徐明陽,張電吉,吝曼卿,楊敏,彭亞利,徐亮
(1.武漢工程大學(xué) 磷資源開發(fā)利用教育部工程研究中心, 湖北 武漢 430073;2.湖北興發(fā)化工集團(tuán)股份有限公司, 湖北 宜昌市 443799)
巖爆是一種在高地應(yīng)力條件下,地下工程的擾動(dòng)開挖使得積聚在巖體中的彈性能突然釋放而造成巖塊體脫落、崩出的一種地質(zhì)災(zāi)害[1-2]。礦山地壓[3-5]產(chǎn)生的主體是賦存于礦山的巖體、巖石,其結(jié)構(gòu)構(gòu)造對(duì)自身的力學(xué)性質(zhì)有著巨大影響,礦區(qū)應(yīng)力也受到高應(yīng)力環(huán)境褶皺區(qū)和斷層影響。隨著礦山的開采深度的加深,磷礦體所附存的應(yīng)力也越來越大[6],而磷礦礦巖自身又是一種沉積型礦石,內(nèi)部存在眾多微裂隙[7-8],導(dǎo)致磷礦礦體的自身完整性不夠好,當(dāng)受到采掘工程擾動(dòng)時(shí),時(shí)有巖爆發(fā)生,或強(qiáng)或弱。同時(shí),在斷層、褶皺帶附近的區(qū)域,不僅僅是磷礦礦體,包括頂?shù)装鍙?qiáng)度較大的硅質(zhì)白云巖等也由于地質(zhì)構(gòu)造和自身完整性原因而發(fā)生巖爆現(xiàn)象[9]。
巖爆不僅影響采掘工作的進(jìn)度和效率,采掘工作人員的人身安全及巷道、采場的設(shè)施設(shè)備也因此受到嚴(yán)重威脅。如何預(yù)防和減小巖爆帶來的危害,已成了當(dāng)前礦山開采領(lǐng)域熱門的研究課題[10-12],找到與經(jīng)濟(jì)效益相適應(yīng)的安全預(yù)防舉措是當(dāng)前迫切需要解決的問題。在安全預(yù)防措施上,有許多專家學(xué)者做了大量研究[13],主要是側(cè)重在借助外部支護(hù)方面,及時(shí)的支護(hù)能有效的預(yù)防采掘后的區(qū)域發(fā)生巖爆,但因?yàn)橛幸欢ǖ臏笮訹14],對(duì)采掘過程中突發(fā)的巖爆無法有效避免。而潛孔鉆卸壓爆破的工藝不僅可以降低采掘突發(fā)巖爆的破壞力,還在一定程度上利用了巖爆,在提高掘采作業(yè)安全性的同時(shí),還可以減少采掘炸藥用量,節(jié)約成本。
瓦屋礦區(qū) IV礦段礦體為沉積型磷礦巖,平均埋深586.18 m,礦層連續(xù)穩(wěn)定,呈緩傾斜向東南傾,傾角17°~25°。礦層直接頂板為0.5 m~2.5 m厚的硅質(zhì)白云巖,具有硬度高、性脆的特點(diǎn)。受斷層影響,節(jié)理發(fā)育,裂隙中多被方解石等雜質(zhì)充填。巷道掘進(jìn)及回采的過程中巖爆頻繁,伴隨著整個(gè)生產(chǎn)過程。
由于巖爆具有突發(fā)性,工作面雖經(jīng)敲幫問頂,認(rèn)為不會(huì)掉落巖塊的位置依舊會(huì)突然發(fā)生巖爆,且?guī)r塊有時(shí)應(yīng)聲落下。伴隨著采空區(qū)面積的逐漸增大,巖爆飛渣、冒頂?shù)痊F(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。
選擇試驗(yàn)地段應(yīng)遵循以下原則:
(1)具有代表性;
(2)符合礦山開采順序,不影響礦山開采;
(3)盡量利用現(xiàn)有工程、投資少、見效快。
最終選擇試驗(yàn)地點(diǎn)在810采場區(qū)域,位于瓦屋礦區(qū)IV礦段西北部,F(xiàn)1斷層以東、F3斷層以西,處于兩個(gè)斷層的交叉口,且屬于高品位富礦區(qū)。因該區(qū)域受 F1斷層及采空區(qū)面積逐步增大的影響,地壓逐漸增大,巖爆現(xiàn)象尤為顯著。
該試采區(qū)地段在23勘探線與27勘探線之間,其走向長度550 m,大部分位于23勘探線以西,標(biāo)高為740 m~780 m(設(shè)計(jì)中段高),試驗(yàn)區(qū)域是由四點(diǎn)圍成的多邊形,面積為68 559.61 m2。
主要設(shè)備為YT28氣腿式鑿巖機(jī)、KY100J型露天潛孔鉆機(jī)。采用KY100J型露天潛孔鉆在作業(yè)面頂板向下30 cm處施工卸壓眼,卸壓孔Φ80 mm,排距0.8 m~1.0 m,間距1.0 m,孔深9.5 m~11 m,鉆孔結(jié)束后進(jìn)行耦合裝藥爆破,然后在作業(yè)面懸掛鋼絲防護(hù)網(wǎng),再采用YT28氣腿式鑿巖機(jī)掘進(jìn)鑿巖,依次組織生產(chǎn)。針對(duì)巖爆頻發(fā)、頂板破碎區(qū)域,則需要先對(duì)頂板采用錨網(wǎng)+錨索聯(lián)合支護(hù)。
(1)負(fù)1#上山斜坡道765東60 m~69.5 m段卸壓試驗(yàn)。布設(shè)3個(gè)平行頂眼(見圖1),炮孔直徑為Φ80 mm,孔距為0.875 m;1號(hào)、2號(hào)炮眼深度為11 m;3號(hào)炮眼深度為9.5 m時(shí)潛孔鉆已貫穿;卸壓孔爆破后采用淺孔鑿巖,與760中段斜坡道貫穿,掘進(jìn)、排險(xiǎn)等生產(chǎn)環(huán)節(jié)循環(huán)過程中未發(fā)生巖爆。
圖1 負(fù)1#上山765東潛孔鉆炮孔布置
(2)負(fù)1#上山斜坡道775西0~10 m段卸壓試驗(yàn)。布設(shè)3個(gè)平行頂眼(見圖2),炮孔直徑為Φ80 mm,孔距為0.6 m;1號(hào)、2號(hào)、3號(hào)炮眼深度均為11 m;卸壓孔爆破后進(jìn)行淺孔鉆回采,掘進(jìn)回采過程中未發(fā)生巖爆。
圖2 負(fù)1#上山775西潛孔鉆炮孔布置
(1)負(fù)1#斜坡道780西9#礦柱潛孔鉆回采試驗(yàn)。炮孔布置見圖3。炮孔直徑為Φ80 mm,孔距為1 m~1.5 m;1~3列炮眼深度為6 m,4~6列炮眼深度為7 m;一次裝藥192 kg,起爆雷管40發(fā);崩落礦石約450 t;潛孔鉆掘進(jìn)時(shí)未發(fā)生巖爆,當(dāng)日晚間裝藥時(shí)巖爆1次,飛渣約500 kg。
圖3 負(fù)1#上山780西9#礦柱潛孔鉆回采炮孔布置
(2)1#斜坡道780西17#礦柱潛孔鉆回采試驗(yàn)。炮孔布置見圖4,炮孔直徑為Φ80 mm,孔距為1.2 m~1.8 m;1~3列炮眼深度分別為3 m、4 m、5 m,4~6列炮眼深度均為8 m;卸壓孔爆破后排險(xiǎn)、出渣等生產(chǎn)環(huán)節(jié)循環(huán)過程中未發(fā)生巖爆。
圖4 1#上山780西17#礦柱潛孔鉆回采炮孔布置
自 2018年開始實(shí)施潛孔鉆卸壓爆破開采掘進(jìn)工藝后,該礦區(qū)同期巖爆發(fā)生頻次見表1。
表1 巖爆發(fā)生頻次統(tǒng)計(jì)
由表1可見,在實(shí)施潛孔鉆卸壓爆破開采掘進(jìn)工藝后,巖爆發(fā)生次數(shù)明顯減少,尤其是危害較大的巖爆拋擲現(xiàn)象在8個(gè)月之內(nèi)僅發(fā)生了3次,同比減少了94%,巖爆危害得到了有效控制。
潛孔鉆卸壓爆破之所以能取得如此良好的效果,其主要原因在于該工藝促進(jìn)了巖爆防護(hù)的轉(zhuǎn)型與升級(jí)。該工藝將工程施工由被動(dòng)受巖爆影響變?yōu)橹鲃?dòng)卸壓,從巖爆發(fā)生的根源處著手,降低巖爆危害,由前期的支護(hù)、個(gè)體防護(hù)等一系列被動(dòng)防護(hù)向主動(dòng)降低和消除巖爆誘因轉(zhuǎn)變,不僅在一定程度上減緩了采掘過程中的突發(fā)巖爆現(xiàn)象,減小了巖爆的破壞力,而且將巖爆在一定程度上加以利用,利用巖體中所蘊(yùn)藏的彈性能補(bǔ)充爆破所需要的部分能量,節(jié)省了部分炸藥開支。
(1)通過試驗(yàn)探索,證實(shí)了在深部高巖爆區(qū)采用潛孔鉆卸壓爆破掘采工藝的可行性和有效性,結(jié)合試驗(yàn)效果來看,作業(yè)人員和設(shè)備的安全得到了有效保障,帶來了顯著的安全效益。
(2)結(jié)合該工藝,通過采場結(jié)構(gòu)參數(shù)的優(yōu)化和回采順序的調(diào)整,將該區(qū)域受“孤島效應(yīng)”影響的 30多萬平方米不可采區(qū)域變成了可采采區(qū),采礦量因此增加約150萬t,直接經(jīng)濟(jì)效益約4.5億元。