張家秋
(河南能源化工集團(tuán)鶴壁煤化工公司,河南鶴壁 458000)
殼牌煤氣化屬于較典型的氣流床氣化技術(shù),該裝置具有碳轉(zhuǎn)化效率高、適用煤種廣、單套產(chǎn)能大、熱效率高、環(huán)境效益好等特點(diǎn),自2006年國內(nèi)第一套裝置投產(chǎn)以來,在業(yè)內(nèi)被廣泛認(rèn)知。
殼牌煤氣化采用粉煤加壓進(jìn)料,以氧氣和水蒸氣為氣化劑,在爐膛內(nèi)高溫、高壓環(huán)境下發(fā)生一系列反應(yīng),生成有效氣(H2+CO)體積分?jǐn)?shù)大于90%的合成氣。與其他煤氣化技術(shù)不同的是,殼牌氣化爐采用合成氣激冷。爐膛上行的1 600 ℃高溫合成氣夾帶大量熔融態(tài)飛灰,在氣化爐激冷段與激冷氣壓縮機(jī)送來溫度為200 ℃的合成氣充分混合,使之溫度驟降至900 ℃。經(jīng)過激冷后,熔融態(tài)飛灰迅速固化、黏度降低,避免因?yàn)轱w灰黏度過高引起后系統(tǒng)換熱器積灰從而導(dǎo)致停車。
據(jù)了解,行業(yè)內(nèi)有好幾套裝置曾因激冷氣壓縮機(jī)不能正常啟動(dòng)導(dǎo)致裝置長時(shí)間停車的案例。因激冷氣壓縮機(jī)在殼牌氣化裝置中的核心作用,壓縮機(jī)的保養(yǎng)維護(hù)成為各廠家關(guān)注的重中之重[1]。但是由于激冷氣的特性以及壓縮機(jī)的工作環(huán)境等因素,經(jīng)過長時(shí)間運(yùn)行后,激冷氣壓縮機(jī)或多或少會(huì)存在一些問題,影響設(shè)備及整個(gè)裝置的穩(wěn)定運(yùn)行。
以本裝置為例,自2017年1月新機(jī)組投入使用后,設(shè)備運(yùn)行狀況優(yōu)良。但是隨著運(yùn)行時(shí)間的推移,問題逐漸暴露。對(duì)此,公司組織技術(shù)人員不斷總結(jié)摸索,并與同類型廠家積極交流,致力為行業(yè)穩(wěn)定發(fā)展總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。
以本裝置為例,激冷氣壓縮機(jī)作為一種結(jié)構(gòu)比較簡單的單級(jí)離心型壓縮機(jī)組,主要由定子、轉(zhuǎn)子、大齒輪、齒輪箱、支撐軸承、支推軸承、干氣密封構(gòu)成。臨界轉(zhuǎn)速為5 280 r/min,正常工況轉(zhuǎn)速為7 792 r/min。在投入使用初期,設(shè)備運(yùn)行工況良好。連續(xù)運(yùn)行20個(gè)月后,問題逐漸顯現(xiàn)。當(dāng)壓縮機(jī)正常工況運(yùn)行時(shí),設(shè)備運(yùn)行無異常且參數(shù)穩(wěn)定。但當(dāng)遇到裝置跳車等突發(fā)狀況時(shí),壓縮機(jī)重新啟動(dòng),經(jīng)過臨界轉(zhuǎn)速時(shí),高速軸振值升高,甚至達(dá)到聯(lián)鎖跳車值,影響機(jī)組的正常啟動(dòng)。針對(duì)此類問題,與國內(nèi)同類型裝置廠家交流,發(fā)現(xiàn)壓縮機(jī)運(yùn)行時(shí)間超過2 a以上,普遍存在壓縮機(jī)啟動(dòng)時(shí)高速軸振值較高的問題。有些廠家為了避免壓縮機(jī)因?yàn)楦咚佥S振值高影響設(shè)備正常啟動(dòng),在裝置跳車、短停時(shí)保持壓縮機(jī)不停車運(yùn)行。此種操作會(huì)對(duì)除塵單元的金屬濾芯(也有廠家采用陶瓷濾芯)造成較大損傷,但委實(shí)也是無奈之舉。
通過不斷探索,找數(shù)據(jù)、查流程、分析總結(jié),最終確定導(dǎo)致該問題頻繁出現(xiàn)的原因。
(1)激冷氣壓縮機(jī)的輸送介質(zhì)是經(jīng)過除塵單元與濕洗單元的合成氣,根據(jù)質(zhì)量比大約為1∶4混合而成,工藝要求溫度為200 ℃。通過壓縮機(jī)增壓,合成氣經(jīng)激冷盒進(jìn)入急冷管(見圖1),激冷氣中含有大量的水蒸氣、H2S以及少量的NH3、HCN、HCl、HF。當(dāng)介質(zhì)溫度達(dá)不到要求時(shí),裝置會(huì)出現(xiàn)露點(diǎn)腐蝕現(xiàn)象,尤其是對(duì)葉輪的腐蝕,打破了原有的設(shè)備動(dòng)平衡,影響設(shè)備啟動(dòng)。
圖1 殼牌煤氣化激冷氣裝置簡圖
(2) 來自氣化爐冷卻器的合成氣經(jīng)過除塵單元后,幾乎將所有的飛灰除去(過濾后質(zhì)量濃度小于20 mg/m3),但是還有少量的飛灰進(jìn)入后系統(tǒng)。部分飛灰附著于葉輪,形成均勻致密的垢層。當(dāng)系統(tǒng)突發(fā)停車時(shí),由于工況變化,導(dǎo)致葉輪上部分垢層脫落,再次啟動(dòng)過程中,會(huì)出現(xiàn)高速軸振值升高的情況[2]。
(3) 殼牌氣化裝置濕洗單元主要是脫除合成氣中NH3、HCN、HCl、HF以及少量固體顆粒。為提高合成氣中酸性氣體的脫除效率,根據(jù)設(shè)計(jì)要求,濕洗單元需要加入少量質(zhì)量分?jǐn)?shù)為20% 的氫氧化鈉溶液,洗滌液的pH值控制在7~8。飛灰中的鈣、鎂離子在堿性溶液中會(huì)形成沉淀,造成局部結(jié)垢,影響整體濕洗效果。一部分酸性氣體及飛灰顆粒進(jìn)入后系統(tǒng),導(dǎo)致激冷氣壓縮機(jī)工作環(huán)境更為惡劣。
(4) 激冷氣管線上設(shè)有3處止回閥,分別位于除塵單元去壓縮機(jī)支管、濕洗單元去壓縮機(jī)支管以及壓縮機(jī)出口總管。當(dāng)壓縮機(jī)故障跳車時(shí),止回閥的主要作用是防止氣化爐內(nèi)高溫合成氣倒流,損壞設(shè)備。如果止回閥因密封面腐蝕而不能起到有效的止回作用時(shí),可能會(huì)發(fā)生以下情形:
當(dāng)氣化爐跳車,系統(tǒng)需要立即泄壓時(shí),主工藝流程中除塵單元的濾棒與濕洗單元的填料存在阻力,而由于激冷氣管線阻力較小,會(huì)有部分合成氣通過激冷氣管線倒流至后系統(tǒng)。倒流的合成氣會(huì)夾帶大量飛灰,附著于壓縮機(jī)葉輪和進(jìn)出口管線上。
除渣單元的渣收集罐(渣池)液位發(fā)生飄移,真實(shí)液位比實(shí)際液位略高,與爐內(nèi)高溫區(qū)較為接近。受爐內(nèi)高溫影響,部分水蒸氣蒸發(fā)至氣化爐爐膛。氣化爐開車準(zhǔn)備階段需要對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行抽負(fù)壓操作,部分水蒸氣經(jīng)過激冷氣管線倒流,在保溫薄弱處(如壓縮機(jī)缸體、激冷氣管線距氣化爐最遠(yuǎn)端等處)冷凝,冷凝的水汽造成設(shè)備及管線內(nèi)附著的均勻飛灰受潮、脫落,破壞壓縮機(jī)動(dòng)平衡。管線內(nèi)脫落的灰渣在運(yùn)行過程中,有堵塞壓縮機(jī)進(jìn)口濾網(wǎng)及激冷盒的可能,進(jìn)而影響壓縮機(jī)工作效率。
(5) 前系統(tǒng)突發(fā)跳車事故,壓縮機(jī)干氣密封氣源得不到有效保證,特別是潤滑油的低壓隔離氮?dú)猓瑢?dǎo)致壓縮機(jī)倉促停車,對(duì)干氣密封造成損傷。再次啟動(dòng)時(shí),影響設(shè)備高速軸振值。
(1) 嚴(yán)格控制激冷氣溫度在200~205 ℃,防止露點(diǎn)腐蝕的發(fā)生。
(2) 優(yōu)化改良除塵單元濾芯材質(zhì)及固定方式:將原設(shè)計(jì)長度為1.5 m的陶瓷濾芯更換為2 m的鐵鋁復(fù)合金屬濾芯;濾芯管板密封方式由墊片改為焊接密封;嚴(yán)格控制除灰單元出口合成氣塵含量指標(biāo),從而保證后系統(tǒng)管線及設(shè)備的清潔程度;定期用高壓水槍對(duì)壓縮機(jī)葉輪進(jìn)行離線清理,保證葉輪清潔[3-4]。
(3) 與設(shè)計(jì)廠家溝通,適當(dāng)調(diào)整濕洗單元洗滌液的pH值,將原設(shè)計(jì)值7~8優(yōu)化為6~7,防止?jié)裣磫卧Y(jié)垢。在保護(hù)設(shè)備的前提下,實(shí)現(xiàn)預(yù)期的濕洗效果,以達(dá)到裝置安全穩(wěn)定運(yùn)行目的。
(4) 定期檢查更換激冷氣系統(tǒng)3處止回閥,防止出現(xiàn)非正常工況下合成氣和水蒸氣倒流。
實(shí)施改進(jìn)措施后,設(shè)備運(yùn)行時(shí)間超過3 a,雖然運(yùn)行參數(shù)與投用初期有所差異,但壓縮機(jī)啟動(dòng)過程中超過臨界轉(zhuǎn)速、 高速軸振值高的問題基本解決,設(shè)備運(yùn)行的瓶頸問題得到了有效改善,保證了裝置正常開車。