国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

硫酸鋇配料裝置在陽極銅澆鑄中的應(yīng)用

2021-12-22 09:24陳一波
湖南有色金屬 2021年6期
關(guān)鍵詞:單耗干粉配料

胡 洲,陳一波

(江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司貴溪冶煉廠,江西貴溪 335424)

沉淀硫酸鋇為無定型白色粉末,化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定,幾乎不溶于水;在銅陽極板澆鑄工藝中作為脫模劑,主要起保護(hù)模具的作用。其用法是先用清水將硫酸鋇調(diào)制為漿液,然后由自動噴涂裝置將漿液噴灑在高溫的模具表面,漿液被迅速蒸干后,留下的干粉粘結(jié)在模具表面形成一層保護(hù)層。目前漿液的配制大多依靠操作工人根據(jù)經(jīng)驗(yàn)手動加料,隨意性較大,漿液濃度不穩(wěn)定,硫酸鋇用量存在較大波動。此工藝流程自動化程度低,作業(yè)方式較為粗放,亟需在現(xiàn)場研制一套硫酸鋇自動定量配料的裝置,通過自動化設(shè)備的應(yīng)用提升硫酸鋇噴涂工藝的精細(xì)化作業(yè)水平,達(dá)到降低硫酸鋇單耗、提升產(chǎn)品質(zhì)量與銅模壽命的目的。

1 硫酸鋇使用的現(xiàn)狀

1.1 硫酸鋇噴涂裝置

硫酸鋇噴涂裝置主要由噴涂罐、控制系統(tǒng)、噴嘴及連接管道組成,如圖1所示。其工作原理:噴涂罐內(nèi)配置好的硫酸鋇漿液,由控制系統(tǒng)通過管道泵送至噴嘴,噴灑至空模具表面;由于剛剛脫模的模具帶有較高的溫度,噴灑在模具表面的漿液被迅速蒸干后,留下的干粉粘結(jié)形成保護(hù)層,在澆鑄時起到隔離模具和陽極銅熔體的作用,減輕熔體對模具的沖刷和侵蝕[1]。

圖1 硫酸鋇噴涂工藝流程

1.2 硫酸鋇漿液的人工配置

當(dāng)噴涂罐內(nèi)漿液的液位不足時,操作工打開進(jìn)水閥向罐內(nèi)加水,同時從加料口向罐內(nèi)倒入袋裝的硫酸鋇干粉(25 kg/袋);硫酸鋇干粉的加入量取決于加水前后罐內(nèi)的液位差(進(jìn)水量),具體倒入包數(shù)由工人根據(jù)經(jīng)驗(yàn)大致判斷。在此操作模式下,不僅硫酸鋇漿液的濃度難以穩(wěn)定的控制;偶爾還會出現(xiàn)液位過低未及時發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致噴涂系統(tǒng)無料可噴,以及配料時清水加入過多導(dǎo)致漿液從加料口溢流的操作失誤。

1.3 漿液濃度對澆鑄的影響

大幅波動的漿液濃度,必定對澆鑄作業(yè)的穩(wěn)定產(chǎn)生一系列不良影響。當(dāng)漿液濃度過低時:在模面及內(nèi)框形成的保護(hù)層厚度不夠,將造成模溫快速升高;模具中心的澆鑄區(qū)域損耗明顯加劇,嚴(yán)重時將出現(xiàn)“粘?!保>弑砻婢植咳刍笈c陽極板粘連)的事故[2];模具的內(nèi)框極易粘結(jié)晃動的銅水,從而形成陽極板周邊的飛邊毛刺,降低產(chǎn)品質(zhì)量。當(dāng)漿液濃度過高時:不僅增加不必要的原料消耗,還會容易造成噴嘴及管路的堵塞;而且過厚的隔熱層,過分地阻擋了熱傳遞。一方面會延緩陽極板凝固速度,導(dǎo)致陽極板無法正常頂起與提?。?];另一方面會使模溫逐漸降低,從而導(dǎo)致噴灑的漿液不能快速徹底蒸干,在澆鑄時產(chǎn)生的少量水蒸氣擾動銅水,致使陽極板表面不平整[4]。

2 全自動配料裝置的技術(shù)方案

研制一種全自動配置硫酸鋇漿液的裝置,根據(jù)噴涂罐內(nèi)漿液液位的變化,及時自動向噴涂罐內(nèi)補(bǔ)充定量的硫酸鋇干粉和水,使噴涂罐內(nèi)漿液的液位保持在控制區(qū)間;硫酸鋇干粉和水的加入量按設(shè)定比例精準(zhǔn)控制,確保噴涂罐內(nèi)硫酸鋇漿液濃度維持穩(wěn)定。該裝置包含硫酸鋇失重加料系統(tǒng)、自動定量加水系統(tǒng),噴涂罐液位計、控制系統(tǒng)四部分,如圖2所示。硫酸鋇失重加料系統(tǒng)由失重倉、卸料閥、稱重傳感器、倉壁振動器等部件組成,通過卸料閥和失重計量裝置組成的控制回路實(shí)現(xiàn)硫酸鋇干粉的定量加入。自動定量加水系統(tǒng)由自動進(jìn)水閥、流量計及連接管道組成,通過自動進(jìn)水閥和流量計組成的控制回路實(shí)現(xiàn)清水的定量加入。噴涂罐液位計實(shí)時將液位數(shù)據(jù)反饋至控制系統(tǒng)??刂葡到y(tǒng)在液位降至下限時,依照設(shè)定的水料比,控制硫酸鋇失重加料系統(tǒng)和自動定量加水系統(tǒng)進(jìn)行加料,從而實(shí)現(xiàn)噴涂罐內(nèi)硫酸鋇漿液濃度和液位的自動精準(zhǔn)控制。噴涂罐內(nèi)漿液液位的上下限,以及配料的水料比,提前在控制系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)定,也可根據(jù)工況實(shí)時調(diào)整。

圖2 硫酸鋇自動配料流程

3 全自動配料裝置的應(yīng)用效果

新研制的全自動配料裝置自動化程度高,澆鑄前一次性將足量的硫酸鋇干粉加入料倉,在澆鑄期間無需再進(jìn)行任何操作,由該裝置全自動精準(zhǔn)定量配料。既可使噴涂罐內(nèi)漿液的液位保持在控制區(qū)間內(nèi),也能確保噴涂罐內(nèi)硫酸鋇漿液濃度維持穩(wěn)定。該自動配料裝置投入后,取得了以下效果。

3.1 降低了硫酸鋇單耗

硫酸鋇單耗是指澆鑄每噸陽極銅所消耗硫酸鋇的量,是圓盤澆鑄工序重要的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。單耗的越低每噸銅的冶煉成本越低,體現(xiàn)了工廠的工藝技術(shù)和生產(chǎn)管理水平。全自動的精準(zhǔn)定量配料,漿液濃度穩(wěn)定可控,杜絕了漿液濃度過高的情況,減少了不必要的浪費(fèi)。硫酸鋇改造前后單耗顯著下降,改造前后硫酸鋇單耗對比見表1。

表1改造前后硫酸鋇單耗對比

由表1可以看出,硫酸鋇單耗由1.68 kg/t,降低至1.32 kg/t。貴溪冶煉廠熔煉一系統(tǒng)按月均澆鑄4萬t陽極銅計算,每月可減少硫酸鋇用量14 t。

3.2 延長了銅模壽命

銅模壽命是指每塊銅模所能澆鑄陽極銅的量,同樣是圓盤澆鑄工序重要的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。每月陽極銅澆鑄量恒定的情況下,銅模壽命越長,當(dāng)月所需要消耗的新銅模數(shù)量越少。全自動的精準(zhǔn)定量配料,硫酸鋇漿液濃度穩(wěn)定可控,杜絕了因漿液濃度過低而導(dǎo)致模溫過高的情況,大幅延長了銅模壽命[5],改造前后月均銅模壽命對比見表2。

表2改造前后月均銅模壽命對比

由表2可以看出,月均銅模壽命由1 203 t/塊,提高至1 510 t/塊。貴溪冶煉廠熔煉一系統(tǒng)按月均澆鑄4萬t陽極銅計算,每月可減少銅模用量7塊。每塊銅模的加工成本約0.6萬元,每月可減少模具成本4.2萬元。

3.3 減輕勞動強(qiáng)度,便于操作

全自動的精準(zhǔn)定量配料,只需要在澆鑄前一次性將足量的硫酸鋇干粉加入料倉,在澆鑄期間無需再進(jìn)行任何操作。不僅減少了工人的工作量,同時也杜絕了配料不及時導(dǎo)致自動噴涂無法作業(yè)和配料過量產(chǎn)生溢流的操作失誤,有利于澆鑄的穩(wěn)定順行。

3.4 降低陽極泥中硫酸鋇的含量

澆鑄工序硫酸鋇用量的減少,陽極板表面硫酸鋇的粘附量也相應(yīng)減少,電解陽極泥中硫酸鋇的含量也將相應(yīng)降低,有利于稀貴車間改善生產(chǎn)指標(biāo),提升金銀直收率[6]。

4 結(jié)束語

新研制的硫酸鋇自動配料裝置自動化程度高、定量精準(zhǔn)可靠、可降低硫酸鋇單耗、延長銅模壽命,減少工人勞動量。該設(shè)備投資規(guī)模小,安裝簡單;可利用澆鑄間歇時間進(jìn)行改造施工,不影響正常生產(chǎn)。銅冶煉廠的圓盤澆鑄機(jī)應(yīng)用該硫酸鋇自動配料裝置,可提升設(shè)備自動化水平,有助于工廠減少人員配置,降低輔料消耗,實(shí)現(xiàn)精細(xì)化生產(chǎn)。

猜你喜歡
單耗干粉配料
降低回轉(zhuǎn)式陽極爐天然氣爐前單耗的生產(chǎn)實(shí)踐
丟失的配料
通過優(yōu)化配料方案來提高熟料質(zhì)量及降低配料成本
特殊的配料
Task 2
基于數(shù)理統(tǒng)計的卷煙物料供應(yīng)商選擇研究
如何撲救?;坊馂?zāi)
電氣技術(shù)與經(jīng)濟(jì)(2020年4期)2020-09-15
1000MW超超臨界機(jī)組磨煤機(jī)單耗分析
水成膜泡沫與超細(xì)干粉滅火劑聯(lián)合滅火試驗(yàn)