晏永國
(云南天安化工有限公司,云南安寧 650300)
云南天安化工有限公司采用殼牌粉煤氣化工藝建設(shè)了一套50萬t/a的合成氨裝置,于2008年6月投產(chǎn)。其中氨合成塔是美國KBR集團(tuán)公司設(shè)計(jì)的新型臥式塔,由意大利百萊利(Belleli)公司制造。2015年4月20日,氣化裝置發(fā)生故障,系統(tǒng)負(fù)荷降到最低后恢復(fù)到滿負(fù)荷運(yùn)行時,氨合成塔第二、三催化劑床層溫度未恢復(fù)到正常,系統(tǒng)壓力緩慢上漲到接近設(shè)計(jì)值(15.5 MPa),操作彈性較小,前凈化系統(tǒng)稍有波動就會造成系統(tǒng)超壓,被迫裝置降負(fù)荷運(yùn)行。分析出現(xiàn)的問題,查清原因,并進(jìn)行技術(shù)改進(jìn),消除故障和隱患,使設(shè)備運(yùn)行處于最佳狀態(tài)。
工藝氣經(jīng)合成氣壓縮機(jī)提壓后,進(jìn)入氨合成塔進(jìn)出口熱交換器,預(yù)熱后的氣體分為3路:第一路(主線)約占總流量的53%,通過外殼與內(nèi)件的環(huán)隙冷卻塔壁后進(jìn)入第一催化劑床層出口換熱器管程,與出第一催化劑床層反應(yīng)氣體進(jìn)行換熱后,再進(jìn)入第一催化劑床層;第二路約占總流量的27%,進(jìn)入第二催化劑床層出口換熱器管程,與出第二催化劑床層反應(yīng)氣體進(jìn)行換熱后,進(jìn)入第一催化劑床層;第三路約占總流量的20%,不進(jìn)行塔內(nèi)換熱器預(yù)熱,直接進(jìn)入第一催化劑床層入口,從而控制床層入口溫度。3路氣體匯合后進(jìn)入第一催化劑床層,反應(yīng)后經(jīng)第一催化劑床層出口換熱器冷卻,進(jìn)入第二催化劑床層;反應(yīng)后經(jīng)第二催化劑床層出口換熱器冷卻,進(jìn)入第三催化劑床層反應(yīng);第三催化劑床層是一個串聯(lián)的兩床層催化劑3A和3B,反應(yīng)后的合成氣溫度達(dá)到442 ℃時離開合成塔。
氨合成塔是合成氨生產(chǎn)中的核心設(shè)備,而合成塔內(nèi)部結(jié)構(gòu)以及氨合成工藝工況又影響到氨合成轉(zhuǎn)化率及合成氨產(chǎn)量。由KBR集團(tuán)公司設(shè)計(jì)的新型臥式塔(見圖1),其主要部件包括承壓外殼、承壓封頭、可移動觸媒筐、內(nèi)部合成氣管道及附件,塔體南、北方向各有1個半球封頭(直徑約為3.2 m,其北面封頭與承壓殼體焊接、南面封頭為螺栓連接),便于觸媒框組件抽、裝工作。南、北半球封頭上各有1個檢修人孔,為八角墊密封,便于塔內(nèi)部檢查及維修作業(yè)。
圖1 氨合成塔結(jié)構(gòu)示意圖
可移動觸媒框包括4個催化劑床層和2個床間換熱器。第一、二催化劑床層為各自獨(dú)立的兩個催化劑床層,第三催化劑床層為2個串聯(lián)的催化劑床層,每個催化劑床層用定型篩網(wǎng)支撐。在第一、二催化劑床間內(nèi)設(shè)有換熱器 122-C1(分布 1815 根 U 型換熱管),在第二、三催化劑床層間設(shè)有換熱器 122-C2(分布有 1194 根 U 型換熱管),用于加熱進(jìn)塔的氣體和冷卻出催化劑床層的氣體。殼體設(shè)有 25個金屬溫度元件,指示合成塔殼體、底部封頭和管口不同部位的表面溫度[1]。
由此可見,自早期的《少女和桃子》《陽光下的少女》至晚期的《魯賓斯坦像》,謝洛夫在肖像畫領(lǐng)域進(jìn)行了執(zhí)著的探索,其風(fēng)格也在發(fā)生著不斷的演變。事實(shí)上,謝洛夫的創(chuàng)作題材廣泛。除了肖像畫之外,歷史畫、風(fēng)俗畫、風(fēng)景畫、插圖和舞臺布景裝飾畫等,無所不能。他的藝術(shù)面貌多樣,出入古今、折衷中外,融合傳統(tǒng)與新銳、抽象與寫實(shí)、詩情與正義??梢哉f,在19—20世紀(jì)之交的俄國歷史與藝術(shù)發(fā)展背景下,謝洛夫是一個傲然獨(dú)立的人物。他為俄國藝術(shù)界培育了一大批各有特色的天才畫家,也是一位為他人鋪設(shè)藝術(shù)道路的領(lǐng)軍者。最重要的是,這位藝術(shù)家出色地完成了歷史所交付的任務(wù),將俄國藝術(shù)領(lǐng)入了20世紀(jì)。
氨合成塔優(yōu)化調(diào)整和深度還原后,從系統(tǒng)壓力、循環(huán)量、床層溫度看,效果不明顯。收集數(shù)據(jù)分析計(jì)算,根據(jù)氨合成塔氨凈值偏低、熱平衡差距較大、床層溫度異常等現(xiàn)象,判斷為內(nèi)件多點(diǎn)泄漏。公司決定,2016年裝置大修期間對氨合成塔進(jìn)行催化劑更換和內(nèi)件檢查修復(fù)。
2015年6月25日,利用裝置搶修后開車的時機(jī),嚴(yán)格按照氨合成塔深度還原方案對氨合成塔觸媒進(jìn)行深度還原操作。
從工藝運(yùn)行數(shù)據(jù)看,部分工藝氣未進(jìn)入第一催化劑床層反應(yīng),直接走短路后進(jìn)入第二、三催化劑床層,造成第二、三催化劑床層入口溫度偏低,床層溫度反應(yīng)不佳,合成回路循環(huán)量高,合成氣壓縮機(jī)消耗增加,蒸汽耗量增加了7 t/h,氨凈值從17%下降到14%。導(dǎo)致操作彈性較小,前凈化系統(tǒng)稍有波動就會造成系統(tǒng)超壓。
治療方法:①全池潑灑復(fù)合碘(2%有效碘,500mL可用2000m3)或50%三氯異氰脲酸粉1.0g/m3對水體和蛙體表進(jìn)行消毒,連用2天。②內(nèi)服10%氟苯尼考粉,一次量為每千克蛙體10~20mg,每天2~3次,連用3~5天。③在抗生素治療的同時,可在飼料中添加三黃散、板黃散等中草藥制劑,在治療結(jié)束后,繼續(xù)投喂3~4天。
合成塔工況運(yùn)行不佳,操作維護(hù)難度大,聯(lián)系科萊恩華錦催化劑(盤錦)有限公司技術(shù)專家對其進(jìn)行現(xiàn)場診斷和優(yōu)化調(diào)整。
(1) 裝置滿負(fù)荷運(yùn)行,氨合成塔壓力已經(jīng)接近設(shè)計(jì)值,同之前的運(yùn)行狀況相比,第一催化劑床層觸媒低溫活性依舊良好,但是整體的轉(zhuǎn)化率下降,第二催化劑床層溫升較大,第三催化劑床層觸媒入口溫度偏低,催化劑整體的低溫活性沒有明顯變化。
(2) 專家認(rèn)為第一路觸媒的活性點(diǎn)減少與催化劑中毒有關(guān),CO占據(jù)一定的活性位之后,觸媒活性點(diǎn)減少,相比較之下,第二路觸媒低溫活性良好但轉(zhuǎn)化率沒有降低??赏ㄟ^深度還原來為CO解毒,每次需要在上一次解毒溫度的基礎(chǔ)上提高10 ℃。若中毒次數(shù)過多或解毒溫度提不到位,CO會永久占據(jù)活性點(diǎn),影響催化劑轉(zhuǎn)化。
(3) 專家對氨合成塔運(yùn)行參數(shù)進(jìn)行評估和交流后,認(rèn)為第二、第三催化劑床層溫度未達(dá)到最佳活性溫區(qū)。按照方案,對氨合成塔進(jìn)行3次優(yōu)化調(diào)整操作后,第一催化劑床層溫度在最佳活性溫區(qū)運(yùn)行,第二、三催化劑床層溫度調(diào)整前后系統(tǒng)循環(huán)量、壓力、床層溫度后,仍然不在最佳活性溫區(qū)。
象征期是指4、5歲的幼兒已有了最簡單的構(gòu)思,能有意識地畫出某一物體,偶爾能畫出與物體相似的線條。如,繪本《點(diǎn)!點(diǎn)!點(diǎn)!》用生活中無處不在的點(diǎn),帶著幼兒打開觀察世界的眼睛,發(fā)現(xiàn)生活中奇妙的“點(diǎn)”,跟著這個有趣故事一起走進(jìn)“點(diǎn)”的奇妙世界。教師可以提供各種圓形的模具:大大小小的瓶蓋、臉盆、小碗……甚至幼兒的手指,拓印一個個大小不一的“點(diǎn)”,并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行添畫。既能輔助幼兒還不純熟的繪畫技能,又能引導(dǎo)幼兒對不同的繪畫工具做出選擇。這樣的繪畫活動,既符合幼兒的繪畫階段性特征,又富有生動的游戲性。
裝置投產(chǎn)不久,第三催化劑床層冷激氣量偏大,床層溫度未能達(dá)到最佳溫度。2015年4月20日,前煤氣化裝置故障,系統(tǒng)負(fù)荷降到40%狀況下運(yùn)行2 h后,恢復(fù)到滿負(fù)荷運(yùn)行,發(fā)現(xiàn)氨合成塔第二、三催化劑床層熱平衡差距較大,系統(tǒng)壓力持續(xù)緩慢上漲。經(jīng)過15d的運(yùn)行,系統(tǒng)壓力上漲到接近設(shè)計(jì)值。由于系統(tǒng)操作空間小,工況有所波動,被迫打開放空閥泄壓。
2016年6月利用裝置停車檢修的機(jī)會,將合成塔內(nèi)件抽出檢修,并把床層催化劑全部卸出進(jìn)行全面檢查,發(fā)現(xiàn)內(nèi)件損壞情況與分析結(jié)果完全符合。北面催化劑床層冷激管道蝴蝶夾螺栓脫落松動,第三催化劑床層冷激管道第一個金屬波紋管損壞通孔(見圖2),部分工藝氣走短路進(jìn)入3B催化劑床層,導(dǎo)致床層入口溫度低;第三催化劑床層冷激管道第二個金屬波紋管開裂,部分工藝氣走短路進(jìn)入3A催化劑床層,導(dǎo)致床層入口溫度偏低。
(2) 26日18:00:00,第二催化劑床層出口溫度提到470 ℃運(yùn)行,恒溫24 h,其間床層熱點(diǎn)溫度最高達(dá)到477.8 ℃。
取用水國控監(jiān)測點(diǎn)建設(shè)包括地表水流量自動監(jiān)測站,管道流量自動監(jiān)測站,地表水、地下水水位自動監(jiān)測站建設(shè)。項(xiàng)目確定的標(biāo)準(zhǔn)配置包括遙測終端機(jī)、傳感器、通信設(shè)備、供電設(shè)備、避雷設(shè)備和安裝輔材等。所配備的設(shè)備應(yīng)該是市場上成熟可靠的產(chǎn)品,用于水資源監(jiān)測的設(shè)備應(yīng)該具有國家質(zhì)量監(jiān)督局頒發(fā)的產(chǎn)品生產(chǎn)許可證和指定認(rèn)證機(jī)構(gòu)頒發(fā)的使用許可證,計(jì)量設(shè)備還應(yīng)該通過計(jì)量認(rèn)證。
(4) 根據(jù)各床層溫度參數(shù),氨合成塔催化劑已達(dá)到深度還原方案要求,開工加熱爐停運(yùn),恢復(fù)正常工況運(yùn)行。第三催化劑床層溫度迅速下降,系統(tǒng)壓力迅速上升。之后多次出現(xiàn)同類現(xiàn)象。
(3) 27日18:00:00,第三催化劑床層出口溫度提到444 ℃運(yùn)行,恒溫48 h,其間床層熱點(diǎn)溫度最高達(dá)到451.6 ℃。
KBR新型臥式氨合成塔具有塔阻力小、NH3轉(zhuǎn)化率高、方便檢修和催化劑裝卸等[2]優(yōu)點(diǎn)。
(1) 25日18:00:00,第一催化劑床層出口溫度提到500 ℃運(yùn)行,恒溫24 h,其間床層熱點(diǎn)溫度最高達(dá)到508.5 ℃。
甲洛洛靠近丁主任,晃了晃手里的斧頭:別藏了,我都看見你們了,你們還是自己承認(rèn)吧。丁主任一骨碌爬到甲洛洛腳邊:張大爺,你放過我們吧,求求你放過我們吧。在丁主任身后,那個瘦瘦小小的身影正忙亂地整理著敞開的衣裳。
圖2 金屬波紋管損壞圖
通過外觀檢測和分析確認(rèn),金屬波紋管安裝不當(dāng)導(dǎo)致裝備應(yīng)力過大,運(yùn)行期間也產(chǎn)生部分工作應(yīng)力,隨著波紋管運(yùn)行周期增長,補(bǔ)償器補(bǔ)償量不足,造成波紋管產(chǎn)生裂紋。本次檢修嚴(yán)格遵守設(shè)計(jì)圖紙要求施工,并嚴(yán)格控制工程質(zhì)量檢測程序,確保工程質(zhì)量(見圖3)。安裝前清除波紋管及管道異物,保證波紋管正常運(yùn)動,并按箭頭流向的要求進(jìn)行安裝,為了使波紋管處于良好的工作狀態(tài),在波紋管支撐點(diǎn)位增加滑輪組,降低工作引力,并調(diào)整管系位置安裝誤差[3]。
圖3 金屬波紋管更換改造圖
氨合成塔催化劑使用已到中末期,為滿足今后生產(chǎn)需要,利用本次合成塔內(nèi)件檢修修復(fù),整體更換成氨合成催化劑。經(jīng)考察、比較后,繼續(xù)選用科萊恩華錦催化劑(盤錦)有限公司的Amomax-10氧化型、Amomax-10RS預(yù)還原型氨合成催化劑。催化劑實(shí)際裝填情況見表1,總計(jì)裝填催化劑質(zhì)量為 235 t[4]。
健全食品檢驗(yàn)檢測的準(zhǔn)入機(jī)制。從現(xiàn)實(shí)的角度分析,食品準(zhǔn)入管理機(jī)制是食品入市的最后一道關(guān)卡,該項(xiàng)機(jī)制的完善與否,在一定程度上直接決定著食品檢驗(yàn)檢測的成效,因此,相關(guān)的食品檢驗(yàn)檢測管理部門必須要與法律部門合作,制定出一套完善的食品檢驗(yàn)檢測準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn),約束不法入市行為。與此同時,相關(guān)的管理部門還要調(diào)節(jié)產(chǎn)品流入的進(jìn)程,加強(qiáng)市場流入的約束力,只有這樣才可以提高食品安全檢查機(jī)構(gòu)的綜合能力,從源頭確保食品安全,讓人人放心,安心購買食品[2]。
表1 氨合成塔催化劑裝填數(shù)據(jù)
修復(fù)前系統(tǒng)壓力高達(dá)15.3 MPa,接近設(shè)計(jì)操作壓力(15.5 MPa),系統(tǒng)操作空間較小,稍有波動易造成超壓,只能打開放空閥降壓。而此次內(nèi)件修復(fù)后壓力約為13.3 MPa,為合成氨裝置高負(fù)荷安全穩(wěn)定運(yùn)行創(chuàng)造了良好條件。在合成氣壓縮機(jī)蒸汽消耗方面,相同新鮮氣下約為70 t/h,內(nèi)件修復(fù)前合成氣壓縮機(jī)蒸汽消耗約為76 t/h,內(nèi)件修復(fù)后蒸汽消耗約為71 t/h,約節(jié)約蒸汽為5 t/h(見表2)??傊?,本次氨合成塔內(nèi)件修復(fù)后,從系統(tǒng)壓力、循環(huán)量、氨凈值、合成氣壓縮機(jī)蒸汽消耗方面均好于修復(fù)前工況。
表2 氨合成主要運(yùn)行參數(shù)
實(shí)踐證明,對氨合成塔投運(yùn)后出現(xiàn)的金屬波紋管裂紋和蝴蝶夾螺栓脫落的原因分析是正確的,針對此問題進(jìn)行技術(shù)改進(jìn),使合成塔達(dá)到了良好運(yùn)行狀態(tài),證明內(nèi)件修復(fù)改進(jìn)是成功的。
正常生產(chǎn)中只有嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程和工藝指標(biāo),并定期檢測與維護(hù)合成塔內(nèi)件,才能確保氨合成塔的長周期安全穩(wěn)定運(yùn)行。