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安鋼物料運(yùn)輸皮帶密封實(shí)踐

2021-11-19 09:33田浩哲
河南冶金 2021年4期
關(guān)鍵詞:下料皮帶機(jī)皮帶

張 峰 王 聰 田浩哲

(安陽(yáng)鋼鐵建設(shè)有限責(zé)任公司)

0 引言

鋼鐵企業(yè)的清潔生產(chǎn)是國(guó)家環(huán)境治理的重要一環(huán),安鋼響應(yīng)國(guó)家號(hào)召,提高企業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)生產(chǎn)中可能造成無(wú)組織排放的重要環(huán)節(jié)進(jìn)行排查,以皮帶運(yùn)輸機(jī)為治理重點(diǎn),實(shí)施了以安裝新型雙層密封抑塵裝置為主,下料溜槽改造為輔的治理方式,效果顯著,達(dá)到了國(guó)家超低排放的要求。

1 原系統(tǒng)皮帶密封簡(jiǎn)介

皮帶機(jī)頭、機(jī)尾落料處為鋼制防塵罩,防塵罩周邊密封,原設(shè)計(jì)采用單層側(cè)板配合橡膠擋皮密封(如圖1 所示),密封擋皮固定在除塵罩下沿,為螺栓或扣板連接,防塵罩前端部分采用帆布軟簾密封,后端擋板采用橡膠或帆布包裹。物料從上層振動(dòng)給料器或皮帶經(jīng)筒型下料溜槽下落至皮帶表面,物料流量較大、運(yùn)輸速度較快、下料點(diǎn)高度差較大或物料集中下落時(shí),對(duì)皮帶沖擊大。

圖1 原皮帶密封結(jié)構(gòu)

2 運(yùn)行存在的主要問(wèn)題

2.1 托輥不平

皮帶機(jī)托輥角度和上表面高度不一致,導(dǎo)致皮帶在運(yùn)行過(guò)程中邊沿呈現(xiàn)波浪狀,皮帶和密封之間產(chǎn)生較大間隙(1 ~2 mm),同時(shí)側(cè)向壓力造成皮帶橫向位移,粉塵從導(dǎo)料槽的單層密封擋皮底部外溢。

2.2 皮帶跑偏

在原設(shè)計(jì)中,下料溜槽為筒型結(jié)構(gòu),物料在兩條運(yùn)輸線轉(zhuǎn)運(yùn)過(guò)程中存在較大的高度差,同時(shí)在下落過(guò)程中,高速運(yùn)輸產(chǎn)生的慣性使得物料沿拋物線軌跡撞擊下料溜槽側(cè)壁后經(jīng)反彈落下,無(wú)法緩慢平穩(wěn)準(zhǔn)確的落入皮帶輸送機(jī)中心線,致使下料溜槽內(nèi)壁和運(yùn)輸皮帶單側(cè)在料流沖擊下受到較大沖擊,致使下料溜槽磨損,同時(shí)造成皮帶跑偏,物料拋灑,夾雜大量揚(yáng)塵,甚至有撕裂皮帶的風(fēng)險(xiǎn)。

2.3 密封接觸面窄

原密封擋皮與運(yùn)輸皮帶為點(diǎn)或線接觸,在運(yùn)行過(guò)程中,密封側(cè)擋板與皮帶之間的距離因運(yùn)行不平穩(wěn)或下料沖擊造成的抖動(dòng)等而變化,密封擋皮極易出現(xiàn)間隙,粉塵從密封間隙外溢,造成大量揚(yáng)塵,同時(shí)因防塵罩內(nèi)部為負(fù)壓環(huán)境,縫隙會(huì)導(dǎo)致漏風(fēng)率升高,影響負(fù)壓收塵效果,降低粉塵的捕集效率。

2.4 容塵空間不足

現(xiàn)場(chǎng)原有防塵罩長(zhǎng)度過(guò)短,且整體高度不足,沒(méi)有充分的時(shí)間和空間使粉塵隨重力自然沉降,部分粉塵會(huì)隨皮帶運(yùn)行從防塵罩前方出料口外溢。在原設(shè)計(jì)中,單密封罩長(zhǎng)度一般在3 m 左右,運(yùn)輸數(shù)量較大的物料時(shí),防塵罩外部仍有約9 m 沿皮帶運(yùn)輸線方向的粉塵無(wú)法被捕集,從而造成無(wú)組織排放。

2.5 拆安不便

現(xiàn)場(chǎng)原有的防塵罩與密封擋皮之間采用螺栓或扣板進(jìn)行連接,在發(fā)生堆料、皮帶跑偏、機(jī)頭皮帶滾筒等相關(guān)檢修時(shí),需要拆卸密封擋皮、防塵罩等,拆裝難度大、時(shí)間長(zhǎng),一般需2 ~4 人,拆除1 ~2 h,更換回裝需1 ~2 h,共計(jì)影響生產(chǎn)時(shí)間2 ~4 h。

2.6 連接方式不可靠

采用扣板連接的防塵罩,密封擋皮與側(cè)方擋板之間采用銷(xiāo)子固定,在皮帶機(jī)運(yùn)行過(guò)程中會(huì)發(fā)生振動(dòng),容易發(fā)生脫落,影響皮帶的正常運(yùn)行和生產(chǎn)。

3 改進(jìn)技術(shù)

根據(jù)原系統(tǒng)的缺點(diǎn),結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的實(shí)際條件和皮帶機(jī)無(wú)組織排放的治理要求,提出了改進(jìn)技術(shù)。

3.1 調(diào)整托輥

對(duì)皮帶機(jī)托輥進(jìn)行調(diào)整,使皮帶托輥角度保持一致、上輥面處于同一平面,皮帶邊緣高度一致,保證皮帶機(jī)運(yùn)行平穩(wěn),盡量避免皮帶在輸送過(guò)程中出現(xiàn)波浪起伏狀態(tài),從而減少拋灑和無(wú)組織揚(yáng)塵。

3.2 安裝耐磨擋板

在下料溜槽處安裝可調(diào)節(jié)的耐磨擋板,根據(jù)物料種類(lèi)、料流速度、料流量變化等因素,擋板的位置和角度均可在線調(diào)整,通過(guò)耐磨擋板改變料流方向,使下落的物料經(jīng)緩沖后,重心落在皮帶中心線上,以避免料流對(duì)下料溜槽內(nèi)壁的長(zhǎng)期沖擊和磨損,有效延長(zhǎng)了下料溜槽的使用壽命,減少了維修和更換的成本。同時(shí),物料不再對(duì)皮帶產(chǎn)生直接沖擊,且料流經(jīng)調(diào)整后落入下方運(yùn)輸帶中心線,不再產(chǎn)生側(cè)向偏移力,有效避免了皮帶的損壞和跑偏,使得防塵裝置能夠最大限度的發(fā)揮作用,有效避免了物料拋灑和揚(yáng)塵。

3.3 采用雙層密封

設(shè)計(jì)采用新型雙層密封抑塵裝置(如圖2 所示),增加兩側(cè)密封腔體,對(duì)單層密封內(nèi)未捕集的粉塵進(jìn)行二次阻擾、自沉降和捕集,提高除塵設(shè)施的利用效率,平均減小除塵風(fēng)量20%,降低風(fēng)速0.2 ~0.3 m/s,減小除塵設(shè)施損耗[1];在內(nèi)層密封設(shè)置緩沖縫隙,可有效緩沖皮帶擠壓;將外層密封擋皮與運(yùn)輸皮帶的接觸方式改為面接觸,皮帶因輸送物料不同或在運(yùn)行過(guò)程中因振動(dòng)導(dǎo)致高度稍有變化時(shí),面接觸的密封擋皮的彈性能夠自動(dòng)適應(yīng),從而減少漏風(fēng)和粉塵外溢。

圖2 新型雙層皮帶密封結(jié)構(gòu)

3.4 增大容塵空間

根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)工況條件,延長(zhǎng)皮帶密封罩長(zhǎng)度,同時(shí)增加皮帶密封罩的高度,增大容塵空間(即自降塵緩沖區(qū)域),提高密封裝置自降塵效率,尤其是粉狀物料,如煤粉輸送線等,密封罩長(zhǎng)度需至少安裝9 m 以上,配合除塵設(shè)施,有利于提高整個(gè)系統(tǒng)的粉塵捕集能力,防止灰塵從防塵罩前端料流出口處溢出。運(yùn)輸長(zhǎng)度較短的皮帶,如燒結(jié)成品皮帶運(yùn)輸線,采用全線密封措施,在中間分布風(fēng)管,使風(fēng)量分配均勻,滿(mǎn)足皮帶運(yùn)輸除塵點(diǎn)風(fēng)量和控制風(fēng)速的要求,各捕集點(diǎn)有效集塵,從而減少粉塵外溢。

3.5 改變連接方式

優(yōu)化密封裝置中密封側(cè)板和密封擋皮之間的連接方式,由原來(lái)的螺栓或扣板連接更換為使用鋁合金快速拆卸的夾緊裝置對(duì)防溢料擋皮進(jìn)行固定,并在內(nèi)層密封上設(shè)置方便拆裝的自鎖防退裝置,固定擋皮,如圖3 所示。同時(shí),在內(nèi)側(cè)擋皮上開(kāi)縱向長(zhǎng)孔,使內(nèi)側(cè)密封擋皮在長(zhǎng)期使用磨損后可依靠重力下垂,貼合運(yùn)輸帶表面,保證內(nèi)側(cè)的密封效果,同時(shí)減少更換內(nèi)側(cè)擋皮的頻率,保證生產(chǎn)的連續(xù)性。確實(shí)需拆除或調(diào)整內(nèi)層密封時(shí),僅需打開(kāi)外側(cè)鋁合金夾緊裝置,拆下外側(cè)擋皮,再徒手或使用扳手敲擊打開(kāi)內(nèi)側(cè)自鎖裝置,即可輕松拆卸密封擋皮。

圖3 自鎖防退裝置

4 改造實(shí)施

對(duì)煉鐵兩條皮帶改造成功后,根據(jù)公司超低排放要求,對(duì)安鋼集團(tuán)內(nèi)部各皮帶輸送線進(jìn)行了分批分步實(shí)施改造。煉鐵廠共涉及改造皮帶191 條,分3 次實(shí)施,共需增加新型密封裝置4 054 m;焦化廠共涉及改造皮帶14 條,共需增加新型密封裝置303 m;永通公司共涉及改造皮帶52 條,共需增加新型密封裝置265.5 m;冶金爐料公司共涉及改造皮帶20 條,共增加新型密封裝置151 m,整個(gè)項(xiàng)目增加新型密封裝置4 773.5 m,涉及改造皮帶約16 000 m。

5 使用效果

5.1 現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境改善

新型雙層密封實(shí)現(xiàn)了皮帶機(jī)頭粉狀物料粉塵外溢的超低排放綜合治理效果,滿(mǎn)足“物料輸送落料點(diǎn)等應(yīng)配備集氣罩和除塵設(shè)施,或采取噴霧等抑塵措施[2]”的要求。

根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè),無(wú)組織排放顆粒物濃度低于8 mg/Nm3,達(dá)到了超低排放標(biāo)準(zhǔn)要求。以皮帶有效收塵平均寬度1 m,有效長(zhǎng)度16 000 m,改造前皮帶機(jī)附近平均每月集塵厚度減少量1 mm,堆積密度0.8 t/m3估算,每年可減少無(wú)組織顆粒物約150 t左右。

5.2 經(jīng)濟(jì)效益提高

新型密封部件拆安方便、快捷,拆除和安裝僅需簡(jiǎn)單敲擊,將每次檢修更換時(shí)長(zhǎng)縮減至約30 ~40 min,同時(shí)降低了施工費(fèi)用和風(fēng)險(xiǎn)。

6 結(jié)論

在鋼鐵行業(yè)皮帶運(yùn)輸無(wú)組織排放治理中成為典型案例和樣板工程,多家同行業(yè)單位來(lái)參觀、交流,對(duì)同行業(yè)同類(lèi)型的污染治理、超低排放監(jiān)測(cè)評(píng)估等有積極的借鑒意義。

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