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流化床氣化系統(tǒng)中取消煤氣柜的應(yīng)用實踐

2021-12-24 02:49:00金管會常文志朱立江薛艷東
中氮肥 2021年4期
關(guān)鍵詞:增壓風機氣化爐流化床

金管會,常文志,朱立江,薛艷東,胡 奇

(1.中化吉林長山化工有限公司,吉林前郭 131109;2.康乃爾化學工業(yè)股份有限公司,吉林吉林 132101)

0 引 言

常壓氣化工藝廣泛應(yīng)用于煤化工和工業(yè)燃氣領(lǐng)域,傳統(tǒng)的常壓氣化爐后面均設(shè)有煤氣柜,其主要目的是:使進入煤氣柜的間歇煤氣轉(zhuǎn)換成連續(xù)的、出口流量穩(wěn)定的工藝氣,同時平衡煤氣壓力、確保增壓風機入口壓力平穩(wěn)、煤氣組分盡可能均勻、氧含量穩(wěn)定在指標范圍內(nèi)等。但如今的流化床氣化工藝已發(fā)生了巨大的變化,不僅其生產(chǎn)規(guī)模很大,而且其自動化水平高,系統(tǒng)運行更穩(wěn)定、安全可靠。

據(jù)統(tǒng)計,國內(nèi)現(xiàn)有流化床氣化爐數(shù)十臺,運行狀況良好,其氣化系統(tǒng)中均配置了煤氣柜,但煤氣柜實際運行中均存在不少問題。因此,取消煤氣柜的工藝受到廣泛關(guān)注,同時也存在一些疑慮:取消煤氣柜后,氣體緩沖問題怎么解決?后部工藝系統(tǒng)緊急停車情況下該怎么處理?等等。

某公司氣化裝置采用流化床氣化工藝,于2015年實施了取消煤氣柜的技術(shù)改造,5a多來的實際運行情況表明,此舉可行且效果良好,氣化裝置綜合經(jīng)濟效益大幅提高。取消煤氣柜技改的核心在于,據(jù)流化床氣化工藝的特點,如何采取必要的技改措施來承擔煤氣柜的任務(wù),詳細設(shè)計過程中如何解決后續(xù)煤氣系統(tǒng)的保壓和緩沖等問題。以下結(jié)合取消煤氣柜的成功案例,就煤氣柜設(shè)計規(guī)范有關(guān)要求及使用中需解決的問題等作一介紹,希望能為業(yè)內(nèi)提供一些參考。

1 某公司煤氣柜實際運行中存在的問題

該公司原有3臺流化床氣化爐,總制氣能力為60000m3/h,并設(shè)置有效容積為10000m3的濕式螺旋煤氣柜1臺(直徑為26.6m,有效高度為18m),煤氣柜操作壓力2.3~3.7kPa。自建成投產(chǎn)之日起至實施取消煤氣柜技改項目時止,該煤氣柜運行了7a,存在帶“病”運行情況,主要問題如下。

1.1 煤氣柜設(shè)計和設(shè)備本身存在問題

(1)按照《工業(yè)企業(yè)濕式氣柜技術(shù)規(guī)范》(GB/T51094—2015)的要求,煤氣柜活動節(jié)升降速度應(yīng)為0.9~1.2m/min。該公司煤氣柜總?cè)莘e為10000m3,即1min緩沖氣量約550m3,而按實際產(chǎn)氣量計算煤氣柜活動節(jié)升降速度超過2m/min??梢姡涿簹夤袢莘e與實際生產(chǎn)負荷不匹配,由于煤氣柜容積不足,活動節(jié)升降速度過快,超過了規(guī)范中的要求。按GB/T51094—2015要求進行推算,需再增加1臺10000m3的煤氣柜。

(2)氣柜鐘罩和中節(jié)本身不僅重量大,而且其直徑也很大,此種情況下氣柜活動節(jié)在升降的過程中非常容易出現(xiàn)導軌跑偏或卡阻的問題。

(3)煤氣柜經(jīng)多年使用后,煤氣中較多的腐蝕性介質(zhì)導致煤氣柜內(nèi)壁、水槽嚴重腐蝕,煤氣柜筒體變形,經(jīng)常發(fā)生升降軌道卡阻等故障,為保證系統(tǒng)運行,一般采取限制煤氣柜高度的辦法,在這種情況下,煤氣柜實際使用容積甚至不足5000m3,緩沖容量大幅減少,無法滿足緩沖空間要求及使用要求,如繼續(xù)維持運行則存在重大安全風險,且會增加很多運行維護費用。

1.2 煤氣柜的緩沖效果受外部條件限制

正常情況下,應(yīng)控制煤氣柜實際容積在有效容積的50% ~85%運行,由此該公司煤氣柜緩沖時間大大縮短,實際操作中無法保證突發(fā)事故處理的時間。另外,當遇到大風、暴雨天氣時,該煤氣柜的高度不宜維持在高限位置運行,否則易造成煤氣柜傾斜,進而出現(xiàn)導輪錯位、卡阻、脫軌等現(xiàn)象。簡言之,煤氣柜在發(fā)揮緩沖作用的過程中經(jīng)常會受到外部條件的制約,故不提倡以煤氣柜作為煤氣緩沖的主要設(shè)施。

1.3 煤氣柜運行壓力偏低

因煤氣柜操作壓力的限制,迫使煤氣增壓風機降低進口壓力操作(滿負荷時只有1.8kPa),而由于煤氣增壓風機入口壓力低,其入口壓力停機聯(lián)鎖值不得不由原設(shè)計的1.2kPa調(diào)整為0.6 kPa,如此一來不僅增加了能耗,而且威脅著整個生產(chǎn)系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行,此問題若長期存在,將會直接影響全系統(tǒng)的提產(chǎn)增效。

常壓氣化工藝對煤氣柜的運行壓力是有嚴格要求的,生產(chǎn)中一般控制在不大于4kPa,這就給常壓氣化工藝帶來了局限性;而且,達到一定產(chǎn)能規(guī)模的煤氣柜在安全管理中被列為重大危險源,存在較大的安全風險。

1.4 煤氣柜的安全放空

有人認為,當后續(xù)系統(tǒng)突然少用或停用煤氣時,會造成煤氣柜壓力快速上升,直至煤氣柜進出口管道上的自動放散閥打開將煤氣排放出去,從而可防止煤氣柜的超壓事故。但分析國內(nèi)多起煤氣柜頂翻事故案例發(fā)現(xiàn),煤氣柜進出口的自動放散閥存在不可靠性,其理由為:常壓煤氣系統(tǒng)配置的放空閥口徑較大,導致閥門開關(guān)不靈敏;再者,煤氣會夾帶濕度較大的粉塵,運行中易在閥門處結(jié)垢,導致放空閥出現(xiàn)卡澀。因此,生產(chǎn)中不僅要嚴格控制氣化系統(tǒng)產(chǎn)出的煤氣量,而且還要依靠煤氣柜出入口煤氣管道上設(shè)有的自動放散器、氣化爐超壓停車聯(lián)鎖等措施保證煤氣柜的安全放空,這是目前能夠保證煤氣柜不超壓、安全穩(wěn)定運行最有效的方法。

1.5 其他方面的問題

我們看到,煤氣增壓風機至煤氣壓縮機入口之間的設(shè)備(常壓脫硫塔)、管道等儲存氣量只有1000m3,實際生產(chǎn)中此存氣量完全可滿足系統(tǒng)工藝調(diào)節(jié)所需;由此推斷,如果取消氣化爐至凈化系統(tǒng)煤氣增壓風機入口之間的10000m3濕式螺旋煤氣柜,僅憑借氣化爐至煤氣增壓風機入口之間的設(shè)備、管道緩沖氣量2300m3,同樣可以滿足系統(tǒng)工藝調(diào)節(jié)所需。還有,我們在梳理問題中發(fā)現(xiàn),煤氣柜活動節(jié)升降速度的限制對后部輸送煤氣量的影響最大。比如:當緩沖氣量為2300m3時,其緩沖時間為2min多一點;煤氣增壓風機至煤氣壓縮機入口儲氣量按1000m3計算,其緩沖時間不足1min;而按煤氣柜允許升降速度匹配氣量(約550m3)計算,其緩沖時間不超過0.5min,在這種情況下,只要是3臺流化床氣化爐停車,其后部煤氣增壓風機和煤氣壓縮機也應(yīng)立即停車或迅速把煤氣壓縮機出口的煤氣經(jīng)冷卻后返回至入口管道打循環(huán)。

2 取消煤氣柜后系統(tǒng)工藝流程及運行狀況

綜合分析認為,煤氣柜已成為該公司生產(chǎn)系統(tǒng)安全、穩(wěn)定運行的較大“瓶頸”問題。于是,2015年該公司與天津某設(shè)計院共同擬定了取消煤氣柜的具體技改方案,并于當年實施、當年10月15日投運。5a多來的運行實踐表明,取消煤氣柜后,可能存在的各種風險完全可控,各項工藝指標達到預期要求。

2.1 取消煤氣柜后系統(tǒng)工藝流程及其特點

取消煤氣柜后系統(tǒng)工藝流程如圖1。其工藝特點是,氣化島產(chǎn)出的煤氣經(jīng)過廢鍋、除塵、洗滌降溫后直接輸送至凈化系統(tǒng)。為保證煤氣增壓風機入口壓力的穩(wěn)定,在煤氣增壓風機出入口管道上增設(shè)回流調(diào)節(jié)裝置(微調(diào)閥)——將原有的風機回流閥(DN350)以及低壓緩沖罐出口管道上新配置事故處理兩位閥(DN200)安裝至煤氣增壓風機入口管道上,以替代煤氣柜起緩沖的作用。當遇到緊急情況時,隨時可啟用回流調(diào)節(jié)裝置(微調(diào)閥);同時,以新增凈化系統(tǒng)進口管道上設(shè)置的自動放散器、安全閥、自動放空調(diào)節(jié)閥、煤氣壓縮機后部低壓緩沖罐等作為調(diào)節(jié)工具,可確保系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行。簡言之,在開停車階段或生產(chǎn)系統(tǒng)運行出現(xiàn)異常的情況下,煤氣增壓風機更易調(diào)控。

圖1 取消煤氣柜后系統(tǒng)工藝流程簡圖

2.2 取消煤氣柜前后典型工藝數(shù)據(jù)的對比(表1)

表1 取消煤氣柜前后典型工藝數(shù)據(jù)對比kPa

由表1可看到,取消煤氣柜后,生產(chǎn)系統(tǒng)各工序壓力均有很大改善:煤氣增壓風機入口壓力提高至5.0kPa,既可保證煤氣增壓風機的壓縮比,又為增產(chǎn)創(chuàng)造了條件;煤氣增壓風機入口壓力波動雖較改造前略有增大,但僅增加了0.2 kPa,不會對生產(chǎn)造成明顯影響;利用微調(diào)閥控制增壓風機入口壓力時的波動值僅有0.4kPa,波動值非常低(當微調(diào)閥設(shè)置為“自動”時,煤氣增壓風機入口壓力波動值最?。?;煤氣壓縮機入口壓力由26kPa提高至36kPa,提高了10kPa,從而有利于全系統(tǒng)的提產(chǎn)增效??傊?,從氣體緩沖效果來看,對于流化床氣化工藝,無論采用煤氣柜還是取消煤氣柜,均可滿足工藝要求。

3 節(jié)能擴產(chǎn)改造方案中煤氣柜設(shè)置與否的權(quán)衡

2017年,據(jù)企業(yè)發(fā)展需要,該公司擬實施節(jié)能擴產(chǎn)改造,改造方案需重點解決的問題有:①流化床氣化爐在其外殼直徑不變的前提下,需增加爐內(nèi)的有效容積(原砌耐火磚,改為搗固料澆筑層);②更深入探討在無煤氣柜情況下其生產(chǎn)過程中的利弊問題;③提高氣化爐操作壓力過程中的具體措施;④3臺流化床氣化爐總產(chǎn)氣量由原設(shè)計的60000m3/h增至120000 m3/h之設(shè)計方面的問題;⑤新增高架火炬總圖布置問題。由于節(jié)能擴產(chǎn)改造是在原有工藝基礎(chǔ)上進行優(yōu)化的,因此又涉及到“新、老規(guī)范”銜接的問題。以下重點對煤氣柜設(shè)計方面的問題進行探討,以權(quán)衡煤氣柜設(shè)置與否的利弊。

(1)煤氣柜設(shè)計容積的確定。按照GB/T 51094—2015之6.1.2的規(guī)定,在合成氨等煤化工行業(yè)可將20min的最大用氣量確定為煤氣柜總?cè)莘e。據(jù)流化床氣化爐工藝操作彈性大的特點,該公司將原有的3臺氣化爐分批實施改造,3臺氣化爐綜合優(yōu)化后總產(chǎn)氣量最終可達120000m3/h,按此流量,應(yīng)新配置1臺40000m3的煤氣柜,或該公司可恢復使用原10000m3的煤氣柜,同時再建1臺30000m3的煤氣柜,這樣才能滿足設(shè)計規(guī)范要求。

(2)新建煤氣柜的有關(guān)問題。依據(jù)GB/T 51094—2015,建設(shè)1臺40000m3的煤氣柜,可以確定其基本參數(shù)為:有效容積40000m3,塔節(jié)3節(jié)、總高26.6m,水槽直徑43.5m。按煤氣柜柜位的活動節(jié)最大升降速度推算,進入煤氣柜的最大氣量應(yīng)不超過2000m3/min,如煤氣柜柜位控制在75% (取值范圍應(yīng)在60%→85%)左右時,剩余操作空間內(nèi)可儲存的煤氣量約為10000m3,折算緩沖時間為6min。由此可見,實際操作中能否借助煤氣柜備用緩沖空間來應(yīng)對突發(fā)事故尚存在疑問。此外,新建1臺40000m3煤氣柜,占地面積在10000m2以上,這對于一個老廠區(qū)而言,重新布置總圖,也是非常棘手的問題,甚至成為能否節(jié)能擴產(chǎn)改造的瓶頸。

據(jù)上述煤氣柜設(shè)計方面的問題探討及利弊分析,借鑒之前取消煤氣柜后系統(tǒng)成功運行的經(jīng)驗,該企業(yè)最終與設(shè)計單位人員達成了共識,本次節(jié)能擴產(chǎn)改造按無煤氣柜工藝方案進行設(shè)計。

4 節(jié)能擴產(chǎn)改造后系統(tǒng)工藝特點

節(jié)能擴產(chǎn)改造后系統(tǒng)工藝流程框圖如圖2??梢钥吹?,改造后的工藝流程中取消了煤氣柜,原除塵洗滌系統(tǒng)改為了布袋除塵器,取消了煤氣增壓風機,新開發(fā)的自動放散器替代了傳統(tǒng)水封。節(jié)能擴產(chǎn)改造后系統(tǒng)的工藝特點及優(yōu)勢如下。

圖2 節(jié)能擴產(chǎn)改造后系統(tǒng)工藝流程框圖

(1)氣化爐可提壓至50~80kPa操作。其目的是提高氣化爐生產(chǎn)強度,提高產(chǎn)氣量,為不再設(shè)置煤氣柜和煤氣增壓風機創(chuàng)造條件;同時,在未提高設(shè)備壓力等級的情況下,縮短工藝流程、減少工藝設(shè)備,提升系統(tǒng)的本質(zhì)安全水平。

(2)增加氣化爐的有效容積。將原氣化爐內(nèi)500mm厚的耐火磚和保溫層改為400mm厚的搗固層,這樣一來,不僅可以節(jié)省投資、簡化施工,而且可以提升氣化爐的生產(chǎn)能力。

(3)提高煤氣除塵效率。將原除塵洗滌系統(tǒng)改為布袋除塵器,由此可極大地提高煤氣除塵效率,基本上解決濕煤灰污染環(huán)境的問題。

(4)增設(shè)新型自動放散器替代水封。氣化爐提壓后,增設(shè)新開發(fā)的自動放散器替代插入式水封,不僅能夠保障系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運行,而且能較好地解決以往水封被沖開后大量煤氣逃逸的問題,由此可避免煤氣著火、爆炸、人員中毒等安全環(huán)保事故的發(fā)生。

5 綜合經(jīng)濟效益

通過取消煤氣柜的優(yōu)化技改,不僅可增加生產(chǎn)系統(tǒng)運行的穩(wěn)定性,而且能產(chǎn)生良好的經(jīng)濟效益。有關(guān)分析如下。

(1)節(jié)約投資及運行維護費用。本次節(jié)能擴產(chǎn)改造設(shè)計中,取消了煤氣柜和煤氣增壓風機以及其配套的附屬設(shè)備,由此可節(jié)省一次性投資約2000萬元;氣化系統(tǒng)和凈化系統(tǒng)均縮短了工藝流程,從而可節(jié)約大量的運行費用和管理費用;可以減少操作人員的配置,由此節(jié)省了人力成本;在安全管理上,取消了一個重大危險源,使運行管理更加安全。

(2)節(jié)約大量土地。按傳統(tǒng)設(shè)計,煤氣柜、煤氣增壓風機、高架放空火炬等新設(shè)備的增設(shè)及安裝均需要征地和設(shè)備投資;特別是設(shè)計初期,因廠內(nèi)實在解決不了安裝高架火炬的占地,當時的方案被迫將放空火炬設(shè)在離廠區(qū)幾公里遠的地方,這種方案不僅新征地非常困難,而且僅遠距離設(shè)置放空火炬一項預測投資就要1800萬元。

(3)廢熱鍋爐副產(chǎn)高品位蒸汽以利節(jié)電。過去廢熱鍋爐副產(chǎn)蒸汽壓力一般在1.3MPa以下,大部分蒸汽氣化系統(tǒng)自產(chǎn)自用,能源利用率很低。本次技改將副產(chǎn)蒸汽(50t/h)壓力等級提高至4.0MPa、溫度提高至450℃,用于驅(qū)動原料氣壓縮機以減少其電耗,之后從原料氣壓縮機抽出0.5MPa、240℃的乏汽送回氣化爐作為氣化劑使用,副產(chǎn)高品位蒸汽得到梯級利用,經(jīng)測算每年可為企業(yè)增效約2000萬元。

(4)產(chǎn)氣量的增加為達產(chǎn)擴能奠定了堅實的基礎(chǔ)。在少量投入的情況下,單臺流化床氣化爐原設(shè)計產(chǎn)氣量20000m3/h(實際可達25000 m3/h)的爐型經(jīng)過綜合性技改后,實際生產(chǎn)中單臺氣化爐產(chǎn)氣量基本上達到40000m3/h的設(shè)計目標,為最終產(chǎn)品達產(chǎn)擴能奠定了堅實的基礎(chǔ)。

6 結(jié)束語

無煤氣柜工藝在常壓流化床氣化系統(tǒng)中的成功應(yīng)用,不僅縮短了系統(tǒng)工藝流程,而且節(jié)省了大量的投資及運行管理費用,同時提升了系統(tǒng)的安全水平。特別是上述企業(yè)的節(jié)能擴產(chǎn)改造項目中,在不設(shè)置煤氣柜情況下具體工藝處置問題上提出了獨特的建議,期望這些經(jīng)驗?zāi)軌驗樾陆ā⒏慕?、擴建項目常壓流化床氣化和固定床純氧連續(xù)氣化工藝設(shè)計方面起到一定的借鑒與示范作用。

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