和進偉
(河南開祥精細化工有限公司,河南 義馬 472300)
低溫甲醇洗工藝通常用來去除粗合成氣中的雜質(zhì)氣體。它是在相當?shù)偷臏囟认拢眉状嫉奈锢砦諄韺崿F(xiàn)的,利用二氧化碳、硫化氫等氣體低溫下能高度溶解于甲醇,而H2和CO不易溶于甲醇的特點,從而達到脫除凈化的目的。河南開祥精細化工有限公司20萬t/a甲醇合成氣凈化裝置采用大連理工大學的低溫甲醇洗工藝技術(shù),裝置于2008年建成投產(chǎn),自2013年以來,甲醇氨冷器多次出現(xiàn)內(nèi)漏情況,嚴重影響低溫甲醇洗冷量回收及氨壓縮機制冷系統(tǒng)運行[1]。
甲醇凈化系統(tǒng)中,溫度是影響甲醇吸收能力的重要因素,溫度越低甲醇的吸收能力越大,當溫度降至-50 ℃以下時,甲醇對CO2和H2S氣體的吸收能力急劇增大。開祥化工甲醇凈化裝置配套的氨制冷機組為大型透平離心壓縮機組,機組型號是MCL528+2MCL526,分為兩個缸,十四級,其作用是將來自低溫甲醇洗和空分裝置的氣氨壓縮至可冷凝的壓力,冷卻后進入氨冷凍系統(tǒng),通過蒸發(fā)吸收熱量,從而為低溫甲醇洗和空分裝置提供充足的冷量。
來自合成氣凈化裝置的甲醇富液深冷器Ⅰ/Ⅱ(E15204/E15203)、甲醇深冷器I(E15205)、酸氣深冷器(E15213)和解吸氣深冷器(E15220)的氣氨分別進入一段入口分離器(S15301)分離后進入低壓缸(MCL528),從空分氨冷器來的氣氨與閃蒸槽閃蒸氣經(jīng)分離器(S15302)進行充分混合[0.46 MPa(A)、30.7 ℃],然后經(jīng)高壓缸(2MCL526)一段壓縮至0.943 MPa(A),溫度103.6 ℃,經(jīng)氨換熱器(E15304)換熱后[0.923 MPa(A)、42 ℃]進入2MCL526二段壓縮至1.7 MPa(A),105.6 ℃,經(jīng)氨換熱器(E15305)換熱后收集進入氨儲罐,送往氨冷凍系統(tǒng)進行制冷。凈化氨制冷系統(tǒng)流程見圖1。
圖1 凈化氨制冷系統(tǒng)流程簡圖
裝置在投入運行5年后,氨冷器開始間斷發(fā)生泄漏,每一次都對裝置的生產(chǎn)帶來較大影響?;粳F(xiàn)象如下:①氨冷器液位波動比較明顯,且無法準確判斷,遠傳液位計隔離檢查,底部清理出較多黑色油泥,有一定揮發(fā)性,堵塞液位計測壓通道,修復,運行一段時間后,液位指示再次發(fā)生偏移,液位調(diào)節(jié)不準,制冷效果下降,溫差逐步縮小,貧甲醇溫度上升最高至-48 ℃,解吸CO2溫差由70 ℃逐步縮小至40 ℃以內(nèi)。②根據(jù)近幾年泄漏情況的不同,對氣氨成分分別進行分析,成分有較大差別。有兩次分析顯示,氨壓縮機不凝氣中有CO、H2,液氨中有近1%的甲醇;也有兩次分析顯示氣體成分中沒有凈化氣成分和甲醇。③氨壓縮機入口壓差變大,進口U形管存在積液,發(fā)生液封現(xiàn)象,且氣液分離器液位出現(xiàn)緩慢上升現(xiàn)象,且會發(fā)生無規(guī)律的波動,氨壓縮機入口負壓不斷上升,由0.067 MPa(A)上漲至0.080 MPa(A),氣量由119 00 Nm3/h左右降至9 368 Nm3/h。④氨壓縮機低壓缸排氣側(cè)振值上升比較明顯,從20 μm上升至35 μm左右波動,甚至短時間波動至更高值,氨壓縮機低壓缸壓縮比由5.5降至約4.2,幾乎靠近防喘振線運行,氨壓縮機做功效率變低。
針對氨冷器泄漏后出現(xiàn)的問題,對照操作指標變化及現(xiàn)場問題進行逐一排查分析,基本能夠確定泄漏的部位,并判斷出相關(guān)影響因素:①從凈化系統(tǒng)中5臺氨冷器設備材質(zhì)來看,設備列管及管板材質(zhì)為09MnD,殼程材質(zhì)選用的是09MnNiDR,均為低溫鋼類,易與原料氣中存在的酸性氣體反應,尤其是換熱介質(zhì)中含有微量水的存在時,易對換熱器列管與管板焊縫處產(chǎn)生電化學腐蝕,造成氨冷器發(fā)生泄漏[2-3]。②氨壓縮機進口共有5個換熱器,其中凈化裝置E15204、E15203和E15205三臺換熱器是由富甲醇和液氨進行換熱,如果換熱器出現(xiàn)內(nèi)漏,氨壓縮機一段分離器液體中就會含有醇[4]。因此通過檢測氨系統(tǒng)的成分分析及變化,基本可以確定E15204、E15203和E15205中的某幾臺是否存在內(nèi)漏情況,而單純的壓差升高及氨系統(tǒng)中沒有凈化氣和甲醇成分的現(xiàn)象,基本可以確定為E15213或者E15220泄漏。③E15213換熱介質(zhì)是酸氣和液氨,酸氣中CO2含量在70%以上,氣體中除了微量甲醇外,基本沒有水的成分,且每次氨冷器泄漏后,E15213換熱器換熱效果基本影響不大,氣體出口溫度正常,在-30 ℃以上,因此可判斷E15213存在漏氣的可能性比較小。④E15220換熱介質(zhì)是解吸氣和液氨,主要是通過降溫后解吸CO2進行吸熱。此換熱器正常運行時氣氨管線壓力在-20 kPa左右,伴隨著氨冷器發(fā)生泄漏后,該換熱器出口氣氨壓力會逐步升高,最高漲至15 kPa左右,且該換熱器的制冷效果下降比較明顯,CO2氣體的進出口溫差降至40 ℃以內(nèi)。因此根據(jù)氣氨總管壓力和換熱量可以判斷,E15220換熱器存在內(nèi)漏現(xiàn)象,CO2氣體串入氨系統(tǒng),引起壓力升高,且管道后部有局部堵塞現(xiàn)象。
氨冷器泄漏后,造成工況波動,影響到凈化系統(tǒng)和氨壓縮機的安全穩(wěn)定運行,迫使裝置不得不降低負荷,甚至被迫停車。
氨冷器泄漏后,凈化氣中的 H2S和CO2等酸性物質(zhì)及微小結(jié)晶顆粒會進入到氨系統(tǒng),致使氨品質(zhì)變差,液氨中的雜質(zhì)在氨冷器底部沉積,形成厚厚的一層油泥,堵塞遠傳和現(xiàn)場液位計,造成各氨冷器液位無法正確指示、控制,影響到溫度調(diào)節(jié),CO2、甲醇也會與氨氣直接生成碳氨和甲胺等,在低溫下以固體形式存在,堵塞氣氨入口通道,影響氨冷器揮發(fā)和氨壓機運行。同時H2S泄漏后在管板表面形成進一步電化學腐蝕,加速對氨冷器管板焊肉腐蝕,使泄漏情況逐步擴大[5]。
①氨系統(tǒng)形成的固體結(jié)晶和液體水、甲醇會堵塞氨氣相管線和入口分離器,造成氨壓縮機進氣量不足和波動,氣量的不穩(wěn)定可能會造成振值升高,甚至引發(fā)機組觸發(fā)防喘振線,威脅機組安全運行。②氨壓縮機一級氣相入口帶液量增加,進入機組不能有效分離,可能發(fā)生損壞機組葉輪的事故,影響設備安全。③固體結(jié)晶顆粒和雜質(zhì)如果不能通過氣體帶出,會進入梳齒密封,造成串氣,損壞干氣密封部件,存在重大設備運行隱患[6]。④惰性氣體CO和N2不能有效排出,會伴隨著氣氨進入機組,迫使機組做無用功增多,也會造成氨壓縮機出口壓力升高,機組超能力運行,而制冷效果下降[7]。
氨冷器液位控制不準,蒸發(fā)量不足,氨壓縮機制冷能力下降,最終都體現(xiàn)在凈化系統(tǒng)冷量降低明顯,造成粗煤氣中攜帶的H2S和CO2洗滌效果下降,凈化氣中硫含量超標,致使下游催化劑中毒、失活,裝置負荷不得不一降再降,最后被迫停車[6]。
化工裝置生產(chǎn)是以安全為前提,滿負荷連續(xù)運行的條件下組織生產(chǎn),經(jīng)濟性最佳。氨冷器發(fā)生泄漏后,如果僅僅是微量泄漏,在徹底檢修前,可以采取一定措施可以維持運行一段時間,短期內(nèi)基本可以保證指標的合格和安全性。
關(guān)注氨冷器后面壓力變化,當E15220頂部壓力達到正值,且有繼續(xù)上升趨勢時,在換熱器頂部排放口處,接軟管將內(nèi)部壓力瀉出,排出氣體用密封水罐進行吸收,保證環(huán)境及作業(yè)安全,同時觀察氨壓縮機入口壓力變化,有下降趨勢時,關(guān)閉頂部排氣閥。
密切關(guān)注一段分離器液位變化情況,務必保證液位控制40%以下,維持液氨泵穩(wěn)定運行,為減少氨壓縮機入口分離器中持續(xù)積液結(jié)晶現(xiàn)象,或者防止液氨品質(zhì)下降,影響機組運行和制冷效果,可從氨壓縮機進口U形管底部導淋進行排液,每班至少排液2次,避免U形管部位形成液封,排出氣體用封閉水罐進行吸收,保證現(xiàn)場作業(yè)安全。同時要加強氨的純度分析,及時補入液氨,保證氨的品質(zhì)[8]。
如果氨壓縮機進口壓力持續(xù)升高,無法滿足系統(tǒng)運行時,將氨壓縮機一段防喘振閥打開,通過出口氣體對氨壓縮機進口葉輪及流道進行一次吹掃及繞動,把在葉輪入口及流道里面的結(jié)晶物部分吹掉。通??刂品来耖y全開時間在30 min以內(nèi),防止出口氣體升高和推力瓦溫度升高,影響到機組安全。一般情況下,一段防喘振全開操作后,壓縮機進口氣量增大,入口壓力降低,出口壓力升高,機組振值略微有所下降??梢酝茰y,通過吹掃和繞動,會將壓縮機葉輪及其流道上的碳銨結(jié)晶沖刷掉一部分,造成葉輪做功效率提高,壓縮比升高。
①定期調(diào)校氨冷器液位,通過穩(wěn)定操作溫差的變化保證指標穩(wěn)定,避免大幅度調(diào)整氨冷器液位。②針對氨冷器泄漏和凈化裝置冷量下降的問題,在確保后續(xù)工段總硫不超標的情況下,通過變換裝置,適當提高原料氣中CO2的含量,降低有效氣的含量,盡量減少貧甲醇的循環(huán)量,維持氨壓機進口負壓,提高低溫甲醇洗裝置閃蒸壓縮機負荷,降低入口壓力,提高CO2閃蒸效果,維持凈化冷量。③優(yōu)化再生系統(tǒng)的操作,甚至可以補充少量新鮮甲醇來保證洗滌貧甲醇的純度,確保低溫甲醇洗裝置出口凈化氣指標合格[9]。
以上措施只能延緩凈化系統(tǒng)工況惡化的時間,不能根本性扭轉(zhuǎn)氨冷器泄漏對系統(tǒng)的負面影響。隨著氨冷器泄漏的逐步增大,氨壓縮機制冷效果會逐步下降,安全風險增加,經(jīng)濟性逐步變差,最后不得不降負荷操作,必須要進行停車處理,消除氨冷器泄漏缺陷。
從氨冷器第一次發(fā)現(xiàn)泄漏開始后,總共進行過4次檢修,其中E15203、E15204只泄漏過一次,E15220每次都泄漏,且泄漏量最大,在檢修時,均采用了堵漏焊接的方式進行了修復。由于設備材質(zhì)為碳鋼,隨著運行時間的延長,仍會再次發(fā)生氨冷器泄漏現(xiàn)象,且運行周期也在逐步縮短,最后不得不采取措施,提高E15220氨冷器管芯材質(zhì)等級,用S304不銹鋼替換了原來的09MnD低溫鋼,在后期運行中進行了計劃性更換,徹底解決了E15220的泄漏問題[10-11]。
從氨壓縮機組檢修的情況來看,氨壓縮機低壓缸轉(zhuǎn)子吊出后,檢查葉輪及缸體一級出口、二級、三級進口流道內(nèi)碳氨結(jié)晶現(xiàn)象嚴重,堵塞結(jié)晶物主要集中在入口部位,其他幾級流道內(nèi)均未發(fā)現(xiàn)碳銨結(jié)晶現(xiàn)象。經(jīng)過高溫及熱水沖洗之后,結(jié)晶物都緩慢揮發(fā)和溶解,基本沒有殘留。同時也對氨壓縮機低壓缸入口分離器的絲網(wǎng)進行檢查,將內(nèi)部雜質(zhì)清理干凈,對損壞部分進行更換固定,保證了氣氨流通通道暢通。
氨壓縮機進口管線溫度在-40 ℃左右,低壓缸第一、二級葉輪及其流道溫度在0~30 ℃,E15220換熱器管CO2泄漏后,在此處最容易形成碳銨結(jié)晶,氨壓縮機進口流道及葉輪上存在碳銨結(jié)晶現(xiàn)象,是導致氨壓縮機低壓缸進口壓力高、流量低、壓縮比小、振值高的主要原因。其次氨壓縮機進口U形管若存在積液,發(fā)生液封現(xiàn)象也可能是造成壓縮機進口流量小,壓力高,壓縮比小的原因。
在日常生產(chǎn)管理中,要加強對氨冷器及氨壓縮機設備性能及各項操作指標的管理,將負面因素降至最低,保障設備運行質(zhì)量,減少或者避免設備出現(xiàn)故障。氨冷器出現(xiàn)泄漏后維持運行的調(diào)整手段有一定的局限性,也有一定的運行風險,必須根據(jù)實際情況進行認真分析研判,在確保安全的前提下實施,如有擴大趨勢,最好系統(tǒng)停車進行處理。關(guān)于氨冷器選材,從建廠設計階段,要統(tǒng)籌考慮控制投資的科學性,充分考慮原料氣成分及硫含量控制對材料的影響,選擇合適的材質(zhì),保證運行安全,避免重要設備出現(xiàn)泄漏后頻繁開停車帶來更大的經(jīng)濟損失。