吳亞萍、秦麗萍、徐炳樺
(1.上汽通用五菱汽車股份有限公司,柳州 545007;2.湖南湖大艾盛汽車技術(shù)開發(fā)有限公司,柳州 545007)
汽車工業(yè)正在迎來(lái)迅速發(fā)展,不管是傳統(tǒng)的燃油汽車,還是新興的混動(dòng)、純電動(dòng)汽車,都已經(jīng)能夠進(jìn)入尋常百姓家。當(dāng)汽車在滿足大家對(duì)其外表以及動(dòng)力等的標(biāo)配需求后,NVH性能也已成為大眾消費(fèi)者的重點(diǎn)關(guān)注對(duì)象。所以,整車NVH性能已經(jīng)成為各大主機(jī)廠在汽車開發(fā)設(shè)計(jì)過(guò)程中非常注重的工作[1-2]。而在整車NVH問(wèn)題中,車內(nèi)怠速噪聲是比較難控制的問(wèn)題之一。這類噪聲表現(xiàn)為在怠速起動(dòng)時(shí),駕駛艙內(nèi)在某個(gè)頻率下出現(xiàn)“嗚嗚”聲,這種噪聲使人感覺(jué)煩躁,是駕駛員不可接受的主觀感受[3-4]。而怠速噪聲的產(chǎn)生主要源于動(dòng)力及排氣系統(tǒng),其傳遞路徑主要為懸置系統(tǒng)、進(jìn)排氣系統(tǒng)和車身系統(tǒng)。
本文針對(duì)某款車型怠速存在“嗚嗚”聲異響,利用試驗(yàn)和仿真結(jié)合方法,確定是排氣系統(tǒng)上掛鉤與車身安裝點(diǎn)動(dòng)剛度不足引起。本司通過(guò)優(yōu)化掛鉤結(jié)構(gòu),提高安裝點(diǎn)動(dòng)剛度,采用ODS工作變形分析方法進(jìn)行診斷,并對(duì)有關(guān)車身結(jié)構(gòu)進(jìn)行優(yōu)化。優(yōu)化后,該系統(tǒng)在動(dòng)態(tài)激勵(lì)下的抗變形能力提高,系統(tǒng)因受到激勵(lì)而產(chǎn)生的振動(dòng)減小,達(dá)到了消除噪聲問(wèn)題,對(duì)車內(nèi)噪聲問(wèn)題解決提供了有效可行的思路。
某轎車在怠速時(shí)駕駛艙內(nèi)出現(xiàn)“嗚嗚”聲,經(jīng)測(cè)試排查,發(fā)現(xiàn)聲源來(lái)自前消的消聲器主動(dòng)端吊鉤位置(圖1)。該處為響應(yīng)點(diǎn),頻率為183 Hz,如圖2所示。斷開前消吊鉤后,183 Hz的聲壓級(jí)降低15 dB,車內(nèi)“嗚嗚”聲消失(圖3)。初步判斷噪聲是由于掛鉤與車身安裝點(diǎn)動(dòng)剛度不足產(chǎn)生,從而傳遞到車內(nèi)。
基于測(cè)試結(jié)果,為進(jìn)一步確定是否排氣系統(tǒng)吊鉤安裝點(diǎn)不足而引起車內(nèi)噪聲,對(duì)吊鉤安裝點(diǎn)做動(dòng)剛度分析。
利用HyperMesh軟件進(jìn)行有限元網(wǎng)格建模。白車身鈑金件采用2D網(wǎng)格單元屬性來(lái)建立:網(wǎng)格尺寸10 mm×10 mm;鈑金件所采用的材料為鑄鐵,彈性模量為2.1×105 MPa,密度為7.83×103 kg/m3,泊松比0.3;鈑金件之間的連接采用Acm單元模擬焊點(diǎn)連接,RB2單元模擬螺栓連接。排氣掛鉤采用3D六面體網(wǎng)格單元屬性來(lái)建立,網(wǎng)格尺寸3 mm×3 mm,材料與鈑金件相同(圖4)。掛鉤在白車身地板上的安裝位置如圖5所示。
圖1 前消主動(dòng)端吊鉤位置示意圖
圖2 前消主動(dòng)端吊鉤為響應(yīng)點(diǎn)
圖3 斷開前消吊鉤后噪聲對(duì)比
白車身自由狀態(tài)下,運(yùn)用單位激勵(lì)頻率響應(yīng)計(jì)算法設(shè)置動(dòng)剛度分析工況。在排氣掛鉤上抓取的RB2單元中心位置,分別施加X(jué)、Y、Z三個(gè)方向的動(dòng)態(tài)單位激勵(lì)力(1 N),最后輸出加速度導(dǎo)納。加速度導(dǎo)納表示的是系統(tǒng)加速度響應(yīng)與輸入力的傳遞函數(shù)[5]。為了更加直觀的對(duì)比分析,將得到的加速度導(dǎo)納轉(zhuǎn)化為某頻率下的平均動(dòng)剛度值,單位為N/mm。得到動(dòng)剛度曲線如圖6所示。
根據(jù)曲線結(jié)果可以得出:該處排氣掛鉤安裝點(diǎn)在183 Hz左右頻率段內(nèi)的動(dòng)剛度值均小于500 N/mm,最低動(dòng)剛度數(shù)值僅為385 N/mm。由于其動(dòng)剛度值較低,在其受到外部激勵(lì)時(shí),容易產(chǎn)生振動(dòng),造成低頻噪聲對(duì)車內(nèi)乘員產(chǎn)生影響。所以對(duì)排氣掛鉤做問(wèn)題診斷。
圖4 某排氣掛鉤3D網(wǎng)格模型圖
圖5 排氣掛鉤安裝位置圖
工作變形分析(Operational Deflection Shape,ODS),定義為結(jié)構(gòu)在某特定頻率下的工作變形[6]。通過(guò)變形分析,輸出排氣掛鉤動(dòng)剛度最低值所在頻率181 Hz的ODS工作變形,模擬得到排氣掛鉤工作變形云圖(圖7)。
根據(jù)工作變形模擬云圖分析:在頻率為181 Hz時(shí),排氣掛鉤受激勵(lì)位置做X、Z向擺動(dòng)的動(dòng)作,主要表現(xiàn)為Z向上下擺動(dòng),且振幅較大,拉動(dòng)橫梁做X向擺動(dòng)。為減小車身受其影響而產(chǎn)生的結(jié)構(gòu)變形和振動(dòng),應(yīng)對(duì)該排氣掛鉤中段做Z向運(yùn)動(dòng)限制結(jié)構(gòu),從而達(dá)到優(yōu)化目的。
圖6 排氣掛鉤安裝點(diǎn)Z向動(dòng)剛度曲線圖
圖7 排氣掛鉤工作變形云圖
在考慮到結(jié)構(gòu)可行性和生產(chǎn)成本的情況下,針對(duì)181 Hz頻率下的工作變形問(wèn)題,對(duì)排氣掛鉤中段做限制:增加一個(gè)連接原掛鉤和地板橫梁的輔助掛鉤,與原掛鉤中前段燒焊,與地板橫梁燒焊(圖8)。
通過(guò)對(duì)優(yōu)化后的排氣掛鉤安裝點(diǎn)再次進(jìn)行動(dòng)剛度分析,提取曲線與優(yōu)化前的動(dòng)剛度曲線進(jìn)行對(duì)比,排氣掛鉤安裝點(diǎn)的Z向動(dòng)剛度180 Hz左右頻段內(nèi)已基本整體升高至目標(biāo)線以上,優(yōu)于優(yōu)化前狀態(tài),達(dá)到了較好的優(yōu)化效果。目前狀態(tài)的動(dòng)剛度值已可以接受,優(yōu)化前后對(duì)比曲線如圖9所示。
為進(jìn)一步驗(yàn)證仿真分析的準(zhǔn)確性,將結(jié)構(gòu)優(yōu)化后的數(shù)模制作成實(shí)物樣件裝車(圖10)。同樣按照怠速工況測(cè)試,結(jié)果表明在183 Hz聲壓級(jí)降低8 dB(圖11)。且主觀評(píng)價(jià)怠速時(shí)的“嗚嗚”聲明顯消失,駕駛舒適性有了很大提升。
圖8 優(yōu)化前后對(duì)比圖
圖9 優(yōu)化前后動(dòng)剛度對(duì)比曲線圖
圖10 排氣掛鉤實(shí)物樣件
圖11 更改排氣吊鉤前后噪聲對(duì)比
(1)實(shí)車測(cè)試中,在怠速時(shí)駕駛艙內(nèi)出現(xiàn)“嗚嗚”聲,排查主要由排氣系統(tǒng)激勵(lì)引起,傳遞到車身。初步判斷由于排氣掛鉤與車身安裝點(diǎn)動(dòng)剛度不足,導(dǎo)致駕駛艙內(nèi)出現(xiàn)噪聲。
(2)通過(guò)建立白車身有限元模型和排氣掛鉤模型,分析排氣掛鉤安裝點(diǎn)動(dòng)剛度較低。根據(jù)問(wèn)題頻率,通過(guò)ODS工作變形分析優(yōu)化,動(dòng)剛度由385 N/mm提升到了1 340 N/mm,減小振動(dòng),從而能有降低傳遞到車內(nèi)的噪聲。
(3)采用仿真優(yōu)化后的排氣吊鉤,在問(wèn)題頻率183 Hz聲壓級(jí)降低了8dB,主觀評(píng)價(jià)“嗚嗚”聲明顯消失。進(jìn)一步驗(yàn)證了動(dòng)剛度分析優(yōu)化方法的準(zhǔn)確性和可靠性,為后續(xù)新車型開發(fā)提供了依據(jù)。