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低硫油時(shí)代的汽缸油管理

2021-07-14 09:23呂奇?zhèn)?/span>婁建偉
世界海運(yùn) 2021年7期
關(guān)鍵詞:低硫活塞環(huán)汽缸

呂奇?zhèn)?婁建偉

2020年1月1日起,燃油“限硫令”生效,全球航運(yùn)市場(chǎng)進(jìn)入低硫油時(shí)代,船舶燃油硫含量發(fā)生巨大變化。在高硫油轉(zhuǎn)變?yōu)榈土蛴偷倪^(guò)程中,發(fā)動(dòng)機(jī)的燃油管理和燃燒室的工況也發(fā)生了急劇的變化,汽缸油管理也隨之改變,其間時(shí)有汽缸油使用不當(dāng)引起故障的反饋。從船舶主機(jī)使用低硫油前后掃氣箱內(nèi)部各階段檢查情況著手,結(jié)合各階段掃氣箱殘余堿值化驗(yàn)結(jié)果分析,努力尋找低硫油情況下汽缸油管理途徑。

一、調(diào)研船舶概況

船舶的主機(jī)型號(hào)為WARSILIA 6RT-flex48TD,額定功率為8730 kW,額定轉(zhuǎn)速為127 r/min,常用轉(zhuǎn)速為100~105 r/min,汽缸油注油率為0.95~1.15 g/kWh。2019年11月之前,使用燃油硫含量平均值為2.45%m/m的高硫燃油,該船使用BN(堿值)70汽缸油;2019年11月—2019年12月為高硫油改低硫油轉(zhuǎn)換期,該船使用BN(堿值)70汽缸油;2019年12月底該船開(kāi)始使用硫含量平均值為0.46%m/m的低硫燃油,自2020年3月起該船使用BN40汽缸油。

二、各階段活塞、缸套檢查情況

(一)使用高硫油階段

該船自出廠(chǎng)以來(lái)至2019年11月,一直使用高硫油,燃油平均硫含量為2.45%m/m,配之BN70汽缸油,運(yùn)行了15 530 h,汽缸油注油率為1.05 g/kWh,其缸套、活塞檢查情況如圖1所示。

圖1 活塞環(huán)、活塞頭及汽缸套內(nèi)壁情況

檢查情況說(shuō)明:1.活塞環(huán)清潔,環(huán)槽清爽。2.活塞頂部干潔,活塞頭周向有結(jié)炭現(xiàn)象,略有輕微白點(diǎn)。3.缸套內(nèi)壁清潔,手感光滑,有明顯衍紋。4.掃氣箱內(nèi)部稍有殘留物,掃氣口清潔無(wú)結(jié)炭,掃氣箱底部無(wú)積存油泥,底色可見(jiàn),輕輕擦拭即可去除臟污。5. 手摸掃氣箱殘?jiān)?,感覺(jué)油滑。

檢查表明:該機(jī)工況良好,汽缸油匹配良好。

(二)高低硫油轉(zhuǎn)換階段

在運(yùn)行15 530—16 046 h的階段,主機(jī)使用的燃油硫含量從2.45%m/m過(guò)渡至0.46%m/m,配之BN70汽缸油,汽缸油注油率為1.05 g/kWh,其缸套、活塞檢查情況如圖2所示。

圖2 活塞環(huán)、活塞頭及汽缸套內(nèi)壁情況

檢查情況說(shuō)明:1. 活塞環(huán)清潔,環(huán)槽清爽。2. 活塞頂部干潔,活塞頭周向有結(jié)炭現(xiàn)象,活塞頭上部周向已被白色沉淀物覆蓋。3. 缸套內(nèi)壁清潔,衍紋變淡,缸套內(nèi)壁出現(xiàn)白色麻點(diǎn),多而不連續(xù),手感光滑。4. 掃氣箱內(nèi)部稍有殘留物,掃氣口清潔無(wú)結(jié)炭,掃氣箱底部無(wú)積存油泥,底色可見(jiàn),輕輕擦拭即可去除臟污,掃氣口比上一階段更清潔些。5.手模掃氣箱殘?jiān)?,有粗顆粒感覺(jué)。

(三)低硫油使用初始階段

在運(yùn)行16 046—16 546 h的階段,主機(jī)使用的燃油硫含量為0.46%m/m,汽缸油從BN70過(guò)渡至BN40,汽缸油注油率為1.10 g/kWh,其缸套、活塞檢查情況如圖3所示。

圖3 活塞環(huán)、活塞頭及汽缸套內(nèi)壁情況

檢查情況說(shuō)明:1. 活塞環(huán)清潔,環(huán)槽清爽。2. 活塞頂部已被白色沉淀覆蓋,活塞頭周向有結(jié)炭現(xiàn)象,活塞頭周向已被白色沉淀物逐漸覆蓋。3. 缸套內(nèi)壁清潔,衍紋不清,缸套內(nèi)壁出現(xiàn)大量白色麻點(diǎn),出現(xiàn)點(diǎn)條紋,手感光滑。4. 掃氣箱內(nèi)部有粗大殘留物;掃氣口清潔無(wú)結(jié)炭;掃氣箱底部積存堅(jiān)硬油渣,鏟除困難,刮擦后呈白色。5.手摸掃氣箱殘?jiān)?,有明顯粗顆粒感覺(jué)。

(四)低硫油使用調(diào)整階段

在運(yùn)行16 546—17 701 h的階段,主機(jī)使用的燃油硫含量為0.46%m/m,使用BN40汽缸油,汽缸油注油率為1.10 g/kWh,其缸套、活塞檢查情況如圖4所示。

圖4 活塞環(huán)、活塞頭及汽缸套內(nèi)壁情況

檢查情況說(shuō)明:1. 活塞環(huán)較濕潤(rùn),環(huán)槽清爽。2. 活塞頂部白色沉淀已被黑色炭末覆蓋,活塞頭周向有結(jié)炭現(xiàn)象,活塞頭周向白色沉淀物再次被黑色炭末覆蓋。手刮活塞頭表面,有多層白色、黑色沉淀物。3. 缸套內(nèi)壁清潔,衍紋不清,缸套內(nèi)壁出現(xiàn)的大量白色麻點(diǎn)變淡,點(diǎn)條紋變模糊,手感光滑。4. 掃氣箱內(nèi)部變臟,不再清潔,粗大殘留物減少;掃氣口清潔無(wú)結(jié)炭;掃氣箱底部積存堅(jiān)硬油渣,鏟除困難,刮擦后呈白色,表面層油渣較難擦洗。5.手摸掃氣箱殘?jiān)?,粗顆粒明顯減少,油泥增多。

(五)低硫油正常使用階段

在運(yùn)行17 701—18 984—20 434 h的階段,主機(jī)使用的燃油硫含量為0.46%m/m,使用BN40汽缸油,汽缸油注油率從1.10 g/kWh降至1.0 g/kWh,其缸套、活塞檢查情況如圖5所示。

圖5 活塞環(huán)、活塞頭及汽缸套內(nèi)壁情況

檢查情況說(shuō)明:1. 活塞環(huán)濕潤(rùn),環(huán)槽濕潤(rùn)。2.活塞頂部白色沉淀已被黑色炭末覆蓋,活塞頭周向有結(jié)炭現(xiàn)象,白色沉淀物再次被黑色炭末覆蓋。手刮活塞頭表面,有多層白色、黑色沉淀物。3.缸套內(nèi)壁清潔,衍紋不清,缸套內(nèi)壁出現(xiàn)的大量白色麻點(diǎn)變淡,出現(xiàn)點(diǎn)條紋變模糊,手感光滑。4.掃氣箱內(nèi)部變臟,不再像以前一樣清潔,粗大殘留物減少;掃氣口清潔無(wú)結(jié)炭,有油泥;掃氣箱底部積存堅(jiān)硬油渣,鏟除困難,刮擦后呈白色,表面層油渣擦洗方便,無(wú)殘留。5.手摸掃氣箱殘?jiān)?,粗顆粒消失,油泥增多,手感光滑,擦抹方便。

三、各階段掃氣箱殘?jiān)?yàn)結(jié)果分析

(一)各階段掃氣箱殘余堿值化驗(yàn)比對(duì)

如圖6所示,在高低硫油轉(zhuǎn)換過(guò)程中,13 866—15 530 h期間,自高硫油配BN70汽缸油使用,總體殘余堿值符合標(biāo)準(zhǔn);15 530—16 546 h期間,高硫油轉(zhuǎn)至低硫油階段,仍使用BN70汽缸油,殘余堿值明顯上升;16 546—17 701 h期間,汽缸油逐漸轉(zhuǎn)至BN40,殘余堿值逐漸下降,17 701—18 984—20 434 h期間,使用低硫油配BN40汽缸油,殘余堿值趨于穩(wěn)定并正常狀態(tài)。

圖6 各階段掃氣箱殘余堿值化驗(yàn)比對(duì)

(二)低硫油轉(zhuǎn)換過(guò)程中鐵含量變化

各階段掃氣箱殘?jiān)F含量如圖7所示, 鐵含量一直低于100 ppm,表明主機(jī)現(xiàn)階段運(yùn)行良好。

圖7 低硫油轉(zhuǎn)換過(guò)程的鐵含量變化

(三)掃氣箱殘?jiān)秀t含量檢測(cè)

如圖8所示,掃氣箱殘?jiān)械你t含量檢測(cè)結(jié)果表明:在低硫油轉(zhuǎn)換過(guò)程中,使用原有BN70的汽缸油,活塞環(huán)磨損明顯加大。

圖8 掃氣箱殘?jiān)t含量檢測(cè)結(jié)果

四、使用低硫油時(shí)的汽缸油管理分析

(一)使用低硫油情況下的不同堿值汽缸油性能

(1)在使用低硫燃油期間,BN70汽缸油堿值明顯偏高,主要表現(xiàn)為活塞頭白色結(jié)晶明顯增多,缸套內(nèi)壁出現(xiàn)白斑,隨著運(yùn)行時(shí)間的增加,該現(xiàn)象越來(lái)越明顯。

(2)在使用低硫燃油期間,配BN70汽缸油,掃氣箱殘留顆粒粗大,掃氣箱底部白色沉淀物堅(jiān)硬,不易清除。

(3)在使用低硫燃油期間,配BN70汽缸油,活塞環(huán)磨損加劇,化驗(yàn)結(jié)果表明,掃氣箱殘?jiān)秀t含量增大。

(4)在使用低硫燃油期間,配BN40汽缸油,掃氣箱變臟。掃氣箱殘留顆粒變小,手感滑膩,擦抹方便?;钊h(huán)磨損正常,鐵含量降低,缸套磨損也處于良好狀態(tài)。

(二)活塞頭與缸套白色沉淀物分析

柴油機(jī)在正常的工作狀態(tài)下,由于得到缸套冷卻水的持續(xù)有效冷卻,燃燒室缸套內(nèi)壁在350 ℃左右或高于350 ℃,在該溫度下,汽缸油黏度下降到1cst,缸壁潤(rùn)滑油膜厚度小于3μm,處于邊界潤(rùn)滑狀態(tài)。即便是極其稀薄的汽缸油膜也需存貯空間,即汽缸壁上的微小凹坑。高硫燃油具有適當(dāng)?shù)乃岫龋軌虼蜷_(kāi)汽缸內(nèi)壁的石墨結(jié)構(gòu),在缸套表面產(chǎn)生微小大約直徑50μm、深度10~15μm的腐蝕坑,這些凹坑充當(dāng)儲(chǔ)油層,使汽缸油膜能在汽缸壁上有存貯空間,以保留汽缸油。而低硫油的酸度相對(duì)較低,無(wú)法打開(kāi)汽缸內(nèi)壁的石墨結(jié)構(gòu),這些凹坑就不會(huì)在汽缸內(nèi)表面形成,而沒(méi)有潤(rùn)滑油膜和貯油凹坑將導(dǎo)致活塞與缸套內(nèi)表面之間產(chǎn)生直接摩擦。

我們對(duì)活塞頂部白色沉淀物進(jìn)行了取樣分析,應(yīng)是汽缸油堿性添加劑未完全中和的產(chǎn)物。因?yàn)槠子偷奶砑觿┲泻写罅库}(Ca)化合物,在燃燒室的高溫高壓工況下,添加劑中的Ca離子轉(zhuǎn)化為CaSO4/CaCO3,呈白色結(jié)晶狀。在使用低硫油之后,燃油中硫含量下降,致使CaSO4結(jié)晶下降,而CaCO3結(jié)晶相應(yīng)增多。由于CaCO3熔點(diǎn)高,有無(wú)定形和結(jié)晶兩種形態(tài),結(jié)晶形態(tài)中又可分為斜方晶系和六方晶系,呈柱狀或菱形。在活塞的上下往復(fù)運(yùn)動(dòng)下,這些沉淀物松脫,在缸套內(nèi)壁與活塞環(huán)表面之間形成磨料,這些磨料填平了汽缸套內(nèi)壁的凹坑,使汽缸套內(nèi)壁及活塞環(huán)表面形成光面。雖然白色麻點(diǎn)手感光滑,但貯油功能已消失,減少了汽缸油的存貯,使原先的邊界潤(rùn)滑更加惡化,導(dǎo)致摩擦加劇,直至汽缸套和活塞環(huán)異常磨損,嚴(yán)重時(shí)產(chǎn)生拉缸現(xiàn)象。

五、使用低硫油時(shí)的汽缸油管理建議

汽缸油的主要功能在于保持缸壁與活塞環(huán)之間的可靠潤(rùn)滑,中和燃油中的酸,以防缸套酸性腐蝕,帶走缸套、活塞與掃氣口部位的沉淀物。筆者認(rèn)為在汽缸油功能選擇不能兼得的情況下,應(yīng)優(yōu)先考慮其潤(rùn)滑性能,然后考慮汽缸油的清凈分散性。使用低硫油時(shí),可不考慮或少考慮其中和能力。

觀(guān)察表明,在使用低硫油的情況下,與BN70汽缸油相比,BN40汽缸油潤(rùn)滑性能良好,能較好地避免產(chǎn)生白色沉淀引起拉缸。雖然掃氣口等部位殘油泥較多,但磨損顆粒少,油泥稀軟,擦抹方便。在使用BN40汽缸油時(shí)應(yīng)縮短掃氣口、掃氣箱內(nèi)壁清潔周期,定期化驗(yàn),保持鐵含量不大于100 ppm(中小型柴油機(jī)),堿值不大于原堿值的75%。

經(jīng)驗(yàn)表明,使用BN40汽缸油是合適的,為避免掃氣箱內(nèi)壁臟污,要縮短掃氣箱清潔周期。筆者認(rèn)為BN70與BN40汽缸油交替使用僅是一種建議性方式,但不是最好的方式。從調(diào)研結(jié)果來(lái)看,以前的白色沉淀不會(huì)因堿性的變化而自行消失,以前積聚的炭粒也不會(huì)因堿性的變化而消除。通過(guò)高堿性汽缸油沖洗減少掃氣箱臟污的方式值得進(jìn)一步調(diào)研。

六、結(jié)語(yǔ)

BN70、BN100等汽缸油的研制成功,很好地解決了高硫油時(shí)代的汽缸油使用問(wèn)題。隨著船舶環(huán)保要求不斷提高,船用燃油進(jìn)入低硫油時(shí)代,如能研制出適宜低硫油使用的汽缸油,將是業(yè)界的一大幸事,期待新型汽缸油的出現(xiàn)。

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