柴瑾瑜,劉 歡,遲棧洋
(金川集團(tuán)股份有限公司鎳冶煉廠,甘肅金昌737100)
金川集團(tuán)股份有限公司鎳冶煉廠鎳冶煉爐窯配套建有2套冶煉煙氣制酸裝置,硫酸生產(chǎn)能力分別為 700 kt/a 和 480 kt/a,其中 700 kt/a 硫酸裝置配套處理鎳富氧頂吹爐及其轉(zhuǎn)爐、沉降電爐的煙氣。近年來700 kt/a 硫酸裝置的冶煉煙氣來源發(fā)生了很大變化,2015年銅熔煉自熱爐煙氣引入700 kt/a硫酸裝置,2016和2017年鎳富氧頂吹爐系統(tǒng)進(jìn)行干燥窯改造,提高了渣料配比,進(jìn)入700 kt/a硫酸裝置的煙氣溫度、水分及氟、氯等雜質(zhì)激增[1]。循環(huán)水系統(tǒng)運(yùn)行效果差,導(dǎo)致硫酸裝置移熱能力難以滿足生產(chǎn)要求。
鎳冶煉廠循環(huán)水系統(tǒng)現(xiàn)運(yùn)行2臺(tái)5 500 m3/h循環(huán)水冷卻塔(涼水塔),擔(dān)負(fù)著700 kt/a硫酸裝置凈化工序和干吸工序循環(huán)水的冷卻降溫任務(wù),自2008年投運(yùn)至今已運(yùn)行10余年。隨著冶煉系統(tǒng)原料和煙氣來源的變化,硫酸裝置熱負(fù)荷明顯增加,循環(huán)水降溫效果未達(dá)設(shè)計(jì)要求的上塔水溫38 ℃、下塔水溫28 ℃、溫降10 ℃等指標(biāo)。循環(huán)水基礎(chǔ)水溫高,導(dǎo)致?lián)Q熱設(shè)備移熱效果差,硫酸裝置凈化工序二級(jí)電除霧器出口煙氣溫度和干吸酸溫長期處于超高狀態(tài)。尤其是夏季高溫季節(jié),凈化工序二級(jí)電除霧器出口的煙氣溫度最高可達(dá)46.5 ℃,帶入干吸工序的水分和熱量明顯增加,干燥酸w(H2SO4)頻繁低于控制下限92.5%。煙氣干燥效果變差,系統(tǒng)熱量高,設(shè)備設(shè)施腐蝕速率加快。循環(huán)水系統(tǒng)換熱效果變差,導(dǎo)致硫酸裝置凈化工序出口煙氣溫度過高、水分超標(biāo),干吸工序熱量不平衡,后續(xù)設(shè)備設(shè)施腐蝕,嚴(yán)重影響了硫酸裝置的穩(wěn)定生產(chǎn),對(duì)火法冶煉系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行也帶來極大挑戰(zhàn)[2]。
硫酸裝置循環(huán)水系統(tǒng)主要包括涼水塔、集水池、循環(huán)水泵和輸送管線。循環(huán)水通過泵、管道輸送至換熱設(shè)備,用作工藝介質(zhì)的冷卻水,通過稀酸板式換熱器移除凈化稀酸的熱量,通過陽極保護(hù)冷卻器移除干吸濃硫酸的熱量。在換熱過程中,工藝介質(zhì)溫度下降,循環(huán)水溫度上升,經(jīng)涼水塔進(jìn)行降溫后,實(shí)現(xiàn)循環(huán)使用。
700 kt/a硫酸裝置循環(huán)水系統(tǒng)采用逆流式機(jī)械通風(fēng)涼水塔,是在軸流風(fēng)機(jī)的驅(qū)動(dòng)下,空氣從冷卻塔周圍依次通過進(jìn)風(fēng)口、淋水填料、配水系統(tǒng)、收水器進(jìn)入風(fēng)筒,最后又將空氣輸送到大氣中。風(fēng)機(jī)高速旋轉(zhuǎn)形成負(fù)壓蒸發(fā)水分,氣液相變實(shí)現(xiàn)循環(huán)水降溫。
經(jīng)技術(shù)人員分析,目前循環(huán)水系統(tǒng)存在的問題有:①塔體混凝土柱體及墻體腐蝕嚴(yán)重;②噴淋管銹蝕脫層嚴(yán)重,噴頭脫落;③爬梯、走廊等鋼結(jié)構(gòu)件嚴(yán)重銹蝕;④風(fēng)扇輪轂銹蝕,冷卻水量小、耗電量大、飄水率高、收水率低;⑤塔壁、塔頂?shù)炔课灰捉Y(jié)冰;⑥聚乙烯填料出現(xiàn)塑化變形,在水沖擊作用下撕裂,細(xì)小碎片隨著循環(huán)水流動(dòng)至下游設(shè)備,造成板式換熱器、濃硫酸冷卻器等換熱設(shè)備堵塞;⑦涼水塔風(fēng)扇晃動(dòng)嚴(yán)重,輪轂重度銹蝕,嚴(yán)重影響了冷卻風(fēng)扇的正常運(yùn)行,降低了涼水塔的冷卻效率。
改造前循環(huán)水系統(tǒng)溫度數(shù)據(jù)見表1。
表1 改造前循環(huán)水系統(tǒng)溫度數(shù)據(jù)
由表1可見:循環(huán)水系統(tǒng)溫度普遍較高,循環(huán)水干管溫度最低也達(dá)到了32.4 ℃。
對(duì)涼水塔的內(nèi)部結(jié)構(gòu)進(jìn)行如下調(diào)整:
1)采用容積散質(zhì)系數(shù)較高的斜梯波型薄膜淋水填料代替原有TU-12C填料。斜梯波型薄膜淋水填料為改性PVC全自動(dòng)真空吸塑成型,具有熱力性能高、阻力低等優(yōu)點(diǎn),大大提高了水流的通過性。斜梯波型薄膜淋水填料結(jié)構(gòu)見圖1。
圖1 斜梯波型薄膜淋水填料結(jié)構(gòu)
2)采用全新的逆流式?jīng)鏊S檬账鞔嬖蠱C-75型收水器。該收水器飄水率僅為循環(huán)水量的0.000 5%,同時(shí)該收水器特定的角度設(shè)計(jì)具有低阻力的優(yōu)點(diǎn),滿足了塔內(nèi)空氣流場的流暢性,并且可利用原收水器支撐直接鋪設(shè)。逆流式?jīng)鏊S檬账鹘Y(jié)構(gòu)見圖2。
圖2 逆流式?jīng)鏊S檬账鹘Y(jié)構(gòu)
3)在不改變目前涼水塔大梁的結(jié)構(gòu)下,制作Ω型托架,將托架均勻平鋪于大梁上,這樣就在相鄰2個(gè)Ω型托架中形成填料支撐,搭建出第二層填料層,增加了填料高度,提升涼水塔換熱效率。
4)調(diào)整風(fēng)扇葉片角度可改變風(fēng)速和出風(fēng)量,氣流通過葉片做功被提升到動(dòng)壓回收段。按照氣體流場均化理論設(shè)計(jì)動(dòng)壓回收段對(duì)氣流進(jìn)行導(dǎo)流擴(kuò)散,可有效降低風(fēng)筒氣流動(dòng)壓損失,確保風(fēng)扇的冷卻效果。
5)采用全新的倒立下垂式噴頭和邊墻式灑水噴頭。倒立下垂式噴頭噴出的水流形成拋物曲面狀,將水量向下均勻噴灑。邊墻式灑水噴頭可靠墻安裝,噴出的水呈半拋物狀,兩種噴頭的結(jié)合使用,確保了塔內(nèi)噴灑均勻,同時(shí)也避免了對(duì)塔體的沖擊及腐蝕,延長了塔體使用壽命。
循環(huán)水池濾網(wǎng)孔徑為6 mm,孔徑偏小。循環(huán)水系統(tǒng)長時(shí)間的運(yùn)轉(zhuǎn)造成Ca2+,Mg2+不斷富集,并且鈣鎂鹽結(jié)垢后堵塞過濾網(wǎng),不斷擠壓濾網(wǎng)支撐梁,長期累積之后,循環(huán)水池過濾網(wǎng)支撐梁已經(jīng)不堪重負(fù),即將塌陷。鎳冶煉廠將循環(huán)水池積泥和結(jié)垢物清理干凈后,整體更換循環(huán)水池過濾網(wǎng)和支撐,將孔徑增大至8 mm,避免鈣鎂結(jié)垢繼續(xù)堵塞過濾網(wǎng)。
經(jīng)過里外密封修補(bǔ)后塔體四周各處漏點(diǎn)已不再滲漏。改造后涼水塔的上下塔溫差由原來的4 ℃升高到10 ℃,二級(jí)電除霧器出口煙氣溫度降至38 ℃。在沒有改變涼水塔塔體高度和大梁的情況下,采用Ω型托架將填料高度由原來的0.75 m增加到1.5 m。原來2臺(tái)斜流水泵并聯(lián)運(yùn)行變?yōu)閱闻_(tái)運(yùn)行,且運(yùn)行時(shí)長由原來的4個(gè)月延長至10個(gè)月,可節(jié)約電費(fèi)647.8萬元/a。
隨著火法爐窯的能力提升,對(duì)硫酸裝置匹配化生產(chǎn)的要求也越來越高。鎳冶煉廠通過對(duì)循環(huán)水系統(tǒng)的改造,保證了硫酸裝置和火法冶煉系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。同時(shí),硫酸裝置二級(jí)電除霧器出口煙氣溫度和水含量指標(biāo)得到有效控制。技術(shù)改造后硫酸裝置熱負(fù)荷大大降低,困擾700 kt/a硫酸裝置的水平衡和熱平衡問題得到有效解決。