李軍、湯宇、彭學(xué)軍、凌濤
(1.中鐵五局集團(tuán)有限公司,貴州貴陽550003;2.中鐵五局集團(tuán)第一工程有限責(zé)任公司,湖南長沙410117)
注漿在工礦企業(yè)中應(yīng)用較為廣泛,隧道施工遇到破碎帶、導(dǎo)水帶等地質(zhì)不良體時,通過注漿可提高圍巖穩(wěn)定性、承載能力并封堵潛在的導(dǎo)水裂隙,從而為隧道施工安全創(chuàng)造良好條件。然而受到隧道施工現(xiàn)場空間狹小、注漿設(shè)備靈活度差等因素影響,注漿現(xiàn)場應(yīng)用中面臨耗時長、作業(yè)人員排斥以及注漿效果不明顯等問題。因此,在隧道施工遇到不良地質(zhì)段時選擇合理的注漿工藝,對提高隧道施工安全系數(shù)、減少注漿耗時以及提高隧道施工效率等均有顯著的促進(jìn)作用。文中以西南地區(qū)某隧道施工為工程實例,對超前注漿在不良地質(zhì)段應(yīng)用進(jìn)行分析。
西南地區(qū)某隧道設(shè)計長度為6590m,為雙線隧道,根據(jù)前期勘察資料顯示,隧道施工沿線IV 及V 級圍巖占隧道長度的88.5%,隧道施工區(qū)域最大埋深達(dá)到590m,不良地質(zhì)多。
隧道施工通過多條區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造,在地質(zhì)構(gòu)造影響范圍內(nèi)巖體內(nèi)裂隙發(fā)育、較為破碎,承載能力及自身穩(wěn)定性較差。預(yù)計隧道施工至3505m 位置時,會遇到段莊斷層,該斷層有一定導(dǎo)水性同時斷層破碎帶內(nèi)破碎,隧道施工至段莊斷層破碎帶時面臨較大的塌方、突水等風(fēng)險,給隧道施工安全帶來影響并增加施工工期。
現(xiàn)階段礦井常用的注漿工藝有帷幕注漿、套管注漿等。帷幕注漿需要施工止?jié){墻,耗時長且工藝繁雜;套管注漿需要先施工套管后下放注漿管,受到鉆孔孔壁不規(guī)則、封孔質(zhì)量不佳等因素影響,鉆孔注漿時面臨注漿壓力偏小、容易漏漿、注漿效果差以及注漿耗時長等問題。為了實現(xiàn)隧道高效注漿,需采取一種注漿工藝相對簡單、注漿效果較好的注漿技術(shù)。膜袋法注漿是通過內(nèi)側(cè)膜袋注漿管向鉆孔內(nèi)壓入注漿漿液,可實現(xiàn)鉆孔分段以及全程注漿。從安全、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)以及工期等方面對比現(xiàn)階段常用注漿工藝[1],具體比對結(jié)果如表1所示。
表1 不同注漿工藝對比結(jié)果
從表1 可看出,膜袋注漿具有注漿效率高、工藝簡單以及注漿效果明顯等優(yōu)點,為此,文中優(yōu)選使用膜袋注漿工藝對隧道進(jìn)行超前注漿。
膜袋注漿主要工序包括有布孔、鉆孔鉆進(jìn)以及孔內(nèi)注漿設(shè)備安裝等。鉆孔沿著隧道掘進(jìn)外輪廓線布置,鉆孔間距均為500mm,孔深統(tǒng)一為15m,均有3°外插角。為便于后續(xù)膜袋注漿設(shè)備安裝,施工的注漿鉆孔孔徑均為89mm,鉆孔施工完畢并檢驗合格后即可下放膜袋注漿裝置[2]。具體在隧道施工的膜袋注漿鉆孔結(jié)構(gòu)如圖1所示。
圖1 膜袋注漿鉆孔結(jié)構(gòu)
膜袋注漿相較于帷幕注漿、套管注漿流程更為簡單,主要工藝包括膜袋制作、鉆孔鉆進(jìn)、下放注漿管、膜袋注漿、注漿管注漿等?,F(xiàn)場使用的膜袋具有較強(qiáng)的抗破斷、抗壓等優(yōu)點。
3.2.1 注漿材料及設(shè)備
注漿漿液為水泥單液漿,材料主要為P.O42.5 普通硅酸鹽水泥、水按照1∶1 配比制作。采用雙筒攪拌機(jī)攪拌均勻后,用3SNS 注漿泵連接注漿軟管向注漿孔內(nèi)泵送水泥漿液。
3.2.2 注漿方式
注漿按照鉆孔成孔順序依次進(jìn)行,注漿時首先往膜袋內(nèi)注漿,當(dāng)注漿壓力達(dá)到0.5MPa 后停止注漿并待膜袋內(nèi)漿液凝結(jié)后,開始向注漿管內(nèi)注入水泥漿,注漿壓力設(shè)計為3.5MPa。注漿結(jié)束標(biāo)準(zhǔn)以注漿壓力為主并輔助注漿流量,當(dāng)注漿壓力達(dá)到3.5MPa 后保壓5min,期間鉆孔注入流量在20~30L/min 以內(nèi)時則停止注漿;當(dāng)注漿鉆孔有水涌出時,則將注漿壓力值設(shè)定為水壓加1.5MPa,以便實現(xiàn)導(dǎo)水裂隙封堵。在注漿過程中若出現(xiàn)注漿量較大且長時間不升壓情況時,可能注漿鉆孔揭露大裂隙或者溶洞,此時應(yīng)暫停注漿同時查明前方地質(zhì)情況,并可在注漿漿液中添加一定量速凝劑,縮短漿液膠結(jié)時間[3]。
在隧道施工至3505m 時,采用膜袋注漿法對段莊斷層破碎帶以及導(dǎo)水裂隙等進(jìn)行加固及封堵,現(xiàn)場共計布置4 個注漿循環(huán),單個循環(huán)注漿深度均為15m,兩注漿循環(huán)間均有3m 重疊區(qū)。注漿后從注漿圍巖控制及導(dǎo)水裂隙封堵情況、注漿工期以及注漿成本等方面分析注漿效果[4]。
待隧道掌子面采用膜袋注漿后,在掌子面施工檢查鉆孔并使用鉆孔窺視儀分析檢測鉆孔成孔、孔壁裂隙漿液充填情況。檢測鉆孔施工期間,未出現(xiàn)涌出以及鉆孔塌孔等情況,且鉆孔窺視發(fā)現(xiàn)鉆孔孔壁裂隙被注漿漿液充填且孔壁較為完整,具體窺視結(jié)果如圖2所示,表明注漿后掌子面前方巖體穩(wěn)定性得以明顯提升。
圖2 檢驗鉆孔窺視圖
隧道開挖至注漿加固區(qū)域后,發(fā)現(xiàn)斷層破碎帶內(nèi)裂隙被注漿漿液膠結(jié),巖體自穩(wěn)能力較強(qiáng)且堵水效果較好,開挖期間隧道頂板基本不出現(xiàn)淋水情況[5]。
在隧道掌子面單個注漿循環(huán)注漿加固長度為15m,若采用傳統(tǒng)的注漿工藝則鉆孔施工、注漿等耗時一般在7d 左右,而現(xiàn)場采用膜袋注漿法時注漿耗時控制在4d 以內(nèi),單個注漿循環(huán)縮短3d 注漿工藝;膜袋注漿施工工期較傳統(tǒng)的注漿方式縮短約42.9%。
采用膜袋注漿時注漿管為φ42mm、長15m 中空花管,鉆孔施工、注漿等需要8 名作業(yè)工人,注漿人工費(fèi)用為200 元/d,注漿泵及鉆機(jī)使用費(fèi)分別為100 元/d、400 元/d,由于注漿時間縮短使單個注漿循環(huán)節(jié)省的人力及設(shè)備成本約為:(200×8+100+400)×3=6300 元。同時,膜袋注漿單個注漿循環(huán)節(jié)省的材料費(fèi)用約690元。經(jīng)過綜合分析,三個注漿循環(huán)即可直接節(jié)省注漿成本費(fèi)用約20970 元。
不良地質(zhì)段巖體破碎、自穩(wěn)能力較差且往往具有導(dǎo)水性,隧道施工至此區(qū)域時面臨較大的塌方、突水風(fēng)險,而注漿是提高圍巖強(qiáng)度以及封堵導(dǎo)水裂隙的主要途徑。文中在對比分析帷幕注漿、套管注漿、膜袋注漿基礎(chǔ)上,優(yōu)選采用膜袋注漿對隧道掘進(jìn)面臨的不良地質(zhì)段進(jìn)行加固。
依據(jù)現(xiàn)場情況,設(shè)計膜袋注漿方案并工程應(yīng)用?,F(xiàn)場應(yīng)用后,膜袋注漿較以往的傳統(tǒng)注漿工藝在注漿耗時、成本以及注漿效果等方面均表現(xiàn)出顯著優(yōu)勢,可為隧道安全快速通過不良地質(zhì)段創(chuàng)造良好條件。