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高效熱模離心鑄造工藝研究

2021-10-10 01:04:32梅燕娜林雪川暴延強(qiáng)張永杰
關(guān)鍵詞:鑄管滲碳體球化

梅燕娜,林雪川,暴延強(qiáng),宋 斌,張永杰

(1.新興河北工程技術(shù)有限公司,河北邯鄲 056000;2.廣東新興鑄管有限公司,廣東陽(yáng)江 529600)

為解決遠(yuǎn)距離、大容量供、排水問題,大口徑球墨鑄鐵管成為輸水工程的首選管材,需求量在迅速增加[1]。

熱模法大口徑球墨鑄鐵管生產(chǎn)工藝是從樹脂砂型離心鑄造球鐵管演變而來(lái)的,樹脂砂型離心鑄造球鐵管工藝生產(chǎn)效率只有1 支/h,由于效率低、成本高逐漸被淘汰。目前,國(guó)內(nèi)外普遍采用管模內(nèi)壁噴涂絕熱涂料的方法生產(chǎn)大口徑球管,不同的規(guī)格生產(chǎn)效率在(1~3)支/h。

熱模涂料法大致工藝流程為:在鑄管模具(簡(jiǎn)稱管模)內(nèi)表面噴涂一定厚度的隔熱涂層,該涂層具有延長(zhǎng)鐵液冷卻時(shí)間,消除激冷產(chǎn)生的滲碳體,同時(shí)延長(zhǎng)管模壽命作用[2]。將熔煉、球化合格的鐵液伴隨孕育劑均勻澆注到旋轉(zhuǎn)管模內(nèi),并在離心力的作用下凝固成形,鑄管成形后進(jìn)入退火爐進(jìn)行低溫退火。

公司通過(guò)對(duì)熱模離心澆注工藝及裝備的改進(jìn),使得大管生產(chǎn)線的生產(chǎn)效率明顯提高。緩解公司大管供應(yīng)緊張的局面,進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本。

1 離心澆注工藝改進(jìn)

1.1 大管離心澆注工藝及裝置

大管離心澆注設(shè)備由以下幾部分組成:

(1)鐵水澆注系統(tǒng):包括扇形包、澆注車、流槽、落槽、孕育裝置、模粉輸送裝置、測(cè)溫裝置。

(2)涂料噴涂系統(tǒng):涂料攪拌機(jī)、涂料罐、膠體磨、發(fā)送裝置、噴涂泵、噴嘴等。

(3)管模及旋轉(zhuǎn)系統(tǒng):管模、驅(qū)動(dòng)電機(jī)、托輪、電氣控制裝置。

(4)上芯系統(tǒng):芯架機(jī)構(gòu)、鎖緊裝置、運(yùn)輸行車。

(5)拔管系統(tǒng):拔管鉗、拔管車、張緊裝置、旋轉(zhuǎn)接管裝置。

(6)清理系統(tǒng):清理刷、收塵裝置。

(7)冷卻系統(tǒng):冷卻水噴淋裝置、電動(dòng)閥門、水泵、冷卻。

大口徑鑄管生產(chǎn)流程如下:

(1)管模內(nèi)壁噴涂料:先在金屬管模內(nèi)壁噴一層絕熱涂料,涂料的作用一是保護(hù)管模,二是減緩鐵水的冷卻速度,使得鑄管在鑄態(tài)組織中不出現(xiàn)滲碳體。如圖1,噴涂是由噴涂小車帶著噴涂桿(前方也有清理刷)前后移動(dòng)完成的,通常涂料厚度1.0mm,噴涂車需要來(lái)回走2~3 趟。

圖1 熱模大口徑鑄管離心機(jī)

(2)上芯子:噴涂后,管模承口端開始上砂芯,砂芯的作用是擋住鐵水,離心旋轉(zhuǎn)時(shí)不讓鐵水甩出去,另一個(gè)作用是形成管子承口形狀。

(3)澆注:球化鐵水倒入一個(gè)扇形保內(nèi),澆注車前進(jìn),管模開始旋轉(zhuǎn)。澆注車前方有一根流槽,扇形包均勻翻轉(zhuǎn),鐵水均勻地通過(guò)流槽澆入到管模內(nèi),澆注時(shí)鐵水從管模承口端開始,澆注車邊澆邊退,流槽上方有隨流孕育裝置。

(4)冷卻:澆注完成后開始打水冷卻,冷卻水直接打到管模外壁,冷卻時(shí)間約3min 左右。

(5)拔管:管模停止旋轉(zhuǎn),冷卻水關(guān)閉,卸掉芯子壓板,拔管車工作,拔管鉗伸到管模內(nèi),張緊管子然后將管子拔出。

(6)清理:噴涂車帶著清理刷開進(jìn)管模,清理殘余涂料,然后開始噴涂料進(jìn)入下一個(gè)循環(huán)。

1.2 存在的問題

原大管工藝單支管的生產(chǎn)時(shí)間大約在23min,對(duì)于DN1500 管來(lái)說(shuō)每小時(shí)能生產(chǎn)2 支,這個(gè)速度是比較慢的。要想提高生產(chǎn)效率,必須壓縮每一個(gè)動(dòng)作的時(shí)間,才能使每支管的周期時(shí)間縮短,經(jīng)過(guò)梳理,噴涂花費(fèi)時(shí)間最長(zhǎng),改進(jìn)的空間較大;其次是清理,目前的清理時(shí)間只有一半是有效的,另外其他的動(dòng)作也都有改進(jìn)的余地。

1.3 主要改進(jìn)工作

1.3.1 涂料噴涂、清理工藝及裝置的改進(jìn)

原工藝是清理刷進(jìn)到管模里走一個(gè)來(lái)回進(jìn)行清理,然后噴桿(清理刷在噴桿上)再進(jìn)去噴涂料,噴涂車走2 個(gè)來(lái)回噴4 遍,一方面是為了保證噴涂質(zhì)量,另一方面也是因?yàn)閲娮斐隽峡谥睆捷^?。?.5mm)。后來(lái)?yè)Q為直徑3mm 的大噴嘴,噴涂時(shí)間減少到2 遍,這時(shí)的生產(chǎn)效率有了一定提高。

繼續(xù)縮短時(shí)間發(fā)現(xiàn),涂料的給料量上不去,涂料的供應(yīng)是通過(guò)壓縮空氣將涂料從涂料罐壓出來(lái)的,由于涂料有一定的粘度,管道輸送距離較長(zhǎng),給料量無(wú)法繼續(xù)增加。為了解決這個(gè)問題,一是將涂層減薄,由0.8mm~1.0mm 降到0.5mm~0.8mm;二是在噴涂車上增加了一個(gè)涂料罐和一個(gè)螺桿泵,用泵抽送涂料,噴涂量很快得到改善,只需要噴一遍就能夠保證涂料厚度,這樣最終確定為,噴涂車進(jìn)去時(shí)清理,退回時(shí)噴涂,清理和噴涂各一遍,時(shí)間節(jié)約了330s。

由于噴涂時(shí)間縮短、單位時(shí)間的噴涂量增加,為了保證涂層噴涂質(zhì)量,將噴涂時(shí)的管模溫度從160℃降低到120℃,大流量噴涂溫度高,噴涂時(shí)易起球。

1.3.2 設(shè)備及工裝調(diào)整

(1)管模減薄。管模壁厚由80mm 改為70mm,主要是為了加快冷卻,縮短鐵水凝固時(shí)間,個(gè)別規(guī)格的壁厚減薄量達(dá)到20mm,冷卻時(shí)間減少了40s。

(2)提高澆注車行走速度。澆注是從承口開始的(澆注車后退時(shí)),澆注車進(jìn)入管模的速度可以調(diào)整比澆注速度更快,通過(guò)對(duì)電氣控制系統(tǒng)調(diào)整,澆注時(shí)間縮短了95s。

(3)提高拔管車行走速度。通過(guò)對(duì)電氣控制系統(tǒng)調(diào)整,拔管時(shí)間縮短了120s。

(4)上下壓板機(jī)構(gòu)改進(jìn)。通過(guò)對(duì)卡板彈簧的更換及潤(rùn)滑方面的改進(jìn),上芯及下壓板都更順利,都能夠一次到位,原來(lái)上芯時(shí)反復(fù)進(jìn)出調(diào)整的現(xiàn)象不再出現(xiàn),節(jié)省時(shí)間140s。

1.3.3 工藝調(diào)整

孕育劑加入量增加到0.8%,模粉量加入量從0.2%增加到0.3%。模粉的主要成分是SiBaCa,增加孕育劑和模粉的加入量主要是抵消管模減薄、涂料減薄及模溫降低造成的冷卻速度加快的影響,保證管子的鑄態(tài)組織不出現(xiàn)滲碳體。熱模法工藝生產(chǎn)的球墨鑄鐵管,鑄態(tài)組織里不能出現(xiàn)滲碳體,因?yàn)楹罄m(xù)退火采用的是低溫退火工藝,滲碳體分解不了,如果出現(xiàn)滲碳體,管子就變成廢品,所以工藝調(diào)整后必須保證鑄管不能有滲碳體。

拔管溫度從600~700℃調(diào)整到700~750℃左右,調(diào)整的目的是加快生產(chǎn)節(jié)奏。

1.3.4 生產(chǎn)組織模式調(diào)整

原工藝球化的鐵水量澆注一支管,現(xiàn)在改為球化一包鐵水澆兩支。一次球化兩支管的鐵水量能夠使供鐵更連續(xù),有利于生產(chǎn)效率的提高,由于生產(chǎn)節(jié)奏變快,每支管的生產(chǎn)周期能夠控制在10min 左右,因此,第二支管的鐵水等待時(shí)間不太長(zhǎng),不會(huì)出現(xiàn)球化衰退。球化鐵水量大,供鐵速度更快,球化成本更低些。

2 改進(jìn)后的工藝參數(shù)

改進(jìn)后的工藝參數(shù)見表1。

表1 改進(jìn)后的工藝參數(shù)

3 改進(jìn)效果

(1)縮短了生產(chǎn)周期,提高了生產(chǎn)效率

改進(jìn)后單支管的生產(chǎn)周期縮短了700 多s,能夠控制在10min 左右一支,這樣機(jī)時(shí)產(chǎn)量就由原來(lái)的(2~3)支/h,提高到了(5~6)支/h,國(guó)內(nèi)同規(guī)格DN1500 鑄管機(jī)時(shí)產(chǎn)量一般(2~3)支/h。

機(jī)時(shí)產(chǎn)量提高:DN1500 以下達(dá)到6 支/h 以上的水平;DN1600~DN 1800 達(dá)到(4~6)支/h 的水平;DN2000~DN 2200 達(dá)到(3~4)支/h 的水平。這種生產(chǎn)速度在國(guó)內(nèi)是領(lǐng)先水平。

(2)管子外觀質(zhì)量

涂層厚度降低后,外觀質(zhì)量明顯提升。管子外觀缺陷顯著減少,廢品率降低;表面質(zhì)量也有改善,外觀質(zhì)量對(duì)比見圖2、3。

圖2 噴涂厚度0.8mm~1.0mm

圖3 噴涂厚度0.5mm~0.6mm

4 產(chǎn)品性能

大口徑離心鑄造球鐵管執(zhí)行GB13295-2013,出口管執(zhí)行ISO2531 或者BSEN545 標(biāo)準(zhǔn)。公司所生產(chǎn)的球鐵管完全符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的要求,并能夠按照國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及其他國(guó)外標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn),目前已有大批管子出口到國(guó)外市場(chǎng)。

(1)鑄管力學(xué)性能

表2 性能統(tǒng)計(jì)

(2)鑄管金相組織

表3 金相組織統(tǒng)計(jì)

圖4 金相組織

(3)承受壓力

按照標(biāo)準(zhǔn)GB13295 要求,大口徑鑄管的水壓檢驗(yàn)壓力3.2MPa,實(shí)際生產(chǎn)檢驗(yàn)壓力為3.8MPa。

(4)管子壁厚

管子外觀見圖5 所示。

表4 管子壁厚

圖5 管子外觀

5 結(jié)論

通過(guò)工藝和設(shè)備裝置改進(jìn),實(shí)現(xiàn)了熱模離心鑄管球墨鑄鐵管的高效生產(chǎn)。

(1)離心機(jī)機(jī)時(shí)產(chǎn)量

離心機(jī)的機(jī)時(shí)產(chǎn)量穩(wěn)定達(dá)到:DN1500 以下達(dá)到6 支/h 以上的水平;DN1600~DN1800 達(dá)到(4~6)支/h 的水平;DN2000~DN 2200 達(dá)到(3~4)支/h 的水平。這樣的生產(chǎn)效率在國(guó)內(nèi)目前是最高的。

(2)力學(xué)性能:抗拉強(qiáng)度在473 MPa~490MPa,屈服強(qiáng)度在335 MPa~361MPa,延伸率在16%~20%。金相組織:金相100%合格,不再出現(xiàn)表面滲碳體;珠光體≤15%。滿足GB13295-2013 標(biāo)準(zhǔn)要求。

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