靳海生 曹喜軍 張覺靈 劉軍川 余光光
敬業(yè)集團棒材生產線配備了無頭焊接軋制,消除了傳統(tǒng)軋制工藝中坯料在進入軋機時的等待時間,以減少軋制過程中粗軋區(qū)的切頭和精軋前的切尾,使產品收得率有所提高。隨著無頭焊接技術不斷推廣和發(fā)展,敬業(yè)集團又引進了意大利第三代無頭焊接軋制技術,于2019年1月5日熱試成功,2019年3月正式投入使用。
敬業(yè)集團5號、6號、7號軋鋼線,每條線產能100萬噸。該套無頭軋制焊機安裝在6號線,主要生產?8~20mm的盤螺。2000年左右,國內鋼廠曾經引進過達涅利無頭焊機,NKK的無頭焊機,但是都不太成功。據報道,主要原因是鑄坯端面不平整,焊機存在去毛刺不干凈,絕緣不理想等問題。
目前,無頭軋制焊接機有NKK公司EBROS和達涅利公司EWR,設備焊接方式都是閃光無頭焊機。達涅利公司在開發(fā)無頭焊機起步較早,業(yè)績相對較多。無頭焊機的優(yōu)點有:坯料在軋制過程中,因鑄坯頭尾焊接,沒有坯間間隔等待,無需切除頭部、尾部,消除了短尺,減少了廢品。因為焊接過程中設備載荷均勻,使用該技術可以提高軋機、減速機等主要設備和導衛(wèi)的壽命,降低零備件成本。
鋼坯在進粗軋前,焊機在焊機升降輥道上將前后兩根鋼坯焊合在一起,焊接過程開始于小方坯加熱爐出口輥道,在高壓除鱗機后。出加熱爐的小方坯首先要進行高壓水除鱗,通過高壓水將鑄坯表面的氧化鐵皮清理,然后其前端與已經在粗軋機中(首次焊接即將進入1號軋機)軋制的小方坯尾端實施閃光對焊。焊接周期從焊接本體小車靜止位置開始,出、入口夾緊裝置先夾緊小方坯,使將要焊接的2支方坯保持相同的運行速度,焊接作業(yè)開始后將出口夾鉗方坯尾部和入口夾鉗方坯頭部焊接在一起。
夾鉗裝置系統(tǒng)通過液壓系統(tǒng)對正方坯的頭、尾四個側面,鉗口和坯料充分接觸,確保機載變壓器輸出的電流穩(wěn)定。在焊接過程中,首先使用機載變壓器提供瞬間大電流將兩個坯料的端部熔化,而后由上下成對液壓缸驅動壓緊裝置,將兩個熔化斷面擠壓融合在一起。壓合的過程可以排除焊渣,毛刺機分別沿上、下2個水平方向和左右2個垂直方向,將高于坯料表面的金屬部分切除。焊機夾鉗裝置打開、減速、返回到焊接初始等待位置,通過紅外線檢測坯料,將信號傳遞給焊機后,再開始下一個焊接過程,完成焊接的兩根鋼坯,進入粗軋機開始軋制過程。焊接設備安裝于移動小車上,可對100mm~200mm的方坯或圓坯進行焊接,能焊接的鋼種包括中低碳鋼和部分低合金鋼。
普通軋鋼線需要對一根鋼坯進行切頭、切尾和切短尺的操作,焊機將鋼坯焊接后,成為一根鋼坯,避免了切頭、切尾、減少短尺,提高軋鋼的金屬收得率,成材率。運輸輥道、焊機本體非夾鉗接觸位和鋼坯絕緣后,焊接在作業(yè)時,直流電流只能通過鑄坯端部對鋼坯實行熔化焊接。無頭軋制和普通常規(guī)軋制工藝相比,生產效率可提高10%~12%,生產成本降低2.5%~3.0%,棒材定尺率接近100%,金屬收得率提高約1%,能明顯減少軋制縱向尺寸和性能不均現象。
按年產100萬噸棒材計算,無頭焊機可減少切頭、切尾、短尺和堆鋼損耗,創(chuàng)造1300萬元效益,加上提高軋機作業(yè)率和減少軋機、備件、維護創(chuàng)造的間接效益900萬元。見表1。
噸鋼效益計算,按成品價格和廢鋼價格的差值推算,焊機的運行成本在426萬元,焊機一年綜合效益為1818萬元左右。見表2。
敬業(yè)集團對生產軋制后的產品取樣測試,焊接部位抗拉強度和屈服強度,分別比母材低10MPa~12MPa和低13MPa~15MPa。閃光焊接是用大電流將金屬熔化并擠壓重新融合在一起,因此熔化的金屬再凝固后的組織性能比母體組織晶粒稍大、性能略低。研究表明,延伸率在100以上,由焊縫脫碳引起的斷面強度下降,則可以忽略不計。
由于該工藝為舊線升級改造,焊機設備布置在加熱爐和1號軋機之間,按工藝要求修改了出爐絕緣輥道;配置了除鱗裝置;焊機、升降輥道和毛刺機由達涅利原廠供貨;液壓系統(tǒng)由焊機和毛刺機共用1個液壓站。軋機區(qū)之后的設備使用情況:除調整活套的高度外,其余未做改變。
表1 無頭焊接軋制效益計算 元
表2 無頭焊接軋制焊機生產成本 元
土建詳細設計和施工、高壓水除鱗系統(tǒng)安裝調試、出爐絕緣 輥道、緊急收集臺架裝置設備的制作安裝、液壓系統(tǒng)的設計和設備安裝、水冷配管、焊機本體的安裝調試等,都由敬業(yè)集團完成。為不影響產線的產量,整個項目在安裝焊機本體時停產13.5天完成安裝和冷調試。
坯料焊接操作方案根據高、低碳等鋼種特點、軋機速度及產品的規(guī)格尺寸,分為3個(高、中、低速)速度區(qū)間。主要技術參數:工作溫度950oC~1150oC;焊機行程:8.0米~9.5米;最大焊接速度0.24m/s;焊機返回速度:0.3m/s;額定功率2000kVA。
升降和出加熱爐的輥道因坯料在運行中撞擊、摩擦導向裝置,造成連接、固定位絕緣出現漏電。坯料運輸輥道系統(tǒng)要做好絕緣,否則影響連續(xù)焊接。
棒線廠生產節(jié)奏快,生產線連續(xù)性強,無論哪部分設備或操作不正常,都會影響連續(xù)焊接作業(yè)。由于軋輥壽命有限,需定期停機更換軋輥。正在焊接時,如果出現毛刺機卡坯、軋機堆鋼、冷床亂鋼等情況,需要終止焊接。
無頭軋制穩(wěn)定運行的前提條件要求軋線設備運行狀態(tài)穩(wěn)定、前后工序協調性好,加熱爐步進周期要穩(wěn)定、軋機調速均勻、精整區(qū)單、雙收集鏈床設備保持運行穩(wěn)定。因此設備維護人員需做好備件管理。
機載變壓器、固定夾鉗水冷系統(tǒng)因漏水,造成焊接系統(tǒng)報警,進入保護狀態(tài),使焊接失敗。解決辦法是在開始焊接前,確認該水系統(tǒng)液位在正常范圍。由于機載變壓器和夾鉗漏水點主要在機體內不容易發(fā)現。另外夾鉗常因坯料頭部頂、撞、摩擦鉗口,也會引起漏水??稍诤笝C入口前輥道設置導向裝置來解決這個問題。機載變壓器需要補水用來排除冷卻系統(tǒng)內的空氣,避免冷卻系統(tǒng)因內部的氣體而降低冷卻效果,造成設備局部過熱。操作人員要經常檢查焊機本體入口水分流器接口連接位。
(1)無頭軋制技術消除了傳統(tǒng)軋制工藝中的坯料間隔,減少了軋制品頭、尾剪切的材料浪費、消除了軋機間的沖擊載荷,提高了設備使用壽命,減少了設備維護費用,提高了軋制節(jié)奏和成材率,是目前長材軋鋼技術中的熱點。
(2)無頭焊接軋制技術設備精巧,如果運行順利,投資1年左右就可以收回成本。
(3)無頭焊接軋制技術適合傳統(tǒng)軋線的改造,但是在設備管理、維護、備件管理上的要求很高,軋鋼廠要高度重視。
(4)國內軋鋼廠要求生產運行穩(wěn)定、產量高、停機時間少,這就要合理對焊機進行保養(yǎng)。
(5)焊接過程中要保證絕緣部位的狀態(tài)良好,避免局部漏電影響焊接質量和焊機正常作業(yè)。
(6)今后考慮該技術能適用更多的鋼種研發(fā)。
通過消化引進技術,追求更低成本、更低消耗,生產性能綠色的、優(yōu)良的、可循環(huán)的鋼鐵產品,敬業(yè)集團實施項目的過程中,提高生產和設備管理水平。
參考文獻略