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立井過砂巖富含水層工作面預注漿分析

2021-08-27 07:29任亞東
能源與環(huán)保 2021年8期
關鍵詞:孔口涌水量井筒

任亞東

(河南錦源建設有限公司,河南 鄭州 450000)

隨著煤礦開采范圍和深度的不斷增加,煤礦立井井筒的深度不斷加深,井筒突水的危險性也在不斷增大,突水區(qū)域也在不斷擴大。立井井筒地下水突出是立井施工中一種極其復雜的現(xiàn)象,它在很短的時間內(nèi),由巖層內(nèi)向井筒突然涌出大量的地下水,嚴重影響井筒施工進度和安全。因此,解決立井井筒突水問題已經(jīng)成為我國礦業(yè)界的重大技術難題之一[1-3]。

砂巖是石炭—二疊紀煤系地層頂板、地質(zhì)地貌的獨特特征,以巖石堅硬、縱向裂隙發(fā)育橫向不貫通、含水層量大為主要特征。河南省內(nèi)豫北、豫西絕大多數(shù)礦區(qū)的立井井筒施工需穿過砂巖含水層,過砂巖期間極易造成突水淹井事故,嚴重影響了井筒施工的進度及安全。如何安全、快速通過有砂巖層,一直是全國建井行業(yè)共同探求的難題[4]。本次嘗試利用注漿鉆孔向巖體注入10~11 MPa高壓漿液,強制置換出巖層縫隙內(nèi)含水并固結成巖,同時在井筒周邊10 m范圍內(nèi)形成隔水帷幕,把水控制在井筒周邊8 m范圍以外。通過本次嘗試,為類似井筒施工提供工程經(jīng)驗。

1 工程概況

裴溝煤礦43采區(qū)樊寨副立井井筒直徑7 m,井口設計標高+229 m,落底標高-546 m,井深775 m,施工至井深381 m時,井筒出現(xiàn)突水現(xiàn)象,單孔最大涌水量130 m3/h,水壓最大達2.8 MPa,通過下放鉆孔內(nèi)攝像頭對井下圍巖節(jié)理裂隙發(fā)育情況進行觀測,多為豎向裂隙,橫向不聯(lián)系。根據(jù)井檢孔鉆孔柱狀圖巖性描述,本段主要為中粗粒砂巖,呈灰色、灰白色,巨厚層狀,上部中粒結構,下部粗粒結構,成分以石英為主,次為長石,次棱角狀,分選差,縱向裂隙發(fā)育,裂隙面被鐵質(zhì)、水浸染,有小溶洞,硅質(zhì)膠結,巖芯破碎,富水性強。同時結合井檢孔資料判定該層位為二疊系平頂山組富含水層,厚度57 m,實測該含水層涌水量為187 m3/h。第1回次采用普通水泥工作面預注漿,吸漿量少,升壓快,效果差,達不到預期目的,嚴重影響建設工期。

2 工作面預注漿方案

注漿方案的總體目標要求:利用漿液把裂隙極發(fā)育且連通性好的砂巖層空隙充填飽滿,固結成巖,形成整體帷幕,改變井筒周邊的水流方向,改善此井段周圍地層物理力學性質(zhì)和賦水性,同時制定專項措施確保高壓注漿期間已施工副井井壁不受損壞。

前期采用10 MPa以上高壓、高密度雙層梅花型注漿孔、清水、水玻璃強制置換出巖層縫隙、細小裂隙通道內(nèi)銹蝕物,打通注漿通道,后期強壓下利用高性能、微膨脹水泥漿等新型材料進行充填注漿,在井筒周邊8 m范圍內(nèi)形成一道隔水帷幕,把水控制在井筒周邊8 m范圍以外,工作面預注漿采用分段整體推進的方法,最大限度地利用水泥漿液在井筒水平斷面上形成帷幕圈,提高注漿成效,徹底根治井筒涌水。

3 施工難點

(1)該砂巖的層位深度為381~438 m,厚度達57 m,地質(zhì)勘察預計該含水層涌水量187 m3/h,實測單孔(φ90 mm)最大涌水量130 m3/h,水壓2.5~2.8 MPa,水量大、水壓大,工作面預注漿難度大。

(2)該層砂巖豎直裂隙極為發(fā)育,橫向裂隙不發(fā)育,部分裂隙貫通,透水性極強,突水危險系數(shù)大。

(3)該層砂巖采用普通注漿法時吸漿量少,升壓快,與涌水量不對稱,造成注漿效果差或無效。

(4)該層砂巖注漿鑿孔時出現(xiàn)流沙破碎帶,鉆孔出現(xiàn)涌沙、淤沙,造成鉆桿無法拔出、鉆孔無法注漿和透孔。

(5)該層砂巖主要為中粗粒砂巖,質(zhì)地堅硬,鉆機鑿孔深度受限,造成注漿段高低,每回次掘進進尺有限。

4 施工工藝及技術要求

4.1 注漿鉆孔布置

注漿鉆孔布置對工作面預注漿的成敗至關重要,因此結合超前探測資料以及以往注漿經(jīng)驗設計了本次注漿鉆孔布置方案,本次鉆孔布置設計分為基礎鉆孔、補強孔和檢驗孔,確保形成帷幕。同時由于每回次注漿搭接部位孔間距較大,結合實際情況,適當情況下增加頸部補強鉆孔。

(1)基礎孔。內(nèi)外雙圈布置,孔口、孔底呈梅花型布置,成三角連鎖區(qū)域,增加帷幕封閉性,減少注漿空白區(qū)域。具體布置如圖1、圖2所示。

圖1 鉆孔平面布置Fig.1 Drilling layout

圖2 鉆孔立面Fig.2 Drilled facade

(2)補強孔。內(nèi)外圈鉆孔施工完成后根據(jù)現(xiàn)場情況進行補孔,單孔涌水量>5 m3/h的鉆孔,在其兩側(cè)進行補孔,補孔參數(shù)與單孔涌水量>5 m3/h的鉆孔一致;若補孔的單孔涌水量仍>5 m3/h,則在該孔施工完成后在與其兩側(cè)鉆孔的中間位置處各布置1個鉆孔,直至鉆孔涌水量≤5 m3/h。

(3)頸部補強鉆孔。布孔形式與基礎孔一致,徑向傾斜布孔,個數(shù)與外圈基礎孔保持一致;孔底一般布置于井筒輪廓線外6 m,與本回次基礎孔注漿區(qū)域進行重合;孔口盡量布置靠近于井筒掘進輪廓線,以加大上部井壁薄弱段的注漿區(qū)域。

(4)檢驗孔。檢驗孔根據(jù)現(xiàn)場注漿情況確定,井筒中心處布置1個,其他檢驗孔布置原則:鉆孔單孔涌水量>20 m3/h的區(qū)域也需重新布置檢驗孔,參數(shù)與單孔涌水量>20 m3/h的鉆孔一致。如果檢驗孔無水則注入適量漿液并達到終孔要求封孔;若檢驗孔單孔涌水量>1.5 m3/h,則該檢驗孔充作注漿孔重新進行注漿,然后再布置檢驗孔直至檢驗孔涌水量≤1.5 m3/h。

4.2 鉆孔結構

使用φ130 mm型沖擊器鉆頭開孔至孔口管深度后,下入φ108 mm×8 mm的孔口管,然后使用φ90 mm鉆頭套孔鉆進至設計深度??卓诠懿捎忙?08 mm×6 mm的無縫鋼管,單節(jié)長度1.5 m,孔口管上部焊接子母扣法蘭中凹盤,凹盤與閥門連接采用高強度螺栓。為防止埋設孔口管期間鉆孔發(fā)生涌沙無法進行注漿,正常地質(zhì)區(qū)域孔口管長度按照15 m布置,破碎帶區(qū)域孔口管長度調(diào)整為7 m,同時每個孔口管需采用2根φ20 mm×2 m長錨桿進行固定。 孔口管埋設后,安裝注漿堵盤,并進行耐壓試驗。

4.3 鉆孔施工順序

為加快鉆孔進度,采用2臺鉆機同時進行對稱打孔,先施工外圈孔,后施工內(nèi)圈孔,然后再進行補孔、中部補強孔,最后施工中心鉆孔和效果檢驗孔。

4.4 注漿流程

標定孔位→確定鉆孔方位角→造孔→洗孔→注漿埋孔口管→注水測定孔口管耐壓值→鉆孔→放水、壓水→注單液漿→注雙液漿→再注單液漿→雙液漿封孔。

4.5 注漿參數(shù)

(1)注漿段高。本次含水層厚度為57 m,設計注漿孔深度33 m,前3個回次注漿結束每次允許井筒掘進距離13 m,預留不小于20 m超前距,第4回次穿過含水層,且穿過砂巖底板不小于10 m處,通過探注與掘支交替作業(yè)方式通過該含水層。

(2)注漿材料及配比。采用P.O42.5級普通硅酸鹽水泥、CGM-1000型超細水泥和BY12-I型高性能無收縮注漿料、BY12-IA型早凝早強高強注漿料、水玻璃模數(shù)為3.0~3.3的改性水玻璃。注漿時優(yōu)先采用普通硅酸鹽水泥,當出現(xiàn)吸漿量少,升壓快時采用超細水泥。單漿液密度要控制在1.1~1.2t/m3(水∶水泥=6∶1~3∶1),雙液漿的水泥漿與水玻璃漿液配比為1∶(0.8~1.0)(體積比);單孔涌水量大于10 m3/h,采用普通注漿法:水泥單液漿,水泥、水玻璃雙液漿;單孔涌水量5~10 m3/h,采用超細水泥注漿;單孔涌水量小于5 m3/h,采用BY12-I型高性能無收縮注漿料、BY12-IA型早凝早強高強注漿料。

(3)注漿方式及注漿壓力。平行作業(yè)注漿時要間隔跳孔作業(yè)方式,防止注漿發(fā)生串漿。注漿時按照分級打壓原則,先高速擋后低速擋,按照4速→3速→2速的順序?qū)︺@孔進行注漿,高速擋注漿時升壓后及時更換為低速擋,直到2速擋達到注漿結束標準后停止注漿??變?nèi)注漿采用孔口、孔底正反向同時注漿方式,下行注漿管在圍巖破碎時采用鋼管。具體布置如圖3所示。

圖3 下行注漿示意Fig.3 Downward grouting indication

根據(jù)實際施工經(jīng)驗,注漿壓力的大小可用經(jīng)驗公式計算:

P=(2~4)Pw

式中,P注漿壓力;Pw為注漿點的靜水壓力。

根據(jù)探水期間實測靜水壓力確定此次工作面注漿終壓,現(xiàn)場實測靜水壓力2.5~2.8 MPa,則注漿壓力控制在10~11 MPa??卓诠苣蛪褐抵饕Q于注漿的最大壓力和注漿終壓,孔口管耐壓值不低于12 MPa,且持續(xù)時間不小于30 min。

5 注漿結束標準和注漿效果評價

注漿泵的2速擋的注漿壓力達到11 MPa,吸漿量低于20 L/min且持續(xù)30 min;注漿孔的涌水已封堵、無噴水,且其涌水量小于1 m3/h。砂巖富含水層工作面預注漿總共施工鉆孔124個,注漿前最大涌水量達到130 m3/h,注漿后整個段高內(nèi)涌水量不超過2 m3/h,材料用量為普通硅酸鹽水泥301.6 t,超細水泥758.59 t,注漿料427.9 t。掘進期間的涌水量均不大于2 m3/h,取得了較好的效果,順利完成了該段砂巖的井筒掘砌施工。

6 結語

楊河煤業(yè)43采區(qū)副立井過平頂山富含水層砂巖工作面預注漿堵水,通過采用優(yōu)化段高控制、優(yōu)化鉆孔布置、采用新型注漿材料、孔內(nèi)正反同時注漿和優(yōu)化復雜地帶注漿措施的實施,成功地完成了平頂山富含水層厚砂巖段的探注、掘進工作,掘進期間最大涌水量2 m3/h,成功穿過砂巖富含水層57 m,該工作面預注漿技術堵水效果良好。研究為今后在類似立井工程過富含水層施工積累了工程經(jīng)驗,具有廣泛的推廣和應用價值。

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