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富氧側(cè)吹處理含砷復(fù)雜金銅精礦的生產(chǎn)實(shí)踐及技術(shù)優(yōu)化

2021-11-30 08:51:34張俊峰
中國(guó)有色冶金 2021年4期
關(guān)鍵詞:銅精礦爐體煙氣

張俊峰,王 雷

(1.山東恒邦冶煉股份有限公司,山東 煙臺(tái) 264109;2.中南大學(xué),湖南 長(zhǎng)沙 410083)

0 引言

隨著黃金和金屬銅的需求越來(lái)越大,加速了全球金銅精礦資源的開(kāi)發(fā)和利用,導(dǎo)致優(yōu)質(zhì)金銅精礦越來(lái)越少,復(fù)雜金銅精礦資源越來(lái)越受到各國(guó)研究學(xué)者的關(guān)注,其中含砷復(fù)雜金銅精礦已成為許多國(guó)家黃金和金屬銅資源的重要來(lái)源之一。

梁高喜等[1]介紹了中原冶煉廠采用富氧底吹造锍捕金工藝處理復(fù)雜高砷、鉛混合金銅精礦的主體設(shè)備和工藝流程及生產(chǎn)運(yùn)行情況,解決了生產(chǎn)實(shí)踐中出現(xiàn)的放渣困難、氧槍易損壞、煙灰輸送困難等問(wèn)題;通過(guò)近2年的生產(chǎn)實(shí)踐表明:在精礦處理量大幅度提高的情況下,富氧底吹造锍捕金工藝能有效提高金、銀、銅的回收率。曲勝利等[2]簡(jiǎn)述了富氧底吹造锍捕金技術(shù)處理復(fù)雜精礦的生產(chǎn)實(shí)踐,介紹了該技術(shù)的工藝特點(diǎn)及優(yōu)勢(shì),重點(diǎn)比較了目前國(guó)內(nèi)兩臺(tái)煉銅底吹爐的氧槍、下料口、測(cè)量口、傳動(dòng)裝置、放銅口、放渣口高度等異同之處,并就其設(shè)計(jì)方面存在的問(wèn)題及改進(jìn)進(jìn)行了探討。含砷金銅精礦在熔煉過(guò)程中的脫砷是利用銅對(duì)氧的親合力比砷對(duì)氧的親合力小的原理,把富氧空氣通入熔體,使銅先氧化成氧化亞銅后再與砷反應(yīng)而脫砷[3]。脫砷過(guò)程中,熔體內(nèi)氧化亞銅達(dá)到飽和狀態(tài)所需的時(shí)間較長(zhǎng),此時(shí)砷一部分生成氧化砷揮發(fā),一部分形成亞砷酸銅和砷酸銅溶于熔體中,高溫下對(duì)爐體耐火材料腐蝕嚴(yán)重,造成爐體耐火材料使用壽命短、消耗高等問(wèn)題[4-5]。因此,優(yōu)化冶煉技術(shù)和裝備改造是降低砷對(duì)冶煉設(shè)備腐蝕的重要環(huán)節(jié)。

采用火法冶金技術(shù)處理含砷復(fù)雜金銅精礦主要有富氧底吹熔煉技術(shù)和富氧側(cè)吹熔煉技術(shù),這兩項(xiàng)技術(shù)氧勢(shì)高,使得雜質(zhì)更利于氧化脫除,砷脫除率高。但富氧底吹爐漏風(fēng)量大,造成煙氣中三氧化硫含量高,后續(xù)煙氣無(wú)法直接進(jìn)行噴水降溫收砷,需要噴入三氧化硫吸收劑,再進(jìn)行驟冷收砷,得到的三氧化二砷品位較低[6]。且底吹爐渣含銅較高,一般大于3.5%,銅及金銀直收率低,經(jīng)濟(jì)效益不是很理想。

目前富氧底吹熔煉處理含砷復(fù)雜金銅精礦報(bào)道較多,而富氧側(cè)吹熔煉處理含砷復(fù)雜金銅精礦報(bào)道較少,本文介紹了山東某冶煉企業(yè)采用富氧側(cè)吹熔煉技術(shù)處理含砷復(fù)雜金銅精礦的生產(chǎn)實(shí)踐。

1 生產(chǎn)工藝

1.1 原料

山東某冶煉公司側(cè)吹爐主要處理含砷復(fù)雜金銅精礦,主要元素分析結(jié)果如表1所示。

表1 側(cè)吹爐原料主要化學(xué)成分 %

1.2 工藝流程

混合物料經(jīng)移動(dòng)皮帶輸送到側(cè)吹爐,空氣和氧氣混合形成富氧空氣輸送至側(cè)吹爐內(nèi),熔煉產(chǎn)出爐渣和符合轉(zhuǎn)爐生產(chǎn)的銅锍,煙氣經(jīng)余熱鍋爐產(chǎn)出的煙塵返回配料處理,經(jīng)過(guò)電除塵器產(chǎn)生的煙灰進(jìn)入壓濾工序處理,除塵后的煙氣輸送到硫酸車間進(jìn)行制酸。銅锍經(jīng)溜槽進(jìn)入銅锍包,再轉(zhuǎn)運(yùn)到轉(zhuǎn)爐進(jìn)行吹煉除雜產(chǎn)出粗銅,放渣和放銅過(guò)程中產(chǎn)生的環(huán)集煙氣經(jīng)過(guò)環(huán)保風(fēng)機(jī)輸送至離子液脫硫系統(tǒng)處理。工藝流程如圖1所示。

圖1 工藝流程

1.3 主要反應(yīng)機(jī)理

富氧側(cè)吹熔煉過(guò)程主要分為化合物分解、硫化物氧化、造锍反應(yīng)和造渣反應(yīng)。化合物分解反應(yīng)見(jiàn)式(1)~(4);硫化物氧化反應(yīng)見(jiàn)式(5)~(9);造锍反應(yīng)見(jiàn)式(10)~(11);造渣反應(yīng)見(jiàn)式(12)~(13)。

1.4 主體設(shè)備

山東某冶煉企業(yè)富氧側(cè)吹處理含砷復(fù)雜金銅精礦的關(guān)鍵設(shè)備是側(cè)吹爐,2018年10月正式投料,現(xiàn)年處理含砷復(fù)雜金銅精礦60 萬(wàn)t,是全球首家實(shí)現(xiàn)側(cè)吹熔煉煙氣收砷的系統(tǒng)。側(cè)吹爐規(guī)格為25 m2,設(shè)有高渣口和低渣口,高渣口規(guī)格為250 mm×370 mm,高度為1.78 m;低渣口規(guī)格為155 mm×155 mm,高度為1.07 m;放銅口規(guī)格為192 mm×325 mm,高度為1.47 m,側(cè)吹爐結(jié)構(gòu)立面圖如圖2所示。與側(cè)吹爐配套的主要附屬設(shè)備有35 t/h 蒸汽量的余熱鍋爐及80 m2電收塵設(shè)備等。

圖2 側(cè)吹爐結(jié)構(gòu)立面圖

2 生產(chǎn)實(shí)踐及技術(shù)優(yōu)化

2.1 主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)

富氧側(cè)吹爐在熔煉過(guò)程中需要控制富氧濃度、渣中Fe/SiO2、工業(yè)氧料比、銅锍品位、返料配入量、電塵出口煙氣氧氣和一氧化碳含量、渣率和銅锍率等關(guān)鍵工藝參數(shù),詳見(jiàn)表2。

表2 主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)

2.2 技術(shù)優(yōu)勢(shì)

2.2.1 可處理含砷較高的復(fù)雜銅精礦

江西銅業(yè)集團(tuán)貴溪冶煉廠采用奧托昆普閃速熔煉工藝處理復(fù)雜銅精礦,兩套系統(tǒng)原料中的砷控制在0.5%以下才能正常生產(chǎn)[7];河南豫光金鉛集團(tuán)有限公司底吹連續(xù)煉銅工藝要確保最終產(chǎn)品的砷含量控制在要求范圍內(nèi),必須控制銅锍含砷≤0.5%[8];云南錫業(yè)股份有限公司銅業(yè)分公司銅精礦雙頂吹冶煉工藝的入爐含砷量要求控制為0.58%[9]。而采用側(cè)吹熔煉系統(tǒng)在正常生產(chǎn)情況下,原料中的砷可配至1.0%~1.5%,如表1所示。砷經(jīng)高溫熔煉進(jìn)入煙氣,可直接經(jīng)驟冷回收三氧化二砷。

2.2.2 金屬直收率高

山東某冶煉企業(yè)采用富氧側(cè)吹熔煉和富氧底吹熔煉兩套系統(tǒng)處理含砷金銅精礦,經(jīng)過(guò)多年運(yùn)行,富氧側(cè)吹熔煉系統(tǒng)的金屬直收率明顯高于富氧底吹熔煉系統(tǒng),見(jiàn)表3。

表3 金屬直收率對(duì)比 %

由表3可以看出,側(cè)吹熔煉系統(tǒng)Au、Ag 和Cu的直收率明顯高于底吹熔煉系統(tǒng)。兩套系統(tǒng)除熔煉爐不同外,其余設(shè)備(轉(zhuǎn)爐、陽(yáng)極爐等)基本一樣。因此,側(cè)吹熔煉系統(tǒng)金屬直收率高的主要原因是側(cè)吹爐渣含銅低,一般含銅0.5%~1.0%,而底吹爐渣含銅3.0%~4.0%。底吹爐渣含銅較高,是底吹爐沉降區(qū)沉降時(shí)間短所致[10],這是底吹爐自身特點(diǎn)決定的,難以調(diào)節(jié)。

2.2.3 煙氣收砷品位高

富氧底吹爐或側(cè)吹爐出口煙氣溫度高達(dá)950 ℃以上,依次經(jīng)過(guò)余熱鍋爐、電收塵、驟冷收砷和制酸系統(tǒng)。底吹爐系統(tǒng)因漏風(fēng)量大導(dǎo)致煙氣中殘氧量高,在經(jīng)過(guò)余熱鍋爐過(guò)程中煙氣中的二氧化硫在煙塵(氧化鐵等氧化物)催化作用下生成三氧化硫,導(dǎo)致煙氣露點(diǎn)高,后續(xù)收砷前必須先除去煙氣中的三氧化硫,通常需要噴入石灰水、氫氧化鈉溶液等除硫劑,造成收集到的三氧化二砷含有大量Na、Ca 等鹽類雜質(zhì),三氧化二砷品位只有60%~80%。側(cè)吹熔煉系統(tǒng)漏風(fēng)量小,煙氣中的三氧化硫含量低,煙氣露點(diǎn)低,驟冷收砷時(shí)可以直接進(jìn)行噴水降溫收砷,得到的粗三氧化二砷品位在95%以上。

在當(dāng)今的銅火法冶煉工藝中,側(cè)吹熔煉以其原料適應(yīng)性強(qiáng)、生產(chǎn)效率高、煙塵排放量少、渣中銅殘留量低等優(yōu)勢(shì),得到了廣泛應(yīng)用。特別是隨著入爐銅礦品位逐漸降低、伴生礦比例上升、雜質(zhì)含量高、銅礦原料不斷貧化現(xiàn)狀的加劇,今后側(cè)吹熔煉的優(yōu)勢(shì)還將進(jìn)一步得到顯現(xiàn)。

2.3 工藝優(yōu)化

富氧側(cè)吹系統(tǒng)生產(chǎn)初期,處理的含砷復(fù)雜金銅精礦量不理想,輔助生產(chǎn)設(shè)施故障頻發(fā),在進(jìn)行優(yōu)化改造后,生產(chǎn)平穩(wěn)運(yùn)行,產(chǎn)量提高,主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)明顯好轉(zhuǎn)。具體改進(jìn)措施如下所述。

1)物料銅品位低,渣量大。側(cè)吹爐產(chǎn)生的熔煉渣采用溜槽直接流入火車渣包中,原來(lái)設(shè)計(jì)單條火車道,單條放渣通道。隨著投礦量的增加,原設(shè)計(jì)側(cè)吹爐已不能滿足生產(chǎn)需要,進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)后,設(shè)計(jì)熔煉渣產(chǎn)量達(dá)到1 200 t/d,單條放渣通道已不能滿足生產(chǎn)需求,因此在不影響熔煉放渣的前提下,通過(guò)增加雙火車道,利用翻轉(zhuǎn)溜槽將單條放渣通道改為雙條放渣通道,翻轉(zhuǎn)溜槽可在兩條放渣通道隨時(shí)切換,放渣量由原來(lái)25 t/h增加至46 t/h,為富氧側(cè)吹熔煉系統(tǒng)擴(kuò)能提產(chǎn)提供保障。

2)銅池及渣池頂部鉻剛玉澆筑料距下部熔體距離近,使用壽命短。原設(shè)計(jì)銅池及渣池頂部為一次澆筑成型的固定爐頂,因頂部鉻剛玉澆筑料靠近下部熔池區(qū)域,所處環(huán)境溫度高,腐蝕性強(qiáng),導(dǎo)致頂部鉻剛玉澆筑料使用壽命短,且銅池及渣池區(qū)域在停車檢修時(shí)需要將爐頂進(jìn)行拆除,然后重新砌筑,浪費(fèi)大量材料和人力。停車檢修期間,將銅池及渣池爐頂改為活動(dòng)水套,減少檢修次數(shù),延長(zhǎng)了銅池和渣池爐頂使用壽命。活動(dòng)水套中按照工藝要求預(yù)留測(cè)量孔、燃燒器孔,測(cè)量孔用來(lái)測(cè)量銅池和渣池的液位,燃燒器起到對(duì)銅池和渣池進(jìn)行保溫的作用。

3)氧勢(shì)高,易產(chǎn)生泡沫渣,存在冒爐風(fēng)險(xiǎn)。泡沫渣產(chǎn)生的原因分為內(nèi)因和外因:內(nèi)因是由熔渣的性質(zhì)決定的,比如熔渣黏度、表面張力和溫度等;外因主要是熔渣中存在氣體[11]。富氧側(cè)吹氧濃為80%~85%,氧勢(shì)高,在側(cè)吹爐內(nèi)氧氣極易與鐵氧化物結(jié)合生成泡沫渣。因此,停車檢修期間,在高于渣池區(qū)域放渣口的側(cè)面增設(shè)了泡沫渣口。當(dāng)熔煉渣過(guò)吹時(shí),會(huì)產(chǎn)生大量的泡沫渣,泡沫渣通過(guò)泡沫渣口經(jīng)溜槽流入事故坑,避免了側(cè)吹爐冒爐事故。

4)側(cè)吹爐爐體膨脹監(jiān)測(cè)不到位。隨時(shí)監(jiān)測(cè)側(cè)吹爐爐體膨脹情況是保證側(cè)吹爐正常運(yùn)行的關(guān)鍵。原設(shè)計(jì)側(cè)吹爐每個(gè)拉桿位置內(nèi)部裝有蝶形彈簧,通過(guò)測(cè)量蝶形彈簧的膨脹量,確定爐體的膨脹程度。但直接通過(guò)測(cè)量蝶形彈簧的膨脹量,確定爐體的膨脹程度是不準(zhǔn)確的,存在較大的誤差。停車大修期間,在爐體不同部分設(shè)置頂桿,爐體膨脹量通過(guò)立柱傳到頂桿,通過(guò)測(cè)量頂桿標(biāo)記能夠準(zhǔn)確測(cè)量爐體每個(gè)部位膨脹量。

5)其他工藝優(yōu)化。側(cè)吹爐銅池拱洞是影響側(cè)吹爐正常運(yùn)行的關(guān)鍵部位。銅池液位控制過(guò)低會(huì)使熔煉渣涌向銅池,在銅池放銅口側(cè)面稍高位置增加扒渣口,可以快速將銅池里面的渣人工清理出來(lái)。爐身區(qū)域水套外側(cè)為固定爐殼,根據(jù)爐身水套尺寸將連接的外部殼體由整體改為法蘭連接,方便后期每塊水套直接拆卸。側(cè)吹熔煉爐屬于固定爐,通過(guò)在爐頂不同區(qū)域?qū)俏恢迷O(shè)備觀察孔,能夠方便在爐頂處觀察爐內(nèi)運(yùn)行情況。通過(guò)增加風(fēng)動(dòng)送樣裝置,采用氣力輸送使流程中的樣品能在短時(shí)間內(nèi)送至檢測(cè)部門。原設(shè)計(jì)兩個(gè)100 m3緩沖罐,填充0.2 MPa壓縮空氣作為應(yīng)急風(fēng),停車大修期間改為兩個(gè)50 m3緩沖罐,填充2.0 MPa 壓縮空氣;延長(zhǎng)送風(fēng)時(shí)間,并與混氧總管進(jìn)行連鎖,將應(yīng)急風(fēng)送風(fēng)時(shí)間由原來(lái)的2 min 提高到6 min,當(dāng)混氧管道壓力低于100 kPa 時(shí),應(yīng)急風(fēng)及時(shí)送入側(cè)吹爐內(nèi),有效避免了風(fēng)眼灌渣問(wèn)題。

3 結(jié)語(yǔ)

山東某冶煉企業(yè)具有富氧側(cè)吹熔煉和富氧底吹熔煉兩套系統(tǒng)處理含砷金銅精礦,經(jīng)過(guò)多年運(yùn)行,經(jīng)過(guò)優(yōu)化改造后的富氧側(cè)吹熔煉系統(tǒng)明顯優(yōu)于富氧底吹熔煉系統(tǒng)。

1)富氧側(cè)吹熔煉系統(tǒng)可處理含砷較高的復(fù)雜含金銅精礦,金屬直收率明顯高于富氧底吹熔煉系統(tǒng),銅、金、銀直收率分別達(dá)到93%~95%、90%~95%、90%~95%。

2)富氧側(cè)吹熔煉系統(tǒng)煙氣收砷品位明顯高于富氧底吹熔煉系統(tǒng)。富氧底吹熔煉系統(tǒng)因漏風(fēng)量大導(dǎo)致煙氣中殘氧量高,煙氣中的三氧化硫含量高,三氧化二砷品位只有60%~80%;側(cè)吹熔煉系統(tǒng)漏風(fēng)量小,煙氣中的三氧化硫含量低,驟冷收砷得到的粗三氧化二砷品位在95%以上。

3)富氧側(cè)吹系統(tǒng)生產(chǎn)初期,含砷復(fù)雜金銅精礦處理量低,輔助生產(chǎn)設(shè)施故障頻發(fā),通過(guò)采取增加放渣通道、將銅池及渣池爐頂改為活動(dòng)水套、增設(shè)泡沫渣口、優(yōu)化爐體檢測(cè)膨脹技術(shù)等措施,生產(chǎn)運(yùn)行平穩(wěn),產(chǎn)量提高,主要生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)明顯好轉(zhuǎn),可為同行業(yè)采用富氧側(cè)吹系統(tǒng)處理含砷復(fù)雜金銅精礦提供參考。

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