李曉偉, 賈永康, 徐國(guó)瑞, 劉豐鋼, 楊會(huì)峰, 張文喜
(中海油田服務(wù)股份有限公司油田生產(chǎn)事業(yè)部,天津 300459)
目前南海東部油田水平井占比達(dá)到87%,其中高含水生產(chǎn)井占比達(dá)到38%[1],受限于水井籠統(tǒng)防砂的完井方式,難以對(duì)地層出水部位實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的有效封隔,常規(guī)堵控水工藝應(yīng)用受限,而重新防砂需進(jìn)行大修打撈作業(yè),風(fēng)險(xiǎn)大且費(fèi)用較高[2-7].
篩管外環(huán)空阻流控水技術(shù)核心為一種具有特殊流變特性的化學(xué)材料(AFC),其剪切變稀、靜止瞬間增黏的特點(diǎn)能夠使其在注入水平段篩管外環(huán)空后,快速形成基礎(chǔ)支撐結(jié)構(gòu)[3-15],不因重力或流體擾動(dòng)而坍塌、稀釋,成膠、固化后起到阻隔篩管外環(huán)空竄流的作用[16],配合中心管柱即可起到水平井分段控采的效果.
AFC材料由過硫酸鹽引發(fā)劑引發(fā)羧甲基聚多糖和丙烯酰胺進(jìn)行接枝共聚反應(yīng),在偶聯(lián)劑的作用下形成觸變結(jié)構(gòu),通過交聯(lián)劑調(diào)節(jié)成膠時(shí)間,從而在環(huán)空中形成強(qiáng)凝膠段塞,起到定位封隔器的作用.
模擬地層溫度80 ℃條件下,評(píng)價(jià)不同濃度配比下AFC體系由觸變流體固化至高強(qiáng)度黏彈固體所需的時(shí)間(表1),根據(jù)管柱內(nèi)容積計(jì)算體系從井口配液到注入至篩管外環(huán)空用時(shí)為40~60 min[17],固化時(shí)間為3 h時(shí)既能夠滿足施工安全性要求,也可以使體系盡快成膠,避免被地層流體沖刷稀釋,因而優(yōu)選出的體系配方為1.0%羧甲基聚多糖+0.5%丙烯酰胺+0.06%交聯(lián)劑+0.004%引發(fā)劑.
表1 不同體系配比下的成膠時(shí)間Tab.1 Gelation time under different system ratios
體系的剪切變稀性能是保障體系現(xiàn)場(chǎng)注入性的關(guān)鍵指標(biāo)[18]. 圖1為使用博力飛DV3TLV型流變儀在80 ℃恒溫條件下不同剪切速率的體系黏度,可見體系在剪切率增加至1000 1/s后,黏度由初始10 156 Pa·s快速降低至278 Pa·s.
圖1 AFC體系剪切黏度曲線Fig.1 Shear viscosity curve of AFC system
為了考察AFC 體系的觸變結(jié)構(gòu)恢復(fù)能力,采用MCR302 凝膠應(yīng)力流變儀在溫度為80 ℃,剪切速率為500 s-1條件下剪切10 min,停止剪切,測(cè)定其彈性模量恢復(fù)曲線,如圖2 所示. 由圖2 看出,停止剪切后,體系彈性模量快速升高,表現(xiàn)出靜止瞬間增稠的特點(diǎn),計(jì)算觸變特征值τ達(dá)到0.715,因而能夠在第一時(shí)間有效填充篩管外環(huán)空.
圖2 AFC體系剪切后彈性模量恢復(fù)曲線Fig.2 Elastic modulus recovery curve of AFC system after shearing
式中:τ 為觸變特征值;表示剪切后體系結(jié)構(gòu)恢復(fù)速率的相對(duì)快慢,無(wú)因次量;G′0為開始測(cè)試還未經(jīng)剪切破壞,處于靜止?fàn)顟B(tài)體系的儲(chǔ)能模量,Pa;G′∞為經(jīng)剪切結(jié)束后,靜止?fàn)顟B(tài)下體系完全恢復(fù)時(shí)的儲(chǔ)能模量,Pa;m為剪切后體系達(dá)到結(jié)構(gòu)完全恢復(fù)所需要的時(shí)間的相對(duì)長(zhǎng)短.
室溫下,使用8-1/2″的仿真模擬井筒和5-1/2″割縫篩管裝置,進(jìn)行室內(nèi)模擬充填,驅(qū)替流速100 mL/min下,注入0.5倍環(huán)空體積的AFC體系,可見體系注入過程中能夠在環(huán)空中形成完整的化學(xué)封隔體(圖3). 停泵并置于80 ℃恒溫箱中反應(yīng)3 h,重新啟泵,同等流速下進(jìn)行軸向壓差擊穿實(shí)驗(yàn),測(cè)定AFC段塞突破壓力為0.8 MPa/m.
圖3 AFC體系固化模擬實(shí)驗(yàn)Fig.3 Curing simulation experiment of AFC system
南海東部X 油井位于油藏構(gòu)造中部,為強(qiáng)底水油藏,測(cè)井解釋有效孔隙度23.7%~30.2%,滲透率765~2633 mD,完井方式為8-1/2″裸眼段下入6-5/8″復(fù)合篩管,水平段長(zhǎng)667 m.
投產(chǎn)半年后含水即到達(dá)90%以上,屬于“含水快速上升型”,之后經(jīng)歷了相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的高含水生產(chǎn)階段,表現(xiàn)為典型的底水油藏生產(chǎn)特征[19].
前期通過找水測(cè)試確認(rèn)產(chǎn)出水主要來(lái)自水平段中部2331~2490 m,也是本井的主要產(chǎn)出層段,原油則主要從趾部2632~2734 m井段產(chǎn)出,因而建議實(shí)施堵水作業(yè),封堵水平段中部,采用分段控采的方式,發(fā)揮跟端及趾端的潛力.
利用跟端盲管段(2289~2335 m)及趾端低滲泥巖段(2500~2580 m)的隔斷特點(diǎn),在兩段附近實(shí)施篩管外阻流控水,設(shè)計(jì)擠注上部AFC 于2260~2305 m、下部AFC 于2506~2551 m,體系固化后,下入帶智能滑套和遇水膨脹封隔器的中心管柱,遇水膨脹封隔器充分膨脹座封后[20],可通過地面操控智能滑套實(shí)現(xiàn)分段控采(圖4).
圖4 X井工藝設(shè)計(jì)效果示意圖Fig.4 Schematic diagram of the effect of well X process design
擠注管柱設(shè)計(jì)為“雙級(jí)球座+K344封隔器×2+定壓閥+K344封隔器”(圖5),通過油管正打壓封隔器擴(kuò)張后,定壓閥打開,依次擠注設(shè)計(jì)段塞,投球頂替,可避免過量或頂替不足導(dǎo)致的封堵效果不佳,而雙封隔器的設(shè)計(jì)則能夠避免擠注過程中篩管外的AFC體系回流到井筒內(nèi)導(dǎo)致黏附或卡鉆,提升作業(yè)安全系數(shù)[21]. 根據(jù)段塞設(shè)計(jì)長(zhǎng)度,計(jì)算并考慮地層濾失和黏附,設(shè)計(jì)前置清洗液20 m3,前置保護(hù)液4 m3,AFC段塞4.5 m3,后置保護(hù)液1 m3.
圖5 X井施工擠注管柱設(shè)計(jì)Fig.5 Design of squeeze injection string in well X construction
2019 年2 月對(duì)X 井進(jìn)行施工,啟出原井生產(chǎn)管柱后,首先通井沖洗,組合下入擠注管柱,校深后使中部?jī)蓚€(gè)K344 封隔器位于2 551.3、2 545.8 m 位置. 依次正擠清洗液10 m3、保護(hù)液2 m3、AFC 材料1.7 m3,停泵投球,再繼續(xù)泵入0.3 m3AFC 材料和0.5 m3后置保護(hù)液,修井液頂替到位即完成下部AFC 材料擠注,停泵后上提管柱120 m,反循環(huán)頂替出油管內(nèi)的殘余材料,防止油管內(nèi)固化. 同樣,緩慢上提管柱至中部?jī)蓴D注封隔器于2 289.5、2 283.9 m,擠注上部AFC材料. 擠注完成后,候凝10 h,下入驗(yàn)封管柱打壓驗(yàn)封至3.45 MPa,合格后起出驗(yàn)封管柱,依次下入智能滑套中心管卡水管柱和原生產(chǎn)管柱,逐步提頻恢復(fù)生產(chǎn).
措施作業(yè)后該井流壓逐漸增加,說(shuō)明遇油膨脹封隔器座封良好,產(chǎn)液量由15 200 bbl/d降至11 900 bbl/d,但仍保持在較高水平,說(shuō)明在封堵中部主力產(chǎn)液層后,根部和趾部?jī)?chǔ)層得到了有效動(dòng)用,含水率逐漸降低(圖6),由98%下降至93%,產(chǎn)油量由原來(lái)的400 bbl/d增加到755 bbl/d,日增油355 bbl/d,增油率高達(dá)89.0%,措施效果顯著.
圖6 X井措施實(shí)施前后生產(chǎn)曲線Fig.6 Production curve of well X before and after implementation of measures
1)篩管外環(huán)空阻流控水體系具有剪切變稀、靜止增黏的特點(diǎn),體系觸變特征值達(dá)到0.715,固化時(shí)間為3 h,承受軸向壓差達(dá)到0.8 MPa/m,能夠有效實(shí)現(xiàn)篩管外環(huán)空的充填及封隔.
2)通過室內(nèi)試驗(yàn)評(píng)價(jià),質(zhì)量分?jǐn)?shù)20%的清洗液能夠有效清洗地層及篩管外壁原油,清洗率達(dá)到87%,有利于環(huán)空阻流控水體系的濃度保持和管壁附著.
3)通過室內(nèi)試驗(yàn)評(píng)價(jià),增加保護(hù)液段塞后,串聯(lián)巖心突破壓力比未添加保護(hù)液段塞高0.9 MPa.
4)礦場(chǎng)試驗(yàn)結(jié)果表明,體系對(duì)于簡(jiǎn)易防砂的海上水平井具有良好的適用性,X井組實(shí)施后產(chǎn)油量由原來(lái)的400 bbl/d增加到755 bbl/d,日増油355 bbl/d,增油率達(dá)到89.0%.