴槍的噴涂距離需要稍有增大,走槍速度稍緩。

3.2.3 “3C1B”線的底涂工位機器人試噴

對于機器人噴涂,原在用的噴涂軌跡,是基于750~1000微米設(shè)定的?;谑止ぴ噰姷慕Y(jié)果,在不改變噴涂軌跡的前提下,機器人噴槍的噴嘴的出膠流量需要降低。同時,噴幅的減小,會導致漏噴涂的高質(zhì)量風險,需新狀態(tài)的噴幅也調(diào)整至與原噴幅大小一致。經(jīng)選型,噴嘴由型號“GGO529”變更為“GGO525”。

噴幅調(diào)試:應用“GGO525”噴嘴,進行噴幅調(diào)試。經(jīng)調(diào)整,在“底涂材料溫度33℃,機器人供膠壓力3.0~4.0bar”時,按原有機器人軌跡及噴涂距離,實測噴槍噴幅為140~190mm,達到原噴幅的大小要求。

濕膜厚度確認:使用該兩個型號噴嘴,按正常工藝及自動模式,分別噴涂一輛整車的底盤區(qū)域,選取具有代表性的共14個測點進行濕膜厚度測量。除了測點1、5、9外,應用“GGO525”噴嘴的大部分測點,均在300~600微米的目標膜厚范圍內(nèi),如表4所述。該噴嘴可以應用(少部分不在范圍的,可以微調(diào)噴涂速度、噴涂軌跡來適配)。

到此,材料切換及產(chǎn)前調(diào)試完成。通過調(diào)試驗證,確定了能達到目標噴涂效果的相關(guān)過程控制參數(shù)。

4 存在問題解決

4.1 機器人噴嘴維護優(yōu)化

經(jīng)過數(shù)月的運行,發(fā)現(xiàn)機器人噴涂的車輛,出現(xiàn)膠堆積、殘膠飛濺的缺陷率越來越高。

缺陷跟蹤統(tǒng)計發(fā)現(xiàn):自4月份起應用新底涂以來,三個月后,缺陷率突變升高。通過一系列的排查確認,機器人噴槍的噴嘴磨損是主要原因。對比用了3個來月的 “GGO525”及其新零備件,發(fā)現(xiàn)用了3個月后的噴嘴,孔徑已磨損嚴重(目視孔徑約變大一倍)。

更換已磨損的噴嘴后,缺陷率恢復4月份以前的正常狀態(tài)。噴嘴的使用壽命周期優(yōu)化:將“GGO525”噴嘴更換周期由原來的1年/次,變更為1次/3月;同時,工位員工定期(1次/月)監(jiān)測噴幅并記錄數(shù)據(jù),跟蹤噴幅變化趨勢。

4.2 膠霧導致臟粒缺陷問題解決

從11月中旬起,陸續(xù)發(fā)現(xiàn)車型的四門裙邊部位出現(xiàn)密集的、大面積的臟粒狀缺陷,中面涂涂層無法覆蓋,導致后續(xù)大量的返修工作。經(jīng)過排查驗證,主要機器人是機器人噴膠過程,膠霧上揚附著所致。影響膠霧上揚的因素很多,膠的粘度偏低、噴膠壓力過大,噴涂軌跡不合理、噴涂距離過近、室體壓風量不足或出風口沒有對正車身裙邊區(qū)域吹風,等等。而且,時逢天氣氣溫較低,為了維護機器噴涂噴幅,生產(chǎn)現(xiàn)場較頻繁的上調(diào)噴膠壓力,導致膠霧量增多。經(jīng)過驗證,將膠粘度由53.8提高到54.6,將各臺機器人的噴膠壓力由1900~2100Psi下調(diào)至1000~1500Psi,優(yōu)化邊緣局部位置的軌跡及噴涂距離,調(diào)整室體送風吹風方向,加大送風量。經(jīng)一系列調(diào)整,膠霧導致的臟粒缺陷明顯減少,但無法消除。下一步需改造室體送風,實現(xiàn)裙邊區(qū)域風幕隔離。

5 結(jié)語

經(jīng)過一年的應用,過程使用穩(wěn)定。在保持底盤的隔音降噪、密封防水、焊縫防腐等設(shè)計性能水平的前提下,該發(fā)泡型抗石擊底涂材料及工藝,實現(xiàn)了對整車輕量化的貢獻(單車平均減輕1.5kg左右)。同時,相對于原使用的PVC抗石擊底涂,本發(fā)泡型抗石擊底涂原材料使用上降低了約40%,也同步減少了VOCs的使用排放量。

參考文獻:

[1]王錫春.汽車涂裝工藝技術(shù)[M].1版1次.北京:化學工業(yè)出版社,2005,81-83.

[2]李富強,張愛平,李丹彤,等.車底抗石擊防護膠在汽車上的應用[J].粘接,2015(2):056-057.

[3]楊磊.高發(fā)泡型汽車車底抗石擊涂料的應用研究[J]. 現(xiàn)代涂料與涂裝,2016(3):24.

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