張彥東,楊立慶,饒 靜
(安陽鋼鐵股份有限公司第二煉軋廠,河南 安陽 455004)
極限薄規(guī)格生產(chǎn)是衡量一個(gè)熱連軋機(jī)組綜合能力水平的標(biāo)志,特別是針對(duì)高強(qiáng)度極限薄規(guī)格,更高的軋制強(qiáng)度下極小的設(shè)備狀態(tài)、工藝波動(dòng)都會(huì)對(duì)軋制帶來破壞性影響,因此對(duì)設(shè)備精度、工藝控制水平均有著更高的要求。安鋼1780 mm機(jī)組是一條投產(chǎn)于2007年的常規(guī)熱連軋產(chǎn)線,由于沒有裝備熱卷箱和邊部加熱器等設(shè)備,中間坯頭尾及邊部溫降較大,并不適合薄規(guī)格極限材的生產(chǎn)。為了擴(kuò)展產(chǎn)品規(guī)格,提高產(chǎn)品附加值,整體提升設(shè)備精度和工藝研究水平,通過實(shí)踐,安鋼熱連軋成功開發(fā)了1.5 mm厚度750 MPa強(qiáng)度級(jí)別的熱軋帶鋼,并實(shí)現(xiàn)批量化生產(chǎn)。
薄規(guī)格高強(qiáng)鋼生產(chǎn)過程中,更薄的厚度規(guī)格帶來更快的溫降,一方面帶來軋機(jī)負(fù)荷的增加,另一方面溫度過低部分會(huì)在精軋結(jié)束前發(fā)生相變,相變部分會(huì)在變性區(qū)產(chǎn)生嚴(yán)重的局部應(yīng)力[1],而這對(duì)于薄規(guī)格生產(chǎn)來講是致命的,因此,如何提高軋件溫度、減少帶鋼頭尾溫差是生產(chǎn)薄規(guī)格的首要問題。
在軋制極限高強(qiáng)規(guī)格時(shí),精軋機(jī)工序的生產(chǎn)穩(wěn)定是整個(gè)生產(chǎn)控制的關(guān)鍵,但先決條件是來料的穩(wěn)定,包括中間坯斷面形狀和板形的穩(wěn)定。而一般粗軋工作輥換輥周期較長(zhǎng),軋輥不均勻磨損最大可能達(dá)到1 mm以上,這樣會(huì)產(chǎn)生過大的中間坯凸度,給精軋凸度控制帶來困難,而且在服役周期內(nèi)不同斷面寬度的存在,輥縫的磨損呈現(xiàn)多個(gè)臺(tái)階狀,使粗軋中間坯呈現(xiàn)不規(guī)則形狀,不僅會(huì)使粗軋板形難以控制,也會(huì)擾亂精軋機(jī)的等比例凸度控制[2],進(jìn)而影響到帶鋼的軋制穩(wěn)定性。
同時(shí)分析發(fā)現(xiàn),由于控制模型預(yù)報(bào)精度存在偏差,粗軋中間坯凸度與控制模型計(jì)算凸度有較大出入,而精軋機(jī)模型為了保證機(jī)架間比例凸度,在不同的來料凸度給定下竄輥位置產(chǎn)生較大差異,這會(huì)使精軋機(jī)比例凸度控制產(chǎn)生大的波動(dòng)。
軋件的跑偏帶來的甩尾、軋破是常見的生產(chǎn)事故,這為精軋機(jī)對(duì)中控制提出更高要求,為此需要利用一切現(xiàn)有的設(shè)備條件最大程度實(shí)現(xiàn)軋件的強(qiáng)制對(duì)中,包括軋機(jī)入口導(dǎo)衛(wèi)對(duì)中、精軋機(jī)組入口處立輥對(duì)中以及張力控制制度的合理性。
精軋機(jī)在對(duì)板形控制時(shí),控制不對(duì)稱板形主要是通過調(diào)整軋機(jī)兩側(cè)的壓下水平來實(shí)現(xiàn)的。當(dāng)軋機(jī)零調(diào)精度較差時(shí),軋件在軋制時(shí)會(huì)由于兩側(cè)壓下量過大造成廢鋼。影響軋機(jī)零調(diào)精度的因素有很多,主要的因素就是軋機(jī)的間隙過大造成的軋輥位置偏斜和不穩(wěn)定[3]。軋機(jī)的輥系軸線理想狀態(tài)下相互平行且垂直于軋制線,但由于軋機(jī)部件的安裝精度、使用磨損等原因,軋機(jī)存在偏離理想狀態(tài)的情形,且由于間隙的增大,軋輥的空間位置存在較大的多變性,導(dǎo)致軋制狀況的不穩(wěn)定。
改進(jìn)速度制度,將帶鋼加速度由4 m/s2提高到8m/s2,可以有效縮短帶鋼的純軋時(shí)間,減少帶鋼尾部溫降。這樣帶來的一個(gè)負(fù)面作用就是帶鋼終軋溫度和卷取溫度命中率的下降,理論上可能影響到帶鋼的強(qiáng)度指標(biāo)。但對(duì)于薄規(guī)格來講,性能的富余量通常較大,允許終軋溫度和卷取溫度控制有較大的工藝波動(dòng)窗口。通過性能檢驗(yàn)也支持了這一觀點(diǎn),證明通過提高精軋加速度控制減少帶鋼純軋時(shí)間是可行的。
提高終軋溫度,將終軋溫度由880 ℃提高到900 ℃,使軋件在同等的精軋開軋溫度下,擁有更快的軋制速度。
減少機(jī)架間輥縫冷卻水的使用,提高軋機(jī)出入口導(dǎo)衛(wèi)切水板控制精度,確保切水效果,減少精軋機(jī)因冷卻水造成的帶鋼溫降。
在1.5 mm厚度規(guī)格750 MPa強(qiáng)度帶鋼軋制計(jì)劃生產(chǎn)前,提前一個(gè)軋制計(jì)劃將粗軋工作輥更換新輥,保證粗軋輥縫形狀的良好,并通過一個(gè)計(jì)劃的初期磨合和水平調(diào)整,使粗軋機(jī)控制水平提前進(jìn)入穩(wěn)定階段,避免出現(xiàn)粗軋打滑、板形失控等異常問題。
為了克服粗軋凸度預(yù)報(bào)波動(dòng)帶來的擾動(dòng),根據(jù)實(shí)際測(cè)量,粗軋中間坯凸度在換輥初期一般凸度在130~200 μm,在精軋機(jī)板形控制模型中,將中間坯凸度直接寫入一個(gè)固定值150 μm,使精軋板形模型在不同批次軋制和相同批次不同帶鋼設(shè)定時(shí)始終在一個(gè)穩(wěn)定的區(qū)間,保證精軋機(jī)板形控制模型設(shè)定的相對(duì)穩(wěn)定性。
為了提高精軋機(jī)的對(duì)中精度,將精軋活套張力加大,將原有的張力由12 MPa增加到16 MPa,達(dá)到張力強(qiáng)制對(duì)中的效果;縮小精軋機(jī)入口導(dǎo)衛(wèi)短行程控制,短行程控制的值由之前的60 mm減小到25 mm,減少帶鋼的跑偏量;提高立輥的標(biāo)定精度,發(fā)揮立輥強(qiáng)制對(duì)中作用。
建立精軋機(jī)零調(diào)評(píng)價(jià)方法,通過零調(diào)狀態(tài)判斷軋機(jī)的間隙異常,利用每次軋機(jī)定修對(duì)軋機(jī)牌坊進(jìn)行測(cè)量,并與軋機(jī)零調(diào)評(píng)價(jià)結(jié)合,從軋機(jī)垂直、水平軋制方向和軸向三個(gè)維度對(duì)軋機(jī)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)判斷,制定精軋機(jī)間隙調(diào)整恢復(fù)方案;建立精軋機(jī)間隙管理檔案,對(duì)所有機(jī)架窗口尺寸進(jìn)行全面跟蹤和預(yù)知性管理,使軋機(jī)間隙精度始終處于較高的水平。
針對(duì)1.5 mm厚度規(guī)格750 MPa強(qiáng)度帶鋼的生產(chǎn)實(shí)踐控制難點(diǎn),通過提高軋制溫度、改善粗軋來料穩(wěn)定性、提高精軋對(duì)中和間隙管理精度等措施,實(shí)現(xiàn)了批量穩(wěn)定生產(chǎn),這也是目前常規(guī)熱連軋所能生產(chǎn)的1.5 mm及以下規(guī)格的最高強(qiáng)度帶鋼。