劉建萍,張均杰
(煙臺(tái)國(guó)潤(rùn)銅業(yè)有限公司,山東煙臺(tái)264002)
煙臺(tái)國(guó)潤(rùn)銅業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱國(guó)潤(rùn)銅業(yè))是以銅精礦為主要原料的銅冶煉企業(yè),冶煉生產(chǎn)系統(tǒng)經(jīng)歷了3個(gè)發(fā)展階段:第一階段是鼓風(fēng)爐富氧熔煉+吹煉爐吹煉工藝,第二階段是側(cè)吹爐低富氧熔煉+吹煉爐空氣吹煉工藝,第三階段是側(cè)吹爐高富氧熔煉+頂吹爐富氧吹煉+火法陽(yáng)極富氧精煉工藝,最終形成粗銅100 kt/a、硫酸370 kt/a的生產(chǎn)能力。與此同時(shí),配套的制酸系統(tǒng)也進(jìn)行了改造。在第二階段到第三階段的發(fā)展過(guò)程中,采用“富氧側(cè)吹熔煉+多槍頂吹連續(xù)吹煉+火法陽(yáng)極精煉”熱態(tài)三連爐連續(xù)煉銅生產(chǎn)工藝[1],側(cè)吹熔煉爐富氧濃度φ(O2)由60%提高到85%,陽(yáng)極爐采用稀氧燃燒后煙氣量大大降低,二氧化硫濃度提高,陽(yáng)極爐氧化期煙氣送至制酸工序處理。2017年7月開(kāi)車期間,煙氣在進(jìn)制酸洗滌塔過(guò)程中產(chǎn)生冷凝硫酸,造成設(shè)備閥門腐蝕加劇,影響收塵和制酸工序處理煙氣的能力,增加了維修費(fèi)用。
國(guó)潤(rùn)銅業(yè)銅冶煉采用富氧側(cè)吹熔煉+多槍頂吹連續(xù)吹煉+火法陽(yáng)極精煉工藝,側(cè)吹爐中φ(O2)為85%,頂吹爐中φ(O2)為32%,陽(yáng)極爐采用稀氧燃燒。側(cè)吹爐生產(chǎn)原料為銅精礦,頂吹爐原料為側(cè)吹爐產(chǎn)出的冰銅,陽(yáng)極爐原料為頂吹爐產(chǎn)出的粗銅。熔煉過(guò)程的主要化學(xué)變化為高價(jià)硫化物的分解和硫化物的氧化,進(jìn)一步生成主要成分為Cu2S和FeS的銅锍;銅锍在頂吹爐進(jìn)行造渣和造銅后反應(yīng)生成粗銅,品位為w(Cu)98.5%~99.5%;粗銅在陽(yáng)極爐進(jìn)行火法精煉,銅的純度達(dá)到99.95%以上;熔煉產(chǎn)生的含硫廢氣送至制酸系統(tǒng)進(jìn)行回收利用。
銅冶煉的煙氣走向見(jiàn)圖1。
圖1 銅冶煉煙氣走向
側(cè)吹爐煙氣經(jīng)余熱鍋爐降溫后,進(jìn)入2臺(tái)并聯(lián)的電收塵器,電收塵器出口的煙氣經(jīng)高溫排風(fēng)機(jī)送入制酸凈化系統(tǒng)前的混氣包。頂吹爐煙氣經(jīng)余熱鍋爐降溫后,進(jìn)入電收塵器,然后經(jīng)高溫排風(fēng)機(jī)送入制酸凈化系統(tǒng)前的混氣包。陽(yáng)極爐煙氣管道水平向上135°通入混氣包中部,陽(yáng)極爐氧化期煙氣通過(guò)布袋收塵器除塵后,經(jīng)送風(fēng)風(fēng)機(jī)進(jìn)入混氣包。經(jīng)混氣包混合后的3股煙氣送去制酸一洗塔。
電收塵器的灰斗、電場(chǎng)內(nèi)部及出口,高溫排風(fēng)機(jī)進(jìn)出口鐘罩閥底部的放灰口、清灰口和混氣包的底部錐等部位產(chǎn)生冷凝硫酸,經(jīng)收集后送入污酸處理系統(tǒng)。
銅冶煉過(guò)程中產(chǎn)生冷凝硫酸,主要有以下幾方面的影響:
1)腐蝕電收塵器的陰極絲和陽(yáng)極板。煙氣在95瓷軸上低溫結(jié)露,黏結(jié)煙灰,造成電收塵器陰極振打瓷軸爬電而出現(xiàn)頻繁斷裂現(xiàn)象[2],進(jìn)而降低電收塵器的收塵效率,增加凈化設(shè)備的負(fù)荷,降低凈化效果。
2)增加操作工作量及危險(xiǎn)性。煙灰發(fā)潮甚至滴酸,給煙灰放灰工作帶來(lái)不便。此外轉(zhuǎn)運(yùn)冷凝硫酸耗費(fèi)人力、物力,還會(huì)增加硫酸灼傷的危險(xiǎn)性。
3)降低金屬回收率。冷凝硫酸會(huì)影響電收塵器的送電效果,降低除塵效率。含銅煙灰進(jìn)入一洗塔,銅等有價(jià)金屬的氧化物經(jīng)稀酸洗滌變成金屬離子,金屬離子在污酸處理中消耗脫硫劑,產(chǎn)生的砷渣開(kāi)路后造成銅等有價(jià)金屬的損失。
4)增加維修費(fèi)用。冷凝硫酸從電收塵器陽(yáng)極板下部、風(fēng)機(jī)殼體、襯磚管道、鐘罩閥、混氣包磚縫滲入,滲酸部位腐蝕嚴(yán)重,需經(jīng)常補(bǔ)漏維修。95瓷軸因冷凝硫酸附著而放電,經(jīng)常斷軸,需要更換。
5)影響冶煉產(chǎn)能的提升。冷凝硫酸腐蝕設(shè)備及煙道,增加漏點(diǎn),導(dǎo)致漏風(fēng)率增加,煙氣處理能力降低,造成爐前冒煙。為滿足環(huán)保指標(biāo),熔煉只能降低風(fēng)量操作,從而降低冶煉產(chǎn)能。
冶煉煙氣中含有硫酸蒸氣,正常情況下,煙氣中的硫酸蒸氣在進(jìn)入凈化工序前呈氣態(tài),進(jìn)入制酸洗滌塔時(shí)一部分被洗滌下來(lái),另一部分形成酸霧被電除霧器捕集,形成污酸去中和處理。當(dāng)煙氣溫度低于露點(diǎn)時(shí),煙氣中的硫酸蒸氣冷凝成硫酸液體,即冷凝硫酸。
煙氣的露點(diǎn)與煙氣中SO3和H2O的含量有關(guān),可按弗霍夫露點(diǎn)計(jì)算式[3]進(jìn)行計(jì)算:
式中:pH2O——?dú)庀嘀蠬2O的分壓,mmHg;
pSO3——?dú)庀嘀蠸O3的分壓,mmHg;
T——露點(diǎn),K。
從式(1)可以看出:煙氣中H2O和SO3的分壓越高,露點(diǎn)就越高。煙氣溫度低于露點(diǎn)的原因是煙氣溫度過(guò)低或煙氣露點(diǎn)過(guò)高。煙氣溫度的高低與降溫設(shè)備的能力及漏風(fēng)率有關(guān),煙氣露點(diǎn)與煙氣中H2O和SO3的分壓有關(guān)。煙氣中的H2O或SO3的分壓增加,都會(huì)提高露點(diǎn)。
3.1.1 熔煉鍋爐出口的煙氣
側(cè)吹爐鍋爐型號(hào)為QCF 31/1290-27.5-4.5,設(shè)計(jì)入口溫度 1 290 ℃、出口溫度(350±20)℃;頂吹爐鍋爐型號(hào)為QCF11/1207-7.3-4.5,設(shè)計(jì)入口溫度1 209 ℃、出口溫度(350±20)℃。實(shí)際運(yùn)行中,側(cè)吹爐煙氣溫度達(dá)標(biāo),頂吹爐鍋爐出口溫度長(zhǎng)期低于310 ℃,低于設(shè)計(jì)值。
3.1.2 電收塵器出口的煙氣
側(cè)吹爐電收塵器入口溫度300~330 ℃,出口溫度270~300 ℃,煙氣溫度高于露點(diǎn);頂吹爐電收塵器入口溫度280~300 ℃,出口溫度250~270 ℃,出口煙氣溫度偏低。
陽(yáng)極爐煙氣到混氣包溫度為120 ℃,溫度偏低。
在400~500 ℃,煙氣中的SO2與O2在Fe2O3等金屬氧化物作為催化劑的情況下反應(yīng)生成SO3[4],生成量與SO2和O2濃度呈正相關(guān)。三氧化硫發(fā)生率上升,增加了硫酸生產(chǎn)廢酸廢水處理工序的成本,提高了煙氣的露點(diǎn),加劇了排煙系統(tǒng)中設(shè)備的腐蝕,降低了電收塵器的收塵效率,并且嚴(yán)重制約工廠的長(zhǎng)周期運(yùn)行[5]。
側(cè)吹爐熔煉的原料不經(jīng)干燥直接入爐,礦粉中w(H2O)約8%,帶入煙氣的水量是一定的;頂吹爐送入的空氣水含量也是一定的。冷空氣漏入系統(tǒng),會(huì)帶入水分,與漏入量有關(guān)。
根據(jù)冷凝硫酸形成的機(jī)理,煙氣溫度高于露點(diǎn),可有效減少冷凝硫酸的形成。煙氣溫度高于露點(diǎn)50~100 ℃較為合適,可保證在生產(chǎn)波動(dòng)時(shí),煙氣溫度仍高于露點(diǎn)。
頂吹爐鍋爐出口溫度在達(dá)到設(shè)計(jì)負(fù)荷時(shí)也偏低,大修期間拆除最后一組對(duì)流管束,煙氣溫度提高了 20 ℃。
陽(yáng)極爐煙氣到制酸混氣包的煙道直徑加粗到DN1 200,并進(jìn)行保溫,進(jìn)入混氣包的溫度超過(guò)150 ℃。
4.2.1 側(cè)吹爐煙氣
在緊張的復(fù)習(xí)階段,大家肯定遇到了各種順利或是不順利的事情。在這里,我想和大家分享一下我酸甜苦辣的期末復(fù)習(xí)之旅。
高濃度富氧側(cè)吹熔池熔煉是一個(gè)強(qiáng)化的冶金過(guò)程,O2利用率達(dá)到97%以上,爐出口煙氣中有單體硫,通過(guò)向爐內(nèi)和爐出口補(bǔ)充富氧空氣,降低煙氣中單體硫的含量。若補(bǔ)氧量大,煙氣中SO3含量就高;若補(bǔ)氧量少,則會(huì)產(chǎn)生單體硫。經(jīng)過(guò)摸索,余熱鍋爐出口煙氣中φ(O2)控制在3%~5%為最佳。
4.2.2 陽(yáng)極爐煙氣
入爐粗銅中w(S)控制在0.8%以下,采取合理調(diào)節(jié)稀氧燃燒氧燃比、減少煙道清灰口、降低漏風(fēng)率等措施。
4.3.1 減少冷空氣進(jìn)入系統(tǒng)
空氣中含有水分,煙道漏風(fēng)不僅降低煙氣溫度,還會(huì)提高煙氣中的水分含量。在500~600 ℃,煙道漏入的空氣和煙氣中的二氧化硫反應(yīng),會(huì)增加煙氣中三氧化硫含量。降低漏風(fēng)率可得到減小煙氣降溫幅度、不增加煙氣中H2O和SO3含量的效果。為減少冷空氣進(jìn)入系統(tǒng),對(duì)漏風(fēng)設(shè)備和管道用鋼板進(jìn)行焊接堵漏,并利用大修之際更換腐蝕嚴(yán)重的設(shè)備及管道:
1)更換電收塵器。頂吹爐電收塵器型號(hào)為L(zhǎng)D-35-3,碳鋼材質(zhì),殼體及灰斗漏點(diǎn)多。同時(shí),電收塵器的進(jìn)氣口和出氣口,一、二和三電場(chǎng)灰斗,以及陰、陽(yáng)極振打側(cè),灰斗到陰極振打絕緣箱上部500 mm采用304不銹鋼板材質(zhì),以延長(zhǎng)使用壽命。
2)更換煙道。原電收塵器出口到凈化入口煙道采用膠泥防腐,使用過(guò)程中膠泥易脫落,煙道腐蝕嚴(yán)重,故而更換為襯磚鋼煙道;陽(yáng)極爐氧化期到制酸煙道原為DN600,長(zhǎng)度約120 m,由于無(wú)法進(jìn)入清灰,煙氣降溫達(dá)60 ℃,更換為DN1 000鋼煙道,并進(jìn)行外保溫,降溫溫差在30 ℃以內(nèi)。
3)改造放灰閥。側(cè)吹、頂吹鍋爐出口沉降斗原設(shè)計(jì)為插板閥,放灰時(shí)高排風(fēng)機(jī)加大排風(fēng)量操作,冷風(fēng)進(jìn)入煙氣會(huì)降低煙氣溫度,增加水分。將手動(dòng)放灰閥全部改為星型電動(dòng)放灰閥,利用煙灰密封,可大幅減少放灰時(shí)漏入的空氣量。
4.3.2 原料的管控
入爐含銅煙灰適量加水,使之達(dá)到潤(rùn)濕狀態(tài);降低石英石、入爐蘭炭的含水量。
除放灰閥在生產(chǎn)期間更換外,其余改造于2018年10月大修期間完成。經(jīng)過(guò)2年多的運(yùn)行,除大修開(kāi)車時(shí)煙道中產(chǎn)生一些冷凝硫酸,其余時(shí)段冷凝硫酸的產(chǎn)生量大幅降低,改造取得明顯效果,主要表現(xiàn)在:
1)減輕了設(shè)備和管道的腐蝕。改造后頂吹爐電收塵器出口煙氣的溫度、陽(yáng)極爐氧化期煙氣到混合器入口煙氣的溫度有所提高,側(cè)吹爐、頂吹爐和陽(yáng)極爐氧化期的煙氣混合后,到制酸洗滌塔入口的溫度保持在270 ℃以上。側(cè)吹爐、頂吹爐和陽(yáng)極爐出口到制酸洗滌塔入口的煙道及高排風(fēng)機(jī)的放灰口未出現(xiàn)滴酸現(xiàn)象,說(shuō)明煙氣溫度高于露點(diǎn),大大減輕了煙氣對(duì)電收塵器殼體、電收塵器內(nèi)部構(gòu)件、煙道、閥門和高排風(fēng)機(jī)的腐蝕。
2)提高了95瓷軸的使用壽命。95瓷軸的壽命與冷凝硫酸、煙塵的黏附及熔煉爐原料的成分有關(guān)。經(jīng)過(guò)改造,側(cè)吹爐電收塵器陰極振打95瓷軸更換周期由1個(gè)月延長(zhǎng)到3個(gè)月,使用壽命大幅提高。
3)提高了金屬回收率。污水硫化砷渣中w(Cu)由改造前的平均0.8%下降到0.6%,砷渣量以1 kt/a計(jì),可多回收金屬銅20 t/a。
4)維修成本大幅降低。電收塵器維修及煙道補(bǔ)漏、保溫費(fèi)由改造前的約100萬(wàn)元/a減少到低于10萬(wàn)元/a。
5)提高了側(cè)吹爐的送風(fēng)量。側(cè)吹爐風(fēng)眼由12個(gè)增加到13~14個(gè)。改造后以13個(gè)風(fēng)眼計(jì),送風(fēng)量由 12 000 m3/h 增加到 13 000 m3/h,增加了 8.3%。
采用高濃度富氧側(cè)吹熔煉工藝,煙氣水含量高,煙氣在電收塵器、高溫排風(fēng)機(jī)及煙道等部位易產(chǎn)生冷凝硫酸,制約生產(chǎn)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。采用提高頂吹爐鍋爐出口的煙氣溫度、減少漏入冷空氣、降低煙氣中SO3和H2O的含量等措施,可避免冷凝硫酸對(duì)生產(chǎn)造成不利影響。