郎濟(jì)涵,張濱
水泥生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的二氧化硫的排放濃度受原燃料成分影響較大。由于各地原材料含硫量存在差異,水泥生產(chǎn)線需結(jié)合當(dāng)?shù)卦牧锨闆r制定不同的配料方案,導(dǎo)致各地生產(chǎn)線二氧化硫排放情況存在差異。在不考慮原材料極端高硫的情況下(大量使用高硫石灰石等),生料磨磨內(nèi)石灰石持續(xù)產(chǎn)生的新鮮表面足以去除掉水泥生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的大部分的二氧化硫,可一旦停磨,不增加外部干預(yù)時(shí),二氧化硫就容易超標(biāo)。我公司現(xiàn)有兩條4 000t/d 新型干法水泥熟料生產(chǎn)線,受配料方案變化的影響,當(dāng)生料磨停機(jī)時(shí),二氧化硫濃度會(huì)產(chǎn)生異常波動(dòng),甚至出現(xiàn)超標(biāo)情況。
目前,脫硫技術(shù)主要包括干法脫硫、半干法脫硫和濕法脫硫。干法脫硫工藝包括反應(yīng)劑噴注法、熱生料噴注法等;半干法脫硫工藝主要是噴霧干燥脫硫法;濕法脫硫包括氨法脫硫、雙堿法脫硫、石灰石—石膏法脫硫等工藝。其中,濕法脫硫工藝的脫硫率高,成功投運(yùn)案例較多,運(yùn)行條件相對(duì)便利。但考慮到我公司二氧化硫波動(dòng)情況是受一段時(shí)間內(nèi)配料方案的影響,并且只有在生料磨停機(jī)時(shí),才會(huì)出現(xiàn)二氧化硫超標(biāo)現(xiàn)象,若再耗資建設(shè)脫硫塔,則成本較高且使用率低。
經(jīng)公司技術(shù)小組論證,結(jié)合投資運(yùn)行成本情況分析,我公司利用現(xiàn)有的增濕塔(作為濕法脫硫的脫硫塔)進(jìn)行改造,使用石灰濕法工藝脫硫。采用熟石灰作脫硫吸收劑,將原有增濕塔水箱分隔為兩部分,一部分加入水和石灰,另一部分存放清水;在石灰水箱中,安裝高壓風(fēng)管路,利用高壓風(fēng)吹動(dòng)石灰水,防止石灰在水中沉淀;利用壓縮空氣代替機(jī)械攪拌,攪拌更加均勻,石灰水充分均化無死角。石灰水通過管路進(jìn)入增濕塔噴槍,在增濕塔內(nèi)改變現(xiàn)有噴槍角度,呈扇面噴射,噴槍噴出的石灰水(氫氧化鈣)作為還原劑與窯尾煙氣中的二氧化硫發(fā)生反應(yīng),脫去煙氣中的二氧化硫。
增濕塔水箱改造如圖1 所示,啟用該系統(tǒng)時(shí),需提前打開石灰水閥門,關(guān)閉清水箱閥門。
圖1 增濕塔水箱改造示意圖
圖2 2018年4月停磨及啟用脫硫系統(tǒng)控制后的SO2濃度曲線
圖2~圖4為未改造前生料磨停機(jī)后,二氧化硫出現(xiàn)瞬時(shí)超標(biāo)的情況。生料磨正常開機(jī)時(shí),二氧化硫在線數(shù)據(jù)顯示0~10mg/m3之間,當(dāng)生料磨完全停機(jī)后,二氧化硫濃度瞬時(shí)由2mg/m3直線上升至189mg/m3,處于不可控狀態(tài)且沒有下降趨勢,在189~225mg/m3之間波動(dòng)。啟動(dòng)新改造的脫硫設(shè)施后,按照停機(jī)時(shí)間核算了石灰的使用量,按照1:3的配比進(jìn)行了水與石灰粉的充分?jǐn)嚢?,開啟脫硫塔,使用六只噴槍進(jìn)行噴射,效果較明顯。二氧化硫濃度由原來的189~225mg/m3降至40~60mg/m3,排放情況穩(wěn)定可控,未出現(xiàn)超標(biāo)現(xiàn)象。
對(duì)生料磨停機(jī)后和使用氫氧化鈣脫硫時(shí)的窯尾灰分別進(jìn)行取樣分析可知,生料磨停機(jī)后,未投入脫硫設(shè)施的窯灰中SO3含量為0.65%,使用脫硫設(shè)施后窯灰中SO3含量為1.15%,以硫酸鈣為主。得到較為穩(wěn)定的高硫窯灰后,將窯灰根據(jù)實(shí)際情況酌情摻入至水泥混合材中,有效控制了二氧化硫排放,同時(shí)降低了生產(chǎn)成本。
圖3 2018年5月停磨及啟用脫硫系統(tǒng)控制后的SO2濃度曲線
圖4 2018年7月停磨及啟用脫硫系統(tǒng)控制后的SO2濃度曲線
利用增濕塔、增濕塔噴槍為基礎(chǔ)設(shè)計(jì)的脫硫方案,投入小,脫硫效果明顯,可根據(jù)生料磨停機(jī)計(jì)劃和二氧化硫排放情況靈活開啟運(yùn)行,無需耗資建設(shè)其他脫硫設(shè)施或摻加脫硫劑即可達(dá)到控制二氧化硫的目的。該改造項(xiàng)目在我公司投入運(yùn)行兩年來,未對(duì)增濕塔產(chǎn)生不利影響,可供有同類情況的生產(chǎn)線改造參考。