閆克明
(蒲縣應(yīng)急管理局,山西 臨汾 041000)
昊興塬煤業(yè)2108 工作面為一次采全高綜合機(jī)械化采煤工作面,工作面長(zhǎng)度200 m,工作面煤層平均厚度3.0 m,工作面傾角0~4°。該工作面位于斷層影響區(qū)的120 號(hào)架至138 號(hào)架之間出現(xiàn)不同程度的漏頂現(xiàn)象。采用美固MP367 對(duì)支架前梁上方的破碎矸石及空洞進(jìn)行粘結(jié)、填充處理,并對(duì)工作面煤幫和頂煤進(jìn)行加固處理[1-3]。
考慮到該工作面煤壁比較完好,只是工作面頂板比較破碎,且支架前梁上部矸石比較破碎,因此選擇滲透性好、黏結(jié)力強(qiáng)、強(qiáng)度高的加固材料對(duì)工作面頂板進(jìn)行加固處理,并對(duì)支架前梁上部破碎矸石進(jìn)行填充、粘結(jié)處理。加固材料選用強(qiáng)度高、強(qiáng)度發(fā)展快的加固材料,填充材料選用發(fā)泡速度快、發(fā)泡倍數(shù)大的充填材料,本次采用美固MP367 為加固和充填材料。美固MP367 是一種反應(yīng)快、劇烈發(fā)泡的礦物泡沫樹(shù)脂,由兩種獨(dú)立成分構(gòu)成,使用時(shí)按照1:1 的體積比混合。其特點(diǎn):反應(yīng)迅速(混合后20 s 后始發(fā)泡),發(fā)泡倍數(shù)大(發(fā)泡倍數(shù)為25至30 倍),對(duì)水不敏感(無(wú)須與水接觸發(fā)泡),在巖石潮濕環(huán)境下不影響材料性能,具有阻燃性和抗靜電性,反應(yīng)溫度低(美固MP367 的反應(yīng)溫度大約為95 ℃)。
本次注漿設(shè)備主要包括氣動(dòng)注漿泵和注射混合槍。把設(shè)備垂直放平,放在安全且不影響通行的位置,并視注漿孔的情況把設(shè)備盡量放在利于多孔注漿的位置;連接風(fēng)源,風(fēng)源連接前應(yīng)把風(fēng)管中的雜物沖掉,并保證隨設(shè)備的移動(dòng)風(fēng)管亦應(yīng)移動(dòng)方便,或者移動(dòng)設(shè)備后能就近接入風(fēng)源;連接注漿管路,把兩根DN13 的高壓膠管分別連接到兩注漿缸體上,并用u 型卡固定牢靠;分別把兩個(gè)吸料管放入樹(shù)脂和催化劑的包裝桶,并在缸體上做好標(biāo)記,再次施工,原吸料管也應(yīng)同于上次的樹(shù)脂和催化劑的包裝桶;開(kāi)動(dòng)氣泵時(shí)兩種液體吸入缸體并從DN13 的高壓膠管中排出,持續(xù)開(kāi)動(dòng)氣泵幾分鐘,觀察注漿比例和吸料情況。氣動(dòng)注漿泵主要的技術(shù)規(guī)格與技術(shù)要求包括混合比為1:1 或4:1,流量為8.4 L/min ,工作行程為120 mm,往復(fù)頻率為70 min-1,耗氣量為2 m3/min,額定壓力為12.5 MPa,最大出口壓力為21 MPa。雙液化學(xué)注漿系統(tǒng)設(shè)備布置圖如圖1,氣動(dòng)注漿泵及其主要參數(shù)如圖2。
圖1 雙液化學(xué)注漿系統(tǒng)設(shè)備布置圖
圖2 氣動(dòng)注漿泵及其主要參數(shù)
2108 工作面120 號(hào)架至138 號(hào)架之間受斷層影響,造成該段出現(xiàn)不同程度的漏頂現(xiàn)象,因此需要對(duì)該段支架前梁上部空間進(jìn)行填充處理,并對(duì)支架前梁斜上部冒落體進(jìn)行粘結(jié)處理。
注漿孔布置:在2108 工作面120~138 號(hào)架頂板下方0.3~0.5 m 左右與底板成25°角、孔間距3 m、注漿孔4 m 左右(前段3 m 為注射花管),支架前梁后1 m 左右成40°角、孔間距3 m、注漿孔6 m左右(前段3 m為注射花管)向工作面頂板加固注漿。
由于目前工作面125~132 號(hào)架支架前梁上部為破碎冒落體且局部存在空洞,因此對(duì)該破碎冒落體及空洞進(jìn)行粘結(jié)、填充處理。每?jī)杉懿贾靡粋€(gè)注漿孔,注漿孔最深2 m(前1 m 為注射花管)。工作面注漿布置平面圖和剖面圖如圖3。
圖3 工作面注漿布置平面圖和剖面圖
2108 工作面漏頂區(qū)注入5.2 t 美固MP367 材料,注漿改造期為10 d,通過(guò)注漿加固,頂板得到了有效控制,工作面得以順利推進(jìn)。與傳統(tǒng)人工排木垛、挑梁處理工作面冒頂?shù)姆椒ǎs25 d)相比,壓縮施工時(shí)間15 d,雖然直接材料成本有所提高,但工作面能提前半個(gè)月生產(chǎn),當(dāng)月產(chǎn)量達(dá)到4.5 萬(wàn)t,而且處理漏頂作業(yè)的安全性得到大幅提高,其技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益明顯。
(1)穩(wěn)定性。美固MP367 注漿材料是一種新技術(shù)的推廣,它是由樹(shù)脂和催化劑基本成分組成,注入煤巖層幾秒鐘后,經(jīng)過(guò)化學(xué)反應(yīng)生產(chǎn)的聚亞膠脂產(chǎn)品開(kāi)始膨脹,對(duì)圍巖松動(dòng)圈裂隙進(jìn)行充填,對(duì)破碎松散體進(jìn)行粘結(jié),使之成為一個(gè)整體,提高圍巖的穩(wěn)定性和抗壓能力。
(2)安全性。沒(méi)有使用注漿材料前,該漏頂區(qū)的頂板是破碎巖體,頂板、幫部煤體松軟,人工裝頂安全威脅大。注漿后,頂板的松散巖層粘連在一起,狀態(tài)良好,未發(fā)生二次漏頂及其他衍生事故,保證了施工作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的安全。
(3)時(shí)效性。沒(méi)有使用注漿材料前,由于頂板碎石較多,推溜拉架困難,支架無(wú)法向前推進(jìn),共發(fā)生4 次工作面片幫事故,片幫范圍最長(zhǎng)段12 架,嚴(yán)重影響了工作面的安全生產(chǎn)。注漿后,破碎煤巖體整體性形成后,工作面在出貨時(shí)頂板不再漏貨,為工作面生產(chǎn)快速恢復(fù)提供了強(qiáng)有力的保證。
通過(guò)使用美固MP367 注漿材料前、后產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)分析:2108 工作面在注漿后產(chǎn)量較注漿前平均增加5 刀/d,即每天多出煤1500 t(300t/刀);噸煤利潤(rùn)按210 元計(jì)算,則每天凈增31.5 萬(wàn)元;多產(chǎn)出效益315 萬(wàn)元,工作面注入美固MP367 材料5.2 t,單價(jià)3.0 萬(wàn)元/t,再加上注漿配件使用費(fèi)用等,需發(fā)生費(fèi)用20 萬(wàn)元,實(shí)際多產(chǎn)出效益295 萬(wàn)元,其經(jīng)濟(jì)效益明顯。
開(kāi)采實(shí)踐表明,美固MP367 材料能夠及時(shí)粘結(jié)、加固松動(dòng)破碎的煤巖層,注漿加固漏頂區(qū)、空洞區(qū)域時(shí)沒(méi)有發(fā)生大面積抽漏現(xiàn)象,達(dá)到了預(yù)期的頂板控制效果,實(shí)現(xiàn)了安全回采。與傳統(tǒng)人工排木垛、挑梁處理工作面冒頂?shù)姆椒ㄏ啾龋摲椒▔嚎s施工時(shí)間15 d,注漿材料前、后產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)分析,實(shí)際多產(chǎn)出效益295 萬(wàn)元,其產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益明顯。