文_周建富 羅小棟 劉兆峰 光大環(huán)保能源(蘇州)有限公司
某焚燒項目反應塔處理煙氣能力57649m3/h(標況)規(guī)格型號:D=7500,H=8500。設計之初未設計反應塔噴淋系統(tǒng),而在當前環(huán)保形式下,在霧化器發(fā)生故障或沖洗時,減溫水中斷,反應塔出口煙溫迅速升高,達到180℃以上,干法系統(tǒng)在高溫下因無與之配合的減溫水,脫酸效果差,二氧化硫和氯化氫指標會大幅波動,無法實現(xiàn)達標排放,鍋爐需大幅度降低負荷運行,嚴重影響鍋爐設備的穩(wěn)定運行及環(huán)保指標的控制。在霧化器設備發(fā)生故障的情況下,如何快速采取措施使煙氣排放不超標且鍋爐負荷不受影響,是此次研究的目的。
鍋爐額定負荷27t/h,當霧化器故障時,需立即降低負荷至20t/h,繼續(xù)降低將無法保證爐溫達到《生活垃圾焚燒污染物控制標準》規(guī)定的850℃以上。此時煙溫在干法投入情況下,煙溫由150℃快速升至170℃,15min就達到200℃。此時SO2超標。
該項目二期工程于2019年技改增加了噴淋水系統(tǒng),經(jīng)過試驗效果良好,5~8月期間,一臺爐霧化器5次故障跳機,另一臺爐4次故障跳機,通過投加反應塔噴淋,實現(xiàn)了鍋爐能夠在降低部分負荷的情況下,短時間內(nèi)維持國標排放。因此急需對一期增加反應塔噴淋系統(tǒng),同時在二期系統(tǒng)的基礎上,進一步改進,增加具備噴射堿液NaOH的能力。目的是實現(xiàn)既不降低負荷,又能達到公司的內(nèi)控歐標水平排放,同時又能實現(xiàn)配合干法實現(xiàn)霧化器故障下的長時間穩(wěn)定運行。
本次研究是要實現(xiàn)在已經(jīng)有成功經(jīng)驗的噴淋水系統(tǒng)的基礎上,通過增加部分設備,進一步完善系統(tǒng),達到同時能噴淋堿液的目的,具有雙重作用。首先要計算需要堿液的總量及噴嘴數(shù)量、噴嘴噴射能力。
隨機抽取三臺爐某一時間的運行數(shù)據(jù),如表1所示。
表1 某一時間三臺爐的工況運行數(shù)據(jù)
三臺爐工況來看,1#爐工況最差,同樣負荷下,消耗的石灰漿和減溫水最多,此設計以1#爐用量作為計算依據(jù),設備選型以滿足1#爐所需為基準。
煙氣中的HCl、SO2成分與Ca(OH)2、NaOH發(fā)生如下化學反應:
由以上四個化學反應過程可知,同樣的煙氣量,處理同樣酸性污染物,需要1體積的Ca(OH)2和2體積的NaOH,兩種介質的分子量分別為74g/mol和40g/mol,那么兩種介質所需的質量比為74:80。
系統(tǒng)現(xiàn)用Ca(OH)2常用流量2817kg/h,濃度均值為9.5%,以1h計算Ca(OH)2質量為:
2817×0.095=267.6kg。
那么同等煙氣量情況下,計算需要的NaOH質量為:
267.6 ÷74×80=289.3kg。
當前采購NaOH原液濃度為30%,則需原液的質量為:
289.3 ÷0.3=964.3kg。
為了達到相同的排煙溫度,霧化器投入狀態(tài)下,需要的減溫水量是:
2817×(1-0.095) +1500=4049kg。
為達到相同的排煙溫度,在投噴淋堿液狀態(tài)下,需增加稀釋水量是:
4049-964.3×(1-0.3)=3373kg。
為達到相同排煙溫度,投入堿液需按照964.3與3373的比例混合,約1:3.5的比例進行稀釋。最終噴淋單臺爐需要的噴堿液的總量為:
964.3 +3373=4337.3kg。
通過理論計算,設計單臺爐最低噴淋量能達到4337kg/h的出力,實際選型可以適當放大參數(shù)。
總體思路:新增一個氫氧化鈉溶液罐,容積為20m3,并增加一臺化工專用離心泵,將氫氧化鈉溶液輸送至三臺爐反應塔上,通過氣液霧化噴槍噴入反應塔,從而達到降溫及酸堿中和的目的。噴槍霧氣壓為3~5barg,直接采購30%的氫氧化鈉溶液稀釋后進行噴射,卸車用的氫氧化鈉溶液泵流量為6~8t/h。
本項目的噴淋系統(tǒng)安裝就地控制柜及遠方硬接線接口,反應塔溫度通過出口測點反饋,通過電動調(diào)閥控制氫氧化鈉噴淋流量。
增加一個氫氧化鈉溶液罐,在一側挖排污坑,安裝排污泵,在四周做圍堰,并做防滲防漏處理,圍堰高度應滿足國家對危險化學品的相關要求,溶液罐采用玻璃鋼材質,頂部安裝攪拌器、人孔門、靜壓式液位計(遠傳)、底部排污閥等。
安裝氫氧化鈉溶液添加口,安裝一臺氟塑料耐腐蝕泵,用于將氫氧化鈉打入溶液罐內(nèi),并在溶液罐頂裝排氣管道引致進口旁,添加口至溶液罐用不銹鋼管制作。
引一路生產(chǎn)水至氫氧化鈉溶液罐,并安裝不銹鋼手動球閥,自現(xiàn)有煙溫水泵出口引一路水至氫氧化鈉供液管道,并裝不銹鋼氣動球閥,做為管路沖洗水,以防止結晶。
在堿液罐旁增加一臺化工用離心泵,將氫氧化鈉溶液輸送至鍋爐反應塔頂部,氫氧化鈉溶液泵出口需安裝不銹鋼氣動球閥(與沖洗氣動球閥形成開關連鎖),并裝再循環(huán)旁路,旁路管道上安裝電動調(diào)節(jié)閥一臺,通過母管壓力傳感器實現(xiàn)自動調(diào)節(jié),來保證母管壓力恒定。
各離心泵至開關室鋪設動力電纜,離心泵的啟停控制需接至DCS,同時具備就地操作柜,氟塑料卸車泵就地控制。
在氫氧化鈉溶液母管上裝一臺電磁流量計、壓力變送器(遠傳),并在反應塔上安裝一臺電動調(diào)節(jié)閥(遠控),調(diào)節(jié)閥后遠控分別輸送至三臺爐,氣動球閥用以各臺爐切換。
各個噴淋槍管用不銹鋼制作,通過壓縮空氣對氫氧化鈉溶液進行霧化,槍管與母管之間用高壓混編鋼絲管連接,噴淋槍噴射管需帶自動伸縮功能,投用時槍頭投入反應塔內(nèi),停用時縮回,各噴淋槍前需安裝手動球閥,做為單獨隔離用。
噴淋裝置用氣自廠用壓縮空氣就近引出,儀用壓縮空氣就近引出,霧化壓縮空氣母管需安裝不銹鋼氣動球閥、濾網(wǎng)和電動(氣動)調(diào)節(jié)閥,各噴槍霧化壓縮空氣安裝不銹鋼球閥。
就地安裝控制柜,部分需遠控的設備將控制線拉至電子間,氫氧化鈉溶液流量、壓力,壓縮空氣調(diào)門開度、壓力、化工泵的啟停均需遠傳至DCS。
霧化用壓縮空氣電動調(diào)節(jié)閥應能跟隨氫氧化鈉溶液電動調(diào)節(jié)閥自動調(diào)節(jié),以確保在不同用量情況下噴淋槍霧化效果。
根據(jù)鍋爐的設計煙氣參數(shù),匯總需滿足的鍋爐運行工況參數(shù)如表2所示。
表2 鍋爐設計輸入?yún)?shù)
根據(jù)理論計算及與實際情況對比,需要將煙氣從平均255℃降至150℃以下。具體方案設計參數(shù)如表3所示。
表3 噴槍設計選型參數(shù)
根據(jù)設計方案,繪制施工示意圖。
采用4支噴槍布置,布置在半干法塔頂,環(huán)形布置,噴槍與水平噴射夾角為60°(根據(jù)現(xiàn)場情況可增加為70°)。
該項目自2020年初立項,并于2020年9月完成施工,經(jīng)過實際調(diào)試,最終噴嘴噴射霧化效果達到設計工況,噴嘴出口霧化液體角度達到了近60°,且無肉眼可見水珠狀態(tài)。
2020年10月13日,對1#爐噴淋水投用1h調(diào)試,基本達到了噴淋改造效果預期,在模擬霧化器故障情況下,投用噴淋煙氣指標國標標準下可控。 將1#爐石灰漿減至零,投入噴淋運行,在環(huán)保參數(shù)先超標而逐步穩(wěn)定運行的情況下試運1h數(shù)據(jù)對比如表4所示。
表4 #1爐只投噴淋水不投堿液情況下工況
2020年12月17日在鍋爐相同負荷工況下,通過2h投液堿觀察2#爐酸性氣體變化,相比正常投石灰漿酸性氣體指標穩(wěn)定,無大幅波動,反應塔溫度可控,干法停用,運行數(shù)據(jù)如表5所示。
表5 #2爐投堿液并且停運干法系統(tǒng)下工況
投入石灰情況下,按石灰流量2.8t/h,濃度9.5%噸石灰采購成本約700元,小時成本為:
2.8 ×0.095×700=186元。
投入堿液情況下,按堿液流量2.6t/h,稀釋比1:3,噸原液成本1500元計算,小時成本為:
2.6 ×0.25×1500=975元。
投堿液運行成本約是用石灰成本的5倍。
通過研究實驗,確定噴堿液在霧化器故障工況下可以實現(xiàn)穩(wěn)定運行,但成本較石灰比起來相對太高,本項目經(jīng)濟效益不高,但是環(huán)境效益顯著。
反應塔噴淋技術,在近些年已經(jīng)是各個項目的標準配置,但是總體設計原則都是噴水系統(tǒng)配合后期的干法系統(tǒng)進行脫酸反應。本項目創(chuàng)新點在于,突破了傳統(tǒng)意義上的噴淋水設計,通過對投加堿液的可行性進行分析,經(jīng)過實踐檢驗達到了預期的設計效果,后期會繼續(xù)對數(shù)據(jù)進行探索,嘗試用1:3/1:3.5/1:4三種不同濃度的堿液稀釋用于系統(tǒng),檢驗選擇最合理工況,以最小的投資滿足正常生產(chǎn)需求。
本項目從前期的計算到后續(xù)的設計、施工、調(diào)試,最終達到了預想的效果,實現(xiàn)了在霧化器故障狀態(tài)下,通過投入堿液來保證鍋爐負荷不波動,煙氣指標排放穩(wěn)定,且滿足公司內(nèi)控歐標標準,效果理想。短時間內(nèi)經(jīng)濟投入也不高,環(huán)境效益更明顯。具有推廣價值。后續(xù)繼續(xù)總結運行經(jīng)驗,為其他煙氣凈化項目提供依據(jù)。