馮紅雨,葉 進
河南能源化工集團重型裝備有限公司 河南開封 476000
隨著國家對煤礦安全開采技術(shù)要求越來越高,近兩年電液控液壓支架在煤礦智能化裝備得到廣泛推廣應(yīng)用,電液控液壓支架的使用提升了煤礦采煤工藝的自動化水平,為煤礦安全生產(chǎn)奠定了基礎(chǔ)。
電液控液壓支架是煤礦智能化裝備的重要組成部分,資金投入大,使用周期長。電液控液壓支架推移千斤頂是移架和推溜的動力源,推移千斤頂或傳感器出現(xiàn)故障電液控液壓支架將失去遠程電液控制功能,以至于不能移架推溜。推移千斤頂結(jié)構(gòu)如圖 1 所示。
圖1 推移千斤頂結(jié)構(gòu)
電液控液壓支架在煤礦井下高溫、高濕以及煤矸石砸碰等惡劣的工作環(huán)境下,通常要求開采 2~ 3 個工作面不升井進行大修,因此電液控液壓支架的使用壽命是一般液壓支架的 2~ 3 倍,而推移千斤頂具有使用頻次高、使用環(huán)境惡劣、損壞后更換困難等特點,通常要求其工作壽命在 2 萬次以上;因推移千斤頂位置傳感器安裝在推移千斤頂內(nèi)部,易因磨損、腐蝕而損壞。在實際使用過程中,主要損壞形式有以下幾種:
(1) 缸筒內(nèi)壁腐蝕,將活塞密封劃傷破損,導(dǎo)致千斤頂內(nèi)部串液;
(2) 活塞桿鍍鉻層銹蝕或劃傷,將導(dǎo)向套活塞桿密封劃傷破損,導(dǎo)致千斤頂漏液;
(3) 推移千斤頂位置傳感器同活塞桿內(nèi)孔長時間摩擦損壞,導(dǎo)致無位置信號。
推移千斤頂一般加工工藝是缸筒內(nèi)孔直接刮滾加工后焊接缸底;活塞桿外圓磨削完成后鍍 5~ 7 絲硬鉻;活塞和導(dǎo)向套等其他內(nèi)裝件加工鍍鋅,進入裝配工序。
該加工工藝的缸底傳感器安裝在?22 mm 孔內(nèi),該孔提前加工進行焊接,傳感器同缸筒內(nèi)壁的同軸度因缸底和缸筒的拼焊誤差較大,推移千斤頂根據(jù)不同地質(zhì)條件在 0.5~ 1 a 后出現(xiàn)前述的各類型損壞,1 a后出現(xiàn)大面積推移無信號現(xiàn)象,因此該工藝達不到電液控液壓支架推移千斤頂?shù)氖褂靡蟆?/p>
分析該推移千斤頂?shù)氖褂锰攸c及存在問題,從加強推移千斤頂?shù)墓ぷ髅娣栏燃?、提升傳感器位置尺寸加工精度來保證其使用壽命。
(1) 改進缸筒加工工藝。為降低缸筒滾壓加工應(yīng)力并提升其耐腐蝕能力,內(nèi)孔采用粗鏜—時效處理—精鏜—珩磨—內(nèi)孔 (含螺紋) 鍍銅錫合金的生產(chǎn)工藝。通過時效工序,提升缸筒內(nèi)徑尺寸的穩(wěn)定性,將內(nèi)孔刮滾改為珩磨,提升鍍層的結(jié)合力。
(2) 采用新技術(shù)提升活塞桿的耐磨性。為提升活塞桿工作區(qū)表面的耐腐蝕能力,使用激光熔覆鎳基不銹鋼粉末,其加工工藝是粗車—激光熔覆—精車—磨削。
(3) 導(dǎo)向套等內(nèi)裝件全部改為鍍銅錫合金。
(4) 改進缸底加工工藝。缸底是位置傳感器安裝定位部件,是?22 內(nèi)孔加工的關(guān)鍵。加工精度主要體現(xiàn)在 3 個方面,一是尺寸為?22H7,精度較高;二是該孔同缸筒的同軸度為 0.04 mm,該精度直接影響傳感器安裝后的使用壽命;三是粗糙度為Ra1.6,該孔位于缸底內(nèi)部,車刀刀桿細長,數(shù)控車床轉(zhuǎn)速不能超過 320 r/min,粗糙度無法保證。針對上述問題,將缸底拆解為缸底和連接座 2 個部分,先粗加工連接座?22 孔,改進前后缸底結(jié)構(gòu)如圖 2、3 所示,且缸體中部增設(shè)耳軸。為保證?22的公差和同軸度,先將連接座同缸筒焊接,以缸筒內(nèi)孔為基準精加工?22 內(nèi)孔和 M32 螺紋,完成后再焊接缸底;由于縮短了車刀的長度,振刀現(xiàn)象減輕,缸底的粗糙度達到了圖紙要求。
圖2 改進前的缸底結(jié)構(gòu)
圖3 改進后的缸底結(jié)構(gòu)
通過對電液控推移千斤頂制造工藝和結(jié)構(gòu)進行改進,其可靠性明顯提升。從 2018 年第一批改進的推移千斤頂投入使用至今,該推移千斤頂已經(jīng)累計推廣使用 1 000 余根,效果明顯,提升了推移千斤頂?shù)目煽啃?,降低了維護費用,具有一定的推廣和借鑒意義。