于 龍
(通遼霍林河坑口發(fā)電有限責(zé)任公司, 內(nèi)蒙古通遼 029200)
電廠燃煤鍋爐的主蒸汽及再熱蒸汽溫度對(duì)鍋爐實(shí)際運(yùn)行過程中的經(jīng)濟(jì)性和安全性有著重要的影響,研究改善燃燒工況是解決鍋爐主要受熱面超溫爆管的重要途徑。
寧新宇等[1]對(duì)某1 000 MW超超臨界鍋爐運(yùn)行氧量和分離燃盡風(fēng)的配風(fēng)方式進(jìn)行優(yōu)化,有效解決了高溫過熱器、再熱器局部超溫的問題。羅韶輝等[2]對(duì)某1 000 MW機(jī)組鍋爐再熱蒸汽溫度長(zhǎng)期偏低進(jìn)行了分析,采取燃燒調(diào)整和吹灰優(yōu)化等措施,使再熱蒸汽溫度比調(diào)整前提高了近20 K,再熱器出口溫度偏差也從原來(lái)的20 K左右降至10 K以內(nèi)。劉進(jìn)等[3]針對(duì)鍋爐高溫再熱器局部超溫進(jìn)行了不同負(fù)荷下、不同燃燒器組合和不同配風(fēng)下的鍋爐熱力性能試驗(yàn),測(cè)得不同工況下高溫再熱器壁溫分布,分析了超溫的原因,并且通過計(jì)算確定了超溫管圈縮短的長(zhǎng)度,從而使高溫再熱器最高壁溫下降約20 K。王春昌[4]提出對(duì)于切圓燃燒鍋爐煙氣溫度分布偏差,除采用提高受熱面材質(zhì)水平、部分燃燒器反切、蒸汽側(cè)導(dǎo)汽管交叉等技術(shù)措施外,還可以通過調(diào)整各角一次風(fēng)粉濃度、三次風(fēng)粉濃度、二次風(fēng)量等改變鍋爐四角風(fēng)粉參數(shù)偏差。
針對(duì)某電廠燃煤鍋爐自實(shí)際投產(chǎn)以來(lái)便存在蒸汽溫度嚴(yán)重偏低、管壁超溫等問題,從改善燃燒的角度考慮,提高一次風(fēng)溫度,優(yōu)化一次風(fēng)率,并對(duì)3種方案分別進(jìn)行分析對(duì)比,以找到最合適的改造方案,提高鍋爐效率,延長(zhǎng)高溫管壁壽命。
該電廠鍋爐為亞臨界壓力,一次中間再熱,強(qiáng)制循環(huán)汽包鍋爐,型號(hào)為HG-2080/17.5-HM12,鍋爐整體呈Π形布置,鍋爐額定負(fù)荷為600 MW。鍋爐最大連續(xù)蒸發(fā)量(BMCR)工況下,設(shè)計(jì)汽包壓力為19.95 MPa,主蒸汽質(zhì)量流量為2 080 t/h,主蒸汽溫度為541 ℃。
對(duì)1、2號(hào)鍋爐進(jìn)行了相關(guān)技術(shù)改造:將原有水平濃淡燃燒器更換為低氮燃燒器;割除低溫過熱器(簡(jiǎn)稱低過)原有受熱面積的38%,以提高熱一次風(fēng)溫度;在省煤器與空氣預(yù)熱器(簡(jiǎn)稱空預(yù)器)之間的煙道增設(shè)脫硝反應(yīng)器。為提高脫硝系統(tǒng)對(duì)負(fù)荷的適應(yīng)性,鍋爐省煤器改造為分級(jí)布置,將原省煤器管束割除40%布置在選擇性催化還原(SCR)脫硝反應(yīng)器A、B側(cè)出口煙道,并將其作為一級(jí)省煤器(即低溫段省煤器),同時(shí)將原省煤器剩余管束作為二級(jí)省煤器。
2號(hào)鍋爐增設(shè)了一次風(fēng)加熱裝置,分別布置在A、B空預(yù)器出口熱一次風(fēng)管道上,從鍋爐再熱器出口母管引出加熱蒸汽對(duì)熱一次風(fēng)進(jìn)行加熱,回汽送入3號(hào)高壓加熱器(簡(jiǎn)稱高加)作為加熱蒸汽。
2.1.1 煙氣溫度偏低
以鍋爐額定負(fù)荷(600 MW)為例,不同位置煙氣的設(shè)計(jì)溫度和運(yùn)行溫度見表1,其中:末級(jí)再熱器簡(jiǎn)稱末再,末級(jí)過熱器簡(jiǎn)稱末過。在600 MW下,各段受熱面煙氣的運(yùn)行溫度與設(shè)計(jì)溫度相比,均出現(xiàn)不同程度的偏差,并且爐膛煙氣的運(yùn)行溫度嚴(yán)重低于設(shè)計(jì)溫度。
表1 不同位置煙氣的設(shè)計(jì)溫度與運(yùn)行溫度
2.1.2 屏間熱偏差
分隔屏過熱器(簡(jiǎn)稱分隔屏)和末再的管屏間沿爐膛寬度的熱偏差較大,并且在低負(fù)荷時(shí)的表現(xiàn)更加明顯,具體見圖1。
圖1 分隔屏和末再的管屏間沿爐膛寬度的熱偏差系數(shù)
2.1.3 蒸汽溫度偏低
由于管壁超溫,導(dǎo)致蒸汽的運(yùn)行溫度低于設(shè)計(jì)溫度,具體見表2,其中:后屏過熱器簡(jiǎn)稱后屏,低溫再熱器簡(jiǎn)稱低再。
表2 不同位置蒸汽的設(shè)計(jì)溫度與運(yùn)行溫度
2.1.4 一、二次風(fēng)溫度偏低
空預(yù)器出口一、二次風(fēng)溫度偏低,磨煤機(jī)干燥出力不足,一次風(fēng)率(風(fēng)的質(zhì)量流量占比)達(dá)到52%,遠(yuǎn)高于設(shè)計(jì)值(35%)。600 MW時(shí),空預(yù)器進(jìn)出口風(fēng)、煙氣的運(yùn)行溫度與設(shè)計(jì)溫度見表3。
表3 空預(yù)器進(jìn)出口風(fēng)、煙氣的運(yùn)行溫度與設(shè)計(jì)溫度
空預(yù)器進(jìn)出口參數(shù)與設(shè)計(jì)值偏差較大,空預(yù)器進(jìn)口煙氣溫度較低,傳熱溫差小,傳熱能力差。按照現(xiàn)有空預(yù)器設(shè)計(jì),一次風(fēng)量偏大,二次風(fēng)量偏小,空預(yù)器傳熱效率沒有體現(xiàn)出來(lái)。空預(yù)器進(jìn)口煙氣的運(yùn)行溫度比設(shè)計(jì)溫度低54 K,而運(yùn)行排煙溫度(空預(yù)器出口溫度)比設(shè)計(jì)排煙溫度高11 K,嚴(yán)重影響鍋爐效率。
2.2.1 燃盡區(qū)設(shè)計(jì)過高
爐膛燃盡區(qū)設(shè)計(jì)過高是主蒸汽、再熱蒸汽、熱風(fēng)溫度偏低的原因。在設(shè)計(jì)時(shí),為了保證煤粉的充分燃燒,最上層燃燒器噴口至屏底距離為24 245 mm,比常規(guī)爐膛高1 890 mm。600 MW時(shí),屏底煙氣的設(shè)計(jì)溫度為1 331 ℃,運(yùn)行溫度在1 050 ℃,溫差達(dá)到281 K,導(dǎo)致后續(xù)受熱面進(jìn)口煙氣溫度均出現(xiàn)不同程度的偏低情況。鍋爐各段受熱面煙氣溫度偏低,引起主蒸汽及再熱蒸汽溫度偏低。低氮燃燒器改造后,爐膛燃燒溫度降低,水冷壁結(jié)焦情況改善,進(jìn)一步導(dǎo)致爐膛出口煙氣溫度降低。
2.2.2 一次風(fēng)溫度偏低
一次風(fēng)溫度偏低,磨煤機(jī)干燥出力不足,需要提高一次風(fēng)量保證干燥出力。二次風(fēng)組織燃燒的作用十分有限,特別是在低負(fù)荷階段,二次風(fēng)量減少會(huì)使?fàn)t內(nèi)空氣動(dòng)力場(chǎng)變差,風(fēng)粉混合不均,燃燒推遲,火焰剛度變大,進(jìn)而造成燃燒火焰中心更靠近爐膛中心,左右兩側(cè)煙氣溫度則偏低。另外,可供分級(jí)的風(fēng)量有限,二次風(fēng)量減少會(huì)使低氮燃燒效果變差。
方案一為從省煤器出口抽取鍋爐高溫?zé)煔膺M(jìn)入磨煤機(jī),將磨煤機(jī)進(jìn)口干燥劑的溫度提高到400 ℃以上,進(jìn)而滿足磨煤機(jī)的干燥出力。具體系統(tǒng)布置見圖2(虛線為新增系統(tǒng))。
圖2 省煤器出口抽取高溫?zé)煔獾南到y(tǒng)
抽取高溫?zé)煔馓岣吣ッ簷C(jī)進(jìn)口一次風(fēng)溫度后,進(jìn)入磨煤機(jī)干燥劑含氧量降低,制粉系統(tǒng)可安全運(yùn)行。磨煤機(jī)出口溫度提高后,入爐熱量提高,鍋爐效率也會(huì)提高。
采用煙氣再循環(huán)可降低爐膛溫度,使主燃區(qū)形成還原性氣氛,燃燒初期氧量降低,可抑制煤粉燃燒中氮氧化物(NOx)的形成。再循環(huán)率為15%~20%時(shí),NOx的生成量可以降低25%左右。增加煙氣再循環(huán)后,可將一次風(fēng)率由52%降至設(shè)計(jì)值(35%)附近,一次風(fēng)速度會(huì)相應(yīng)地下降,一次風(fēng)溫度升高約70 K。因此,二次風(fēng)率會(huì)增加,二次風(fēng)箱壓力和燃燒器的二次風(fēng)速度也會(huì)增加,可改善二次風(fēng)分配的均勻性和與煤粉的混合效果,進(jìn)而解決局部管子超溫問題。采用煙氣再循環(huán)后,爐膛溫度下降,輻射傳熱減弱,對(duì)流傳熱增強(qiáng),能有效提高主蒸汽和再熱蒸汽溫度,飛灰與爐渣的含碳量均有較大程度的下降。綜合考慮,鍋爐效率能有效提高0.64百分點(diǎn)。
中速磨煤機(jī)正壓直吹式制粉系統(tǒng)摻爐煙輔助制粉問題,主要在于高壓爐煙風(fēng)機(jī)的選型問題。對(duì)于全壓升為11 kPa、進(jìn)口溫度為450 ℃的含灰氣流,因?yàn)閱渭?jí)風(fēng)機(jī)的葉輪大、轉(zhuǎn)速高,不可忽視風(fēng)機(jī)葉輪磨損問題的影響。
方案二為在熱一次風(fēng)管道設(shè)置一次風(fēng)加熱器,抽取進(jìn)入汽輪機(jī)中壓缸的再熱蒸汽來(lái)加熱一次風(fēng),加熱后的蒸汽進(jìn)入3號(hào)高加繼續(xù)加熱給水,原3號(hào)高加蒸汽抽取管路切除不投用。進(jìn)入到一次風(fēng)加熱器的蒸汽量通過加熱器入口調(diào)節(jié)閥進(jìn)行控制。兩側(cè)風(fēng)道各安裝1個(gè)一次風(fēng)加熱器。具體系統(tǒng)布置見圖3。
圖3 熱一次風(fēng)加熱器蒸汽系統(tǒng)
選取來(lái)自再熱熱段的蒸汽作為一次風(fēng)加熱器熱源,可將一次風(fēng)率由52%降至44%,一次風(fēng)速也相應(yīng)地下降,一次風(fēng)溫度升高35 K。飛灰與爐渣的含碳量均有一定程度的下降。綜合考慮,鍋爐效率能提高0.25百分點(diǎn)。
3.3.1 改造方案
方案三為在一級(jí)省煤器進(jìn)口及出口母管管道分別加裝手動(dòng)閥,在給水操作平臺(tái)處逆止閥后將一級(jí)省煤器進(jìn)口給水管道與出口給水管道相連接,連接管道上設(shè)手動(dòng)閥,在至一級(jí)省煤器的再循環(huán)管道上加裝手動(dòng)閥,將省煤器再循環(huán)管接至二級(jí)省煤器進(jìn)口并在管路上加裝手動(dòng)閥。具體系統(tǒng)布置見圖4(虛線為改動(dòng)系統(tǒng))。
圖4 低溫段省煤器干燒運(yùn)行方案
機(jī)組啟動(dòng)前,關(guān)閉一級(jí)省煤器進(jìn)口和出口給水管道手動(dòng)閥,開啟一級(jí)省煤器旁路閥,給水直接進(jìn)入二級(jí)省煤器,一級(jí)省煤器干燒運(yùn)行。為防止一級(jí)省煤器進(jìn)口及出口給水管道手動(dòng)閥關(guān)閉不嚴(yán),導(dǎo)致一級(jí)省煤器進(jìn)入微量給水汽化,進(jìn)而影響二級(jí)省煤器的安全運(yùn)行,開啟一級(jí)省煤器放水手動(dòng)閥和電動(dòng)閥,保證一級(jí)省煤器處于無(wú)壓狀態(tài)運(yùn)行。一級(jí)省煤器進(jìn)口再循環(huán)手動(dòng)閥關(guān)閉,開啟二級(jí)省煤器進(jìn)口再循環(huán)手動(dòng)閥。
3.3.2 影響分析
(1) 對(duì)一級(jí)省煤器本體安全性的影響。
省煤器材質(zhì)是20G,允許最高溫度為470 ℃,一級(jí)省煤器上方是脫硝催化劑,催化劑允許運(yùn)行溫度為321~427 ℃,機(jī)組在任何工況運(yùn)行時(shí)一級(jí)省煤器進(jìn)口煙氣溫度均低于427 ℃。一級(jí)省煤器能在干燒狀態(tài)下安全運(yùn)行。
(2) 對(duì)給水溫度的影響。
低溫段省煤器旁路干燒運(yùn)行時(shí),省煤器受熱面積減小40%,給水溫度降低13 K。給水溫度降低,水冷壁將承擔(dān)給水預(yù)熱的作用,更多的熱量將分配給水冷壁。為保證鍋爐蒸發(fā)量,鍋爐燃燒量增加,爐膛出口煙氣溫度升高,各受熱面進(jìn)口煙氣溫度也升高,進(jìn)而提高了主蒸汽及再熱蒸汽溫度。給水溫度降低,省煤器出口給水欠焓增加,水冷壁運(yùn)行更加安全。二級(jí)省煤器進(jìn)口煙氣、進(jìn)出口水的溫度的運(yùn)行參數(shù)見表4。
表4 額定工況省煤器的運(yùn)行參數(shù)
(3) 對(duì)排煙溫度的影響。
空預(yù)器三分倉(cāng)傳熱元件面積是與一、二次風(fēng)量相對(duì)應(yīng)的。一次風(fēng)量小,對(duì)應(yīng)的傳熱面積小;二次風(fēng)量大,對(duì)應(yīng)的傳熱面積大。運(yùn)行中若一次風(fēng)量大、二次風(fēng)量小,則空預(yù)器的傳熱效率達(dá)不到設(shè)計(jì)值??疹A(yù)器進(jìn)口煙氣的運(yùn)行溫度比設(shè)計(jì)溫度低54 K,而運(yùn)行排煙溫度比設(shè)計(jì)排煙溫度高11 K,嚴(yán)重影響鍋爐效率。
采用方案三后,空預(yù)器進(jìn)口煙氣溫度為410 ℃,與設(shè)計(jì)溫度(409 ℃)一致。一次風(fēng)溫度升高,一次風(fēng)量降低,二次風(fēng)量升高,空預(yù)器傳熱效率提高,排煙溫度降低2 K。
(4) 對(duì)鍋爐燃燒的影響。
一次風(fēng)率降低至35%,一次風(fēng)溫度提高約70 K,磨煤機(jī)出口溫度可以控制在70~80 ℃。一次風(fēng)速度降低,二次風(fēng)速度增加,可以改變爐膛空氣動(dòng)力場(chǎng),消除各屏間熱偏差,解決受熱面壁溫超限問題,同時(shí)可提高蒸汽溫度。二次風(fēng)量和二次風(fēng)溫度的提高有利于強(qiáng)化煤粉燃燒,降低爐渣、飛灰的含碳量。
一次風(fēng)量降低,二次風(fēng)量增加,分級(jí)燃燒效果變好,NOx的生成量降低20%,脫硝還原劑使用量降低,可降低發(fā)電成本。
表5為改造前后鍋爐主要參數(shù)對(duì)比。
表5 改造前后鍋爐主要參數(shù)對(duì)比
3種方案的經(jīng)濟(jì)性對(duì)比見表6。
表6 3種方案的經(jīng)濟(jì)性對(duì)比
由表5和表6可得:方案二的改造效果較差,方案一與方案三均能達(dá)到預(yù)期效果。但是,方案一存在風(fēng)機(jī)磨損,導(dǎo)致機(jī)組可靠性降低的情況,需要增加大量維護(hù)工作;方案三則具有改造量小、收益高、免維護(hù)的優(yōu)點(diǎn)。綜合考慮,選取方案三作為一次風(fēng)率優(yōu)化改造方案。
(1) 針對(duì)鍋爐一次風(fēng)率偏大的問題,在脫硝催化劑上下部位分級(jí)布置的省煤器,可以采用低溫段省煤器旁路干燒作為降低一次風(fēng)率的改造方案。
(2) 低溫段省煤器旁路干燒方案具有投資少、改造量小、改造效果好、運(yùn)行方式靈活等特點(diǎn),排煙溫度不會(huì)升高,鍋爐效率有所提升。
(3) 降低一次風(fēng)率,合理組織燃燒工況,能夠有效提高蒸汽溫度,降低管壁金屬溫度。