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降低氣流烘絲機天然氣耗量

2021-04-01 08:19王鳴
商品與質(zhì)量 2021年9期
關(guān)鍵詞:水量氣流天然氣

王鳴

河南中煙工業(yè)有限責任公司駐馬店卷煙廠制絲車間 河南駐馬店 463000

1 存在問題

近年來,受宏觀經(jīng)濟增速下降影響,行業(yè)稅收政策調(diào)整,原輔材料價格提升,成本費用上漲壓力增大。面對市場存量分割、競爭升級態(tài)勢,成本費用率下降對稅利增長的貢獻率只能增強,不能減弱的要求,努力提升成本管控水平是打造“金葉制造”升級版的必然選擇。結(jié)合駐馬店卷煙廠制絲車間能源消耗的實際情況,尤其是天然氣消耗在車間能源消耗中占比較大,費用較高。因此,降低天然氣的使用成本,對工廠降本增效有顯著推動作用。

2 原因分析

顯而易見,天然氣能耗的多少和煙絲來料流量及水分有直接關(guān)系,經(jīng)過對物料生產(chǎn)過程的追蹤,來料流量和水分波動在正常范圍內(nèi),通過多批次的統(tǒng)計,同等重量煙絲在生產(chǎn)過程中天然氣的消耗并無差別。因此排除物料流量和水分這兩個因素,從而排除生產(chǎn)階段對天然氣能耗的影響。隨后,我們把目光聚焦在預(yù)熱階段和換牌號期間。

首先,氣流烘絲機燃燒爐預(yù)熱完成設(shè)定溫度為210±5℃,統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示物料進入氣流烘絲機時,燃燒爐早已達到設(shè)定溫度,所以預(yù)熱達到生產(chǎn)條件與開始過料之間的時間差越短越節(jié)省天然氣。而影響預(yù)熱階段天然氣消耗的因素包括預(yù)熱時間長短、模擬水參數(shù)是否合適。其次是換牌號期間,換牌號需要的時間大約為20 分鐘,我們可以針對這個時間段找到降低天然氣耗量的具體解決辦法[1]。

3 制定對策及對策實施

3.1 降低預(yù)熱階段天然氣耗量

對策一:優(yōu)化預(yù)熱參數(shù)。針對氣流烘絲機過料前燃燒爐早已預(yù)熱完成這一情況,我們對預(yù)熱參數(shù)進行了優(yōu)化。根據(jù)物料從上一工序超級回潮到氣流烘絲機的時間為7 分鐘這一固定時長,對預(yù)熱過程中溫度與時間的對應(yīng)關(guān)系統(tǒng)計后,測得由190℃升至210℃時長為5 分鐘,這一時差符合要求,設(shè)置氣流烘絲機預(yù)熱溫度達到190℃時可以啟動設(shè)備,超級回潮前提升帶開始運行同時調(diào)整爐溫參數(shù)為210℃,當物料進入氣流烘絲機入口時,其爐溫恰好能達到210℃。圖為程序改進圖:

對策二:調(diào)整葉絲設(shè)備預(yù)熱啟動順序。目前,根據(jù)葉絲設(shè)備的預(yù)熱時間長短,預(yù)熱順序為氣流烘絲機(20min)葉絲加料(20min)潤葉滾筒(10min)超回滾筒(5min),我們對氣流烘絲機從預(yù)熱開始到過料的時長進行追蹤統(tǒng)計分析為58 分鐘,氣流烘絲從預(yù)熱開始到過料的27 分鐘不可改變,我們以27 分鐘為基準,測得切絲前提升帶到氣流烘絲的物料通過時間為29 分鐘左右,所以預(yù)熱順序在程序上進行調(diào)整,做成自動預(yù)熱模式,切絲前提升帶啟動同時預(yù)熱氣流烘絲機,這樣物料到達氣流烘絲機時預(yù)熱剛好完成。下圖為程序改進圖:

預(yù)熱時長X 月X 日 150 500 59 25 X 月X 日 150 400 55 24 160 500日期 開始加模擬水時燃燒爐溫度節(jié)點模擬加水量(kg/h)天然氣耗量150 300 X 月X 日49 23 160 400 170 500 150 200 160 250 170 300 180 350 190 400 200 450 210 500 X 月X 日45 22 150 200 X 月X 日170 300 190 400 210 500 42 23 150 200 X 月X 日40 22 180 300 210 500 150 200 X 月X 日42 23 180 400 210 500

對策三:優(yōu)化模擬水參數(shù)。系統(tǒng)點火預(yù)熱階段,當燃燒爐溫度達到150℃開始模擬加水,當烘絲前電子秤物料流量大于500kg/h,5 秒后停止加模擬水。目前模擬加水量為500kg/h。為了進一步驗證模擬水對天然氣耗量的影響,在其他參數(shù)不變的情況下,我們對預(yù)熱階段進行模擬水微調(diào)跟蹤實驗,結(jié)果如表:

從實驗結(jié)果我們可以看出最優(yōu)加水量:即爐溫在150℃時,模擬加水量為200kg/h;爐溫在180℃時,模擬加水量為300kg/h;爐溫在210℃時,模擬加水量為500kg/h,天然氣耗量最低,基礎(chǔ)爐溫至210℃時間最短。我們對預(yù)熱程序中的模擬水進行了相應(yīng)改進[2]。

3.2 降低換牌號期間天然氣去耗量

對策:換牌號的平均時長是20 分鐘,這期間氣流烘絲機燃燒爐爐溫在210℃做的是無用功且消耗巨大,所以上一牌號結(jié)束后,將烘絲機燃燒爐爐溫降為190℃使其暫時熄火,待下一牌號準備過料時將爐溫調(diào)整為210℃。這樣既不影響下一牌號物料水分的處理,又減少了天然氣的浪費。

3.3 改進效果

通過改進,氣流烘絲機天然氣耗量平均值降低到228 立方米/萬公斤,遠低于內(nèi)控指標。我廠的氣流烘梗機的設(shè)備構(gòu)造、工作原理與氣流烘絲機相近,下一步我們將此改進經(jīng)驗用于氣流烘梗機,此舉措將節(jié)約大量天然氣,為我廠降低成本、提高效益做出較大貢獻。

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