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精餾再沸器運(yùn)行總結(jié)

2021-01-18 02:29
關(guān)鍵詞:列管沸器碳鋼

兗州煤業(yè)榆林能化有限公司 陜西 榆林 719000

一、現(xiàn)狀分析

兗州煤業(yè)榆林能化甲醇廠甲醇精餾裝置再沸器(預(yù)塔再沸器,E2101;加壓塔再沸器,E2105)從2008年10月份開始投入使用至今,因預(yù)塔再沸器列管泄漏嚴(yán)重,開停車過程中列管內(nèi)甲醇漏入殼程凝液中,蒸汽凝液帶大量甲醇(E2101凝液中醇含量分析:5.11ppm、8.79ppm、68.39ppm,E2105凝液中醇含量分析:0.8ppm、48.27ppm、218.45ppm),甲醇污染凝液管網(wǎng),同時(shí)造成甲醇浪費(fèi),消耗增加。預(yù)塔再沸器于2011年9月更換了新再沸器(列管材質(zhì)未變)。在之后運(yùn)行過程中預(yù)塔再沸器、加壓塔再沸器列管多次出現(xiàn)列管、管板泄漏,導(dǎo)致精餾裝置被迫停車檢修。

表1 再沸器工藝參數(shù)一覽表

表2 再沸器檢查堵漏統(tǒng)計(jì)

二、原因分析

由上表2可知,預(yù)塔再沸器E2101檢修次數(shù)多、堵漏率高,其原因如下:

1.精餾預(yù)塔再沸器列管材質(zhì)設(shè)計(jì)不合適,20#碳鋼材質(zhì)的列管在蒸汽的沖刷腐蝕下出現(xiàn)泄漏。精餾裝置進(jìn)料為粗甲醇,其中挾帶有懸浮物,懸浮物沉淀道再沸器列管上將使傳熱的污垢系數(shù)加大,造成傳熱溫差達(dá)不到,而呈現(xiàn)傳熱面積不足,預(yù)塔底部甲醇水含量10~20%,溶液呈若弱酸性,再沸器碳鋼列管長(zhǎng)期浸泡在酸性介質(zhì)中,出現(xiàn)再沸器碳鋼列管腐蝕減薄內(nèi)漏。

2009年~2011年間三次檢修,發(fā)現(xiàn)泄漏列管位置主要集中在蒸汽進(jìn)口部位。因此在2011年10月份將預(yù)塔再沸器列管更換為更耐沖刷腐蝕的20G碳鋼,且新再沸器對(duì)蒸汽進(jìn)口防沖刷擋板進(jìn)行了加固處理。運(yùn)行過程中仍然出現(xiàn)列管內(nèi)漏,只是泄漏位置不是集中在蒸汽進(jìn)口部位,泄漏列管數(shù)量較原再沸器明顯減少,而且在2015年4月份檢修中,預(yù)塔再沸器堵漏列管33根,說明該設(shè)備再次呈現(xiàn)泄漏加劇擴(kuò)大趨勢(shì)。

2.再沸器列管液擊。原設(shè)計(jì)中預(yù)塔再沸器的凝液與加壓塔再沸器凝液混合后外送至蒸汽凝液管網(wǎng),因預(yù)塔再沸器凝液溫度低于加壓塔再沸器凝液溫度,兩股凝液混合后因溫差導(dǎo)致預(yù)塔再沸器列管出現(xiàn)間斷液擊及凝液管道振動(dòng)現(xiàn)象,設(shè)備液擊、振動(dòng)產(chǎn)生的撕扯張力、應(yīng)力加劇了再沸器列管泄漏。加壓塔再沸器列管內(nèi)漏原因主要是液擊沖刷造成泄漏。雖然2012年以后解決了蒸汽進(jìn)口防沖刷擋板及再沸器列管液擊問題,但是再沸器列管泄漏問題依然沒有得到徹底解決,兩臺(tái)再沸器基本上每年都需要檢修堵漏一次。

三、對(duì)策實(shí)施

針對(duì)精餾再沸器列管內(nèi)漏問題,通過對(duì)不同規(guī)模的甲醇精餾裝置再沸器運(yùn)行情況進(jìn)行調(diào)研,調(diào)研情況如下表:

表3 兄弟單位調(diào)研情況

通過調(diào)研,結(jié)合榆林甲醇廠精餾裝置實(shí)際情況,提出改造措施如下:

1.預(yù)塔再沸器、加壓塔再沸器列管材質(zhì)由20#碳鋼材質(zhì)更換為不銹鋼材質(zhì),精餾預(yù)塔、加壓塔塔釜甲醇水溶液呈現(xiàn)弱酸性,不銹鋼材質(zhì)對(duì)甲醇等弱酸物質(zhì)具有抗腐蝕性,從而避免了再沸器列管腐蝕。同時(shí)對(duì)再沸器蒸汽進(jìn)口防沖刷擋板進(jìn)行加固。

2.將預(yù)塔再沸器蒸汽凝液與加壓塔再沸器蒸汽凝液分開外送,單獨(dú)外送至凝液管網(wǎng),避免兩個(gè)再沸器凝液溫度不同,出現(xiàn)液擊打現(xiàn)象。預(yù)塔再沸器出口凝液管道重新配管,減少折流段,降低位差高度。

3.甲醇精餾裝置再沸器停車中,及時(shí)排出再沸器內(nèi)殘余的蒸汽凝液以及塔釜甲醇液體,避免裝置停車后弱酸甲醇繼續(xù)腐蝕列管;開車過程中緩慢加減蒸汽量,充分暖管,避免凝液液擊,保持再沸器溫度、壓力運(yùn)行平穩(wěn)。

四、結(jié)論

2016年9月份,甲醇精餾裝置大修期間更換了預(yù)塔再沸器(E2101),將再沸器列管材質(zhì)由20#碳鋼更換為不銹鋼材質(zhì),更換后多次開停車預(yù)塔再沸器出口凝液中甲醇含量均為0ppm;2017年4月份,甲醇精餾裝置大修期間更換了加壓塔再沸器(E2105),將再沸器列管材質(zhì)由20#碳鋼更換為不銹鋼材質(zhì)。同時(shí)甲醇精餾裝置再沸器凝液管道改造以后,徹底消除了精餾裝置再沸器凝液管道液擊現(xiàn)象。

甲醇精餾裝置再沸器列管材質(zhì)更換以后,徹底消除了再沸器甲醇泄漏問題,避免了甲醇污染凝液事故,減輕了甲醇廠環(huán)保壓力,且每年能節(jié)約精甲醇消耗200噸左右,延長(zhǎng)了再沸器使用周期,年創(chuàng)造經(jīng)濟(jì)效益40萬元,保證了甲醇精餾裝置長(zhǎng)周期穩(wěn)定運(yùn)行。

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