王亞峰
目前國內(nèi)大部分水泥廠采用科氏力散裝秤或地磅方式實現(xiàn)在線散裝計量[1],由單一的PLC 控制。某水泥廠散裝控制界面如圖1所示。從圖1可看出,實現(xiàn)散裝計量遠程控制需要接入散裝機上升與下降、系統(tǒng)開機、開始裝車、暫停裝車和設備的狀態(tài)顯示等功能。對于散裝機的操作和設備運行時“跑、冒、滴、漏”情況的監(jiān)視,則需要借助安裝網(wǎng)絡監(jiān)控攝像完成,如圖2所示。
以傳統(tǒng)方式安裝一臺散裝計量系統(tǒng)所需要的配置情況見表1。從表1 可以看出,無論是人員配置還是所需軟硬件配置,傳統(tǒng)的單機操作或DCS操作都存在成本較高和資源浪費的情況。因此,尋找既能滿足現(xiàn)場無人值守控制,又能減少安裝與施工成本的散裝計量解決方案,對于水泥廠的降本增效有著積極意義。本文介紹一種新的散裝遠程自動化監(jiān)控系統(tǒng),與同仁共享。
圖1 某水泥廠散裝控制界面
圖2 某水泥廠散裝控制室
表1 傳統(tǒng)單臺散裝計量系統(tǒng)操作方式對比
散裝遠程自動化監(jiān)控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理基于計算機通訊的架構(gòu)組件實現(xiàn)(見圖3),集成了工業(yè)軟件開發(fā)的大部分PLC 采集與控制功能,如西門子PLC通訊、三菱PLC通訊、歐姆龍PLC 通訊、Modbus通訊、AB PLC 通訊等,用戶僅需要將數(shù)據(jù)地址變量添加至配置文件中,即可建立數(shù)據(jù)的核心倉庫中心及業(yè)務邏輯處理中心,將數(shù)據(jù)快速便捷地分發(fā)至上下游,搭建可實現(xiàn)實時監(jiān)視、生產(chǎn)報表及自動化控制和各種工藝參數(shù)歷史數(shù)據(jù)追溯的遠程管理控制軟件。
現(xiàn)場監(jiān)控方面,基于網(wǎng)絡攝像設備進行通訊,用戶僅需要在配置文件中加入網(wǎng)絡攝像機IP,即可將實時監(jiān)視畫面集成到裝車界面中。同時,系統(tǒng)可將關鍵操作的抓拍畫面存放到計算機本地,便于追溯;取消了原有“硬盤錄像機+液晶顯示器+上位機”的軟硬件搭配方式,大大降低了安裝與硬件成本。
圖3 系統(tǒng)設計架構(gòu)圖
遠程自動化監(jiān)控系統(tǒng)以通訊組件為核心,通過與PLC 底層建立通訊,接入網(wǎng)絡攝像設備SDK,實現(xiàn)現(xiàn)場實時控制與視頻采集[2],除此之外,無需額外的軟硬件,系統(tǒng)硬件配置如圖4所示。
針對科氏力秤散裝計量系統(tǒng)(如運用在洛浦天山水泥散裝計量系統(tǒng)),系統(tǒng)直接以以太網(wǎng)S7協(xié)議與現(xiàn)場PLC建立通訊。通訊時,簡單配置PLC IP地址與變量地址即可實時完成數(shù)據(jù)的采集與通訊。地磅類的通訊采用目前市場上主流的Modbus通訊方式進行,設備控制則由PLC 或單片機進行,在配置相關協(xié)議信息和變量地址后,即可進行實時通訊讀取重量數(shù)據(jù)。
系統(tǒng)設計了與銷售系統(tǒng)、一卡通系統(tǒng)集成的接口,如需實現(xiàn)智能控制,僅需在系統(tǒng)內(nèi)配置銷售或一卡通系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫連接字符串和sqlite 語句,將相應的信息讀取至系統(tǒng)中,進而與銷售或一卡通數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。同時,系統(tǒng)將裝車信息存放至輕量級數(shù)據(jù)庫,在實現(xiàn)系統(tǒng)誤差實時監(jiān)測的同時,簡化了系統(tǒng)的安裝與配置。
系統(tǒng)在聯(lián)動模式工作時,司機持IC 卡至指定裝車機刷卡器刷卡驗證,驗證通過后,按下“開始裝車”按鈕,同時獲取相應訂單,訂單包含車號、皮重及限裝重量等信息。操作員根據(jù)IC 卡驗證結(jié)果,通過視頻界面操作終端設備,依次聯(lián)鎖啟動收塵器、斜槽風機、氣動開關閥等,以實現(xiàn)安全、高效、智能裝車。
終端設備達到預設重量停止裝車后,會激發(fā)系統(tǒng)停止裝車響應事件,系統(tǒng)將卡號、車號、顯示重量、裝車開始時間、裝車結(jié)束時間和裝車耗時等信息寫入文本型數(shù)據(jù)庫sqlite 中。同時,系統(tǒng)實時監(jiān)視來自銷售系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫信息,一旦車輛過磅出廠后,會將過磅凈重同步至報表中,以便檢修人員實時跟蹤裝車誤差,計算相應的誤差系數(shù),達到實時校正的效果,遠程自動化監(jiān)控與控制系統(tǒng)操作界面見圖5,裝車報表見圖6。
圖4 硬件配置
圖5 遠程自動化監(jiān)控與控制系統(tǒng)操作界面
圖6 遠程自動化監(jiān)控與控制系統(tǒng)裝車報表
針對散裝現(xiàn)場無人值守和遠程自動化控制的需求,基于對工控硬件(如PLC、Modbus 串口等)底層通訊組件的設計,粉料散裝遠程自動化監(jiān)控系統(tǒng)將設備的采集與控制和現(xiàn)場的實時監(jiān)控高度集成,在不增加網(wǎng)絡監(jiān)控、存儲和上位機組態(tài)軟件的情況下,實現(xiàn)遠程自動化的監(jiān)控與管理,提高散裝環(huán)節(jié)自動化水平,從而達到降本增效、無人值守的目的。同時,該系統(tǒng)使用輕量級的文本型數(shù)據(jù)庫sqlite,免去了復雜的數(shù)據(jù)庫安裝與配置,可快速部署應用。