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鐵氧體永磁輔助同步磁阻電機抗退磁設計優(yōu)化

2021-05-22 01:34史進飛胡余生
微特電機 2021年5期
關鍵詞:退磁磁密鐵氧體

史進飛,胡余生,2,3,陳 彬,2,3,肖 勇,李 霞

(1.珠海格力電器股份有限公司,珠海 519070;2.空調(diào)設備及系統(tǒng)運行節(jié)能國家重點實驗室,珠海 519070;3.廣東省制冷設備節(jié)能環(huán)保技術企業(yè)重點實驗室,珠海 519070)

0 引 言

永磁輔助同步磁阻電機(以下簡稱PMSynRM)充分利用了磁阻轉(zhuǎn)矩和永磁轉(zhuǎn)矩,具有凸極比大、調(diào)速范圍廣、效率高、永磁體用量少等優(yōu)點,具有廣闊的應用前景。目前,永磁電機大多采用釹鐵硼永磁體,但稀土永磁材料儲量少,價格昂貴,導致電機成本高,且稀土價格受國家政策影響波動很大;而鐵氧體PMSynRM采用價格低廉的鐵氧體永磁體,與稀土永磁電機效率相當?shù)那闆r下[1-3],可進一步降低電機成本,正應用于空調(diào)壓縮機、新能源驅(qū)動電機、風機等領域。

但是,鐵氧體永磁體的矯頑力比稀土永磁體低,起動及運行過程中容易出現(xiàn)不可逆退磁問題,從而影響電機性能及可靠性[4]。文獻[5]綜述了永磁電機靜態(tài)防退磁分析方法和動態(tài)防退磁檢測技術,探討了防退磁技術發(fā)展趨勢。文獻[6]基于有限元仿真搭建了一種電機退磁評價方法,并通過實測驗證,為空調(diào)壓縮機用稀土永磁同步電機退磁特性評價提供了分析方法。文獻[7]對一臺退磁故障稀土永磁電機進行分析,得出永磁體渦流損耗發(fā)熱是導致永磁體退磁的原因。文獻[8]分析了電流大小、電流相位角以及溫度共同作用下稀土PMSynRM永磁體退磁特性,高電流相位角及高溫下永磁體退磁風險最大,并采用退磁率來評估電機退磁情況。上述分析主要針對稀土永磁電機,對于鐵氧體永磁電機,文獻[9]分析了混合永磁體電機中,稀土永磁體漏磁對鐵氧體永磁體退磁的影響,并提出改進方案及實驗驗證。文獻[10]通過在轉(zhuǎn)子磁障上增加旁路筋結(jié)構(gòu)來改善鐵氧體PMSynRM的退磁及轉(zhuǎn)矩脈動,而文獻[11]和文獻[12]分別通過轉(zhuǎn)子隔磁槽端部偏移錯位和增加永磁體層數(shù)來改善鐵氧體退磁問題。對于空調(diào)壓縮機用鐵氧體PMSynRM退磁研究較少,而且空調(diào)壓縮機運行工況及轉(zhuǎn)速范圍廣,高速下電機弱磁運行,繞組電流大,退磁風險高。

本文對一臺空調(diào)壓縮機用36槽6極鐵氧體PMSynRM進行退磁仿真分析,確定電機低溫下永磁體退磁特性,然后對轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)進行抗退磁設計優(yōu)化,有效提升電機抗退磁能力。

1 PMSynRM退磁原理及特性

1.1 鐵氧體永磁體退磁原理

在永磁電機運行過程中,尤其是運行工況惡劣、起動失敗等條件下,可能會產(chǎn)生一個較大的瞬時電流,在永磁體上施加一個較大的反向磁場,可能導致永磁體不可逆退磁,因此有必要對電機抗退磁能力進行校核及優(yōu)化。

對于鐵氧體永磁體,其矯頑力相比稀土永磁體低很多,退磁風險更大;而且,鐵氧體永磁體矯頑力隨溫度升高而增加,因此,鐵氧體永磁體需要校核低溫條件下抗退磁能力。

圖1為一款鐵氧體永磁體在-30 ℃時的退磁B-H曲線,表征永磁體磁感應強度B與磁場強度H之間的關系。當施加的反向磁場強度較小時,撤除反向磁場后永磁體磁密能夠回復到初始剩磁;當施加的反向磁場強度大于230 kA/m,永磁體剩磁將低于0.15 T,永磁體將無法回復到初始剩磁,永磁體剩磁降低4%,出現(xiàn)4%不可逆退磁,一般稱該點為退磁拐點。因此需要保證電機在任何運行狀態(tài)下永磁體工作點不能低于0.15 T,否則電機將出現(xiàn)一定程度的不可逆退磁。

圖1 鐵氧體永磁體B-H曲線(-30 ℃)

1.2 PMSynRM退磁特性

空調(diào)壓縮機用PMSynRM在高速弱磁工況運行或失步時電流峰值較大,表1為一臺36槽6極PMSynRM主要參數(shù),圖2為定轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)圖。永磁體采用等厚弧形結(jié)構(gòu),兩層永磁體厚度相同,采用平行充磁;電機在壓縮機高速弱磁工況下實測電流峰值可達20 A。為了保證電機在起動、失步等條件下不出現(xiàn)退磁,要求永磁體在低溫-30 ℃惡劣條件下的抗退磁電流達到最大運行電流峰值的3倍以上,即永磁體退磁電流達到60 A以上。

表1 電機主要設計參數(shù)

圖2 PMSynRM定轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)圖

因此,通過有限元仿真來分析電機退磁情況,在定子繞組中通入電流,使其產(chǎn)生的磁場中心與永磁體磁場相反,以此來施加反向磁場,評估電機最惡劣條件下退磁情況。

圖3為電機在-30 ℃,60 A條件下永磁體磁密分布圖。可以看出,兩層永磁體均出現(xiàn)較大面積的退磁區(qū)域,部分區(qū)域磁密甚至低于0.12 T,出現(xiàn)嚴重退磁,退磁均出現(xiàn)在永磁體中間部位,其中內(nèi)層永磁體圓弧張角較大,承受反向磁場較多,退磁更嚴重,電機抗退磁電流難以達到3倍要求,需要進行抗退磁提升設計。

圖3 -30℃,60 A下永磁體磁密分布圖

2 PMSynRM抗退磁設計優(yōu)化

根據(jù)上節(jié)分析的PMSynRM永磁體退磁分布特性,提出以下改進手段:

(1)針對永磁體中間易退磁問題,采用不等厚永磁,永磁體中間加厚,兩端減薄,使磁密分布更均勻;

(2)針對內(nèi)層永磁體退磁更嚴重的問題,兩層永磁體厚度不同,內(nèi)層永磁體厚度大于外層永磁體;

(3)將永磁體往轉(zhuǎn)子內(nèi)部移動,特別是永磁體中間部分,使永磁體遠離定子退磁磁場,改善退磁問題。

基于以上三點,原始與改進轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)對比如圖4所示。改進轉(zhuǎn)子永磁體內(nèi)移,還可以更有效地利用轉(zhuǎn)子內(nèi)部空間。

圖4 原始與改進轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)對比圖

圖5為改進轉(zhuǎn)子在-30 ℃,60 A條件下永磁體磁密分布圖??梢钥闯?,改進后永磁體磁密明顯提升,不可逆退磁明顯改善;其中內(nèi)層永磁體磁密達0.18 T以上,不存在退磁;外層永磁體中間局部磁密在拐點附近,磁密偏低,還需進一步優(yōu)化設計。

圖5 改進轉(zhuǎn)子-30 ℃,60 A下永磁體磁密分布圖

為了改善外層永磁體局部磁密偏低的問題,我們再改進轉(zhuǎn)子永磁體槽兩端,設置切邊(切邊轉(zhuǎn)子),以減小端部漏磁磁阻,使得電機在強磁場狀態(tài)下增加定子反向磁場泄露,但在正常運行磁場狀態(tài)下磁場泄露不大,改善高磁場狀態(tài)下永磁體退磁的同時,保證正常磁場下電機運行效率。圖6為切邊轉(zhuǎn)子在-30 ℃,60 A條件下永磁體磁密分布圖??梢钥闯?,設置切邊后,外層永磁體磁密提升,最小磁密提升至0.198 T左右,比改進轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)提升了20%以上;內(nèi)層永磁體磁密略微降低至0.175 T左右,無明顯下降,因此,設置切邊可進一步改善外層永磁體退磁情況。在永磁體退磁最嚴重的外弧繪制弧線,以查看改進前后永磁體磁密變化情況,圖7和圖8分別為外層和內(nèi)層永磁體在-30 ℃,60 A條件下外弧磁密情況,對永磁體位置作歸一化處理??梢钥闯?,最終切邊方案永磁體中間部分磁密均大幅提升,有效解決永磁體不可逆退磁問題,其中外層永磁體最小磁密提升了50.6%,內(nèi)層永磁體最小磁密提升了155%。

圖6 切邊轉(zhuǎn)子-30 ℃,60 A下永磁體磁密分布圖

圖7 原始及切邊方案外層永磁體磁密曲線

圖8 原始及切邊方案內(nèi)層永磁體磁密曲線

綜上,通過永磁體加厚、內(nèi)移、端部切邊等設置,可以有效改善PMSynRM低溫惡劣條件下鐵氧體永磁體不可逆退磁,提升電機可靠性,使其具有更廣泛的應用場合。

3 優(yōu)化結(jié)果比較

為了分析改進方案對電機成本及效率的影響,我們核算了永磁體用量及仿真電機效率(機械頻率60 Hz),如表2所示。由于切邊方案退磁改善效果最好,電機效率也比原始方案高,雖然永磁體用量略增,但鐵氧體永磁體價格低廉,對電機成本影響極小,因此優(yōu)選切邊方案。

表2 各方案永磁體用量及仿真效率對比

為了進一步分析不同電流下切邊方案退磁改善效果,我們仿真和計算了不同電流下永磁體平均磁密,并根據(jù)圖1的B-H曲線求取回復后的磁密,以此計算永磁體退磁率。

圖9為不同電流下原始及切邊方案外層永磁體退磁率??梢钥闯?,原始方案在3倍電流(60 A)以后開始出現(xiàn)較嚴重不可逆退磁,而切邊方案在4倍電流(80 A)以后才出現(xiàn)較明顯退磁,抗退磁電流明顯提升。

圖9 不同電流下原始及切邊方案外層永磁體退磁率

圖10為不同電流下原始及切邊方案內(nèi)層永磁體退磁率。內(nèi)層永磁體抗退磁電流也明顯提升,其中原始方案在80 A時出現(xiàn)局部反向充磁,導致計算退磁率較小,從結(jié)果來看,內(nèi)層永磁體退磁改善效果優(yōu)于外層永磁體。

因此,切邊方案在電機成本增加極小的情況下,電機永磁體抗退磁電流明顯提升,電機效率增加,達到較好的優(yōu)化效果。

4 結(jié) 語

本文首先簡要介紹鐵氧體永磁體退磁原理特性,通過有限元仿真分析了一臺36槽6極鐵氧體PMSynRM永磁體退磁分布特性;然后根據(jù)其退磁特性,提出了不等厚永磁體、永磁體內(nèi)移、永磁體槽切邊等改進結(jié)構(gòu),并通過仿真驗證其退磁改善效果;最后對比了各改進結(jié)構(gòu)對永磁體用量、電機效率、退磁率的影響,最終確定切邊方案。因此,通過轉(zhuǎn)子結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,可以有效改善鐵氧體PMSynRM低溫不可逆退磁,使其具有更廣泛的應用場合及應用前景。后續(xù)工作將制作樣機進行電機效率及退磁測試,通過實驗進一步驗證其改進效果。

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