丁治元,劉振宇
(浙江江銅富冶和鼎銅業(yè)有限公司,浙江杭州310000)
對于帶轉(zhuǎn)爐的銅冶煉生產(chǎn)系統(tǒng),由于轉(zhuǎn)爐的周期性作業(yè)、溶劑與冷料的添加,以及轉(zhuǎn)爐送風(fēng)量及送風(fēng)含氧量的調(diào)節(jié),使得轉(zhuǎn)爐SO2的產(chǎn)生量存在較大的波動。冶煉系統(tǒng)設(shè)計(jì)時,對于轉(zhuǎn)爐各作業(yè)期內(nèi)SO2的產(chǎn)生量,僅以各作業(yè)期內(nèi)SO2釋放總量除以作業(yè)期時長進(jìn)行計(jì)算,以此計(jì)算出的轉(zhuǎn)爐各期SO2釋放量和SO2濃度基本為定值,其反映的是轉(zhuǎn)爐各作業(yè)期內(nèi)的平均SO2釋放情況,無法反應(yīng)轉(zhuǎn)爐SO2產(chǎn)生量的波動及最大SO2產(chǎn)生量的情況。以此數(shù)據(jù)設(shè)計(jì)出來的制酸系統(tǒng),往往存在部分時間段實(shí)際最大SO2進(jìn)入量大幅超過設(shè)計(jì)最大SO2進(jìn)入量,造成進(jìn)轉(zhuǎn)化工序SO2濃度過高,轉(zhuǎn)化系統(tǒng)頻繁超溫等不利現(xiàn)象。
為準(zhǔn)確認(rèn)識轉(zhuǎn)爐煙氣SO2產(chǎn)生量的變化規(guī)律,提高銅冶煉煙氣制酸系統(tǒng)設(shè)計(jì)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,筆者以浙江江銅富冶和鼎銅業(yè)有限公司(以下簡稱和鼎銅業(yè))一期銅冶煉系統(tǒng)作為研究對象,分析轉(zhuǎn)爐SO2產(chǎn)生機(jī)理及變化規(guī)律,以此對設(shè)計(jì)院提供的和鼎銅業(yè)二期設(shè)計(jì)參數(shù)進(jìn)行修正,確定將修正后的進(jìn)制酸系統(tǒng)煙氣條件作為二期制酸系統(tǒng)的設(shè)計(jì)條件。
轉(zhuǎn)爐銅锍吹煉的目的是把銅锍中的鐵和硫脫除,得到粗銅[1]。轉(zhuǎn)爐吹煉是周期性作業(yè),分為造渣期(含S1期、S2期)和造銅期(B期)。
造渣期:吹煉過程中向轉(zhuǎn)爐內(nèi)鼓入空氣或富氧空氣 [一般φ(O2)為 22%~25%],使銅锍中的硫化物氧化成為氧化物。其中FeS最先氧化成FeO,并迅速與加入的溶劑反應(yīng)造渣。反應(yīng)方程式如下:
造銅期:吹煉過程中,當(dāng)銅锍中的w(Fe)低于1%時,Cu2S開始氧化為Cu2O,并與Cu2S交互反應(yīng)生成粗銅。反應(yīng)方程式如下:
由于轉(zhuǎn)爐吹煉為周期性作業(yè),操作過程中牽涉到銅锍的升溫、溶劑添加、冷料的添加等一系列操作,為了維持爐溫的相對穩(wěn)定,需要適時調(diào)整送風(fēng)量及送風(fēng)含氧量,因此,轉(zhuǎn)爐的SO2釋放具有一定的波動性。
為準(zhǔn)確描述轉(zhuǎn)爐SO2產(chǎn)生的波動性,尤其是各作業(yè)期(S1期、S2期、B期)內(nèi)各時刻SO2產(chǎn)生量與平均產(chǎn)生量的關(guān)系,筆者根據(jù)對和鼎銅業(yè)一期轉(zhuǎn)爐系統(tǒng)SO2產(chǎn)生量的統(tǒng)計(jì)分析,繪制出單轉(zhuǎn)爐各周期SO2產(chǎn)生量的波動性曲線??紤]到各作業(yè)期平均SO2產(chǎn)生量可通過轉(zhuǎn)爐物料衡算得出,筆者在繪制曲線時,主要以轉(zhuǎn)爐各時刻SO2釋放量與對應(yīng)作業(yè)期中轉(zhuǎn)爐的小時平均SO2產(chǎn)生量的系數(shù)關(guān)系,來表征轉(zhuǎn)爐SO2產(chǎn)生量的波動。定義比例系數(shù)K,其代表的意義為當(dāng)前時刻轉(zhuǎn)爐SO2釋放量與對應(yīng)作業(yè)期平均SO2產(chǎn)生量的倍數(shù)關(guān)系。據(jù)此,作出轉(zhuǎn)爐各作業(yè)期SO2產(chǎn)生量的波動性曲線。
1.2.1 單轉(zhuǎn)爐S1期SO2波動曲線
S1期持續(xù)時間約0.95 h,單轉(zhuǎn)爐S1期SO2產(chǎn)生量波動曲線見圖1,不同比例系數(shù)K的時間占比情況見表1。
圖1 單轉(zhuǎn)爐S1期SO2產(chǎn)生量波動曲線
表1 不同比例系數(shù)K的時間占比情況
1.2.2 單轉(zhuǎn)爐S2期SO2波動曲線
S2期持續(xù)時間約0.78 h,單轉(zhuǎn)爐S2期SO2產(chǎn)生量波動曲線見圖2,不同比例系數(shù)K的時間占比情況見表2。
圖2 單轉(zhuǎn)爐S2期SO2產(chǎn)生量波動曲線
表2 不同比例系數(shù)K的時間占比情況
1.2.3 單轉(zhuǎn)爐B期SO2波動曲線
B期持續(xù)時間約3.6 h,單轉(zhuǎn)爐B期SO2產(chǎn)生量波動曲線見圖3,不同比例系數(shù)K的時間占比情況見表3。
圖3 單轉(zhuǎn)爐B期SO2產(chǎn)生量波動曲線
表3 不同比例系數(shù)K的時間占比情況
1.2.4 曲線的可靠性分析
由于轉(zhuǎn)爐吹煉各階段過程中,最大SO2產(chǎn)生量均遠(yuǎn)高于本階段折算小時平均SO2產(chǎn)生量,尤其以轉(zhuǎn)爐B期產(chǎn)生的SO2量最大,為進(jìn)一步確認(rèn)高值SO2產(chǎn)生的可能性,筆者從轉(zhuǎn)爐SO2產(chǎn)生機(jī)理與轉(zhuǎn)爐送風(fēng)量進(jìn)行可靠性分析。
在造銅期,熔體成分接近于Cu2S,反應(yīng)方程式 (3)、(4)合并得 :
式 (5)中,消耗 1 mol O2生成 1 mol SO2,反應(yīng)消耗的氧氣量等于產(chǎn)生的SO2量。
以和鼎銅業(yè)某次轉(zhuǎn)爐B期作業(yè)為例,該次造銅期平均SO2產(chǎn)生量約為6 800 m3/h,轉(zhuǎn)爐最大送風(fēng)量為 36 300 m3/h,配風(fēng)后φ(O2)最高約為 25% 計(jì),氧氣最大配入量為1 938 m3/h,配氧后實(shí)際入爐氧氣量為 :36 300×0.21+1 938=9 561(m3/h)。
因此,從產(chǎn)生機(jī)理的可能性分析,該次造銅期各時刻的最大 SO2產(chǎn)生量約為 9 561 m3/h。
同時,根據(jù)單轉(zhuǎn)爐B期SO2產(chǎn)生量波動曲線,B期高硫工況下轉(zhuǎn)爐最大SO2產(chǎn)生量約為平均SO2產(chǎn)生量的 1.4 倍,即為 6 800×1.4=9 520(m3/h)。
由上述可知,根據(jù)單轉(zhuǎn)爐B期SO2波動曲線和B期平均SO2產(chǎn)生量估算得出的該B期最大SO2產(chǎn)生量,與采用理論計(jì)算方式得出的最大SO2產(chǎn)生量相差不大,因此轉(zhuǎn)爐B期最大SO2產(chǎn)生量是合理的。
在和鼎銅業(yè)二期制酸系統(tǒng)建設(shè)中,為避免設(shè)計(jì)過程中由于冶煉專業(yè)提供的煙氣條件的偏差,造成制酸系統(tǒng)設(shè)計(jì)SO2處理能力過低,進(jìn)轉(zhuǎn)化器的SO2濃度無法控制,以及一段催化劑床層底部溫度超溫等情況的發(fā)生,筆者在和鼎銅業(yè)二期制酸系統(tǒng)設(shè)計(jì)時,采用轉(zhuǎn)爐SO2產(chǎn)生量波動曲線對進(jìn)制酸系統(tǒng)設(shè)計(jì)煙氣條件進(jìn)行了修正。
設(shè)計(jì)院提供二期進(jìn)制酸系統(tǒng)煙氣條件見表4。
表4 設(shè)計(jì)院提供二期進(jìn)制酸煙氣條件
二期建成后,4臺轉(zhuǎn)爐采取3H2B操作(4臺轉(zhuǎn)爐中1臺冷備,最多2臺同時送風(fēng)),硫酸總產(chǎn)量約為 1 300 kt/a[以 w(H2SO4)100% 計(jì) ][2]。組合后進(jìn)制酸系統(tǒng)最大煙氣條件工況為:“2臺熔煉爐+S1+B”(2臺轉(zhuǎn)爐1臺處于S1期,1臺處于B期)。
為準(zhǔn)確測算進(jìn)制酸系統(tǒng)真實(shí)的SO2變化情況,尤其是制酸系統(tǒng)的最大SO2進(jìn)入量,采用轉(zhuǎn)爐SO2產(chǎn)生量波動曲線對轉(zhuǎn)爐進(jìn)制酸系統(tǒng)煙氣條件修正的方式為:以設(shè)計(jì)院提供的轉(zhuǎn)爐各作業(yè)期SO2產(chǎn)生量作為該作業(yè)期轉(zhuǎn)爐平均SO2產(chǎn)生量,平均SO2產(chǎn)生量乘以對應(yīng)時間點(diǎn)的比例系數(shù)即為各時間點(diǎn)SO2產(chǎn)生量。
修正前進(jìn)制酸系統(tǒng)煙氣條件(不考慮2臺轉(zhuǎn)爐同時B期作業(yè))見表5。
表5 修正前進(jìn)制酸系統(tǒng)煙氣條件
從表5可知,進(jìn)制酸系統(tǒng)最大SO2量為“2臺熔煉爐+S1+B”工況下,進(jìn)制酸系統(tǒng)SO2流量:13 822+13 820+5 850+7 663=41 155(m3/h)。
根據(jù)轉(zhuǎn)爐SO2產(chǎn)生量波動曲線,轉(zhuǎn)爐S1期最大比例系數(shù)Kmax約為1.25,轉(zhuǎn)爐B期最大比例系數(shù)Kmax約為1.4。轉(zhuǎn)爐S1期最大SO2產(chǎn)生量約為平均值的 1.25 倍,即 5 850×1.25=7 313 (m3/h);轉(zhuǎn)爐B期最大SO2產(chǎn)生量約為平均值的1.4倍,即7 663×1.4=10 728 (m3/h)。修正后實(shí)際進(jìn)制酸系統(tǒng)最大SO2流量見表6。
表6 修正后實(shí)際進(jìn)制酸系統(tǒng)最大SO2流量
根據(jù)表6,修正后進(jìn)制酸系統(tǒng)的最大SO2流量為 13 822+13 820+7 313+10 728=45 683 (m3/h)。
根據(jù)以上修正,和鼎銅業(yè)二期制酸系統(tǒng)按實(shí)際最大 SO2處理量 45 683 m3/h 進(jìn)行設(shè)計(jì)。
和鼎銅業(yè)二期系統(tǒng)投運(yùn)后,進(jìn)制酸系統(tǒng)的SO2流量波動情況基本接近修正后的預(yù)估值,未出現(xiàn)由于無法控制而造成的轉(zhuǎn)化一段催化劑床層底部超溫、轉(zhuǎn)化器進(jìn)口SO2濃度過高等異常現(xiàn)象。相同產(chǎn)能情況下,實(shí)際進(jìn)制酸系統(tǒng)最大SO2流量與修正值基本吻合。2021年10月29日進(jìn)制酸系統(tǒng)最大SO2流量見表7。
表7 2021年10月29日進(jìn)制酸系統(tǒng)最大SO2流量
筆者通過對和鼎銅業(yè)一期項(xiàng)目運(yùn)行情況進(jìn)行分析,繪制出轉(zhuǎn)爐SO2產(chǎn)生量波動曲線,并將該曲線在和鼎銅業(yè)二期制酸系統(tǒng)設(shè)計(jì)中進(jìn)行了應(yīng)用實(shí)踐。通過實(shí)踐,驗(yàn)證了轉(zhuǎn)爐SO2產(chǎn)生量波動曲線的合理性,避免了由于設(shè)計(jì)條件偏差,設(shè)計(jì)制酸系統(tǒng)SO2處理能力小于冶煉系統(tǒng)最大SO2釋放量而造成限產(chǎn)現(xiàn)象的發(fā)生。經(jīng)測算,通過轉(zhuǎn)爐SO2產(chǎn)生量波動曲線對二期制酸系統(tǒng)設(shè)計(jì)煙氣條件的修正,將進(jìn)制酸系統(tǒng)最大SO2處理量由原設(shè)計(jì)條件的41 155 m3/h,修正至45 683 m3/h,避免了后期生產(chǎn)中由于實(shí)際進(jìn)制酸系統(tǒng)SO2流量大于設(shè)計(jì)進(jìn)制酸系統(tǒng)最大SO2處理量時,而不得不進(jìn)行的熔煉下礦量的縮減。按設(shè)計(jì)院提供的二期礦產(chǎn)粗銅300 kt/a,硫酸1 300 kt/a,熔煉爐SO2產(chǎn)生量27 642 m3/h(1#、2#熔煉爐合計(jì)),修正的SO2處理量可避免冶煉系統(tǒng)49 143 t/a的銅產(chǎn)能和212 951 t/a硫酸產(chǎn)能的損失。按陰極銅6萬元/t,硫酸300元/t計(jì),年挽回陰極銅產(chǎn)值294 856萬元,硫酸產(chǎn)值6 389萬元。