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裂解氣壓縮機軸瓦溫度高的原因分析及處理

2021-09-16 09:32
石油化工設(shè)備技術(shù) 2021年5期
關(guān)鍵詞:油量軸瓦節(jié)流

李 恒

(中科(廣東)煉化有限公司,廣東 湛江 524000)

1 機組概況

80萬t/a乙烯裝置裂解氣壓縮機由低壓缸、中壓缸和高壓缸3個缸組成,分成五段對裂解氣進行壓縮。低壓缸實現(xiàn)一段壓縮,入口壓力為0.026 MPa(表),出口壓力為0.158 MPa(表);中壓缸實現(xiàn)二、三段壓縮,三段出口壓力為0.862 MPa(表);高壓缸實現(xiàn)四、五段壓縮,五段出口壓力為3.8 MPa(表)。3個缸額定功率分別為7 776、14 727、16 206 kW,額定轉(zhuǎn)速為4 892 r/min。壓縮機由抽汽凝汽式汽輪機驅(qū)動,壓縮機額定功率為42 579 kW。3個缸排列情況見圖1。

圖1 3個缸的排列示意

壓縮機采用可傾瓦支撐軸承(通常由3~5個或更多個能在支點上自由傾斜的弧形瓦塊組成)和雙作用自平衡式止推軸承。低、中壓缸采用同類型的軸瓦,支撐軸瓦型號為φ240×168 LG.W/HYDROSTATIC LIFT(有液壓頂升),推力瓦型號為φ381(10)×(10)PAD;高壓缸支撐軸瓦型號為TPJ BEARING(無液壓頂升),止推瓦型號為φ304.8(8)×(8)PAD。壓縮機與汽輪機、壓縮機各缸之間都采用Kop-flex 公司提供的膜盤聯(lián)軸器直接聯(lián)接。

壓縮機與汽輪機的潤滑油、頂升油和控制油采用聯(lián)合油站供油,油泵功率為132 kW,泵流量為3 454 L/min。

2 第一次試機情況

2020年8月5日壓縮機空氣無負荷(出入口連通大氣)初次試機,按暖機曲線升速,一階段暖機轉(zhuǎn)速800 r/min,暖機1 h,壓縮機軸振動、軸瓦溫度正常;二階段暖機速度1 500 r/min,暖機1 h,壓縮機軸瓦振動、溫度正常。暖機結(jié)束,繼續(xù)升速并快速沖過臨界轉(zhuǎn)速后,速度穩(wěn)定在最低止點轉(zhuǎn)速3 913 r/min,低壓缸兩端支撐瓦的下軸瓦(順著壓縮機轉(zhuǎn)向的第一塊底瓦),溫度從54 ℃同時升到98 ℃并穩(wěn)定在該溫度。在該轉(zhuǎn)速下穩(wěn)定運行1 h后,繼續(xù)升速到額定轉(zhuǎn)速4 892 r/min,這兩塊軸瓦的溫度分別上升到118 ℃(驅(qū)動端TIA22308)和122 ℃(非驅(qū)動端TIA22306),具體位置見圖2。從壓縮機CCS系統(tǒng)調(diào)出轉(zhuǎn)速與軸瓦溫度的趨勢曲線進行對比發(fā)現(xiàn):軸瓦溫度隨轉(zhuǎn)速上升而同步上漲;轉(zhuǎn)速穩(wěn)定后,軸瓦溫度也穩(wěn)定;降低轉(zhuǎn)速,軸瓦溫度也同步下降;停機后,軸瓦溫度恢復到常溫。由此可以判斷,軸瓦溫度顯示值為真實值。額定轉(zhuǎn)速下,壓縮機軸瓦溫度不宜超過90 ℃(軸瓦溫度高報警值105 ℃,高高報警值115 ℃),汽輪機、壓縮機的中壓缸與高壓缸的軸瓦溫度在50~90 ℃正常范圍之內(nèi),顯然,低壓缸兩端支撐軸瓦溫度超高,處于非正常狀態(tài),需處理。

①—上軸瓦;②—下軸瓦;③—注油孔及節(jié)流塞

3 原因分析及處理措施

軸瓦溫度高主要由以下幾方面引起:

1)軸瓦存在異常摩擦,產(chǎn)生了大量的熱量;

2)軸與軸瓦間隙過小,導致進入油量不足、撤熱量不足;

3)潤滑油油質(zhì)變差,潤滑效果變差,引起油溫上升;

4)潤滑油供油量不足,導致撤熱能力不足。

停機降溫后,拆檢軸瓦,低壓缸非驅(qū)動端和驅(qū)動端支撐瓦下軸瓦情況分別見圖3和圖4。

圖3 第一次試機低壓缸非驅(qū)動端支撐瓦下軸瓦

圖4 第一次試車低壓缸驅(qū)動端支撐瓦下軸瓦

仔細檢查軸瓦和軸,沒有發(fā)現(xiàn)異常的碰磨痕跡,軸與軸瓦的接觸面積和位置都在正常范圍內(nèi)。所以可以排除軸瓦存在異常摩擦。

拆裝過程用壓鉛法測量了軸瓦與軸的間隙和瓦背緊力(軸承蓋對軸瓦壓緊之力稱為軸瓦緊力,其作用主要是保證軸瓦在運行中穩(wěn)定,防止軸瓦在轉(zhuǎn)子不平衡力的作用下產(chǎn)生振動),第一次試機后實測間隙值見表1。

表1 第一次試機后實測間隙值

從實測值可以看出:低壓缸支撐瓦間隙已調(diào)到設(shè)計值的上限,并與同缸徑的中壓缸支撐瓦間隙相近,所以判斷軸瓦間隙合適;同時復測了支撐瓦瓦背壓緊過盈量,3個缸6個位置的過盈都在設(shè)計要求范圍內(nèi),可以判斷軸瓦瓦背過盈情況良好。

考慮到潤滑油系統(tǒng)供油不足或油質(zhì)變化對軸瓦溫度的影響,回查了潤滑油系統(tǒng)的運行情況,結(jié)果顯示,試機全過程潤滑油系統(tǒng)供油總管壓力穩(wěn)定在0.25 MPa,供油油溫40 ℃,說明潤滑油系統(tǒng)供油處于一個正常且穩(wěn)定的狀態(tài)。同時,對潤滑油系統(tǒng)進行多點采樣分析,分析結(jié)果顯示:機械雜質(zhì)為0,水分為0,運動粘度平均值為45.2 mm2/s,結(jié)果合格。拆檢潤滑油油濾器,也未發(fā)現(xiàn)異常。如果系統(tǒng)供油不足或潤滑油變質(zhì),則其他軸瓦溫度也會高于正常值,而汽輪機、高壓缸和中壓缸的軸瓦溫度是正常的,所以可以排除此原因。

由于未能確定導致軸瓦溫度超高的具體原因,因此采取了增大進油量以降低軸瓦溫度的措施。軸瓦進油孔內(nèi)節(jié)流塞孔徑的大小決定了進入軸瓦的油量。為進一步增大支撐瓦的進油量,對低壓缸的節(jié)流塞進行了擴孔,但節(jié)流塞孔徑過大可能會導致潤滑油偏流,使得經(jīng)過其他軸瓦油量減小,引起其它軸瓦溫度升高。

根據(jù)軸瓦用油的經(jīng)驗公式:

(1)

式中:Q——流量,L/min;

d——孔徑,mm;

n——孔的個數(shù),本案例中取值為3個(只對下部2塊瓦的3個節(jié)流塞進行擴孔);

ΔP——油壓,kg/cm2。

孔徑擴孔前后的直徑d分別為φ5.5 和φ7 mm;油壓ΔP為1.1 kg/cm2,即進入軸瓦座前的潤滑油支管的表壓。

以上數(shù)值代入公式,分別算出孔徑φ5.5 和φ7 mm時的流量,約40和65 L/min,因此每個軸瓦座進油量增加65-40=25 L/min,低壓缸兩端軸瓦座擴孔后需增加油量25×2=50 L/min。經(jīng)復核,裂解氣壓縮機機組中壓縮機用油量1 830 L/min,汽輪機控制油和汽輪機潤滑油用油量635 L/min,故潤滑油消耗量為1 830+635=2 465 L/min,按1.2倍設(shè)計余量計算,機組潤滑油總消耗量為2 465×1.2=2 958 L/min。機組油泵的流量為3 454 L/min,余量有近500 L/min。低壓缸兩端軸瓦座擴孔后,增加的油量為50 L/min,再乘以1.2倍的設(shè)計余量,共計增加油量50×1.2=60 L/min,余量500-60=440 L/min,所以擴孔后油泵供油量仍能滿足需求。在供油量滿足要求的情況下,則不會發(fā)生偏流。

同時,為了能讓進入軸瓦座的油更容易進入瓦面,在軸瓦瓦面進油端人工刮研油楔。將瓦面刮研掉0.03 mm,形成寬度為4~5 mm的油楔面,見圖5。

圖5 人工刮研出的油楔面

4 第二次試機

2020年9月15日回裝后,引氮氣進入系統(tǒng),采用氮氣工況試機。按暖機曲線升速,一階段暖機轉(zhuǎn)速800 r/min,暖機1 h,壓縮機軸瓦振動、溫度正常;二階段暖機速度1 500 r/min,暖機1 h,壓縮機軸瓦振動、溫度正常。暖機結(jié)束,繼續(xù)升速并快速沖過臨界轉(zhuǎn)速后,速度穩(wěn)定在最低止點轉(zhuǎn)速3 913 r/min,低壓缸驅(qū)動端支撐軸瓦溫度上升并穩(wěn)定在99.5 ℃,非驅(qū)動端支撐軸瓦溫度上升并穩(wěn)定在102 ℃,同轉(zhuǎn)速下分別比8月5日空負荷試車時的軸瓦溫度高1 ℃ 和4 ℃。由于在3 913 r/min時,壓縮機五段出口壓力已達到2.2 MPa,即氮氣工況的極限值,因此停止提速。但通過之前空負荷試車的轉(zhuǎn)速與軸瓦溫度對應關(guān)系推斷,如升到額定轉(zhuǎn)速4 892 r/min,低壓缸兩端支撐瓦軸瓦溫度肯定還是會超過120 ℃。通過此次試車,證明加大油量對降低軸瓦溫度作用不明顯。為了驗證軸與瓦間隙對軸瓦溫度的影響,轉(zhuǎn)速穩(wěn)定在3 913 r/min時,手動啟動壓縮機的液壓頂升油泵。油泵啟動后,低壓缸兩端軸瓦溫度快速下降了7 ℃,并趨于穩(wěn)定。

停機降溫后,再次拆檢,結(jié)果顯示,軸瓦的接觸情況良好,說明軸瓦安裝良好。低壓缸非驅(qū)動端和驅(qū)動端支撐瓦下軸瓦的情況分別見圖6和圖7。

圖6 第二次試機低壓缸非驅(qū)動端支撐瓦下軸瓦

圖7 第二次試機低壓缸驅(qū)動端支撐瓦下軸瓦

需要說明的是,壓縮機啟動時,軸的扭矩最大,軸對軸瓦的壓力最大,所以在啟動瞬間,軸對軸瓦的磨損最大。隨著壓縮機規(guī)模不斷增大,轉(zhuǎn)子質(zhì)量隨之增大,磨損問題就更為凸顯。為了有效緩解此問題,采用液壓頂升的辦法,即啟動壓縮機前,先啟動頂升油泵,使高壓的潤滑油通過支撐瓦底部的進油孔把壓縮機軸平行頂高約10 μm,在軸瓦與軸之間建立10 μm厚強支撐油膜,這樣一方面可減少壓縮機啟動時軸與軸瓦間的摩擦,另一方面又可降低啟動扭矩。待壓縮機運轉(zhuǎn)起來,軸與軸瓦的油膜建立正常后,再停下頂升油泵。此方法在很多大型機械上都有應用。上述在壓縮機高速運行期間啟動頂升油泵的操作,屬于非常規(guī)操作,存在振動急劇加大的風險,只是為了印證瓦間隙變大后,油溫是否有明顯下降的一個變通作法。

5 第二次試機后原因分析及處理措施

受頂升油泵啟動后軸瓦溫度下降明顯的啟發(fā),進行了以下調(diào)整工作:壓縮機低壓缸前、后支撐軸瓦間隙從原設(shè)計軸徑(φ240 mm)的1.7‰擴大至2‰(標準規(guī)定可傾瓦軸瓦間隙的正常范圍一般為軸徑的1.2‰~2‰,因此,該壓縮機低壓缸支撐軸瓦間隙最大允許值為0.48 mm),但軸瓦間隙調(diào)大后,軸受約束間隙變大,可能造成軸的振動變大。觀察之前2次開機時低壓缸兩端軸的振動,其值在額定轉(zhuǎn)速4 892 r/min時穩(wěn)定維持在10~18 μm范圍內(nèi)(聯(lián)鎖停機值為80 μm),振動較小。因此,調(diào)大軸瓦間隙后,即使振動值稍微變大也能在接受范圍內(nèi)。最終間隙調(diào)整如表2所示。

表2 第二次試機后實測間隙值

第二次試機后,將低壓缸的兩端支撐瓦間隙從0.4 mm調(diào)到0.47 mm。由于該機組涉及系統(tǒng)龐大,開停工序復雜,工作量大,物耗高,為避免反復開停機,在調(diào)整低壓缸軸瓦間隙時,同時也對中、高壓缸軸瓦間隙進行了適當?shù)姆糯笳{(diào)整。

通過之前的油泵供油量計算可知,油泵仍有440 L/min的余量,為進一步降低軸瓦溫度,此次直接拆除低壓缸溫度高的軸瓦兩側(cè)的進油節(jié)流塞(1塊軸瓦兩側(cè)各有1個節(jié)流塞,2塊超溫的軸瓦共有4個,節(jié)流塞外徑φ12 mm)。將上述數(shù)值代入式(1),計算可得:孔徑φ12 mm時,進油量約為128 L/min,比之前孔徑φ7 mm時的65 L/min增加了63 L/min,兩端軸瓦座進油量增加了126 L/min,仍在440 L/min余量范圍內(nèi)。

6 第三次試機

2020年9月22日,引天然氣作為壓縮介質(zhì)開機,仍按程序暖機,暖機完成后,提速到3 913 r/min,低壓缸驅(qū)動端支撐軸瓦溫度上升并穩(wěn)定在82.9 ℃,非驅(qū)動端支撐軸瓦溫度上升并穩(wěn)定在79.1 ℃,同轉(zhuǎn)速下比9月15日試機時軸瓦溫度分別下降了17 ℃和23 ℃。繼續(xù)提升轉(zhuǎn)速到額定轉(zhuǎn)速4 892 r/min,低壓缸驅(qū)動端支撐軸瓦溫度隨之上升并穩(wěn)定在90.8 ℃,非驅(qū)動端支撐軸瓦溫度沒有明顯上升,穩(wěn)定在79.8 ℃。

至此,經(jīng)過1個多月的反復計算、調(diào)整和試驗,裂解氣壓縮機低壓缸兩端支撐軸瓦溫度高的問題得到了有效解決,軸瓦溫度降到了預期的溫度范圍。

7 結(jié)語及建議

引起軸瓦溫度高的因素不多,相對于軸振動高的問題更容易找到主要原因。解決問題過程中,第一次停機調(diào)整軸瓦間隙受限于設(shè)計值,因不敢超出設(shè)計值,故沒有對軸瓦間隙進行調(diào)整,在軸瓦間隙不變的情況下,雖然加大了進入軸瓦座的進油量,但最終進入軸瓦間隙的油量并沒有明顯增加,軸瓦瓦面溫度自然也不會下降。為了印證軸瓦間隙對油溫的影響,第二次停機前,啟動了頂升油泵,增大了軸瓦間隙,軸瓦溫度下降明顯。得到印證后,第二次停機調(diào)整就直接把軸瓦間隙調(diào)大了0.07 mm,等于擴大了進入軸瓦油道的截面積,使油的通過量增大、撤熱能力提升,軸瓦摩擦熱量能及時被油帶走,可將軸瓦溫度控制在90 ℃以內(nèi)。

因此有以下幾點建議:

1)進口軸瓦供應商提供軸瓦間隙上限為軸徑的1.7‰,主要是為了防止軸振動大而設(shè)置的,但隨著國內(nèi)機加工水平的不斷提高,轉(zhuǎn)子的動平衡已做得非常好,不需通過軸瓦間隙來控制其振動值的大小,軸瓦間隙過小反而不利于其撤熱。因此,對于動平衡好、振動值小的轉(zhuǎn)子,軸瓦的間隙宜放大到軸徑的1.9‰~2‰。

2)在軸瓦座的進油口設(shè)置節(jié)流塞是為了減少進入軸瓦的油量,起到節(jié)能的作用,但相比42 579 kW壓縮機軸瓦的長周期運行,其能耗是微乎其微的,而若因撤熱不足造成軸瓦運行周期縮短,則反而得不償失。由此建議取消軸瓦座進油口的節(jié)流塞。

3)該機組由于暖機時間較長(2 h),而低速下軸瓦表面形成油膜不好,因此每次暖機過程都會對軸瓦有一定的損傷。故將開機時頂升油泵停泵設(shè)定轉(zhuǎn)速從600 r/min改到1 800 r/min,即等暖機完成開始升速時才停止頂升油泵。同時,為了避免停機低速惰走期(約10 min)對軸瓦造成磨損,將停機時頂升油泵啟動設(shè)定轉(zhuǎn)速500 r/min改到1 500 r/min。

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