陰潤健
(山西潞安集團(tuán)蒲縣新良友煤業(yè)有限公司,山西 臨汾 041200)
受地質(zhì)構(gòu)造影響,綜采工作面在布置時切眼與順槽存在偽斜角度,形成不規(guī)則工作面。由于不規(guī)則工作面存在偽斜現(xiàn)象,工作面在結(jié)采時,煤柱損失量大,在形成回撤通道時與傳統(tǒng)工作面相比通道長度大,施工回撤通道成本費用高,且偽斜工作面回撤通道頂板壓力顯現(xiàn)嚴(yán)重。通過技術(shù)研究,對不規(guī)則201 煤柱回收工作面采用旋轉(zhuǎn)回采工藝。
山西潞安集團(tuán)蒲縣新良友煤業(yè)有限公司201 工作面位于二采區(qū),主要對二采區(qū)1#軌道下山、運(yùn)輸下山、回風(fēng)下山之間煤柱進(jìn)行回收。1#運(yùn)輸下山回采段長454m,二采區(qū)1#專用回風(fēng)下山回采段長425m,二采區(qū)煤柱回收工作面長89.1m,工作面?zhèn)涡苯嵌葹?8°。
201 工作面回采煤層為山西組3#煤層。煤層賦存較穩(wěn)定,平均厚度2.15m,平均傾角9°,煤層中含一層夾矸,以灰黑色泥巖為主,總厚度為0.4m。201 工作面安裝ZZG4800-14/30 型端頭支架3 架、ZZG4400-14/30 型 支 架59 架、MG200/500-AWD 型采煤機(jī)、SGB-730/400 刮板輸送機(jī)、SZZ-730/160 型轉(zhuǎn)載機(jī)以及DSJ80 型膠帶輸送機(jī)。如圖1 所示。
圖1 201 不規(guī)則工作面設(shè)備布置平面示意圖
初步設(shè)計201 工作面采用偽斜回采工藝,工作面按設(shè)計偽斜角度向前割煤推進(jìn)。當(dāng)二采區(qū)專用回風(fēng)下山推進(jìn)至100m 處,二采區(qū)運(yùn)輸下山推進(jìn)至129m 處工作面停止回采,并進(jìn)行工作面搬家回撤任務(wù)。工作面設(shè)計回采煤量為8.2 萬t,預(yù)留煤柱量為2.95 萬t,回采周期為52d,結(jié)采時搬家回撤周期27d。
(1)煤柱損失量大。201 工作面剩余煤柱寬度100~150m 范圍內(nèi),造成大量煤柱損失。
(2)工作面管理難度大。由于201 工作面?zhèn)涡陛^大,且下山回采,在回采過程中需不斷調(diào)整工作面、刮板輸送機(jī)、液壓支架偽斜角度,確保平直。工作面在回采過程中需對刮板輸送機(jī)機(jī)頭處三角煤柱進(jìn)行安全維護(hù),當(dāng)工作面過地質(zhì)構(gòu)造或應(yīng)力區(qū)時需采取特殊支護(hù)措施進(jìn)行三角煤柱區(qū)域頂板加強(qiáng)支護(hù),加大了工作面安全管理難度。
(3)工作面搬家回撤周期長。偽斜工作面相比正規(guī)回采時工作面長度要長21m,增加了工作面結(jié)采時回撤通道施工工程量。而且工作面在設(shè)備回撤時,受偽斜影響,大型設(shè)備如液壓支架、采煤機(jī)等從工作面回撤難度大,需對機(jī)頭處三角煤柱進(jìn)行搬角施工,延長了工作面搬家回撤周期。
為了保證201 工作面回采安全,提高工作面煤柱回采率,決定201 工作面采用旋轉(zhuǎn)調(diào)斜回采工藝。
由于工作面回采前100m 受初次來壓影響,工作面頂板、煤壁穩(wěn)定性差,工作面?zhèn)涡苯嵌葹?8°,工作面機(jī)頭比機(jī)尾超前29m,所以決定工作面在前100m 采用偽斜回采,工作面回采至100m處時以機(jī)尾為旋轉(zhuǎn)點采用旋轉(zhuǎn)調(diào)斜回采工藝。
201 工作面安裝的SGB-730/400 刮板輸送機(jī)總長度為95m,輸送機(jī)最大允許彎曲角度為α=2.0°,MG200/500-AWD 型采煤機(jī)最大割煤深度為0.5m,ZZG4400-14/30 型過渡支架寬度為1.4m。所以當(dāng)輸送機(jī)達(dá)到最大彎曲度時輸送機(jī)彎曲長度為L=S/sinα=14.5m,共計10 個液壓支架寬度。201 工作面共計長度為89m,所以旋轉(zhuǎn)時等分點數(shù)n=89/14.5 ≈6。第一個旋轉(zhuǎn)點n1位于52#支架處,第二旋轉(zhuǎn)點n2位于42#支架處,第三個旋轉(zhuǎn)點n3位于32#支架處,第四旋轉(zhuǎn)點n4位于22#支架處,第五個旋轉(zhuǎn)點n5位于22#支架處,第六旋轉(zhuǎn)點n6位于2#支架處。
(1)工作面回采至100m 處時將采煤機(jī)移至52#支架處,然后將采煤機(jī)由52#支架向機(jī)尾進(jìn)行斜切進(jìn)刀割煤,割煤深度為0.5m。割煤完成后及時將采煤機(jī)移至42#支架處,并對52#~62#支架之間刮板輸送機(jī)進(jìn)行前移,并移架。
(2)采煤機(jī)移至42#支架后再次向機(jī)尾斜切進(jìn)刀,并割煤至機(jī)尾。割煤完成后將采煤機(jī)移至32#支架處,并推移42#~62#支架之間刮板輸送機(jī)。
(3)依次類推,直至采煤機(jī)移至2#支架處并割煤完成,第一個旋轉(zhuǎn)割煤循環(huán)完成。如圖2 所示。共計旋轉(zhuǎn)進(jìn)度為3.0m,需進(jìn)行10 個旋轉(zhuǎn)回采循環(huán)。
圖2 201 工作面旋轉(zhuǎn)回采時進(jìn)刀方式平面示意圖
(1)工作面旋轉(zhuǎn)回采前必須將液壓支架支護(hù)到位,工作面端面距不得大于0.3m;
(2)在工作面旋轉(zhuǎn)回采過程中若煤壁片幫嚴(yán)重,必須對工作面煤壁采取注漿、施工玻璃鋼錨桿等措施進(jìn)行有效維護(hù);
(3)工作面在旋轉(zhuǎn)回采期間應(yīng)及時移架,工作面在過地質(zhì)構(gòu)造時應(yīng)減小采煤機(jī)截割深度;
(4)工作面每個旋轉(zhuǎn)循環(huán)完成后,應(yīng)及時清理工作面煤矸石并對工作面液壓支架進(jìn)行檢修維護(hù)。
(1)201 工作面采用旋轉(zhuǎn)回采后,工作面正?;夭伤俣扔稍瓉淼?.0m/d 提高至9.5m/d,工作面回采周期縮短8d。
(2)采用旋轉(zhuǎn)回采后至工作面結(jié)采時,預(yù)留的保安煤柱寬度由原來的129m 縮減為80m,工作面回采長度增加了50m,增加了工作面煤柱回采量1.4 萬t,經(jīng)濟(jì)效益700 萬元。
(3)與原偽斜回采工藝相比,旋轉(zhuǎn)回采后避免了偽斜回采期間三角煤柱維護(hù),工作面結(jié)采期間縮短了工作面回撤通道施工工程量,保證了工作面安全快速回撤。