尹志華,馮 帥,王繼革
(河鋼集團(tuán)邯鋼公司邯寶煉鐵廠,河北 邯鄲 056000)
邯鋼西區(qū)1#、2#高爐容積為3200 m3,日產(chǎn)鐵量為16 000 t,渣比按330 kg/t計(jì)算,日產(chǎn)渣量5000 t以上,兩座高爐都采用PW公司的INBA法處理爐渣。自開(kāi)爐以來(lái),運(yùn)行基本穩(wěn)定,但仍存在以下問(wèn)題:沖渣壓力難以控制在0.2~0.25 MPa之間。為節(jié)省資金,邯鋼INBA系統(tǒng)采用無(wú)變頻水泵進(jìn)行沖渣,導(dǎo)致沖渣管道和熱水管道流量不匹配,熱水池、冷水池水位難以平衡。轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速不能根據(jù)渣量、轉(zhuǎn)矩自動(dòng)調(diào)節(jié),且保證轉(zhuǎn)鼓不溢水。穿過(guò)轉(zhuǎn)鼓中心的皮帶粘渣嚴(yán)重,吹掃裝置效果不佳。轉(zhuǎn)鼓內(nèi)提渣網(wǎng)脫落后易卡在機(jī)頭下料口內(nèi),導(dǎo)致下料不暢甚至劃傷皮帶,造成生產(chǎn)事故[1-4]。
(1)安裝卸壓管。為控制沖渣壓力,在沖渣A管(Φ450 mm)、沖渣B管(Φ450 mm)下安裝a卸壓管(Φ150 mm)、b卸壓管(Φ150 mm),材質(zhì)為稀土耐磨合金管,如圖1所示。泄壓管伸進(jìn)?;?200 mm,泄壓管上安裝DN150手動(dòng)閥門(mén),根據(jù)閥門(mén)的開(kāi)度,可調(diào)節(jié)沖渣壓力,閥門(mén)開(kāi)度越大,沖渣壓力越小。在沖渣A管、沖渣B管上分別安裝壓力表,可觀察沖渣壓力。同時(shí),卸壓管也能起到攪拌沖渣池的作用,使渣、水充分接觸。
(2)安裝平衡管。為保持熱水池、冷水池水位平衡,在沖渣管道和熱水管道上分別安裝流量計(jì),在熱水管道出口和入口安裝平衡管(Φ250 mm)和DN250平衡閥,平衡閥與PID控制器連接,采用PID調(diào)節(jié),根據(jù)沖渣管道流量和熱水管道流量差值的大小自動(dòng)調(diào)節(jié),使得沖渣管道流量與熱水管道流量相匹配,保證熱水池和冷水池液位相平衡。在出口方箱內(nèi)安裝擋水板,材質(zhì)為不銹鋼,可提高?;臎_渣池水位,使渣、水充分接觸。
(3)安裝自動(dòng)清理脫落提渣網(wǎng)裝置。渣、水混合物進(jìn)入脫水轉(zhuǎn)鼓,轉(zhuǎn)鼓內(nèi)的分配器將水渣平均分布至緩沖箱,經(jīng)過(guò)提渣網(wǎng)將渣砂放置在皮帶上。轉(zhuǎn)鼓內(nèi)提渣網(wǎng)有前、中、后3組,各28張,共84張。因位置在轉(zhuǎn)鼓內(nèi),空間狹小,蒸汽溫度較高,不易檢查。但提渣網(wǎng)脫落后會(huì)隨皮帶運(yùn)出,卡在機(jī)頭下料口內(nèi),導(dǎo)致下料不暢,皮帶停機(jī),甚至有劃傷皮帶的風(fēng)險(xiǎn)。安裝自動(dòng)清理脫落提渣網(wǎng)裝置可以解決此問(wèn)題,該裝置由橫梁、立柱、鐵鏈、掛鉤組成。具體實(shí)施方式為:在托輥支架兩側(cè)安裝高為0.9 mm的立柱,上方用長(zhǎng)為1.3 mm橫梁連接,5根鐵鏈上端依次安裝在橫梁上,鐵鏈的下端連接掛鉤,掛鉤鉤端與皮帶輸送方向相反,調(diào)整鐵鏈長(zhǎng)度使得掛鉤緊貼皮帶工作面。實(shí)施后效果明顯,掛鉤可以有效攔截脫落的提渣網(wǎng),杜絕了提渣網(wǎng)卡在下料口或劃傷皮帶,從而造成生產(chǎn)事故。
1-?;?-吹制箱;3-沖渣池;4-沖渣A管;5-沖渣B管;6-a泄壓管;7-b泄壓管;8-手動(dòng)閥門(mén);9-手動(dòng)閥門(mén);10-出口方箱;11-擋水板;12-轉(zhuǎn)鼓;13-熱水池;14-平衡管;15-平衡管;16-1#熱水泵;17-2#熱水泵;18-3#熱水泵;19-電動(dòng)球閥;20-電動(dòng)球閥;21-電動(dòng)球閥;22-電動(dòng)球閥;23-流量計(jì);24-流量計(jì);25-平衡閥;26-平衡閥;27-熱水C管;28-熱水D管;29-1#沖渣泵;30-2#沖渣泵;31-3#沖渣泵;32-電動(dòng)球閥;33-電動(dòng)球閥;34-電動(dòng)球閥;35-電動(dòng)球閥;36-流量計(jì);37-流量計(jì);38-壓力表;39-壓力表;40-冷水池;46-吹掃裝置 圖1 INBA系統(tǒng)設(shè)備改造
(4)改進(jìn)皮帶吹掃裝置。原吹掃裝置長(zhǎng)為1300 mm,直徑為15 mm,材質(zhì)為普通鐵管。該吹掃管孔眼磨損較快,孔眼變大,壓力不足,吹掃效果差。水渣的溫度較高,形狀不規(guī)則,成分中含有酸性物質(zhì),吹掃管腐蝕較為嚴(yán)重,半個(gè)月就得停機(jī)更換一根,影響正常運(yùn)輸水渣,增加人工勞動(dòng)強(qiáng)度。
改進(jìn)的吹掃裝置如圖2所示,安裝在機(jī)頭滾筒下部。吹掃管(Φ=40 mm,壁厚3 mm,L=1300 mm)為不銹鋼材質(zhì),兩頭焊接細(xì)管(Φ=15 mm),其中頭部焊接的細(xì)管連接膠皮管,使用圓環(huán)條固定;尾部焊接的細(xì)管,安裝手閥,定期排除吹掃管內(nèi)雜質(zhì)。連接管(Φ=20 mm)一端焊接在吹掃管本體上,一端套有絲扣,安裝噴吹嘴,依次排列,共26組。噴吹嘴頂部設(shè)有噴吹孔(Φ=3 mm),可以定期拆除,并清理噴吹嘴內(nèi)積渣,噴吹孔摩擦變大時(shí),只更換噴吹嘴即可,不必更換整個(gè)吹掃裝置。實(shí)施后,皮帶吹掃效果明顯,返程皮帶無(wú)積渣,減少了托輥和滾筒的磨損,降低了備件的消耗,延長(zhǎng)了皮帶的使用壽命。吹掃裝置具有耐磨、耐高溫、耐腐蝕的特性,壽命由原來(lái)不到半個(gè)月延長(zhǎng)到半年以上,減少了停皮帶的次數(shù),保證了正常運(yùn)輸水渣。吹掃管的噴吹孔可以靈活拆除,噴吹孔摩擦變大時(shí),只更換噴吹嘴即可,不必更換整個(gè)吹掃裝置,減少了備件的消耗。
41-圓環(huán)條;42-膠皮管;43-細(xì)管;44-手閥;45-皮帶;46-吹掃裝置;47-噴吹孔;48-連接管;49-噴吹嘴 圖2 改進(jìn)的吹掃裝置
(5)安裝高爐沖渣水余熱再利用設(shè)備。邯鋼1#、2#高爐爐渣溫度在1500 ℃以上,沖渣后水溫平均在75 ℃左右,出鐵后期渣量變大,水溫能達(dá)到90 ℃以上。沖渣水熱量一部分由冷卻塔的冷卻風(fēng)機(jī)排走,一部分由?;熗才湃氪髿?,造成熱量浪費(fèi)。邯鋼與北京億瑋坤節(jié)能科技有限公司合作,冬季采暖期間進(jìn)行余熱再利用項(xiàng)目,以1#高爐為例,INBA系統(tǒng)的熱水泵將水送入換熱器,經(jīng)換熱再回到冷水池,均流泵將高溫?zé)崴斎肟傉?,循環(huán)泵將總站低溫水排回?fù)Q熱器,反復(fù)循環(huán);補(bǔ)水泵根據(jù)水壓、流量進(jìn)行補(bǔ)水。換熱器共8臺(tái)(6用2備),材質(zhì)為鈦板加納米涂層。實(shí)施后,沖渣水進(jìn)水溫度以75 ℃為基準(zhǔn),沖渣水回水溫度為55 ℃,冷水側(cè)進(jìn)水溫度50 ℃,冷水側(cè)供水溫度68~70 ℃之間,換熱效率較高。?;熗舶惭b乏汽回收裝置,乏汽溫度由97 ℃冷卻至75 ℃,進(jìn)入換熱器,在采暖水進(jìn)水溫度為50 ℃的情況下,采暖水出水溫度能達(dá)到65~68 ℃。
(1)沖渣壓力控制工序。經(jīng)實(shí)踐驗(yàn)證,邯鋼INBA系統(tǒng)沖渣壓力控制在0.2~0.25 MPa之間,可以避免壓力太小,產(chǎn)生大量泡渣,堵塞連接件、分配器等設(shè)備,嚴(yán)重時(shí)發(fā)生爆炸。也可以避免壓力太大,水渣粒度小,產(chǎn)生細(xì)渣和綿渣堵塞濾網(wǎng),降低轉(zhuǎn)鼓過(guò)濾能力,還會(huì)穿過(guò)濾網(wǎng)進(jìn)入熱水池,磨損沖渣泵、熱水泵、底流泵、管道等設(shè)備。
操作時(shí),打開(kāi)1#、2#沖渣泵(3#沖渣泵備用),觀察沖渣A管、沖渣B管壓力,此時(shí)壓力在0.3 MPa以上。分別打開(kāi)a、b泄壓管上的手閥,隨著手閥開(kāi)度的增加,沖渣壓力開(kāi)始降低,控制壓力在0.2~0.25 MPa時(shí),固定手閥不動(dòng),渣砂粒度可控制在2~3 mm之間,不會(huì)產(chǎn)生泡渣和細(xì)渣。
(2)沖渣流量控制。在沖渣泵、熱水泵無(wú)變頻控制情況下,沖渣管道熱水管道流量不匹配,熱水池、冷水池水位難以平衡。而且INBA法冷水池和熱水池容積較小,合計(jì)只有900 m3左右,如水量不平衡,就會(huì)造成一邊水池抽干另一水池溢水的情況,無(wú)法正常生產(chǎn)。
沖渣壓力控制在0.2~0.25 MPa后,觀察沖渣A管、沖渣B管流量計(jì),流量計(jì)顯示為1100~1200 m3/h。打開(kāi)1#、2#熱水泵(3#熱水泵備用),觀察熱水C管、熱水D管流量為1200~1300 m3/h。平衡閥采用PID調(diào)節(jié),當(dāng)熱水管道流量高于沖渣管道10 m3/h以上時(shí),平衡閥打開(kāi)。熱水管道流量高于沖渣管道越大,平衡閥閥門(mén)開(kāi)度越大,水量返回到熱水管道入口越多,熱水管道流量也就越?。粺崴艿懒髁拷咏鼪_渣管道流量時(shí),平衡閥閥門(mén)開(kāi)度越小,水量返回到熱水管道入口越少,直至開(kāi)度為零。兩根熱水管道流量分別和兩根沖渣管道流量相匹配,實(shí)現(xiàn)了冷水池和熱水池水位的平衡。
(3)轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速自動(dòng)控制。一定的渣量或轉(zhuǎn)矩下,轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速過(guò)慢,渣堆積在轉(zhuǎn)鼓內(nèi),將轉(zhuǎn)鼓壓死無(wú)法轉(zhuǎn)動(dòng)。轉(zhuǎn)速過(guò)快,水過(guò)濾不凈,皮帶上帶水帶渣多,磨損滾筒、托輥、皮帶等設(shè)備。根據(jù)高爐渣量、轉(zhuǎn)矩自動(dòng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速,具體函數(shù)關(guān)系如式(1)所示:
V=0.285 06+0.001 61T+0.000 011T2(10≤T≤220)
(1)
V為轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速;T為轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)矩。隨著轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)矩的提高,轉(zhuǎn)速自動(dòng)提高,避免壓停轉(zhuǎn)鼓的同時(shí),盡最大可能實(shí)現(xiàn)渣水分離,減少渣中含水量。實(shí)施后,根據(jù)設(shè)定的轉(zhuǎn)矩—轉(zhuǎn)速曲線,轉(zhuǎn)速可自動(dòng)調(diào)節(jié),轉(zhuǎn)鼓運(yùn)行平穩(wěn),函數(shù)關(guān)系好,滿足生產(chǎn)工藝要求。
(4)堅(jiān)持倒泵操作。1套INBA系統(tǒng)中有3臺(tái)沖渣泵和3臺(tái)熱水泵,正常沖渣時(shí),開(kāi)二備一。由于INBA系統(tǒng)循環(huán)水中含有極細(xì)的渣砂,堆積在備用管道、閥門(mén)處,時(shí)間一長(zhǎng)容易板結(jié),造成管道面積減小,閥門(mén)開(kāi)關(guān)不能到位。再次使用備用泵時(shí),水泵流量、電流降低,無(wú)法滿足沖渣要求。因此,必須堅(jiān)持倒泵操作,白班使用1#、2#沖渣泵和熱水泵,夜班使用1#、3#沖渣泵和熱水泵(特殊情況下可以臨時(shí)使用備用泵),避免渣砂板結(jié)的現(xiàn)象發(fā)生。為節(jié)約用電,在高爐見(jiàn)渣前20 min單機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)(開(kāi)一臺(tái)沖渣泵、一臺(tái)熱水泵),見(jiàn)渣后雙機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)(開(kāi)兩臺(tái)沖渣泵、兩臺(tái)熱水泵)。高爐堵口后單機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備,20 min后根據(jù)皮帶上的渣量的情況,與高爐聯(lián)系確認(rèn)無(wú)渣后,陸續(xù)停止沖渣泵、熱水泵、轉(zhuǎn)鼓、轉(zhuǎn)鼓清洗水、轉(zhuǎn)鼓清洗氣、皮帶等設(shè)備,節(jié)約能源消耗。
(5)皮帶電機(jī)電流設(shè)定異常報(bào)警程序。1#、2#高爐共9條皮帶,皮帶跑偏甚至停車(chē)如不能及時(shí)發(fā)現(xiàn),會(huì)造成事故擴(kuò)大化。1#高爐南場(chǎng)為101皮帶,北場(chǎng)為102皮帶,103皮帶為共用皮帶;2#高爐北場(chǎng)為201皮帶,南場(chǎng)為202皮帶,203皮帶、204皮帶、205皮帶為共用皮帶;104為兩座高爐共用皮帶。以空皮帶運(yùn)轉(zhuǎn)為最低電流值,以高爐渣量達(dá)到峰值(12 t/min)為最高電流值,設(shè)定報(bào)警程序。101皮帶、102皮帶、201皮帶、202皮帶電機(jī)電流正常值為55~60 A;103皮帶、203皮帶、204皮帶、205皮帶電機(jī)電流正常值為55~63 A;104皮帶電機(jī)(高壓)電流正常值為8~10 A,超出范圍發(fā)出報(bào)警,發(fā)現(xiàn)設(shè)備異??杉皶r(shí)處理。
通過(guò)以上設(shè)備、工藝的改進(jìn),沖渣壓力能夠控制在要求范圍內(nèi),熱水池和冷水池的水位達(dá)到了平衡,轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)速自動(dòng)調(diào)節(jié)得以實(shí)現(xiàn),用電量消耗、備件消耗也大幅度降低,生產(chǎn)秩序進(jìn)一步改觀。