陸子龍, 茆亞平, 吳曉佛, 李 進
(1. 江蘇國信高郵熱電有限責(zé)任公司, 江蘇揚州 225600; 2. 通用電氣(中國)有限公司,上海 200000)
某電廠2臺100 MW燃?xì)廨啓C熱電聯(lián)產(chǎn)機組配置的PG6111FA型燃?xì)廨啓C自機組投運以來,1號機組相繼出現(xiàn)了透平一級葉輪前的輪間溫度超溫、6號燃燒室火焰探測器火焰檢測(簡稱火檢)信號丟失等問題。通過內(nèi)窺鏡檢查發(fā)現(xiàn),6號燃燒室火焰探測器周邊熱端裂紋較多、透平一級噴嘴裂紋較長等問題。由此判斷,現(xiàn)運行的熱通道部件不能滿足32 000 h的中修檢修間隔時間要求。因此,在機組運行15 771 h后,對其進行先進熱通道(AGP)升級改造,確保機組安全穩(wěn)定運行,并對運行參數(shù)進行優(yōu)化,以提高機組的各項性能。
該PG6111FA型燃?xì)廨啓C的主要技術(shù)參數(shù)見表1,對應(yīng)大氣條件為溫度15 ℃、壓力0.101 61 MPa、相對濕度77%。
表1 PG6111FA型燃?xì)廨啓C的主要技術(shù)參數(shù)
AGP升級改造的主要部件有:過渡段部件,透平一級噴嘴、護環(huán)、動葉,透平二級噴嘴、護環(huán)、動葉,透平三級噴嘴、護環(huán)。
為滿足機組運行安全性要求,對燃料噴嘴、火焰筒冒罩、火焰筒、透平三級動葉進行了更換,新部件與機組原安裝的部件一致。原配置的三級動葉在葉片流型、涂層等方面已達(dá)到AGP的要求[1]。
主要改造工作項目如下:
(1) 檢查過渡段部件并將其更換為升級的全新部件。
(2) 檢查熱通道8大部件并將其全部更換為升級的全新部件。
(3) 根據(jù)新部件的安裝技術(shù)要求進行間隙調(diào)整等。
(4) 為滿足新部件的運行要求進行冷卻風(fēng)量調(diào)整等。
(5) 為滿足新部件的運行要求進行Mark Ⅳe 控制邏輯參數(shù)修改等。
(6) 機組啟動后的調(diào)試工作。
動葉的升級改造(見圖1)主要集中在涂層材質(zhì)及葉片流型的優(yōu)化等。
圖1 動葉的升級改造圖
在涂層材質(zhì)方面,將一級、二級動葉原鈦合金涂層改為CoCrNiWC涂層,原鈦合金涂層摩擦因數(shù)大、耐高溫磨損性能較差,由圖1可見原一級、二級動葉的表面已出現(xiàn)部分腐蝕及磨損,而新的CoCrNiWC 涂層具有硬度低、耐腐蝕和抗高溫性能好等特點,可以延長動葉的使用壽命。
在葉片流型方面,葉柵內(nèi)邊界層攻角變大,使得氣流經(jīng)過葉柵時的流動損失減小,總壓損減小,從而一定程度上提高了透平效率。一級動葉應(yīng)用了葉根C型密封,增加了隔板冷卻孔,從而改善了整體冷卻效果;二級動葉應(yīng)用了葉根C型密封,改進冷卻方式減少蠕變強度并調(diào)整為榫頭連接。
噴嘴的升級改造(見圖2)主要集中在冷卻方式的調(diào)整,升級了涂層材料,改善密封插片的密封性能等。
圖2 噴嘴的升級改造
在冷卻方式方面,增加了一級、二級噴嘴內(nèi)外冷卻孔數(shù)量,并對密封結(jié)構(gòu)進行了升級,提高了冷卻和密封能力,而三級噴嘴主要是增加了套管,通過將套管插入噴嘴增加了冷卻風(fēng)量,提高了冷卻能力。
在噴嘴涂層材料方面,一級、二級噴嘴涂層材料升級為GTD*262,提高蠕變強度、抗疲勞強度和抗氧化能力,從而延長了噴嘴的使用壽命。由圖2(a)、2(b)可見:一級噴嘴、二級噴嘴表面的涂層出現(xiàn)了嚴(yán)重的氧化,現(xiàn)場解體時氧化層已部分脫落。
護環(huán)的升級改造(見圖3)主要集中在涂層及密封性能的升級。
圖3 護環(huán)的升級改造
轉(zhuǎn)子動葉和機匣定子的間隙是變化的,動葉和護環(huán)之間可能會發(fā)生摩擦,造成動葉葉尖磨損,導(dǎo)致機組性能下降。為此,一級護環(huán)使用了加厚的GE第3代可磨涂層,原平面涂層改為波紋狀可磨涂層,從而增加了一級護環(huán)的可磨層厚度,提高了部件的使用壽命;對二級護環(huán)、三級護環(huán)的密封插片進行升級,采用布條式密封、金屬插片密封代替凹凸齒密封面,并加厚了蜂窩密封,減小間隙,提高了密封性能。
過渡段部件的升級改造主要集中在外套及內(nèi)、外浮動密封。外套增加了冷卻孔數(shù)量,以增大內(nèi)部熱通道的冷卻風(fēng)量,同時對內(nèi)、外浮動密封進行了升級,降低了流動壓差,改善過渡段部件的密封性能。
所有熱通道部件都更換為全新的部件,大部分熱通道部件進行了改動,部分通流間隙的標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生了變化,現(xiàn)場安裝過程中根據(jù)最新的間隙標(biāo)準(zhǔn)進行了檢查和調(diào)整。主要對一級、二級動葉葉頂與護環(huán)密封間隙進行了調(diào)整。一級動葉葉頂與護環(huán)間隙由8.19~12.07 mm減小至7.19~11.07 mm,二級動葉葉頂與護環(huán)間隙由7.38~9.05 mm減小至6.38~8.05 mm,減少了透平動葉葉頂與護環(huán)間的漏氣量,從而提高了機組的輸出功率和效率。
對透平段冷卻風(fēng)量進行了調(diào)整,壓氣機第9級抽氣管路流量孔板內(nèi)徑由24.5 mm 調(diào)整為24 mm,第13級抽氣管路流量節(jié)流孔板內(nèi)徑由54.5 mm調(diào)整為44.9 mm;拆除了壓氣機排氣缸12點鐘方向的堵頭,從而增加轉(zhuǎn)子軸內(nèi)部冷卻風(fēng)量。
機組經(jīng)過AGP升級改造后,原先存在的6號燃燒室3號/4號火焰探測器火檢信號丟失、透平一級葉輪前輪間溫度超溫和燃?xì)廨啓C艙室輕微超溫等缺陷全部消除,極大地提高了機組運行的穩(wěn)定性和安全性。
該機組共有6個燃燒室,2號、4號燃燒室各裝有1個火焰探測器,6號燃燒室裝有2個火焰探測器,若4個火焰探測器的火檢信號丟失3個,則機組跳機?;鹧嫣綔y器由一路閉式冷卻水進行冷卻,防止?jié)袷交鹧嫣綔y器超溫導(dǎo)致火檢信號丟失[2],若火焰探測器內(nèi)部超溫,會導(dǎo)致火檢輸出脈沖信號的波動,從而造成火檢信號丟失。
機組運行9 427 h后,開始出現(xiàn)了6號燃燒室2個火焰探測器的火檢信號丟失現(xiàn)象;雖然采取了增加火焰探測器冷卻水排空口、增加閉式冷卻水管道保溫、增加冷卻水自動排氣閥等措施,但是均未達(dá)到預(yù)期效果,只能通過火檢信號強制及定期排空氣的手段維持機組運行。
在實施AGP升級改造的過程中,解體時發(fā)現(xiàn),6號燃燒室火焰探測器套圈涂層出現(xiàn)裂紋(見圖4(a));2個火焰探測器(FD-6A/6B)外套法蘭有燒蝕痕跡(見圖4(b));火焰探測器套管與火焰筒噴嘴套圈接觸處有磨損痕跡。將火焰筒更換后,目前6號燃燒室火焰探測器運行情況良好。
圖4 6號燃燒至火焰探測器
PG6111FA型燃?xì)廨啓C在國內(nèi)外普遍存在透平一級輪盤超溫的現(xiàn)象。一級葉輪前輪間報警溫度為490 ℃,國內(nèi)同類型機組在夏季工況一級葉輪前輪間溫度最大能達(dá)到545 ℃。
為此,在機組AGP升級改造中,拆除了壓氣機排氣缸12點鐘方向的堵頭,以增加轉(zhuǎn)子軸內(nèi)部冷卻風(fēng)量,同時對二級、三級冷卻風(fēng)量進行了調(diào)整。改造后一級葉輪前輪間溫度超溫的現(xiàn)象得以徹底消除。改造前后的輪間溫度見表2。
表2 改造前后的輪間溫度
由表2可見:改造后相同工況下一級輪盤前、后溫度分別下降了32 K、43 K,二級、三級輪盤后溫度分別下降了44 K、11 K,提高了機組運行的安全性。
針對機組燃?xì)廨啓C艙室超溫的問題,通過前期對通風(fēng)系統(tǒng)中的排氣風(fēng)扇進行擴容改造,已基本解決該問題;但1號燃?xì)廨啓C艙室溫度比3號燃?xì)廨啓C艙室仍然高出10 K左右[3]。由此,估計該機組經(jīng)長期運行后,熱通道部件間可能存在燃?xì)庑孤┑那闆r。在AGP升級改造過程中,對燃燒室進行解體檢查時,發(fā)現(xiàn)火焰筒與火焰探測器間、過渡段密封墊片處存在泄漏。將所有熱通道的密封墊片、密封插片進行了更換,從而徹底消除了燃?xì)廨啓C艙室超溫的問題。表3為1號燃?xì)廨啓C改造前后及3號燃?xì)廨啓C艙室的溫度,其中A側(cè)為從壓氣機端向后看燃?xì)廨啓C艙室的左側(cè),B側(cè)為從壓氣機端向后看燃?xì)廨啓C艙室的右側(cè)。
表3 改造前后燃?xì)廨啓C艙室的溫度
機組在AGP升級改造后,減小了透平動靜部件之間的間隙,通過熱通道材料更換及燃燒調(diào)整升級提高了燃?xì)獬鯗?,?號燃?xì)廨啓C的性能指標(biāo)得以提升。表4為改造前后機組的性能參數(shù)(大氣條件參數(shù)為環(huán)境溫度15 ℃、壓力0.101 61 MPa、相對濕度77%,燃料氣低位熱值為36.812 MJ/m3)。由表4可見:1號燃?xì)廨啓CAGP升級改造后,其聯(lián)合循環(huán)機組發(fā)電的燃料氣耗率降低了0.003 3 m3/(kW·h)。按照單臺機組全年發(fā)電量為6.231×108kW·h(單臺機組聯(lián)合循環(huán)平均輸出功率為113.3 MW,運行時間為5 500 h),平均氣價為2.34元/m3計算,全年可節(jié)省燃料費用481.2萬元。AGP升級改造后燃?xì)廨啓C輸出功率增加了4.97%,每年可增加收入約140萬元。
表4 改造前后機組的性能參數(shù)
1號燃?xì)廨啓CAGP升級改造費用包含在燃?xì)廨啓C長期維護協(xié)議(CSA)費用中,未產(chǎn)生額外的生產(chǎn)成本(每臺燃?xì)廨啓C機組AGP升級改造費用為3 200萬元)。
AGP升級改造后,PG6111FA型燃?xì)廨啓C燃燒室及透平噴嘴、動葉、護環(huán)等熱通道部件壽命使用壽命從12 000 h延長至16 000 h,即在CSA總費用不變的情況下,一個CSA周期從48 000 h延長至64 000h,確保了設(shè)備的安全使用周期。
該PG6111FA型燃?xì)廨啓CAGP升級改造后,機組的運行經(jīng)濟性得到了提升,降低了機組運行的生產(chǎn)成本,延長了機組的檢修間隔時間,降低了檢修維護成本。
通過該PG6111FA型燃?xì)廨啓C的AGP升級改造,進一步提高了燃?xì)廨啓C運行維護水平,為國內(nèi)燃?xì)廨啓C,特別是PG6111FA型燃?xì)廨啓C的檢修積累了寶貴的經(jīng)驗和技術(shù)數(shù)據(jù),并提供參考。