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不銹鋼冷連軋脫脂線攻關(guān)實(shí)踐

2021-05-27 07:45肖永剛李金朋司祥林李春生魯新鳳
四川冶金 2021年2期
關(guān)鍵詞:油泥堿液脫脂

肖永剛,康 君,李金朋,司祥林,李春生,魯新鳳

(柳鋼中金頂鋒不銹鋼有限公司,廣西 梧州 543000)

自20世紀(jì)初不銹鋼問世以來,很多國家就對開發(fā)新的不銹鋼種展開研究[1]。冶煉技術(shù)的突破和下游工裝設(shè)備的更新?lián)Q代,造就不銹鋼的消費(fèi)快速發(fā)展,特別是中國和其他亞太地區(qū)國家經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,以及不銹鋼大量進(jìn)入民用領(lǐng)域,帶動了世界不銹鋼產(chǎn)量的快速增長[2]。柳鋼中金頂鋒公司950 mm不銹鋼六連軋機(jī)組裝備,由內(nèi)蒙古北方重型機(jī)械有限公司加工制造,電控系統(tǒng)由上海寶信軟件有限公司設(shè)計(jì)調(diào)試,配套在線脫脂段由廣州某公司設(shè)計(jì)制造。雖然設(shè)備整體加工精良符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),但在實(shí)際生產(chǎn)過程中,不同的產(chǎn)品規(guī)格還存在一些優(yōu)化空間。本文就該機(jī)組于2018年7月連軋線負(fù)荷試車以來脫脂工藝段的運(yùn)行情況進(jìn)行了總結(jié)和分享。

1 脫脂段的現(xiàn)狀與存在的問題

該脫脂段長37 m,脫脂采用堿液噴淋及堿液刷洗三段兩級循環(huán),脫脂后帶鋼清洗采用四級循環(huán),清水補(bǔ)充第四級逐步向前溢流。系統(tǒng)采用鍋爐蒸汽加熱,脫脂段出口設(shè)有邊部氣吹和兩級烘干裝置。供水壓力0.2-0.3 MPa,烘干溫度120 ℃。初步運(yùn)行速度在200 m/min拉速時,清洗效果可滿足下道工序要求。隨著后續(xù)冷軋產(chǎn)線提速增效,在300 m/min運(yùn)行速度時清洗的問題逐漸顯現(xiàn)。

1.1 高速運(yùn)行時板面清洗后存在條狀油泥

機(jī)組提速以后生產(chǎn)(600-650)mm×(0.60-0.88)mm規(guī)格時,板面產(chǎn)生條狀間斷性、無周期、有手感油泥印。經(jīng)過漂洗后處理不干凈且有粘結(jié),會造成下道退火工序質(zhì)量缺陷,產(chǎn)生降級產(chǎn)品。

1.2 擠干輥易爆裂輥面及斷輥脖子

脫脂工藝段設(shè)10組擠干輥,分散布置在頭尾和堿液槽體間,對鋼帶進(jìn)行隔離擠干并防止竄液,下輥統(tǒng)一由電機(jī)減速機(jī)經(jīng)萬向聯(lián)軸器傳動。上輥由從動氣缸調(diào)節(jié)實(shí)現(xiàn)抬起、壓下,手動調(diào)節(jié)輥面高度,輥面襯耐堿橡膠。運(yùn)行時在80 ℃高溫作用下,由于托輥設(shè)計(jì)由電機(jī)帶動傳動軸驅(qū)動,擠干輥為從動輥,導(dǎo)致上下輥轉(zhuǎn)速不同步;在高溫和速差的作用下輥面受力不均導(dǎo)致膠輥爆裂。由于上輥是從動輥,為使上輥轉(zhuǎn)速與線速度匹配,增加手動調(diào)節(jié)絲桿使輥面壓緊增大摩擦力,進(jìn)而導(dǎo)致上擠干輥在輥徑處斷裂,反而增加備件的疲勞風(fēng)險。

1.3 清槽頻率高影響作業(yè)率

軋線作業(yè)本應(yīng)該高效連續(xù)運(yùn)行,由于清洗的作業(yè)效果不佳而影響到軋機(jī)的有效作業(yè)時間。脫脂工藝段每次排槽清理需要的時間長且功耗高。每次排槽清理約停機(jī)3小時,槽體加熱水循環(huán)沖洗1次需消耗500 m3天然氣。不同廠家的脫脂劑性能,也是影響不銹鋼板面清潔度的因素之一。

1.4 電控柜設(shè)計(jì)缺陷

脫脂段變頻器集中安裝在一個電柜內(nèi),由26臺變頻器和 8個70歐姆、 18個100歐姆的剎車電阻組成,電柜發(fā)熱量大導(dǎo)致變頻器燒壞。

2 改進(jìn)與優(yōu)化

為了有效改善冷軋產(chǎn)線提速增效以來突顯的生產(chǎn)質(zhì)量問題,根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際提出以下改進(jìn)措施:

(1)經(jīng)過調(diào)整與跟進(jìn)發(fā)現(xiàn),油泥的產(chǎn)生是由于個別擠干輥的轉(zhuǎn)速與帶材的線速度不匹配產(chǎn)生打滑摩擦,從而造成堿液里油泥在輥面接觸部分的堆積并附著在帶鋼上,形成板面分散性、無周期、間斷性有手感的條狀粘結(jié)。針對此問題,進(jìn)行了擠干輥傳動方式的改造,將原來的下輥傳動改造成為上下輥傳動。一臺電機(jī)減速機(jī)經(jīng)兩條萬向軸拖動上下輥同步傳動,共改造十組減速機(jī)。

(2)生產(chǎn)運(yùn)行時將擠干輥壓下工作時的傳動電機(jī)電流控制在40%-60%,降低因壓緊力過大造成的斷輥徑的風(fēng)險。同時,有效控制輥面的過度摩擦,降低輥面不良磨損。在3#、5#、10#擠干輥與帶鋼邊部接觸部分設(shè)計(jì)氣吹噴嘴,去除因輥面邊部磨損產(chǎn)生的邊部帶水,延長了擠干輥使用壽命,防止前段箱體竄液的同時解決了脫脂出口帶鋼邊部的帶水問題。

(3)把耐堿橡膠材質(zhì)擠干輥更換成氯磺化聚乙烯的擠干輥,此輥耐酸堿腐蝕性能好且滿足80 ℃以上高溫使用,有效杜絕了高溫下受力不均造成的輥面爆裂問題。

(4)將原有的尼龍刷輥更換為SIC耐磨刷輥,刷絲直徑從0.6 mm增加至1.0 mm使其強(qiáng)度提高,從而有效預(yù)防刷絲、斷絲、掉絲造成的過濾芯和噴嘴堵塞,減少了堿液噴射的阻擋問題。調(diào)整噴桿的角度使帶材表面沖洗面全覆蓋,提升了表面脫脂效果。

(5)針對脫脂劑進(jìn)行多個廠家的產(chǎn)品試用,調(diào)整其含堿濃度和表面活性劑成分[3]。經(jīng)過不斷的摸索改進(jìn),由最初的3-5天更換堿液箱,在保證板面質(zhì)量的情況下優(yōu)化至現(xiàn)在的16-20天排放清理箱體,大大提高了作業(yè)效率,降低了脫脂劑消耗和堿液廢水的產(chǎn)生量。優(yōu)化后滿足質(zhì)量要求且關(guān)閉了后續(xù)的兩級烘干環(huán)節(jié),節(jié)省了鍋爐蒸汽的消耗。

(6)把電氣室內(nèi)變頻器柜放熱量大的26只剎車電阻分出來單獨(dú)設(shè)置一個電柜,并加裝散熱器。將原有的26臺變頻器間距分散布置,并加裝散熱器和空調(diào),解決了電控柜集中發(fā)熱的問題。

相關(guān)生產(chǎn)工藝參數(shù)改進(jìn)前后脫脂劑消耗效果對比如表1所示。

表1 改進(jìn)前后脫脂劑消耗效果對比

3 結(jié)語

經(jīng)過脫脂段工藝優(yōu)化的實(shí)施,杜絕了脫脂后帶鋼表面附著條狀油泥的發(fā)生,提升了連軋線作業(yè)效率,改善帶鋼的表面清潔性。有效預(yù)防光亮退火后的粘結(jié)碳化問題,同時大大降低了鍋爐蒸汽、脫脂劑、擠干輥和刷輥的消耗,降低了運(yùn)維的人工成本,為落實(shí)公司節(jié)能降耗、提質(zhì)增效做出貢獻(xiàn)。

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