吳 吉, 婁倫武, 付 國, 陸廷雷
(貴州赤天化桐梓化工有限公司 貴州桐梓 563200)
貴州赤天化桐梓化工有限公司3×220 t/h煤粉鍋爐于2010年投運,目前鍋爐煙氣排放執(zhí)行的是國家標(biāo)準(zhǔn)《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB 13223—2011),該標(biāo)準(zhǔn)主要污染物排放指標(biāo)為ρ(NOx)<100 mg/m3(標(biāo)態(tài))、ρ(SO2)<400 mg/m3(標(biāo)態(tài))、ρ(煙塵)<30 mg/m3(標(biāo)態(tài))。
鍋爐煙氣脫硝裝置布置在鍋爐高溫省煤器與上級空氣預(yù)熱器之間,采用選擇性非催化還原(SNCR)+選擇性催化還原(SCR)組合技術(shù)。催化劑層數(shù)按照“1+1”模式布置,初裝1層預(yù)留1層。原設(shè)計3臺鍋爐共用1臺脫硝還原劑儲存罐,還原劑采用稀氨水。
經(jīng)過一段時間的運行,脫硝系統(tǒng)問題逐漸顯現(xiàn):①SCR氨逃逸監(jiān)測不準(zhǔn)確,過量的氨與煙氣中的SO2反應(yīng)后生成黏性強的亞硫酸氫銨(NH4HSO3),亞硫酸氫銨與煙氣中的飛灰吸附在下游空氣預(yù)熱器的冷端搪瓷上,造成空氣預(yù)熱器嚴(yán)重堵塞,壓差增大,影響鍋爐的安全穩(wěn)定運行;②SCR出口監(jiān)測點與機(jī)組煙氣總排放口監(jiān)測點間的監(jiān)測數(shù)據(jù)存在較大差異,尤其是NOx含量差異較大,兩個監(jiān)測點間的數(shù)據(jù)一致性差,現(xiàn)有SCR出口監(jiān)測點的NOx含量不能真實反映脫硝的情況;③鍋爐飛灰中氨味較大(pH高達(dá)11以上),已經(jīng)嚴(yán)重影響爐灰的輸出和銷售。
當(dāng)前噴氨采用SNCR(前置)+SCR(后置)的布置形式,SCR采用壓縮空氣霧化噴氨,氨水噴槍所處煙道寬深尺寸為5.4 m×7.8 m,共布置8支霧化噴槍(沿深度方向布置4支霧化噴槍,沿寬度方向的兩側(cè)各布置2支霧化噴槍)。由于噴槍布置間隔較大且插入煙道部分較短,寬度和深度方向都不能覆蓋整個煙道,設(shè)計不合理,噴射效果不理想,氨煙混合效果較差。
為防止空氣預(yù)熱器阻力上升,通過均勻噴氨,控制氨逃逸率在較低水平是最為直接的手段。將脫硝裝置還原劑由氨水改為氣氨,在多數(shù)發(fā)電企業(yè)中已經(jīng)普及,其目的是減小脫硝噴氨過量系數(shù),以緩解空預(yù)器堵塞、鍋爐負(fù)荷無法提高、鍋爐爐灰中氨含量較高、稀氨水用量偏大等問題。
2020年貴州赤天化桐梓化工有限公司對3#鍋爐進(jìn)行了改造,在保留原稀氨水供輸系統(tǒng)的前提下,優(yōu)化了前期的SCR煙道流場,新增了供氨系統(tǒng)(氣氨來自合成氨裝置氨壓縮機(jī)),改造了噴氨系統(tǒng)(含噴氨格柵混合器)。煙氣脫硝裝置還原劑改造流程見圖1,噴氨格柵布置示意見圖2。
圖1 煙氣脫硝裝置還原劑改造流程
圖2 噴氨格柵布置示意
氣氨與稀釋風(fēng)首先在氨空混合器中混合,然后通過5根噴氨支管分別噴入SCR反應(yīng)器中。噴氨支管上設(shè)置手動調(diào)節(jié)閥,可通過節(jié)流孔板調(diào)節(jié)各支管中氨空混合氣的流量配比。在改造完成投運后,進(jìn)行噴氨優(yōu)化調(diào)試試驗,即根據(jù)人工測定SCR出口煙氣中NOx含量來調(diào)節(jié)各支管中的氨空混合氣的流量,以實現(xiàn)整個煙道截面均勻噴氨。
改造完成后,在脫硝SCR出口處用M900N型燃燒分析儀(上海英盛分析儀器有限公司)測定NOx的含量,根據(jù)測定結(jié)果調(diào)整噴氨量,脫硝反應(yīng)后煙氣中NOx質(zhì)量濃度控制在70~90 mg/m3(標(biāo)態(tài))時,爐灰中氨含量和脫硝裝置氨耗均下降。
改造完成后,在3種特定工況下,對3#鍋爐與未改造的1#鍋爐、2#鍋爐爐灰中的游離氨測定結(jié)果進(jìn)行比對,見表1。
從表1可以看出,在3種工況下,改造后的3#鍋爐爐灰中的游離氨含量明顯下降。通過對前期運行數(shù)據(jù)的統(tǒng)計,3#鍋爐改造前折算成純液氨耗量均值為36.2 kg/h,改造后為18.8 kg/h。按鍋爐年運行時間7 000 h、純液氨市場價3 000元/t計,3臺鍋爐全部完成改造后,年節(jié)約純液氨365.4 t,每年可降低運行成本約109.62萬元。
(1)3#鍋爐脫硝還原劑由稀氨水改為氣氨后,爐灰中氨質(zhì)量分?jǐn)?shù)降至0.02%~0.03%,低負(fù)荷時可達(dá)0.02%,接近GB/T 39701—2020粉煤灰中銨離子的限量,滿足檢驗方法對爐灰中氨質(zhì)量分?jǐn)?shù)小于0.021%的要求,緩解了因爐灰氨含量高引起的滯銷問題。
表1 鍋爐爐灰游離氨測定結(jié)果
(2)改造后液氨消耗量減少,每年可降低運行成本109.62萬元。
(3)經(jīng)統(tǒng)計分析,由于噴氨量的大幅下降,氨與煙氣中的SO2反應(yīng)生成的NH4HSO3減少,進(jìn)而減少了附著在下游設(shè)備空氣預(yù)熱器的黏性物質(zhì),空氣預(yù)熱器堵塞緩解,換熱效果增強,排煙溫度及引風(fēng)機(jī)電耗下降,鍋爐加減負(fù)荷的能力增強。