簡耀先
(貴州開陽化工有限公司,貴州開陽 550399)
循環(huán)水處理的目的主要是防止換熱設(shè)備結(jié)垢,避免換熱設(shè)備因結(jié)垢而造成換熱效率下降等,進而影響生產(chǎn)。對于易腐蝕的碳鋼和銅材質(zhì)設(shè)備,為避免金屬腐蝕導致?lián)Q熱設(shè)備換熱效率下降及設(shè)備過早報廢,一般通過投加相應(yīng)的緩蝕劑控制設(shè)備及管道的腐蝕速率,同時加強循環(huán)水系統(tǒng)的殺菌滅藻和黏泥剝離工作,避免設(shè)備由于菌藻和黏泥滋生造成換熱效率下降及垢下腐蝕。工業(yè)生產(chǎn)中,一般通過循環(huán)水系統(tǒng)掛片來監(jiān)測循環(huán)水水質(zhì)對金屬材料的腐蝕情況,進而判斷或推斷循環(huán)水水質(zhì)對工藝管道和設(shè)備的影響,實際生產(chǎn)中循環(huán)水系統(tǒng)往往會出現(xiàn)掛片腐蝕率偏高甚至超標的現(xiàn)象,以下針對這個問題進行原因分析,并總結(jié)降低循環(huán)水系統(tǒng)掛片腐蝕率的改進措施,以改善循環(huán)水系統(tǒng)的運行環(huán)境,保證循環(huán)水水質(zhì)。
貴州開陽化工有限公司(簡稱開陽化工)現(xiàn)隸屬于貴州磷化(集團)有限責任公司,其一期500kt/a合成氨項目屬貴州省重點建設(shè)項目、貴陽循環(huán)經(jīng)濟(國家)生態(tài)工業(yè)示范基地的重點項目,作為整套裝置“血液”的循環(huán)水系統(tǒng),循環(huán)水水質(zhì)的控制對于裝置的長周期穩(wěn)定運行尤為重要。
開陽化工500kt/a合成氨裝置配套有2套循環(huán)水系統(tǒng),分別為一循環(huán)冷卻水系統(tǒng)(簡稱一循)、二循環(huán)冷卻水系統(tǒng)(簡稱二循)。來自各用戶的循環(huán)回水(42℃)至水處理車間的壓力為0.20~0.25MPa,帶壓上至冷卻塔 (涼水塔),經(jīng)冷卻塔冷卻降溫至32℃后依靠重力流入吸水池,再由循環(huán)水泵加壓送至各用戶:一循供給空分車間、熱電車間,二循供給氣化框架、磨煤干燥、渣水處理、變換、氨合成壓縮、氨回收、硫回收、冷凍站、液氮洗、低溫甲醇洗等系統(tǒng)。水處理車間的主要任務(wù)是維護涼水塔及其風機、循環(huán)水泵、汽輪機及其輔機設(shè)備的安全穩(wěn)定運行,同時對循環(huán)冷卻水進行化學處理,以防用水設(shè)備腐蝕、結(jié)垢、菌藻滋生。其中,一循的用水設(shè)備材質(zhì)有碳鋼、不銹鋼、黃銅,二循的用水設(shè)備材質(zhì)有碳鋼、不銹鋼,循環(huán)水系統(tǒng)的相關(guān)運行參數(shù)見表1。
表1 循環(huán)水系統(tǒng)的相關(guān)運行參數(shù)
開陽化工于2019年12月28日開始在其循環(huán)水系統(tǒng)投加某公司的水處理藥劑,一循和二循于2020年1月7日完成清洗預膜后轉(zhuǎn)入正常運行狀態(tài)。2020年6月,一循緩蝕阻垢劑使用量1.794t、非氧化性殺菌劑使用量375kg,二循緩蝕阻垢劑使用量3.3t、非氧化性殺菌劑使用量625kg,一循、二循均未投加黏泥剝離劑;一循循環(huán)水濃縮倍數(shù)5.80~7.20、pH=7.61~8.73、濁度5.62~12.10NTU、Cl-含量63~141mg/L、總鋅0.78~1.69mg/L;二循循環(huán)水濃縮倍數(shù)5.70~7.03、pH =7.76~8.64,濁度5.67~18.25NTU、Cl-含量45~135mg/L、總鋅0.81~1.56mg/L。一循、二循循環(huán)水水質(zhì)指標基本上均在許可范圍內(nèi),但出現(xiàn)部分碳鋼掛片腐蝕率偏高甚至超標的情況。2020年6月16日—7月15日共計29d掛片腐蝕率監(jiān)測數(shù)據(jù)(均值)見表2。可以看出,有3塊碳鋼掛片的腐蝕率接近國標限值(國標要求碳鋼腐蝕率≤0.075mpy,下同),有3塊碳鋼掛片的腐蝕率超過國標限值。從碳鋼掛片的腐蝕率來看,一循、二循循環(huán)水水質(zhì)情況不好,會影響合成氨裝置中水冷設(shè)備的運行狀況。
表2 2020年6月16日—7月15日循環(huán)水系統(tǒng)掛片腐蝕率監(jiān)測數(shù)據(jù)(均值)
從循環(huán)水系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)和掛片腐蝕現(xiàn)象來看,至2020年6月時循環(huán)水系統(tǒng)碳鋼掛片出現(xiàn)明顯的腐蝕點,腐蝕速率接近或超過國標,為查清掛片腐蝕速率超標的原因,從以下幾個方面進行了分析與排查。
掛片裝置采用螺絲固定方式,2020年6月檢查發(fā)現(xiàn)固定處損壞,一循掛片側(cè)面全部緊貼支撐桿,接觸面積較大,接觸的地方循環(huán)水的流動性較差,長時間運行容易附著黏泥等物質(zhì),從而導致垢下腐蝕;二循掛片方式與一循相同,2020年6月檢查時發(fā)現(xiàn)掛片側(cè)面腐蝕嚴重。隨后,對一循、二循掛片方式進行了初步改進——采用扎帶捆綁方式代替螺絲固定,但由于條件有限,改進后掛片之間的間距仍然較小,還是比較容易附著黏泥等物質(zhì),且還會形成電位差而造成電化學腐蝕。
監(jiān)測換熱器的進水采用循環(huán)水泵給水,生產(chǎn)中,2套循環(huán)水系統(tǒng)均需加酸調(diào)節(jié)pH,而現(xiàn)場的pH計引水均來自于循環(huán)水泵給水側(cè),這樣在系統(tǒng)用于調(diào)節(jié)pH的硫酸還未能完全混合均勻時已測得pH,即pH計測得數(shù)據(jù)與系統(tǒng)真實pH有一定差異。
循環(huán)水系統(tǒng)pH調(diào)節(jié)加酸采取滿沖程快速投加的方式,投加至循環(huán)水系統(tǒng)pH降低后關(guān)閉硫酸泵,待循環(huán)水系統(tǒng)pH升高后再開啟硫酸泵,如此的投加方式會導致給水側(cè)pH在短時間內(nèi)出現(xiàn)急劇的變化,容易造成掛片的沖擊性腐蝕,且在給水側(cè)沖擊性投加大量殺菌劑也會增加掛片的腐蝕趨勢。
從2020年1—6月循環(huán)水系統(tǒng)的運行數(shù)據(jù)來看,2套循環(huán)水系統(tǒng)循環(huán)水的濃縮倍數(shù)從化學清洗后慢慢提高,至2020年6月時循環(huán)水的濃縮倍數(shù)已常常超過6,濃縮倍數(shù)控制偏高會增加系統(tǒng)結(jié)垢趨勢。
循環(huán)水系統(tǒng)殺菌劑的投加頻率及投加量是否合適對于系統(tǒng)的水質(zhì)管理非常重要,殺菌劑投加量大,余氯過高會導致?lián)Q熱器及碳鋼掛片腐蝕,投加量少又會導致菌藻大量繁殖(特別是在夏季)。而2套循環(huán)水系統(tǒng)每次投加二氧化氯和次氯酸鈉均錯開循環(huán)水取樣時間,這就導致循環(huán)水余氯分析數(shù)據(jù)不夠全面和準確,也就無法準確判定系統(tǒng)殺菌劑投加頻率及投加量是否合適。
2020年1—5月一循緩蝕阻垢劑QD-685A使用量79kg/d、6月份緩蝕阻垢劑QD-685A使用量59kg/d;2020年1—5月二循緩蝕阻垢劑QD-685A使用量140kg/d、6月份緩蝕阻垢劑QD-685A使用量110kg/d??梢钥吹?,2020年6月份藥劑用量整體偏低。原因是6月份藥劑廠家技術(shù)人員在現(xiàn)場調(diào)試自動加藥設(shè)備,初期調(diào)試過程中可能加藥量不足,從而影響循環(huán)水系統(tǒng)掛片的腐蝕率。
減小掛片與支撐桿的接觸面積,增大掛片與掛片的間距,同時盡可能避免其他因素影響掛片腐蝕率,以確保監(jiān)測數(shù)據(jù)的真實性。
為真實地反映循環(huán)水的pH,同時減小滿沖程加酸對掛片腐蝕率的影響,經(jīng)分析與論證,將監(jiān)測換熱器進水由循環(huán)水泵給水更改為循環(huán)水系統(tǒng)回水。
(1)穩(wěn)定、緩慢、連續(xù)投加硫酸,可使整個循環(huán)水系統(tǒng)基本上在一個穩(wěn)定的狀態(tài)下運行,對穩(wěn)定循環(huán)水pH在指標范圍內(nèi)、良好發(fā)揮藥劑的阻垢緩蝕效果、保障系統(tǒng)的長周期安全運行非常重要。為此,可將硫酸泵的沖程調(diào)小,在硫酸泵沖程調(diào)節(jié)到一定范圍后實現(xiàn)硫酸的連續(xù)穩(wěn)定投加,在系統(tǒng)穩(wěn)定運行的情況下只需進行加酸量的微調(diào),特殊情況下(如停車)降低負荷及大排大補、加殺菌劑期間多關(guān)注調(diào)節(jié)即可,不僅可降低操作人員的勞動強度和工作量,而且可避免循環(huán)水pH的較大波動,穩(wěn)定循環(huán)水pH在指標范圍內(nèi)。
(2)若循環(huán)水系統(tǒng)連續(xù)加酸長期調(diào)整不能達到理想的pH控制效果,不能實現(xiàn)連續(xù)加酸,可通過聯(lián)鎖在線pH計監(jiān)測數(shù)據(jù)在7.9~8.3來控制加酸泵的啟停,但加酸泵的沖程也必須調(diào)小,避免滿沖程加酸導致的系統(tǒng)沖擊性腐蝕,通過勤調(diào)整控制循環(huán)水pH在指標范圍內(nèi)。
(3)一循每次投加二氧化氯殺菌劑時,系統(tǒng)pH會略微下降,需注意觀察pH的波動,調(diào)整加酸泵沖程;二循每次投加次氯酸鈉殺菌時,系統(tǒng)pH會略微上升,但次氯酸鈉投加量并不大,可等混合均勻后觀察系統(tǒng)pH的波動情況,適當調(diào)整加酸泵沖程。
(4)如果目前循環(huán)水系統(tǒng)不能實現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定加酸,建議在循環(huán)水回水管線上再安裝1套在線pH計,以監(jiān)測循環(huán)水回水的pH,據(jù)給水和回水的pH調(diào)整系統(tǒng)的加酸量;或者將pH監(jiān)測系統(tǒng)的進水改為循環(huán)水回水。
(1)只有把循環(huán)水的濃縮倍數(shù)控制在規(guī)定指標范圍內(nèi),才能保證化學處理的效果,節(jié)水、節(jié)藥,使系統(tǒng)運行最優(yōu)化。為保證循環(huán)水系統(tǒng)的長周期穩(wěn)定運行,避免濃縮倍數(shù)過高后的大排大補,最好能連續(xù)排污,調(diào)節(jié)排污閥的流量,嚴格控制循環(huán)水的濃縮倍數(shù)在4~6。
(2)每次投加氧化性殺菌劑(二氧化氯和次氯酸鈉)時,盡可能在循環(huán)水取樣前半小時完成,保證系統(tǒng)余氯的準確測定,利于調(diào)控二氧化氯和次氯酸鈉的投加頻率及投加量。
(3)為避免細菌產(chǎn)生抗藥性,氧化性殺菌劑與非氧化性殺菌劑要交替投加,以保證對微生物的良好控制。
2020年7月份開始增加緩蝕阻垢劑的使用量,一循、二循的緩蝕阻垢劑使用量分別達到80kg/d和140kg/d左右,即保證一循、二循緩蝕阻垢劑QD-685A的投加量不低于前幾個月(2020年1—5月)的日均用量,以維持循環(huán)水系統(tǒng)的良好運行。
上述優(yōu)化改進措施落實后,2020年7月15日—8月14日共計30d循環(huán)水系統(tǒng)掛片腐蝕率監(jiān)測數(shù)據(jù)(均值)見表3??梢钥吹?,掛片腐蝕率從6月份的最高0.08923mpy降至當期的最高0.02154mpy,系統(tǒng)腐蝕率得到了很好地控制,遠優(yōu)于國標,表明所用的改進措施產(chǎn)生了很好的效果,明顯改善了循環(huán)水系統(tǒng)的運行環(huán)境。
表3 2020年7月15日—8月14日循環(huán)水系統(tǒng)掛片腐蝕率監(jiān)測數(shù)據(jù)(均值)
工業(yè)循環(huán)水使用過程中,只要控制好其濃縮倍數(shù)和總硬度,系統(tǒng)一般不易結(jié)垢,而作為判斷循環(huán)水水質(zhì)對金屬材料腐蝕情況的掛片,其腐蝕速率控制尤為關(guān)鍵。總結(jié)開陽化工循環(huán)水系統(tǒng)掛片腐蝕率的控制情況,我們認識到,要控制好循環(huán)水系統(tǒng)的腐蝕率,一方面,應(yīng)選擇合適的藥劑,采取正確的投加方案,控制適宜的投加頻率及投加量;另一方面,要優(yōu)化掛片方式、改進監(jiān)測換熱器進水方式、優(yōu)化加酸方式、精心管理循環(huán)水水質(zhì)。只有將循環(huán)水系統(tǒng)的腐蝕率控制好了,才能保證化工生產(chǎn)的“健康血液”供給,才能保障各生產(chǎn)系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定、優(yōu)質(zhì)運行。