王國飛,毛玉蘭
新型干法水泥熟料生產(chǎn)線二次風(fēng)和三次風(fēng)用量的平衡主要是通過調(diào)節(jié)三次風(fēng)閘板閥的開度來實(shí)現(xiàn)的,三次風(fēng)閘板閥的調(diào)節(jié)靈活度和使用壽命是平衡二次風(fēng)和三次風(fēng)用量的重要保障。我公司初期使用的閘板閥結(jié)構(gòu)為耐熱鑄鋼結(jié)構(gòu)骨架加不定形耐火材料。運(yùn)行過程中,閘板閥經(jīng)常性出現(xiàn)變形卡死無法調(diào)整的現(xiàn)象,同時(shí)閘板閥變形彎曲后內(nèi)部耐熱件經(jīng)過高溫氧化極易斷裂脫落,導(dǎo)致工藝調(diào)整非常被動(dòng)。
我公司5 000t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線設(shè)計(jì)的三次風(fēng)管直徑為φ3 200mm,較正常5 000t/d生產(chǎn)線三次風(fēng)管配置偏大,砌筑耐火材料后,有效內(nèi)徑為φ2 752mm。最初使用的三次風(fēng)閘板閥結(jié)構(gòu)為耐熱鑄鋼結(jié)構(gòu)骨架,其框架結(jié)構(gòu)使用耐熱鋼材料,體積約占整個(gè)三次風(fēng)閘板閥的1/3,使用壽命最短的在3個(gè)月左右。在三次風(fēng)閘板閥出現(xiàn)損壞后,二次風(fēng)和三次風(fēng)用量嚴(yán)重失衡,造成窯產(chǎn)質(zhì)量大幅下滑,生產(chǎn)成本上升。其主要缺陷如下:
(1)三次風(fēng)閘板閥使用耐熱鋼材料體積占比較大,在使用過程中由于骨架受熱膨脹易使耐火材料產(chǎn)生裂縫,導(dǎo)致骨架變形彎曲,進(jìn)而造成澆筑的不定型耐火材料產(chǎn)生脫落,嚴(yán)重時(shí)整體斷落,使用壽命短,易造成二次風(fēng)和三次風(fēng)用量失衡。
(2)三次風(fēng)閘板閥使用的不定形耐火材料是在公司內(nèi)部自行澆筑成型的,澆筑過程中預(yù)留的膨脹縫偏小,澆筑后未經(jīng)過高溫反復(fù)烘烤養(yǎng)護(hù),導(dǎo)致三次風(fēng)閘板閥在使用過程中易出現(xiàn)澆筑料裂縫及脫落現(xiàn)象。
(3)三次風(fēng)閘板閥調(diào)整卡槽為耐火澆筑料澆筑,在使用過程中極易發(fā)生脫落,造成三次風(fēng)閘板閥卡死。
(4)三次風(fēng)擋板開度較小(20%~30%),三次風(fēng)閘板閥裸露在三次風(fēng)管中的比例太大,長期受風(fēng)掃后容易彎曲變形。
三次風(fēng)擋板的使用壽命較短,損壞后無法及時(shí)進(jìn)行調(diào)整,將會(huì)嚴(yán)重影響生產(chǎn)系統(tǒng)熱工制度,造成產(chǎn)質(zhì)量大幅波動(dòng)。最初在三次風(fēng)閘板閥損壞后,我們采取了在其下方人工堆積部分耐火磚的措施進(jìn)行調(diào)整,但此種操作方式存在嚴(yán)重的安全隱患,而且調(diào)整靈活性差。為了徹底解決相關(guān)問題,采取了以下改造措施,取得了較好的效果。閘板閥改造后的安裝效果見圖1。
圖1 閘板閥改造后的安裝效果圖
由于我公司分解爐下縮口尺寸設(shè)計(jì)過大,煙室拱頂至煙室斜坡垂直距離過小,在正常生產(chǎn)過程中造成煙室積料嚴(yán)重,影響窯內(nèi)通風(fēng),須關(guān)小三次風(fēng)閘板閥開度,強(qiáng)制加大窯內(nèi)通風(fēng)。
改造措施為,縮小分解爐下縮口尺寸,擴(kuò)大煙室拱頂至煙室斜坡垂直距離,降低煙室處風(fēng)速,消除煙室積料,從而增大窯內(nèi)通風(fēng)量;同時(shí)砌筑護(hù)磚,使閘板閥處三次風(fēng)管的有效內(nèi)徑縮小,從而達(dá)到增大三次風(fēng)閘板閥開度的目的,現(xiàn)實(shí)際運(yùn)行過程中閘板閥開度約在60%左右。
現(xiàn)使用的閘板閥結(jié)構(gòu)為耐熱鑄鋼結(jié)構(gòu)骨架,其骨架材料體積約占整個(gè)三次風(fēng)閘板閥體積的1/3左右。改造思路為,改變骨架結(jié)構(gòu),使用φ16mm的耐熱鋼編制骨架,從而降低耐熱材料的體積占比。改造實(shí)施后,其骨架材料占比降低了90%,有效降低了骨架因受熱膨脹對(duì)澆注料的影響。改造后的三次風(fēng)閘板閥骨架結(jié)構(gòu)見圖2。
圖2 改造后的三次風(fēng)閘板閥骨架
在三次風(fēng)閘板閥背風(fēng)面砌筑材質(zhì)為剛玉—莫來石高強(qiáng)澆筑料的護(hù)磚,一是可有效降低該處三次風(fēng)管的有效內(nèi)徑;二是通過在背風(fēng)面設(shè)計(jì)護(hù)磚,可防止三次風(fēng)閘板閥長時(shí)間承受風(fēng)力造成閘板閥彎曲變形。
原三次風(fēng)閘板閥兩側(cè)設(shè)計(jì)卡槽,是為了防止三次風(fēng)閘板閥來回?cái)[動(dòng),但卡槽易脫落造成三次風(fēng)閘板閥卡死?,F(xiàn)通過在三次風(fēng)閘板閥背面設(shè)計(jì)護(hù)磚,可有效防止三次風(fēng)閘板閥迎風(fēng)擺動(dòng)。另外,通過去除兩側(cè)卡槽,在閘板閥三次風(fēng)頂部設(shè)計(jì)卡槽,可有效防止三次風(fēng)閘板閥在使用過程中卡死。
鑒于三次風(fēng)閘板閥原設(shè)計(jì)均隨三次風(fēng)管形狀尺寸設(shè)計(jì),但在實(shí)際運(yùn)行過程中三次風(fēng)閘板閥必須有不同程度的開度,故本次改造時(shí),將原設(shè)計(jì)在下部的半圓形部位改成方形,并將原尺寸高度縮小500mm,即,將原三次風(fēng)閘板閥外形尺寸面積縮小約20%,此改動(dòng)可有效降低維修費(fèi)用。改造前后的閘板閥外觀見圖3。
圖3 三次風(fēng)閘板閥改造前后外觀圖
本次改造中,去除了三次風(fēng)閘板閥的兩側(cè)卡槽,更改為護(hù)磚保護(hù),改造后三次風(fēng)閘板閥在使用過程中再未出現(xiàn)過彎曲斷裂現(xiàn)象,調(diào)節(jié)過程中也未出現(xiàn)過卡頓現(xiàn)象,為窯系統(tǒng)穩(wěn)定熱工制度提供了有利保障,也為窯系統(tǒng)優(yōu)質(zhì)高產(chǎn)奠定了良好的基礎(chǔ)。另外,改造后,三次風(fēng)閘板閥的使用壽命由原來最長6個(gè)月更換一次延長至18個(gè)月更換一次,在保障窯系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行的同時(shí),大幅減少了維修量及維修成本。