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丙烯精制塔中甲基叔丁基醚含量異常增高的原因及對策

2021-05-06 05:53:52范新梟陳興鋒黃昌敏劉道勛宋壽亮
化工技術(shù)與開發(fā) 2021年4期
關(guān)鍵詞:干燥塔精制丙烯

范新梟,陳興鋒,黃昌敏,劉道勛,宋壽亮

(中國石油廣西石化公司,廣西 欽州 535000)

Unipol 氣相流化床聚丙烯工藝主要由原料精制系統(tǒng)、聚合反應(yīng)系統(tǒng)、排放氣回收系統(tǒng)和擠壓造粒系統(tǒng)等組成,具有相對簡單、靈活、經(jīng)濟、安全的特點[1]。該工藝使用高效催化劑體系,主催化劑為鈦系高效載體催化劑,助催化劑為三乙基鋁,助劑外給電子體為硅烷化合物或酯類化合物。國內(nèi)有部分聚丙烯裝置以煉廠催化裂化裝置產(chǎn)出的丙烯為原料。丙烯原料中含有的雜質(zhì)種類多且含量高,對聚合反應(yīng)活性的影響較大,易使催化劑的活性中心失活,降低反應(yīng)活性,造成生產(chǎn)波動,降低產(chǎn)品質(zhì)量,提高生產(chǎn)成本。因此對丙烯原料中雜質(zhì)的種類和含量進行控制,對聚丙烯裝置的穩(wěn)定生產(chǎn)和保證產(chǎn)品質(zhì)量具有重要意義。

1 丙烯原料精制流程

活性很高的Ziegler-Natta 催化劑體系易受原料中含有的微量毒物的影響。原料丙烯中的CO、CO2、O2、COS、H2S、H2O、砷化物和丙炔等雜質(zhì)對聚合反應(yīng)的影響較大,因此在進入反應(yīng)器前,丙烯原料必須經(jīng)過精制處理,以除去雜質(zhì)或?qū)㈦s質(zhì)含量降到工藝允許的水平。丙烯的精制流程如圖1 所示。丙烯原料先經(jīng)過脫氣蒸餾塔(A),脫除CO、CO2和O2等少量溶解在丙烯中的輕組分氣體,然后經(jīng)過裝填有3A 分子篩的一級干燥塔(B1或B2,一用一備)脫除H2O,再經(jīng)過脫硫塔(C1或C2,一用一備)脫除COS、H2S 等硫化物,然后經(jīng)過脫砷塔(D)和脫MAP塔(E)分別脫除砷化物和丙炔、丙二烯等不飽和烴,最后經(jīng)過裝填有13X 分子篩的二級干燥塔(F1或F2,一用一備)脫除H2O、甲醇和其它極性化合物。

圖1 丙烯精制流程示意圖

一級干燥塔、脫硫塔和二級干燥塔都配有兩個塔,在生產(chǎn)中需要定期進行再生操作,再生結(jié)束后充液備用。備用狀態(tài)的精制塔是打開出口閥門,關(guān)閉進口閥門。在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn),當一級干燥塔、脫硫塔和二級干燥塔由在用塔切換為備用塔時,都會出現(xiàn)精制后的丙烯中的MTBE 含量突增的現(xiàn)象,其中對二級干燥塔進行切換時,此現(xiàn)象尤為明顯。MTBE含量突增,會導致生產(chǎn)裝置工況波動和產(chǎn)品質(zhì)量的波動,因此必須采取措施,以控制精制塔切換過程中MTBE 含量增高的情況。

2 具體措施

為保證進入反應(yīng)器的丙烯質(zhì)量,在界區(qū)丙烯處、一級干燥塔出口、脫硫塔出口、脫砷塔出口、脫MAP 出口和二級干燥塔出口,均設(shè)置有氣相色譜分析儀檢測點,用于檢測丙烯的質(zhì)量,但每次只能檢測一個點,不能同時進行多點檢測。在平時的生產(chǎn)中,分析儀主要用于檢測二級干燥塔出口即精制后丙烯的質(zhì)量。在正常生產(chǎn)的情況下,氣相色譜分析儀檢測到的精制后丙烯的MTBE 含量為0.03×10-6~0.05×10-6;進行精制塔切換時,檢測到MTBE 含量會突增至5×10-6~10×10-6,維持數(shù)小時后緩慢降低至精制塔切換前的水平。一級干燥塔、脫硫塔和二級干燥塔在切換過程中,MTBE 含量異常增高的程度不同,其中二級干燥塔尤為嚴重。

由于高活性催化劑易受丙烯原料中的雜質(zhì)影響,因此所有會與催化劑活性中心發(fā)生反應(yīng)的成分都必須清除。一氧化碳、二氧化碳、羰基硫等雜質(zhì)對Ziegler-Natta 催化劑體系的毒害尤為嚴重,例如僅1×10-6mol 的一氧化碳就可以使催化劑活性喪失90%。MTBE 對催化劑活性的影響沒有一氧化碳、二氧化碳等雜質(zhì)那么嚴重,但MTBE 濃度達到一定程度時,也會使催化劑失活。

在本裝置進行的某次丙烯二級干燥塔的切換過程中,由于MTBE 含量異常升高,導致催化劑的聚合活性降低,產(chǎn)品熔融指數(shù)上漲,等規(guī)度下降,最終導致產(chǎn)品不合格。為了緩解精制塔切換時MTBE含量高對聚合反應(yīng)的影響,技術(shù)人員對精制塔切換的工藝步驟進行了優(yōu)化,其中二級干燥塔切換的優(yōu)化措施如圖2 所示。圖2(a)是直接打開備用塔的F2出口、入口閥門,關(guān)閉在用塔的F1出口、入口閥門,此時出口的MTBE 濃度以c1表示。圖2(b)是在全開備用塔的F2出口、入口閥門的同時,保持在用塔的F1出口、入口閥門全開,此時流經(jīng)F1和F2的流量都是1/2Q,二級干燥塔后的MTBE 濃度以c2表示,c2=1/2c1,即通過此操作,能使MTBE 的濃度降低至(a)操作的1/2。圖2(c)是在半開備用塔的F2出口、入口閥門的同時,保持在用塔的F1出口、入口閥門全開,此時流經(jīng)F1和F2的流量分別是2/3Q和1/3Q,二級干燥塔后的MTBE 濃度以c3表示,c3=1/3c1,即通過此操作,能使MTBE 的濃度降低至(a)操作的1/3。

圖2 二級干燥塔切換操作示意圖

對精制塔切換的工藝步驟進行優(yōu)化的原理,是使備用塔內(nèi)含高濃度MTBE 的丙烯緩慢排出,將其稀釋至低濃度而不至于嚴重影響到聚合反應(yīng)的活性。當備用塔內(nèi)含高濃度MTBE 的丙烯被新鮮丙烯置換出來后,再全開備用塔的出、入口閥門,關(guān)閉先前在用塔的出、入口閥門。通過優(yōu)化操作,可以將精制塔切換過程中MTBE 含量異常增高的影響降低,但目前仍無法確切判斷備用塔內(nèi)MTBE 含量異常增高的具體原因,仍需進行更深入的研究。

3 MTBE 含量高的原因分析

丙烯精制塔進行切換時,MTBE 含量突增的直接原因是備用塔內(nèi)積累有MTBE,導致由在用塔切換為備用塔時,檢測到MTBE 含量突增。結(jié)合正常生產(chǎn)狀況下精制后的丙烯中也會檢測到微量MTBE,可以做出如圖3 所示的推測。可能性之一:丙烯原料中含有MTBE 雜質(zhì),緩慢積累在精制塔內(nèi),進行精制塔再生時沒有完全被吹掃氮氣吹出床層,導致充液備用時釋放到丙烯中,下次使用備用塔時排出。可能性之二:MTBE 的合成原料是甲醇和異丁烯,有研究發(fā)現(xiàn),甲醇和異丁烯能在分子篩等酸性催化劑的作用下合成MTBE[2-3],因此丙烯中的雜質(zhì)甲醇和異丁烯有可能在精制塔中裝填的分子篩的作用下合成MTBE 并積累在精制塔內(nèi),進行精制塔再生時沒有完全被吹掃氮氣吹出床層,導致充液備用時釋放到丙烯中,下次使用備用塔時排出。可能性之三:丙烯中的雜質(zhì)甲醇和異丁烯在備用塔內(nèi)長時間滯留,有足夠的時間緩慢合成MTBE,在使用備用塔時排出。要想更進一步排查并確認MTBE 生成的原因,仍需進行更深入的研究。

圖3 MTBE 含量高的可能原因

4 總結(jié)

丙烯精制塔在塔切換過程中出現(xiàn)了MTBE 含量突增的現(xiàn)象,通過優(yōu)化操作,能將MTBE 的濃度降低,避免因進入反應(yīng)器的丙烯中的MTBE 含量過高,而造成催化劑中毒、反應(yīng)器工況波動和產(chǎn)品質(zhì)量波動等后果。本文列出了MTBE 形成的可能原因,但確切的形成原因和形成機理仍有待進一步研究。

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