李家能,吳愛(ài)民
(廣東廣業(yè)云硫礦業(yè)有限公司,廣東云浮 527300)
廣東廣業(yè)云硫礦業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱廣業(yè)云硫)燃燒高品位硫精礦,電除塵器出口的爐氣溫度長(zhǎng)期穩(wěn)定在270 ℃以上[1],爐氣溫度升高對(duì)凈化工序產(chǎn)生較大壓力,特別是該公司廢水零排放工程實(shí)施以后,廢水實(shí)現(xiàn)了循環(huán)利用,但之前隨廢水排走的熱量也回到系統(tǒng),導(dǎo)致凈化工序煙氣的溫度有所上升。若要冷卻溫度超過(guò)270 ℃的爐氣,同時(shí)移走廢水帶回系統(tǒng)的熱量,不僅增加了能耗,而且不能充分利用爐氣本身帶有的熱量,造成較大的能量浪費(fèi)。因此,在電除塵器出口處新安裝1臺(tái)熱管省煤器[2-3],不僅可回收多余熱量,增加產(chǎn)汽量,還可以減少高溫爐氣對(duì)后面工序產(chǎn)生不利影響。
廣業(yè)云硫120 kt/a硫酸裝置制酸過(guò)程產(chǎn)生大量熱量,其中高溫位余熱利用由余熱鍋爐產(chǎn)生蒸汽供3 MW汽輪發(fā)電機(jī)組發(fā)電,而電除塵器出口的中溫位余熱沒(méi)有得到利用。為了貫徹公司“多快好省、節(jié)支增效”的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方針,該公司成立了“提高硫酸裝置余熱利用效率”課題小組,通過(guò)理論計(jì)算和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研,在硫鐵礦制酸裝置電除塵器出口安裝省煤器的方案可行。
廣業(yè)云硫120 kt/a硫酸裝置正常生產(chǎn)的工藝指標(biāo)為硫精礦燒出率99.93%、凈化率99%、轉(zhuǎn)化率99.8%、吸收率99.99%,則總產(chǎn)酸率達(dá)98.7%。按 生 產(chǎn)w(H2SO4)98.3%硫 酸360 t/d計(jì), 則 產(chǎn)w(H2SO4)100% 硫酸 360 t/d÷24 h/d×98.3%=14.745 t/h。根據(jù)硫酸裝置的實(shí)際生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),生產(chǎn)1 t硫酸消耗w(S)為46%的硫精礦0.76 t,則硫精礦的消耗量為 14.745 t/h×0.76÷98.7%=11.35 t/h,硫的消耗量為 11.35 t/h×46%=5.223 t/h。
硫精礦焙燒的主要反應(yīng)方程式為:
由式(1)計(jì)算出氧氣的理論需要量n1=5.223 th×103÷64 g/mol×11÷4=224.43 kmol/h。
所需空氣的理論量n2=224.43 kmol/h÷21%=1 068.71 kmol/h。設(shè)過(guò)剩空氣系數(shù)為1.23,則實(shí)際空氣量n3=1 068.71 kmol/h×1.23=1 314.51 kmol/h,空氣體積V=1 314.51 kmol/h×22.4 L/mol=29 445 m3/h。該數(shù)據(jù)與滿負(fù)荷運(yùn)行時(shí)沸騰爐爐氣風(fēng)量相吻合,所設(shè)過(guò)剩空氣系數(shù)較為準(zhǔn)確。
由式 (1)可得 :每消耗 11 mol O2,生成 8 mol SO2,出沸騰爐的爐氣會(huì)減少3 mol,總減少量為224.43 kmol/h÷11×3=61.21 kmol/h。
自2018年起,硫精礦中w(H2O)從原來(lái)的2%~3%提高到4.5%,則爐氣中增加的水蒸氣量n4=11.35 t/h×4.5%×103÷18 g/mol=28.38 kmol/h。
故沸騰爐出口的爐氣量為1 314.51 kmol/h-61.21 kmol/h+28.38 kmol/h=1 281.68 kmol/h。
設(shè)沸騰爐到電除塵器出口的漏氣率為20%,則 電 除 塵 器 出 口 的 爐 氣 量 為 1 281.68 kmol/h×(1+20%)=1 538.02 kmol/h。
計(jì)算焙燒硫精礦產(chǎn)生的含二氧化硫爐氣的平均分子熱容量經(jīng)驗(yàn)公式[4]為:
CSO2——爐氣中二氧化硫的體積分?jǐn)?shù),%;
t——電除塵器出口至冷卻塔進(jìn)口的爐氣平均溫度,℃。
將 CSO2=13.5%、t=(210 ℃ +270 ℃ )/2=240 ℃代入公式(2),得=31.2 J/(mol·K)。
電除塵器出口的爐氣溫度由270 ℃降到210 ℃,所釋放的熱量 Q1=1 538.02 kmol/h×31.2 J/(mol·K)×60 K×10-3=2 879.2 MJ/h。
將散熱等各項(xiàng)熱損失設(shè)為5%,則可利用的電除塵器出口的爐氣熱量Q2=Q1×(1-5%)=2 735.2 MJ/h。
壓力為3.3 MPa、溫度為430 ℃的過(guò)熱蒸汽焓值 H1=3 293.6 kJ/kg,102 ℃給水的焓值 H2=430 kJ/kg,則過(guò)熱蒸汽的產(chǎn)生量 m1=Q2/(H2-H1)=2 735.2 MJ/h÷(3 293.6-430)kJ/kg=0.96 t/h。
以每噸過(guò)熱蒸汽發(fā)電185 kWh,電價(jià)按0.410 3元/kWh計(jì),1年運(yùn)行時(shí)間按330 d計(jì),則回收電除塵器出口爐氣的熱量所產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)效益為0.96 t/h×185 kWh/t×24 h/d×330 d×0.410 3元/kWh×10-4=57.71萬(wàn)元。該項(xiàng)目投資80萬(wàn),投資回收期為1.5年,經(jīng)濟(jì)效益明顯。
增加省煤器后,冷卻塔和洗滌塔除熱負(fù)荷減少,可適當(dāng)減少洗滌塔水電消耗,有利于降低生產(chǎn)成本,凈化系統(tǒng)除熱負(fù)荷減少,有利于凈化系統(tǒng)工藝指標(biāo)的控制。
采用2臺(tái)省煤器串聯(lián)的方式進(jìn)行安裝。省煤器安裝示意見圖1。
圖1 省煤器安裝示意
104 ℃的除氧水進(jìn)入轉(zhuǎn)化工序中的省煤器,將水加熱到165 ℃后進(jìn)入凈化工序的省煤器,將水溫提高到200 ℃左右進(jìn)入焙燒工序余熱鍋爐,產(chǎn)出的蒸汽經(jīng)高、低溫過(guò)熱器加熱至435 ℃進(jìn)入汽輪機(jī)發(fā)電。根據(jù)上述計(jì)算,省煤器可提高余熱鍋爐產(chǎn)汽量約 0.96 t/h。
該工藝流程不需大幅更改水路管道,且設(shè)備使用壽命長(zhǎng)。安徽銅陵華興化工有限公司安裝的同類設(shè)備使用壽命已經(jīng)超過(guò)6年,廣西梧州藤縣金茂鈦白有限公司安裝的3套省煤器設(shè)備使用已超過(guò)5年,至今未出現(xiàn)任何問(wèn)題,且使用效果很好,裝置產(chǎn)汽量明顯提升。
2019年9月,廣業(yè)云硫招標(biāo)采購(gòu)省煤器。在2019年底停機(jī)檢修期間,在電除塵器出口安裝1臺(tái)熱管省煤器,把省煤器內(nèi)的熱交換管與轉(zhuǎn)化工序省煤器的出水管相連,使之與轉(zhuǎn)化工序的省煤器串連。為方便員工操作,將控制閥門安裝在地面,用超過(guò)10 m的鍋爐管連接控制閥門進(jìn)出口。凈化工序的省煤器與轉(zhuǎn)化工序的省煤器分別加裝進(jìn)出口閥,2臺(tái)省煤器可串聯(lián)使用,也可單獨(dú)使用。爐氣熱能經(jīng)省煤器的熱交換管交換后用于提高鍋爐給水溫度,運(yùn)行后鍋爐增加了過(guò)熱蒸汽流量,從而達(dá)到增加汽輪發(fā)電機(jī)發(fā)電量的目的。
2020年1—12月,電除塵器出口的爐氣平均溫度從265 ℃降至217 ℃,鍋爐平均蒸汽流量從17.12 t/h提高到17.78 t/h。出口爐氣溫度及蒸汽流量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)見表1。
表1 出口爐氣溫度統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)
廣業(yè)云硫通過(guò)對(duì)120 kt/a硫酸裝置電除塵器出口的爐氣熱能回收進(jìn)行理論計(jì)算,在電除塵器出口采用串聯(lián)的方式安裝2臺(tái)省煤器,可提高余熱鍋爐產(chǎn)汽量約0.96 t/h,回收電除塵器出口爐氣的熱量所產(chǎn)生的直接經(jīng)濟(jì)效益達(dá)57.71萬(wàn)元/a,有效利用了硫酸裝置的中溫位余熱,經(jīng)濟(jì)效益明顯。項(xiàng)目實(shí)施后,凈化系統(tǒng)除熱負(fù)荷減少,工藝指標(biāo)控制穩(wěn)定。