国产日韩欧美一区二区三区三州_亚洲少妇熟女av_久久久久亚洲av国产精品_波多野结衣网站一区二区_亚洲欧美色片在线91_国产亚洲精品精品国产优播av_日本一区二区三区波多野结衣 _久久国产av不卡

?

青島地鐵1號線雙護(hù)盾TBM施工技術(shù)創(chuàng)新

2021-09-17 01:02曲秋芬樊治國劉桂濤路效峰宮迎雷
隧道建設(shè)(中英文) 2021年8期
關(guān)鍵詞:凈距臺車管片

郭 志,曲秋芬,樊治國,劉桂濤,路效峰,宮迎雷

(1. 中船重工(青島)軌道交通裝備有限公司,山東 青島 266111;2. 隆美新型復(fù)合材料(青島)制造有限公司,山東 青島 266108)

0 引言

雙護(hù)盾TBM在青島地鐵2號線一期工程成功應(yīng)用以來,后續(xù)在青島地鐵1、4、6、8號線及深圳地鐵6、8、10號線等城軌交通區(qū)間隧道得到進(jìn)一步推廣。隨著雙護(hù)盾TBM在巖質(zhì)地層城市軌道交通隧道工程的進(jìn)一步應(yīng)用,各種新的問題及工況也不斷涌現(xiàn),需結(jié)合具體工況及雙護(hù)盾TBM的結(jié)構(gòu)和功能深入研究特殊工況下的設(shè)備始發(fā)、掘進(jìn)、過站等技術(shù),充分發(fā)揮雙護(hù)盾TBM施工技術(shù)的優(yōu)勢。

目前,關(guān)于雙護(hù)盾TBM應(yīng)用于巖質(zhì)地層城軌交通領(lǐng)域的施工技術(shù)探討較多,文獻(xiàn)[1-3]介紹了雙護(hù)盾TBM應(yīng)用于城軌交通區(qū)間隧道工況下的針對性設(shè)計及應(yīng)用效果;文獻(xiàn)[4]系統(tǒng)論述了城軌交通區(qū)間隧道雙護(hù)盾TBM 始發(fā)、到達(dá)、過站、轉(zhuǎn)場、快速施工等土建技術(shù)方案;文獻(xiàn)[5]針對城軌交通區(qū)間隧道小半徑曲線和破碎圍巖條件下的雙護(hù)盾TBM掘進(jìn)作業(yè)提出了施工對策和建議;文獻(xiàn)[6-7]對城軌交通區(qū)間隧道雙護(hù)盾TBM過站時的快速空推技術(shù)進(jìn)行研究,并結(jié)合具體的工程實例對空推方案進(jìn)行了詳細(xì)探討;文獻(xiàn)[8-9]通過研究正洞有軌運(yùn)輸與斜井無軌運(yùn)輸結(jié)合,利用軌線及翻車臺特殊設(shè)計實現(xiàn)城市地鐵雙護(hù)盾TBM在環(huán)境復(fù)雜、場地受限情況下的快速出碴技術(shù);文獻(xiàn)[10]結(jié)合雙護(hù)盾TBM在深圳地區(qū)的應(yīng)用需求,研究雙護(hù)盾TBM 在深圳地鐵施工中存在的問題及對策;文獻(xiàn)[11-12]對城軌交通復(fù)雜周邊地質(zhì)環(huán)境下的雙護(hù)盾TBM分體始發(fā)技術(shù)進(jìn)行了研究并成功實施。

以上文獻(xiàn)對目前雙護(hù)盾TBM在巖質(zhì)地層城軌交通工程中遇到的工況進(jìn)行了應(yīng)用研究和總結(jié),但未涉及在始發(fā)場地不具備施作始發(fā)洞條件、雙線小凈距隧道掘進(jìn)等特殊工況下的雙護(hù)盾TBM施工技術(shù)。本文以青島地鐵1號線為背景,結(jié)合隧道施工過程中遇到的新工況和新問題,研究雙護(hù)盾TBM特殊工況下的負(fù)環(huán)始發(fā)技術(shù)、雙線小凈距隧道掘進(jìn)技術(shù)和“踩高蹺”過站技術(shù),以期為后續(xù)工程提供新的實踐經(jīng)驗。

1 工程概況

青島地鐵1號線是跨海連接青島主城區(qū)和西海岸新區(qū)的重要通道,線路全長約60 km,南起西海岸新區(qū)峨眉山路站,北至城陽區(qū)東郭莊站,共設(shè)40座車站,均為地下站,其中換乘車站12座。青島地鐵1號線線路見圖1。

圖1 青島地鐵1號線線路示意圖

青島地鐵1號線全線區(qū)間隧道總長約50.9 km,采用機(jī)械化掘進(jìn)的區(qū)間總長約35.8 km,占1號線區(qū)間全長約70%,其中TBM區(qū)間約17.0 km,包括人民廣場站—薛家島站、(團(tuán)島)貴州路站—青島站、青島站—海泊橋站、海泊橋站—水清溝站、勝利橋站—青島北站等15個區(qū)間,如圖1黑色線條部分所示。區(qū)間平面曲線半徑最小為350 m,隧道拱頂埋深8~55 m,基巖主要為燕山晚期侵入花崗巖、花崗斑巖、煌斑巖巖脈及少量閃長巖、石英二長巖、輝綠巖等。微風(fēng)化巖石單軸抗壓強(qiáng)度為18.60~150.74 MPa,中風(fēng)化巖石單軸抗壓強(qiáng)度為14.40~40.69 MPa;強(qiáng)、中風(fēng)化巖石裂隙較發(fā)育;巖石石英體積分?jǐn)?shù)為20%~40%,耐磨性多為強(qiáng)—極強(qiáng);地下水為第四孔隙水和基巖裂隙水,富水性較差,但局部構(gòu)造發(fā)育處地下水較豐富。

2 TBM設(shè)備綜述

青島地鐵1號線15個TBM區(qū)間掘進(jìn)采用8臺雙護(hù)盾TBM,其中,4臺為青島地鐵2號線既有設(shè)備,4臺為新造設(shè)備。既有的4臺設(shè)備為滿足青島地鐵1號線連續(xù)皮帶機(jī)出碴需求,對后配套進(jìn)行了適應(yīng)性改造,主要包括為滿足連續(xù)皮帶出碴條件下整體掘進(jìn)效率的提升,增強(qiáng)了雙護(hù)盾TBM后配套區(qū)域物料供給及存儲能力,壁后回填能力,增加與連續(xù)皮帶機(jī)接口等。新造設(shè)備主要針對施工單位的使用習(xí)慣,盾體的糾滾方式在既有的V型布置主推缸基礎(chǔ)上豐富了平行布置主推缸+轉(zhuǎn)矩臂的設(shè)計方案。2種盾體糾滾方式(見圖2)均能實現(xiàn)防止盾體滾動及在滾動發(fā)生后糾滾至允許范圍的功能,區(qū)別在于采用V型布置的主推油缸既可以為設(shè)備掘進(jìn)提供推力,又可以通過調(diào)節(jié)奇數(shù)偶數(shù)缸的行程差實現(xiàn)盾體糾滾功能,可節(jié)約主機(jī)內(nèi)部空間,進(jìn)而為主機(jī)內(nèi)部維護(hù)保養(yǎng)及清碴工作提供便利,但對操作手技能水平要求較高;采用平行布置主推缸+轉(zhuǎn)矩臂的盾體糾滾方案比較便于操作,但是增加的轉(zhuǎn)矩臂侵占了部分主機(jī)內(nèi)部空間。

(a) V型布置主推缸

(b) 平行布置主推缸+轉(zhuǎn)矩臂

本工程雙護(hù)盾TBM刀盤開挖直徑6 300 mm,配置41把48.26 cm(19英寸)滾刀,具備半徑擴(kuò)挖50 mm的能力;整機(jī)裝機(jī)功率4 700 kV·A,刀盤驅(qū)動功率2 205 kW,額定/脫困轉(zhuǎn)矩2 850 kN·m/5 700 kN·m;主推最大推力24 000 kN,輔推最大推力45 000 kN;主機(jī)長度約為12 m,可實現(xiàn)最小曲線半徑250 m掘進(jìn)。隧道支護(hù)方式為管片襯砌;既有TBM改造為連續(xù)皮帶機(jī)出碴,新制TBM為有軌運(yùn)輸出碴。

3 雙護(hù)盾TBM施工技術(shù)創(chuàng)新

3.1 負(fù)環(huán)始發(fā)技術(shù)

城軌交通隧道雙護(hù)盾TBM有明挖車站端頭井始發(fā)和區(qū)間中間井始發(fā)2種工況。因雙護(hù)盾TBM掘進(jìn)過程中主推油缸的反推力和刀盤旋轉(zhuǎn)的反轉(zhuǎn)矩均由撐靴撐緊洞壁提供,故設(shè)備始發(fā)時需從始發(fā)井端墻處采用礦山法提前施作始發(fā)洞,始發(fā)洞長度一般不小于主機(jī)長度;區(qū)間中間井始發(fā)工況需同時考慮TBM始發(fā)洞及始發(fā)導(dǎo)洞,總長度一般不小于整機(jī)長度。

青島地鐵1號線廣饒路站—臺東站區(qū)間雙護(hù)盾TBM從大里程臺東站始發(fā)向小里程廣饒路站掘進(jìn)。臺東站為1號線與2號線的換乘站,雙護(hù)盾TBM完成上一區(qū)間掘進(jìn)抵達(dá)該站時,2號線臺東站施工尚未完成,無法提供廣臺區(qū)間礦山法施作始發(fā)洞的場地條件,且受地質(zhì)及周邊環(huán)境影響,交叉作業(yè)施作礦山法始發(fā)洞存在較大的安全風(fēng)險,停機(jī)等待場地條件具備耗時較長,無法滿足1號線洞通的工期要求。因此,探索采用負(fù)環(huán)管片始發(fā)的方案并從以下3個方面研究其可行性。

3.1.1 掘進(jìn)模式

雙護(hù)盾TBM具有雙護(hù)盾和單護(hù)盾2種掘進(jìn)模式。雙護(hù)盾模式時由撐靴撐緊洞壁提供TBM掘進(jìn)反力,隧道掘進(jìn)和管片拼裝同步進(jìn)行,作業(yè)循環(huán)為: 掘進(jìn)與拼裝管片—撐靴收回?fù)Q步—再支撐—再掘進(jìn)與拼裝管片。單護(hù)盾模式時由輔推油缸頂緊管片端面提供TBM掘進(jìn)反力,掘進(jìn)完成后拼裝管片,作業(yè)循環(huán)為: 掘進(jìn)—拼裝管片—再掘進(jìn)[13]。雙護(hù)盾TBM負(fù)環(huán)始發(fā)時,由于撐靴失去約束,支撐面無法提供TBM掘進(jìn)反力,雙護(hù)盾模式無法實施;若采用單護(hù)盾模式,由于本工程雙護(hù)盾TBM未配備盾體糾滾機(jī)構(gòu),且掘進(jìn)過程中無法通過刀盤正反轉(zhuǎn)實現(xiàn)盾體滾動的調(diào)整,存在主機(jī)滾動超限導(dǎo)致始發(fā)失敗的風(fēng)險。根據(jù)雙護(hù)盾TBM的結(jié)構(gòu)特點(diǎn),擬采用單+雙護(hù)盾混合模式掘進(jìn),即在程序中將撐靴部分的檢測條件進(jìn)行短接,撐靴不伸出、不工作,隧道掘進(jìn)所需推力由主推油缸提供,掘進(jìn)反力經(jīng)支撐盾由輔推缸傳遞至管片及反力架抵消;設(shè)備換步所需克服設(shè)備前進(jìn)的摩擦力由輔推油缸提供,傳遞至管片及反力架抵消,換步完成后拼裝管片,作業(yè)循環(huán)為: 掘進(jìn)—換步—拼裝管片—再掘進(jìn)。

3.1.2 掘進(jìn)參數(shù)

雙護(hù)盾TBM采用單+雙護(hù)盾混合模式負(fù)環(huán)始發(fā)時,掘進(jìn)參數(shù)的選擇既需滿足破巖能力又不至于產(chǎn)生太大的掘進(jìn)反力,以免造成反力架變形損壞和整機(jī)滾轉(zhuǎn);掘進(jìn)速度及刀盤轉(zhuǎn)速不宜太快,盡量減少對始發(fā)地層的擾動,避免坍塌事故發(fā)生。經(jīng)計算[14],反力架可承受的推力為5 000 kN,前盾發(fā)生滾轉(zhuǎn)的臨界轉(zhuǎn)矩值為945 kN·m,以此作為邊界條件同時結(jié)合始發(fā)段地質(zhì)情況及既有施工經(jīng)驗,雙護(hù)盾TBM負(fù)環(huán)始發(fā)時參數(shù)選擇見表1。

表1 雙護(hù)盾TBM負(fù)環(huán)始發(fā)掘進(jìn)參數(shù)

3.1.3 姿態(tài)控制及整機(jī)防滾動措施

雙護(hù)盾TBM負(fù)環(huán)始發(fā)前應(yīng)控制好反力架和始發(fā)基座的安裝精度,以保證TBM的初始空間姿態(tài)正確。始發(fā)過程中通過導(dǎo)向系統(tǒng)反饋的TBM姿態(tài)數(shù)據(jù)實時調(diào)整各分區(qū)主推缸的壓力,進(jìn)而調(diào)整TBM相對隧道設(shè)計軸線的上、下、左、右及俯仰趨勢。因TBM掘進(jìn)時刀盤只能單向旋轉(zhuǎn),故機(jī)器的滾動調(diào)節(jié)無法通過正反轉(zhuǎn)刀盤實現(xiàn),需通過控制刀盤轉(zhuǎn)矩和在盾體左右兩側(cè)施加臨時斜撐的方式來防止整機(jī)滾動。綜上所述,雙護(hù)盾TBM負(fù)環(huán)始發(fā)方案可行,始發(fā)流程見圖3。

圖3 雙護(hù)盾TBM負(fù)環(huán)始發(fā)流程圖

雙護(hù)盾TBM負(fù)環(huán)始發(fā)過程緩慢掘進(jìn),推力控制在4 000 kN左右,轉(zhuǎn)矩控制在300 kN·m左右,刀盤轉(zhuǎn)速2 r/min。初始2環(huán)負(fù)環(huán)管片拼裝用時較長,平均1環(huán)用時0.5 d,通過在管片外側(cè)與尾盾內(nèi)壁間墊板條的方式保證盾尾間隙,并采用臨時固定措施保證不下垂;拼裝成環(huán)后通過環(huán)向螺栓固定,所有輔推缸緩慢伸出,將整環(huán)管片后推至反力架并由縱向螺栓聯(lián)接;首環(huán)負(fù)環(huán)管片脫離盾殼時,始發(fā)基座導(dǎo)軌與負(fù)環(huán)管片外表面之間的空隙內(nèi)打入木楔子以支撐負(fù)環(huán),同時用鋼絲繩或手拉環(huán)鏈葫蘆箍緊負(fù)環(huán)管片外表面以提高其剛度。拼裝2環(huán)負(fù)環(huán)后刀盤抵達(dá)掌子面,后續(xù)過程重復(fù)掘進(jìn)—換步—拼裝管片—再掘進(jìn)作業(yè),每1.5 m行程掘進(jìn)平均用時2 h左右,負(fù)環(huán)始發(fā)掘進(jìn)前期需頻繁停機(jī),人工進(jìn)入掌子面切割端頭加固錨索;換步用時10 min以內(nèi),后續(xù)負(fù)環(huán)管片拼裝用時2 h以內(nèi)。為安全起見,該模式掘進(jìn)距離至少大于主機(jī)長度后方可轉(zhuǎn)換為雙護(hù)盾模式,實現(xiàn)掘進(jìn)和管片拼裝同步進(jìn)行,且結(jié)合具體地質(zhì)和端頭加固情況,適當(dāng)延長單+雙護(hù)盾混合模式掘進(jìn)距離。

雙護(hù)盾TBM負(fù)環(huán)始發(fā)現(xiàn)場見圖4。掘進(jìn)過程根據(jù)導(dǎo)向系統(tǒng)反饋的數(shù)據(jù)實時調(diào)整TBM姿態(tài),成洞軸線與隧道設(shè)計軸線偏差控制在±40 mm,掘進(jìn)10 m后盾殼滾轉(zhuǎn)角2°左右。管片拼裝完成脫出尾盾后人工復(fù)測管片數(shù)據(jù)可知: 負(fù)環(huán)管片拼裝質(zhì)量較差,錯臺接近10 mm;進(jìn)入TBM掘進(jìn)段后,隨著豆礫石回填及時跟進(jìn),管片拼裝質(zhì)量趨于穩(wěn)定,環(huán)內(nèi)、環(huán)間錯臺不超過5 mm,管片橢圓度小于±5‰,拼裝質(zhì)量滿足規(guī)范[15]要求。本項目雙護(hù)盾TBM負(fù)環(huán)始發(fā)從首環(huán)負(fù)環(huán)拼裝之日起至整機(jī)進(jìn)洞用時10 d,累計掘進(jìn)11.34 m,拼裝負(fù)環(huán)9環(huán),后續(xù)轉(zhuǎn)換為雙護(hù)盾模式掘進(jìn),負(fù)環(huán)始發(fā)技術(shù)實施成功。

(a)

(b)

3.2 雙線隧道小凈距掘進(jìn)技術(shù)

青島地鐵1號線西鎮(zhèn)站—青島站區(qū)間采用TBM+鉆爆法施工,其中,TBM掘進(jìn)末端143 m區(qū)間隧道凈距小于6 m,左線出洞處隧道凈距最小為0.57 m,屬小凈距隧道,見圖5。小凈距段隧道埋深14.4~19.4 m,隧道洞身基本位于微風(fēng)化花崗巖中,圍巖等級為Ⅱ—Ⅳ2級。

圖5 西青區(qū)間小凈距段平面圖(單位: m)

雙護(hù)盾TBM掘進(jìn)過程中撐靴撐緊力15 000 kN左右,小凈距段隧道掘進(jìn)存在洞壁失穩(wěn)及造成先行隧道管片結(jié)構(gòu)變形的風(fēng)險,同時刀盤的擾動及姿態(tài)的調(diào)整也會對洞壁產(chǎn)生作用力,同樣存在洞壁失穩(wěn)風(fēng)險。研究以下應(yīng)對措施,保證TBM小凈距段掘進(jìn)安全通過。

3.2.1 選擇合理的掘進(jìn)參數(shù),控制好掘進(jìn)姿態(tài)

TBM在右線先行隧道小凈距段掘進(jìn)過程中,掘進(jìn)參數(shù)未見異常,出碴量也在正常范圍內(nèi),揭露的地質(zhì)情況與勘察報告基本相符。據(jù)此,TBM在左線后行隧道小凈距段掘進(jìn)參數(shù)選擇見表2。掘進(jìn)過程中根據(jù)導(dǎo)向系統(tǒng)反饋的TBM姿態(tài)數(shù)據(jù)實時調(diào)整各分區(qū)主推缸的壓力,進(jìn)而調(diào)整TBM相對隧道設(shè)計軸線的上、下、左、右偏差及俯仰趨勢;調(diào)整2根轉(zhuǎn)矩臂油缸伸縮量,達(dá)到防滾及滾動調(diào)節(jié)的目的;通過調(diào)整穩(wěn)定器的壓力來減少主機(jī)部分的震動,進(jìn)而減少對周邊圍巖的擾動。

表2 雙護(hù)盾TBM小凈距隧道掘進(jìn)參數(shù)

3.2.2 先行隧道采取臨時加固措施

小凈距段掘進(jìn)過程中,通過安裝可移動式支撐臺車和利用管片內(nèi)已有注漿孔進(jìn)行袖閥管注漿方式對先行隧道實施臨時加固。工藝流程為: 1)當(dāng)TBM后行隧道距先行隧道凈距小于6 m時,安裝可移動式支撐臺車(見圖6(a))。此支撐臺車布置范圍為后行隧道掌子面前后各1.5環(huán)及撐靴中線前后各2環(huán),支撐臺車縱向支撐間距為1環(huán)(1.5 m),之間由型鋼鋼架相連,后行隧道掘進(jìn)時先行隧道的支撐臺車也須同步移動。2)當(dāng)TBM后行隧道與先行隧道凈距小于3 m時,在先行隧道內(nèi)利用管片內(nèi)已有注漿孔進(jìn)行袖閥管注漿,注漿范圍為側(cè)向90°,開挖線外3 m,且隨著隧道凈距減小逐漸遞減,保證袖閥管不打入后行隧道(見圖6(b))。注漿漿液采用硫鋁酸鹽水泥單液漿,水灰質(zhì)量比0.8~1,并根據(jù)現(xiàn)場試驗調(diào)整; 注漿壓力0.5~1.5 MPa,并根據(jù)監(jiān)測數(shù)據(jù)及時調(diào)整。袖閥管注漿完畢后,注漿孔封堵采用與管片同等防水級別的混凝土填充搗實,注漿孔封堵表面光潔平整,同時做好養(yǎng)護(hù)工作。

(a) 支撐臺車

(b) 袖閥管注漿范圍

3.2.3 加強(qiáng)過程監(jiān)測,做好應(yīng)急預(yù)案

小凈距隧道施工過程中,要對先行隧道內(nèi)管片環(huán)向/縱向拼裝縫張開量、管片徑向收斂、管片裂縫等指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)測。當(dāng)監(jiān)測發(fā)現(xiàn)任一指標(biāo)超限時應(yīng)停止掘進(jìn)并對上述情況進(jìn)行分析,查明原因并采取了針對性措施后,方可繼續(xù)掘進(jìn)。在掘進(jìn)過程中,如果發(fā)現(xiàn)碴樣變化、掌子面頂部或前部發(fā)生若干坍塌或小范圍的剝離、拱部或側(cè)壁發(fā)生小坍塌等情況,需將管片背后碎石填充密實并灌漿完成后,把雙護(hù)盾模式切換成單護(hù)盾模式掘進(jìn),利用輔推油缸分區(qū)壓力調(diào)節(jié)控制掘進(jìn)姿態(tài),等撐靴過了松散區(qū)域,再恢復(fù)雙護(hù)盾模式。

174 m小凈距段隧道掘進(jìn)用時28 d,平均日進(jìn)尺約6.2延米。注漿加固用時8 d,先行隧道安裝支撐臺車用時7 d,全程雙護(hù)盾模式掘進(jìn)。通過對先行隧道監(jiān)測數(shù)據(jù)統(tǒng)計可知,管片環(huán)向/縱向拼裝縫張開量小于1 mm,管片徑向收斂無明顯數(shù)據(jù)變化,未出現(xiàn)管片裂紋及擠壓破損現(xiàn)象,小凈距段隧道掘進(jìn)實施成功。

3.3 “踩高蹺”過站技術(shù)

目前城軌交通隧道TBM多采用曲線空推過站方式,空推過站又分為弧形導(dǎo)臺空推和基座空推2種方式,因TBM主機(jī)底面與后配套臺車底面之間存在高差,不論哪種空推過站方式,后配套過站時均需鋪設(shè)軌排架才能通過。過站過程中TBM主機(jī)每空推6 m停止步進(jìn),軌排架由管片吊機(jī)吊運(yùn)至后配套前端鋪軌區(qū),等間距擺放并安裝,再鋪設(shè)臺車行走軌道并與軌排架連成整體。該過程費(fèi)時費(fèi)力,且空推作業(yè)不連續(xù)導(dǎo)致過站效率降低;大量的軌排架鋪設(shè)無法實現(xiàn)同一項目重復(fù)利用,造成資源浪費(fèi),經(jīng)濟(jì)性較差;軌排架的運(yùn)輸、鋪設(shè)及后續(xù)人員、設(shè)備通過過程中還存在安全風(fēng)險。

青島地鐵1號線衡山路站總長532.4 m(包括302.4 m折返線),為實現(xiàn)快速過站并降低施工成本,施工單位與設(shè)備廠家聯(lián)合研究并實施了后配套臺車“踩高蹺”過站技術(shù),即過站時在臺車輪組與臺車結(jié)構(gòu)本體之間增加預(yù)制鋼支腿彌補(bǔ)TBM主機(jī)底面與后配套臺車底面之間的高差,從而實現(xiàn)無需軌排架,后配套直接在站內(nèi)底板鋪軌通過; 過站結(jié)束再次始發(fā)時,拆除鋼支腿并恢復(fù)臺車輪組與臺車結(jié)構(gòu)本體的連接?!安雀哕E”過站過程中,TBM主機(jī)通過基座空推方式前進(jìn),每空推前進(jìn)6 m,在連接橋鋪軌區(qū)為后配套臺車鋪設(shè)行走軌?!安雀哕E”過站與鋪設(shè)軌排架過站對比見圖7。列車編組后期運(yùn)行通過該站時,由于車站底板與區(qū)間管片底部內(nèi)表面高差的存在,需在車站與區(qū)間銜接區(qū)域鋪設(shè)緩坡軌排架及緩坡軌道以保證重載列車編組順利通過,緩坡鋪設(shè)坡度<30‰,鋪設(shè)長度20 m左右。

(a) “踩高蹺”過站

(b) 鋪設(shè)軌排架過站

經(jīng)統(tǒng)計,雙護(hù)盾TBM“踩高蹺”過站過程中邊空推邊加裝預(yù)制鋼支腿,過站速度可達(dá)31 m/d,鋼支腿加裝完成后可提升至46 m/d。以往雙護(hù)盾TBM通過鋪設(shè)軌排架過站,不考慮外圍因素影響,過站速度35 m/d左右,采用“踩高蹺”過站比鋪設(shè)軌排架過站理論上節(jié)約工期近1/3。鋼支腿單根質(zhì)量約100 kg,10節(jié)臺車配備40根臨時鋼支腿總質(zhì)量約4 t;軌排架單榀質(zhì)量約200 kg,間隔1 m鋪設(shè),通過一個200 m左右的標(biāo)準(zhǔn)車站需要鋼材約40 t,考慮到制作、運(yùn)輸及重復(fù)利用等方面因素,“踩高蹺”過站具有顯著的經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢。在站點(diǎn)較長時,“踩高蹺”過站技術(shù)的工期和經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢更為明顯。

4 結(jié)論與討論

本文總結(jié)了雙護(hù)盾TBM在青島地鐵1號線的施工技術(shù)創(chuàng)新情況,包括負(fù)環(huán)始發(fā)技術(shù)、雙線隧道小凈距掘進(jìn)技術(shù)和“踩高蹺”過站技術(shù),這些技術(shù)的實踐成功應(yīng)對了施工過程中遇到的特殊工況。主要結(jié)論如下:

1)基于掘進(jìn)模式、掘進(jìn)參數(shù)和姿態(tài)控制實現(xiàn)的雙護(hù)盾TBM負(fù)環(huán)始發(fā)技術(shù)可行、適用,雖始發(fā)工效略低,但不影響該方案作為在始發(fā)場地不具備施作始發(fā)洞條件下的補(bǔ)充方案。

2)通過采取可移動式支撐臺車和袖閥管注漿方式對先行隧道實施加固、合理控制TBM掘進(jìn)參數(shù)等綜合手段,可實現(xiàn)雙護(hù)盾掘進(jìn)模式下小凈距雙線隧道的順利貫通。

3)“踩高蹺”過站技術(shù)簡單、實用,具有快速、經(jīng)濟(jì)、安全等方面優(yōu)勢,在站點(diǎn)較長時其經(jīng)濟(jì)性和效率優(yōu)勢更為明顯。

針對本文的研究內(nèi)容,后續(xù)項目需完善雙護(hù)盾TBM單護(hù)盾模式掘進(jìn)時的盾體滾動預(yù)防、調(diào)整功能,嘗試單護(hù)盾掘進(jìn)模式下雙護(hù)盾TBM的負(fù)環(huán)始發(fā)技術(shù)和小凈距隧道掘進(jìn)技術(shù);進(jìn)一步搜集雙護(hù)盾TBM小凈距隧道掘進(jìn)過程中撐靴受力、地層壓力、先行洞管片受力、支撐臺車受力等數(shù)據(jù),分析受力和傳力的相關(guān)性并研究其相關(guān)規(guī)律。

猜你喜歡
凈距臺車管片
不同凈距下淺埋分岔隧道力學(xué)行為研究
CW6163B車床在線銑削燒結(jié)臺車操作實踐
TBM管片選型對比分析
內(nèi)外模臺車滑移法在明挖隧道二襯施工中的應(yīng)用
埋地燃?xì)夤艿纼艟嗖蛔銜r采取的安全防護(hù)措施
大直徑盾構(gòu)管片在盾殼內(nèi)的力學(xué)行為實測分析
城市淺埋小凈距隧道合理凈距研究
新區(qū)300m2燒結(jié)廠臺車欄板改造
基于ANSYS的長距離小凈距重疊盾構(gòu)隧道施工模擬研究
盾構(gòu)管片接頭連接方式研究現(xiàn)狀
永济市| 宜春市| 明星| 大庆市| 长治市| 黔江区| 涿州市| 福贡县| 朝阳县| 堆龙德庆县| 宝鸡市| 武乡县| 汉寿县| 贵定县| 屏东市| 富川| 雷山县| 剑河县| 衡南县| 博兴县| 余姚市| 西藏| 沾益县| 肥西县| 江城| 会理县| 苍山县| 威宁| 浏阳市| 瓦房店市| 青河县| 南漳县| 阿拉善盟| 勐海县| 长葛市| 工布江达县| 光泽县| 金溪县| 诸暨市| 文成县| 大田县|