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柳鋼焊瓶鋼沖壓缺陷分析與工藝改進

2021-05-27 07:34袁勤攀李義虎李宗強
四川冶金 2021年2期
關鍵詞:鋼卷黑線鐵素體

袁勤攀,李義虎,李宗強

(廣西柳州鋼鐵集團有限公司,廣西 柳州 545002 )

焊接氣瓶生產(chǎn)主要工藝流程包括開卷下料、沖壓拉伸成型、縮口、焊接、熱處理、拋丸、表面噴涂、氣密性檢驗等。焊瓶鋼沖壓成型的變形量非常大,在沖壓拉延與縮口工序容易出現(xiàn)如圖1所示的沖壓缺陷。本文對柳鋼近年來生產(chǎn)的HP295焊瓶鋼典型的沖壓缺陷進行分析,并提出具體改進措施,實現(xiàn)焊瓶鋼沖壓缺陷率控制在用戶可接受的千分之五范圍內(nèi)。

(a)縮口開裂 (b)壓延開裂 (c)“黑線”缺陷圖1 沖壓缺陷宏觀形貌

1 產(chǎn)品介紹

柳鋼生產(chǎn)的HP295焊瓶鋼與國內(nèi)鋼廠的設計思路基本一致[1-2],降低硅、磷和硫含量提高鋼材的整體沖壓性能,適當提高碳含量以獲得較低的屈強比,添加適中的錳以保證鋼材的強度強韌性,HP295內(nèi)控化學成分見表1。焊瓶鋼在柳鋼1450熱連軋生產(chǎn)線上生產(chǎn),重點控制成品的屈強比和延伸率,采用1200~1250 ℃的加熱溫度確保鋼坯均勻奧氏體化,精軋溫度和卷取溫度分別設計為880~920 ℃和620~660 ℃,以保證板形和鐵素體晶粒度適中,軋后進行兩段冷卻以增加鐵素體的析出量,通過軟硬相的控制以獲得較低的屈強比和塑性,HP295的力學性能內(nèi)控見表2。

表1 化學成分標準及內(nèi)控(%)

表2 力學性能標準及內(nèi)控

2 缺陷原因分析

2.1 縮口開裂缺陷

如圖1(a)所示,鋼板在沖壓過程未出現(xiàn)開裂現(xiàn)象,但在縮口工序出現(xiàn)平行于沖壓方向的縱向開裂現(xiàn)象。在開裂區(qū)域取樣進行微觀檢測發(fā)現(xiàn),鋼板存在少量長度為72.5~156.2 μm的長條狀硫化錳夾雜物,夾雜物方向與裂口方向一致,主要分布在板厚中心位置,夾雜物級別為1.0級;組織為鐵素體、粒狀貝氏體和少量的珠光體,鐵素體晶粒度約11級,中心帶狀組織達到2.5級,縮口開裂區(qū)域的微觀組織見圖2。沖壓和縮口過程,開裂部位均存在冷變形后的加工硬化現(xiàn)象,當鋼板存在稍嚴重的偏析以及少量硫化錳類夾雜時,受到三重因素影響,容易造成應力集中,出現(xiàn)縮口開裂。

2.2 壓延開裂缺陷

如圖1(b)所示,部分鋼板壓延過程中,模具還未沖壓到底,沿周向便出現(xiàn)開裂現(xiàn)象,開裂鋼板多位于鋼卷頭尾部。通常該類缺陷主要是夾雜物較多或屈強比偏高造成[3],但對多個缺陷鋼板以及母材進行成分、生產(chǎn)工藝、力學性能、金相組織等方面的檢查,均未發(fā)現(xiàn)異常?,F(xiàn)場檢查沖壓設備,模具間隙為3.1 mm,模具R角為13.5 mm,沖壓前對所有下料圓餅料貼膜處理,沖壓工藝無異常。檢查開裂多的鋼卷整卷厚度曲線發(fā)現(xiàn),鋼卷中間位置厚度穩(wěn)定控制在2.88~2.92 mm;受到傳統(tǒng)熱連軋工藝的限制[4],如圖3所示,鋼卷尾部約15 m厚度偏厚,厚度達到3.0~3.1 mm。圓餅料沖壓是一個中間位置受到拉應力而減薄,邊部受到壓應力而增厚的過程[6],當圓餅料原始厚度偏厚,會增大沖壓時的摩擦阻力,并降低材料的流動性,容易產(chǎn)生壓延開裂現(xiàn)象。

(a)夾雜物形貌 (b)缺陷部位邊部組織

圖3 HP295厚度趨勢圖

2.3 沖壓“黑線”缺陷

如圖1(c)所示,“黑線”缺陷用手接觸有輕微觸感或觸感不明顯,形狀如月牙狀,容易與“月牙狀”隱裂混淆,部分氣瓶打砂噴漆后會有輕微的印記。在“黑線”缺陷區(qū)域取樣進行微觀檢測發(fā)現(xiàn),黑線處組織無明顯異常;通過掃描電鏡檢測,黑線處無異常成分,只是鐵含量較正常部位稍高,且缺陷部位在微觀狀態(tài)下呈現(xiàn)刮痕狀。見圖4綜合判斷,“黑線”實際上為鋼帶表面的機械刮傷,在沖壓變形后刮傷變成“月牙狀”,表面受到污染后呈黑色。

3 改進措施及效果

針對以上問題,特制定如下改進措施:

1)鋼水純凈度改進。將硫的內(nèi)控成分上限從0.008%降低至0.005%,精煉過程采用高堿度爐渣,嚴格控制吹氬時間和節(jié)奏,精煉結(jié)束后,保持一定的鋼包軟吹氬時間,以利于鋼中夾雜去除。

(a)金相分析

2)帶狀組織改進。將碳的內(nèi)控成分范圍從0.14%~0.18%調(diào)整為0.12%~0.16%,以減輕碳偏析,鋼水過熱度嚴格控制在30 ℃以內(nèi),軋鋼過程降低終軋溫度20 ℃。

3)頭尾厚度精度改進。適當增加中間坯頭尾切除長度,鋼卷全長嚴格按照厚度2.85~2.95 mm出廠,對超厚部分進行切除。

4)鋼板表面劃痕改進。在線檢儀表安裝在精軋機出口處,無法實現(xiàn)層流到卷取階段的劃傷監(jiān)控,因此每班對層流冷卻和卷取工序的通道進行檢查,并增加開卷抽查的頻次,杜絕鋼卷劃傷。

5)工藝改進后,2020年1~10月,湖南某企業(yè)使用柳鋼HP295共計1.48萬噸,“黑線”缺陷未發(fā)生,縮口開裂和壓延開裂的總?cè)毕萋士刂圃谟脩艨梢越邮盏那Х种逡詢?nèi)。

4 結(jié)語

HP295焊瓶鋼加工使用過程工藝復雜,國內(nèi)各鋼廠在供應焊瓶鋼過程中,均出現(xiàn)過壓延開裂、縮口開裂等質(zhì)量問題[6],通常該類缺陷與夾雜物超標、屈強比偏高等密切相關,但各鋼廠的工藝設計與裝備存在差異,外形相似的缺陷產(chǎn)生的機理也存在差異。因此,工藝技術人員需要結(jié)合缺陷宏觀特征與用戶加工工藝,通過開展生產(chǎn)工藝參數(shù)的追溯以及化學成分、金相組織、力學性能的分析,最終才能鎖定缺陷產(chǎn)生的原因,并制定行之有效的改進措施。

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